徐 鵬,付文波,盛智蕾,陳 昊,譚風雷,張海華
(國網(wǎng)江蘇省電力有限公司檢修分公司,江蘇 南京 211102)
電流互感器(current transformer,CT)是電力系統(tǒng)保護及測量的主要設備,其可靠運行對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定有著重要影響[1-5]。近年來,油浸式電流互感器在運行過程中事故頻發(fā)[6-9],導致設備停役與電網(wǎng)運行方式變更,給相關地區(qū)電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行帶來了壓力,在全社會用電量長期保持在高水平的大背景下,對電流互感器故障成因、演變過程、發(fā)展趨勢展開研究具有重要意義[10-14]。
文獻[15]針對一起某500 kV 油浸倒置式電流互感器故障,結合同批次產品試驗情況分析故障成因,對預防設備的絕緣損壞具有參考意義。文獻[16]基于油浸倒置式電流互感器的結構特點,針對產品工藝及運行特性展開分析,得出了事故產生的原因。文獻[17]從油浸倒置式CT 絕緣設計的3 個關鍵部位出發(fā),對CT 在運行過程中產生缺陷的原因展開分析,具有重要參考價值。
上述文獻從不同角度對油浸式電流互感器的結構工藝、缺陷產生以及故障演變展開論述,對于提升設備的專業(yè)管理水平具有重要指導意義。下面針對一起500 kV 油浸式電流互感器爆炸事件展開調查,基于多種方法的綜合運用,研判了故障原因,并提出了相應的應對措施,為同類型設備的運維決策及故障診斷提供參考。
2020 年9 月,某500 kV 變電站1 號、2 號主變壓器相繼跳閘,無負荷損失,相關主變壓器和線路潮流可控。1 號主變壓器5013 A 相CT 本體故障燃燒,站內運維人員立即啟動消防預案。
經(jīng)現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)5013 CT A 相本體故障燃燒,器身散落,瓷套炸毀,5013 CT A 相P1 側一支引線有燒蝕痕跡。5013 CT 上方2 號主變高跨線上部分懸式絕緣子和引線表面有熏黑痕跡。
初步分析認為本次故障原因為:
(1) 5013 CT A 相主絕緣擊穿,導致1 號主變差動保護動作,1 號主變跳閘。
(2) 5013 CT 故障燃燒后產生大量煙霧,升騰的煙霧造成2 號主變高壓側入串跨線(5013 CT 正上方)對故障CT 放電,導致2 號主變差保護動作,2 號主變跳閘。
該CT 為OSKF-550 型,2001-08-10 出 廠,2002-08-30 投運,工頻耐壓水平680 kV。
由于故障相CT 已燒毀,故對非故障CT 開展診斷試驗。取油樣檢測發(fā)現(xiàn)兩臺非故障相CT 含氣量分別為17 mg/L,18 mg/L,超出規(guī)程要求的10 mg/L。進行絕緣、直阻、介損等常規(guī)試驗,未見異常。隨后進行高壓試驗,順序依次為:局部放電→高壓介損→雷電沖擊→雷沖后局放→局放復測→操作沖擊→操作沖擊后局放復測→高壓介損。
采用平衡法,同時測量兩臺非故障相CT B 相、C 相的局部放電量,測試結果為6 pC。局放測試后兩臺非故障CT 的高壓介損測試結果見表1,2。
表1 局放后高壓介損測試結果(B 相)
表2 局放后高壓介損測試結果(C 相)
高壓介損測試結果表明,兩臺非故障相CT 整體介損和頭部介損隨著施加電壓的升高出現(xiàn)一定程度增長,排除了直線段部分受潮的可能。
隨后,對兩臺非故障相CT 并聯(lián)進行雷電沖擊試驗,1 550 kV/±極性15 次通過。雷電沖擊后,再次采用平衡法測試兩臺非故障相CT 整體局放。550 kV 電壓下出現(xiàn)局放信號,起始局部放電量16 pC,680 kV 電壓下局部放電量為16 pC,降壓至330 kV 時,局放信號消失。測試兩臺非故障相CT 直線段局放,未見明顯局放信號。測試兩臺非故障相CT 頭部局放,升壓至450 kV 時出現(xiàn)局放信號,550 kV 電壓下局部放電量為14 pC。
單獨測試兩臺非故障相CT 整體局放,C 相CT 550 kV 下未見明顯局放信號,B 相CT 500 kV電壓時出現(xiàn)局放信號,局部放電量為15 pC。
雷電沖擊后局部放電試驗過程中,隨著試驗電壓升高,局放幅值未見明顯增長,局放信號變得密集,符合油隙放電特征。
選擇試驗過程中局放信號較為明顯的B 相CT取油樣檢測,分別取儲油柜上部油樣和本體下部油樣,并且在拆解前排油過程中,每排50 kg 油取一次油樣做色譜檢測,結果如表3 所示。
表3 拆解前油色譜結果(B 相) μL/L
B 相CT 頭部的乙炔含量明顯偏高,與高壓介損試驗結果以及局部放電測試結果表征一致。
故障相CT 已燒毀,對其進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)器身已炸裂,與二次引線管脫離,一次導桿彎曲變形。取下器身外殼,發(fā)現(xiàn)器身P2 側三角區(qū)燒損嚴重,絕緣紙?zhí)蓟榱?。將絕緣紙剝離后,發(fā)現(xiàn)鐵心罩殼外部對應P2 側三角區(qū)位置有大面積燒蝕痕跡。兩片罩殼已錯位,P2 側罩殼已裂開。打開鐵心罩殼,檢查內部鐵心及二次繞組,未見明顯燒蝕、碳化痕跡。檢查二次引線管,發(fā)現(xiàn)與之相連的接地線存在放電痕跡。
隨后對非故障相CT B 相進行解體,剝離器身絕緣紙過程中發(fā)現(xiàn)P1 側一處矩形補償腳環(huán)存在放電痕跡,位于中間屏和鐵心罩殼之間,貫穿6 層絕緣紙。其余部位檢查未見明顯放電痕跡。
解體過程中發(fā)現(xiàn)該CT 頭部包扎工藝分散性較大,手包絕緣存在褶皺、鼓包現(xiàn)象,且局部涂膠不均勻,補償腳環(huán)修剪不規(guī)整等。另外,該型CT 膨脹器油位指示裝置存在設計缺陷,膨脹器油位指示裝置與膨脹盒下部沒有直連,而是通過卡扣配合,卡扣與杠桿的一端存在一個小的空隙。膨脹盒膨脹時,盒子底部下移,多出一個空的行程,不能反映真實油位。
結合以上拆解可以發(fā)現(xiàn),故障相CT 的擊穿部位與非故障CT B 相的放電部位位置相似,均處于頭部三角區(qū)。
故障CT 的絕緣水平偏低,在長期運行過程中絕緣逐漸劣化,最終發(fā)展成為主絕緣擊穿。故障電流路徑為一次導桿—頭部罩殼—鐵心罩殼—二次引線管。
本次事故原因為電流互感器主絕緣擊穿。該電流互感器工藝分散性較大,存在頭部絕緣褶皺、鼓包、局部涂膠不均、修剪不規(guī)整以及膨脹器油位指示裝置無法反映真實油位等共性問題。
該電流互感器入網(wǎng)時間較早,絕緣設計值偏低,工頻耐壓只有680 kV,低于現(xiàn)行標準740 kV 的設計要求。為避免類似事故再次發(fā)生,提升設備運行可靠性,建議加強對同型號電流互感器的運行狀態(tài)跟蹤,開展隱患排查工作,并結合停電計劃合理安排更換。