譚曉剛
(國網(wǎng)西藏電力西藏發(fā)電檢修分公司,西藏 拉薩 850000)
某水電站單臺機組裝機容量為230 MW,發(fā)電機組采用12臺空氣冷卻器進行冷卻。在空氣冷卻器進口和出口處均安裝有溫度傳感器,用以實時監(jiān)測發(fā)電機運行的溫度。
本文從某水電站空氣冷卻器出口溫度過高引起報警故障出發(fā),通過現(xiàn)場排查、原因分析及故障處理全流程進行分析和總結(jié),得出了類似故障的處理過程和防范措施,可為類似故障缺陷處理和相關(guān)技術(shù)改造提供借鑒。
2021年5月,某水電站在運行中,6號機組監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)8號、9號、11號空冷出風(fēng)溫度過高報警信號(報警溫度值40 ℃)。由于溫度未持續(xù)上升,且機組處于運行中,風(fēng)洞室溫度較高,因此未進行排查。待機組停機后,進行重點排查。由于6號機組在2021年3月份完成了技術(shù)改造,發(fā)電機部分全部進行了更換改造,因此出現(xiàn)空冷溫度過高報警的可能性非常小。為核實故障情況。運行及檢修人員待機組停機后,立即進行空冷出口溫度檢測工作,采用多種方式進行核查。
檢測人員進入風(fēng)洞室,采用手持紅外線視頻檢測儀,對空冷出風(fēng)位置的傳感器安裝處進行溫度檢測。得出以下結(jié)果:
表1 實測空冷出風(fēng)處溫度(紅外線)
根據(jù)檢測結(jié)果,在8號、9號、11號空冷出風(fēng)處的溫度傳感器周邊溫度確實偏高。但是檢測人員經(jīng)過觸摸傳感器外表面檢測,發(fā)現(xiàn)該處溫度較人體溫度低,不會出現(xiàn)40 ℃以上的高溫。且整個風(fēng)洞室無悶熱的感覺。綜合考慮,不能確定空冷出風(fēng)溫度是否偏高。
由于人體感知與紅外線測溫的數(shù)據(jù)偏差較大,因此,電站運維人員再次采用水銀溫度計進行檢測,此次水銀溫度計采用膠布,安裝于空氣冷卻器的出風(fēng)側(cè)的筋板上。在機組停機后,進行觀察,發(fā)現(xiàn)空冷出風(fēng)溫度在27℃左右。因此,可以確定空冷出風(fēng)處實際溫度正常,并未出現(xiàn)溫度過高的情況。故障報警信號應(yīng)是自動化裝置故障引起的。
為確定測溫裝置故障的狀態(tài),在長時間停機后進行檢查,通過監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn),下游側(cè)6個空冷的傳感器溫度高出上游側(cè)空冷2~5℃。在長時間停機后,發(fā)電機運行產(chǎn)生的熱量已經(jīng)耗散,風(fēng)洞室內(nèi)處于自然的環(huán)境溫度。因此,正常狀況下,溫度傳感器測量值應(yīng)該是一致的。然而,卻出現(xiàn)了不一致的情況。
通過排查,可知此次故障為自動化裝置故障,實際空冷出風(fēng)處溫度正常。
針對故障存在的現(xiàn)象,為徹底找到故障原因,從傳感器電磁干擾、傳感器本體損壞、線路故障等多方面進行了分析和排查。
電磁干擾,有傳導(dǎo)干擾和輻射干擾兩種。傳導(dǎo)干擾是指通過導(dǎo)電介質(zhì)把一個電網(wǎng)絡(luò)上的信號耦合(干擾)到另一個電網(wǎng)絡(luò)。輻射干擾是指干擾源通過空間把其信號耦合(干擾)到另一個電網(wǎng)絡(luò)
8號、9號傳感器安裝位置位于發(fā)電機中性點出口下方,11號傳感器安裝位置位于發(fā)電機出口母線的下方。這些位置在靠近發(fā)電機上部蓋板處,裝設(shè)有屏蔽電磁干擾的鋁板,但在下部靠近空冷側(cè),未裝設(shè)屏蔽鋁板。因此運行過程中,有可能存在電磁輻射干擾。
為排除電磁輻射干擾的可能性,同步對比了其他機組傳感器安裝位置。發(fā)現(xiàn)各臺機組的傳感器安裝位置都是類似的。相鄰機組位于發(fā)電機中性點、出口母線下方的溫度傳感器未出現(xiàn)電磁干擾。因此,出現(xiàn)電磁干擾導(dǎo)致傳感器異常的可能性比較小。
空冷出風(fēng)口處傳感器為方形鏈接器熱電阻,型號為:P12pt100-300-3232/F06。在停機狀態(tài)下,拆除出現(xiàn)異常的傳感器,在同樣溫度下,測量正常溫度傳感器阻值和異常傳感器的阻值,阻值基本相同。因此傳感器損壞的可能性比較小。
在排除電磁干擾和傳感器損壞的原因后,對整個二次線路進行檢查。熱電阻傳感器的連接導(dǎo)線隨溫度變化而變化,對測量結(jié)果有一定的影響。通常熱電阻連接方式有二線制、三線制、四線制。二線制采用連接一根導(dǎo)線引出電阻信號,無法消除連接導(dǎo)線的電阻誤差。而三線制和四線制采用的是電橋電路。三線制電橋如圖1所示。
圖1 三線制電橋圖
如圖1所示G為檢流計,R1、R2、R3為固定電阻,Ra為零位調(diào)節(jié)電阻。熱電阻Rt通過電阻為r1、r2、rg的三根導(dǎo)線和電橋連接,r1和r2分別接在相鄰的兩橋臂內(nèi),當(dāng)溫度變化時,只要它們的長度和電阻溫度系數(shù)α相等,它們的電阻變化就不會影響電橋的狀態(tài)。因此,三線制可消除連接導(dǎo)線的電阻誤差。因此對所有傳感器的連接電路進行檢查,發(fā)現(xiàn)所有傳感器均采用三線制,因此連接電路電阻導(dǎo)致傳感器異常的原因被排除。
由于機組停機狀態(tài),下游側(cè)傳感器溫度較上游側(cè)高,而上下游傳感器分別接至不同的端子箱。有可能存在下游端子箱端子質(zhì)量不合格,端子與線路連接不牢固,虛接等問題,導(dǎo)致線路電阻增大,造成傳感器溫度顯示高。因此,對端子箱內(nèi)端子情況進行檢查,端子無銹蝕痕跡,連接可靠無松動。不存在端子損壞、虛接等問題。
在充分排除接線端子、接頭影響后,決定對電流進行檢測。截取改造后的剩余電纜10 m進行檢測,發(fā)現(xiàn)線阻達到了8 Ω,電阻較大。正常情況下,電纜電阻基本可以忽略不計。因此,應(yīng)是電纜問題。通過更換下游側(cè)所有傳感器電纜后,故障消除。
空冷溫度過高受很多因素影響,有發(fā)電機本身故障、空氣冷卻器本體故障,自動化裝置故障等原因會導(dǎo)致報警信號出現(xiàn)。在出現(xiàn)報警信號的時候,第一時間應(yīng)該核查實際溫度與系統(tǒng)顯示問題是否相同,以排除機械方面故障。造成自動化裝置故障的原因也很多,有傳感器、線路、端子、電磁干擾等因素,要逐一進行排除。在某電廠空冷出風(fēng)溫度過高報警排查分析中,得出以下結(jié)論,可供相似技術(shù)改造借鑒。
①在出現(xiàn)電廠空冷溫度過高報警時,應(yīng)在安全措施可靠的情況下,核查現(xiàn)場溫度是否確實偏高,分析是發(fā)電機及空冷原因,還是自動化裝置問題。②要加強外包施工隊伍施工質(zhì)量管控,本次故障是由于外包施工隊伍使用劣質(zhì)電纜導(dǎo)致的,在施工過程中,電站運維人員要發(fā)揮主體責(zé)任,嚴(yán)格管控外包施工隊伍物資進場檢測、施工過程質(zhì)量管控、竣工驗收等工作。③在改造項目中,對于發(fā)電機內(nèi)部自動化傳感器選型,盡量選擇抗干擾的傳感器。