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        3.5Mt/a重油催化裂化裝置煙氣脫硫外排污水的COD控制

        2022-05-26 02:14:52魯維軒陳克念王愛(ài)民范思廷
        關(guān)鍵詞:重油外排硫含量

        陳 閃,魯維軒,陳克念,王愛(ài)民,范思廷

        (中國(guó)石油廣西石化分公司,廣西 欽州 535008)

        某煉廠3.5Mt·a-1重油催化裂化裝置,是首次應(yīng)用WGS(美國(guó)ExxonMobil公司開(kāi)發(fā)的噴射文丘里濕氣洗滌技術(shù))技術(shù)的大型重油催化裂化裝置,采用美國(guó)UOP公司提供的工藝包,由臺(tái)灣中鼎工程公司完成FEED(Front-end-Engineering-Design)設(shè)計(jì),中國(guó)石化洛陽(yáng)工程有限公司完成詳細(xì)設(shè)計(jì)[1-2]。裝置設(shè)計(jì)的原料性質(zhì)為7.95%,殘?jiān)?9%,(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為19.7μg·g-1[3]。至今,裝置已連續(xù)安全平穩(wěn)運(yùn)行至第4周期。2015年9月28日,裝置的煙氣脫硫單元一次開(kāi)車(chē)成功,重要的環(huán)保指標(biāo)外排污水的COD,一直保持在50mg·L-1以下,滿(mǎn)足《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。本文主要對(duì)3.5Mt·a-1大型重油催化裂化裝置采用WGS技術(shù)后,控制外排污水COD的關(guān)鍵關(guān)聯(lián)工藝條件進(jìn)行分析,并提出改進(jìn)措施。

        1 WGS外排污水COD控制工藝流程

        煙氣脫硫外排污水處理工藝流程,主要包含煙氣洗滌塔單元和PTU(廢液處理單元)。在煙氣洗滌塔單元中,SO2濃度為3000mg·m-3,顆粒物濃度為35mg·m-3。經(jīng)CO焚燒爐脫硝系統(tǒng)脫硝后,流量為521168Nm3·h-1(以濕基計(jì))的煙氣進(jìn)入煙氣脫硫塔,在4組文丘里管?chē)娚淦鲀?nèi),與煙氣脫硫塔底循環(huán)液泵送來(lái)的、主要組分為堿液和新鮮水的堿性循環(huán)漿液逆向接觸,以脫除煙氣中的SO2、顆粒物等有害物質(zhì)和雜質(zhì)。其中的一部分堿性循環(huán)漿液,經(jīng)煙氣脫硫塔底循環(huán)泵送至PTU(廢液處理單元)。在PTU(廢液處理單元)中,自煙氣脫硫塔底的循環(huán)泵來(lái)的含泥堿性污水,經(jīng)澄清池沉降后,清液在澄清池頂部進(jìn)入氧化罐,氧化罐內(nèi)的污水經(jīng)罐底循環(huán)泵與新鮮堿液混合后進(jìn)入氧化罐底部,與鼓風(fēng)機(jī)送來(lái)的新鮮空氣在罐底分布管處接觸反應(yīng),把污水內(nèi)的亞硫酸鹽轉(zhuǎn)化為硫酸鹽,以降低污水中的COD,滿(mǎn)足污水直排要求。氧化后的污水從氧化罐頂部進(jìn)入緩沖罐后,經(jīng)外排泵送出裝置(圖1)。

        圖1 煙氣脫硫外排污水處理流程

        2 煙氣脫硫外排污水COD的控制

        2.1 煙氣脫硫外排污水COD的來(lái)源

        含有大量SO2的煙氣在文丘里管?chē)娚淦鲀?nèi)與堿性循環(huán)漿液主要發(fā)生以下化學(xué)反應(yīng):

        反應(yīng)生成的NaHSO3和Na2SO3均為還原性物質(zhì),且Na2SO3為3.5Mt·a-1重油催化裂化裝置煙氣脫硫外排污水中的主要還原性物質(zhì)。

        2.2 煙氣脫硫外排污水COD的影響因素

        2.2.1 降低煙氣脫硫外排污水COD的工藝原理

        經(jīng)澄清池沉降后的清液,在氧化罐內(nèi)主要發(fā)生以下化學(xué)反應(yīng):

        在弱堿性環(huán)境下,清液中的NaHSO3和Na2SO3與新鮮空氣中的O2生成穩(wěn)定的鹽,達(dá)到降低外排污水COD的目的。

        2.2.2 影響因素分析

        某煉廠3.5Mt·a-1重油催化裂化裝置煙氣脫硫單元在運(yùn)行過(guò)程中,先后出現(xiàn)了不同程度的外排污水COD超標(biāo)事件,因此針對(duì)不同情況展開(kāi)分析。

        圖2為該裝置催化原料的硫含量與PTU排外污水COD的關(guān)系圖。從圖中可知,PTU排外污水的COD與催化原料的硫含量成正相關(guān)。為提高盈利能力,該裝置的催化原料實(shí)施了重質(zhì)化、劣質(zhì)化措施,使得原料中的硫含量處于0.5wt%~0.74wt%高位,是設(shè)計(jì)值0.3wt%的2倍左右,導(dǎo)致煙氣脫硫單元入口的SO2濃度高達(dá)2500~3500mg·Nm-3,是設(shè)計(jì)值1823mg·Nm-3的1.37~1.92倍,遠(yuǎn)大于PTU單元的設(shè)計(jì)處理能力。

        圖2 催化原料硫含量和PTU排外污水COD關(guān)系圖

        表1為該裝置的煙氣脫硫塔至PTU污水的主要操作參數(shù)。煙氣脫硫塔底循環(huán)泵為開(kāi)二備一,額定電流為118A。由表1可知,在催化原料重質(zhì)化、劣質(zhì)化的工況下,煙氣脫硫塔內(nèi)的漿液濃度提高了1倍,密度也有明顯上升。為保證煙氣脫硫塔底的排放不超標(biāo),將從煙氣脫硫塔到PTU單元的污水量,由設(shè)計(jì)值的22m3·h-1提高到了35m3·h-1,進(jìn)一步增加了PTU單元的處理負(fù)荷。這是PTU單元外排污水COD控制困難的主要原因之一。

        表1 煙氣脫硫塔至PTU污水的主要操作參數(shù)

        圖3為該裝置PTU單元的氧化罐風(fēng)機(jī)出口壓力與外排污水COD關(guān)系圖。從圖中可知,當(dāng)其他條件一定時(shí),隨著氧化罐風(fēng)機(jī)的出口壓力提高,PTU單元外排污水的COD逐漸下降。當(dāng)氧化罐風(fēng)機(jī)出口壓力達(dá)到0.067MPa時(shí),外排污水的COD穩(wěn)定在50以下。

        圖3 PTU單元氧化罐風(fēng)機(jī)出口壓力和外排污水COD關(guān)系圖

        圖4為該裝置PTU單元的氧化罐循環(huán)溫度與外排污水COD關(guān)系圖。從圖中可知,當(dāng)其他條件一定時(shí),氧化罐的循環(huán)溫度盧外排污水的COD不存在一定的趨勢(shì)性關(guān)系。雖然溫度變化會(huì)在一定程度上影響氧在水中的溶解度,但是正常操作時(shí),氧化罐的循環(huán)溫度一般都低于85℃,波動(dòng)小于10℃,因此氧化罐的循環(huán)溫度對(duì)外排污水COD的影響有限,不是主要因素。

        圖4 PTU單元氧化罐循環(huán)溫度和外排污水COD關(guān)系圖

        圖5為該裝置PTU單元的氧化罐pH與外排污水COD的關(guān)系圖。從圖中可知,當(dāng)其他條件一定時(shí),氧化罐的pH與COD沒(méi)有一定的關(guān)系。當(dāng)氧化罐的pH在7~8波動(dòng)時(shí),外排污水COD的數(shù)值沒(méi)有明顯的趨勢(shì)性變化。

        圖5 PTU單元氧化罐pH和外排污水COD關(guān)系圖

        綜上分析,該裝置煙氣脫硫PTU單元的外排污水超標(biāo)的主要原因有:1)催化原料中的硫含量大幅上漲;2)煙氣脫硫塔單元至PTU單元的污水量過(guò)高;3)氧化罐的風(fēng)機(jī)出口壓力低,新鮮空氣量小,受制于罐體積有限,無(wú)法相應(yīng)提高風(fēng)機(jī)出口壓力。

        3 改進(jìn)措施

        3.1 煙氣脫硫塔pH值投用APC控制

        將以往關(guān)聯(lián)煙氣脫硫外排煙氣SO2濃度控制脫硫塔的注堿量,改為煙氣脫硫塔pH的APC控制,在滿(mǎn)足SO2達(dá)標(biāo)排放的同時(shí),煙氣脫硫塔的pH由7.5降至7.2,煙氣脫硫塔內(nèi)的鹽含量降低約4%。

        3.2 氧化罐擴(kuò)容

        將PTU氧化罐的出口壓力由0.063MPa提高至0.07MPa。氧化罐的設(shè)計(jì)高度為9.8m,由PV=nRT可知,提高風(fēng)機(jī)出口壓力后,氧化風(fēng)的流量提高約11%,因此需要將氧化罐擴(kuò)容約11%。考慮到技改的經(jīng)濟(jì)性和可操作性,最終選擇直接在罐的頂部增接1m,將罐的高度提高至10.8m。

        3.3 改造后PTU的運(yùn)行工況

        PTU氧化罐的改造實(shí)施方便,操作簡(jiǎn)單,造價(jià)低,能耗低。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,PTU單元的主要參數(shù)見(jiàn)表2。

        表2 改造后PTU單元主要操作參數(shù)

        4 應(yīng)用效果

        1)實(shí)施技改和優(yōu)化措施后,因催化原料重質(zhì)化、劣質(zhì)化帶來(lái)的煙氣脫硫入口SO2濃度超高、煙氣脫硫塔內(nèi)漿液的鹽含量超高、煙氣脫硫塔底循環(huán)泵的電流高、PTU外排污水頻繁出現(xiàn)COD超標(biāo)等難題得到了解決,保證了裝置外排污水的達(dá)標(biāo)排放,以較低的經(jīng)濟(jì)投入,解決了該煉廠3.5Mt·a-1重油催化裂化裝置的重大環(huán)保難題,經(jīng)濟(jì)效益良好。

        2)經(jīng)測(cè)算,以50%堿液?jiǎn)蝺r(jià)人民幣1000元·t-1計(jì)算,將煙氣脫硫出口煙氣SO2濃度平穩(wěn)控制在60~75mg·Nm-3,年降低堿液成本人民幣30萬(wàn)元。

        5 結(jié)論

        1)催化煙氣脫硫PTU單元氧化罐內(nèi)的亞硫酸鈉與新鮮空氣的適宜比例,是PTU外排污水COD滿(mǎn)足排放要求的關(guān)鍵。自2019年10月PTU單元氧化罐實(shí)施改造至今,裝置運(yùn)行平穩(wěn)正常,未出現(xiàn)工藝和設(shè)備原因?qū)е碌腃OD超標(biāo)排放事件,解決了催化裝置煙氣脫硫外排污水沖擊污水處理廠的問(wèn)題。

        2)在未大幅改動(dòng)原設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,對(duì)氧化罐實(shí)施增高的技改及投用煙氣脫硫塔外排煙氣二氧化硫APC控制,措施風(fēng)險(xiǎn)小,易操作,運(yùn)行平穩(wěn)。

        3)改造的投資少,僅新增了φ6400mm、高度為1m的氧化罐。

        此次技改解決了催化煙氣脫硫環(huán)保的難題,為同類(lèi)裝置的達(dá)標(biāo)排放和提質(zhì)增效,提供了可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。

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