胡孫成
(南京工大環(huán)??萍加邢薰荆K 南京 210036)
江蘇某化工園區(qū)污水廠服務(wù)于該市化工園內(nèi)所有企業(yè),滿足園區(qū)的工業(yè)和生活污水的處理,設(shè)計處理能力4萬噸/天,目前實際處理量約1.2萬噸/天。
2019年2月3日,江蘇省人民政府發(fā)布《江蘇省人民政府辦公廳關(guān)于江蘇省化工園區(qū)(集中區(qū))環(huán)境治理工程的實施意見》,要求在2020年底實現(xiàn)化工園區(qū)的集中式污水處理廠的主要污染物COD、氨氮、總氮、總磷排故達到《GB 18918—2002》一級A標(biāo)準(zhǔn)。該污水處理廠現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)處理出水COD指標(biāo)距離該標(biāo)準(zhǔn)對COD的排放限值存在一定的差距。
為積極響應(yīng)江蘇省人民政府的要求,園區(qū)現(xiàn)有污水處理急需進行提標(biāo)升級改造以滿足新的排放要求。
化工園區(qū)內(nèi)各企業(yè)產(chǎn)生的廢水經(jīng)過自身污水處理站預(yù)處理后,統(tǒng)一排放進入園區(qū)集中式污水處理廠進一步處理[1]。這類廢水具有成分復(fù)雜、濃度高、毒性強、腐蝕性強、難降解等特點,對化工園區(qū)綜合廢水的治理已成為我國工業(yè)廢水治理亟待解決的難點問題?;@區(qū)廢水經(jīng)過傳統(tǒng)生物工藝處理后難以達到排放要求,且難降解有毒有害物質(zhì)殘留造成廢水生物毒性較強,往往需要采用高級氧化技術(shù)進行深度處理[2]。
為驗證“多元協(xié)同高效臭氧催化氧化+A2/O+高效低耗臭氧催化氧化”的主工藝處理污水廠接管污水是否在技術(shù)上可行,受園區(qū)和污水廠委托,2020年初,在污水廠內(nèi)開展了為期2個月的現(xiàn)場驗證實驗。驗證期間考察了正常工況下的運行情況,并模擬沖擊性試驗,實驗期間收集了大量運行參數(shù),為后續(xù)工程化應(yīng)用夯實了基礎(chǔ)。
取自江蘇某化工園區(qū)污水廠調(diào)節(jié)池污水作實驗原水,運行效果驗證采用COD指標(biāo),分析方法采用《水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法》 HJ 828—2017[3]。
1.2.1 實驗裝置
實驗裝置:生化反應(yīng)器(南工環(huán)境科技有限公司);RTC basic懸臂電動攪拌器(德國IKA);BT100-2J蠕動泵(保定蘭格恒流泵有限公司);多元協(xié)同臭氧催化氧化裝置(南京工大環(huán)境科技有限公司);高效低耗臭氧催化氧化裝置(南京工大環(huán)境科技有限公司)。
實驗裝置見圖1。
實驗耗材:工業(yè)用氧(GB T 3863—2008);葡萄糖碳源(AR);聚合氯化鋁(PAC)(GB 15892—2003);聚丙烯酰胺(PAM)(陰離子,分子量1 000萬級)等。
圖1 實驗裝置
1.2.2 工藝路線圖及運行參數(shù)
實驗設(shè)計處理量為18L/d,采用“多元協(xié)同高效臭氧催化氧化+A2/O+高效低耗臭氧催化氧化”的主工藝流程,詳見圖2。
圖2 實驗工藝流程圖
運行參數(shù):
(1) 多元協(xié)同高效臭氧催化氧化:每升污水O3投加量150 mg;
(2) 水解酸化反應(yīng)器:有效容積18 L,水力停留時間24 h;
(3) 缺氧反應(yīng)器:有效容積9 L,水力停留時間12 h;
(4) 好氧反應(yīng)器:有效容積27 L,水力停留時間36 h;
(5) 高效低耗臭氧催化氧化:每升污水O3投加量200 mg。
實驗主要分為3個階段:第一階段為正常進水條件下的穩(wěn)定性實驗,以園區(qū)污水處理廠調(diào)節(jié)池污水作原水,考察主工藝運行的可靠性和穩(wěn)定性;第二階段為沖擊試驗,以園區(qū)較難處理的農(nóng)藥化工接管污水作原水,考察主工藝特別是生化系統(tǒng)的抗沖擊性能;第三階段為應(yīng)急處理實驗,在農(nóng)藥化工接管廢水作原水的情況下,考察采取活性炭吸附作為深度保障措施能否保證最終出水達到一級A指標(biāo)。
具體實驗流程如下:
(1) 取污水廠調(diào)節(jié)池或農(nóng)藥化工接管污水為實驗原水,加入適量PAC,PAM混凝沉淀,取上清液;
(2) 收集步驟(1)上清液,用多元協(xié)同高效臭氧催化氧化作預(yù)氧化。氧化出水模擬調(diào)節(jié)池機械攪拌18 h,降低氧化污水的溶解氧后進入生化反應(yīng)裝置。
(3) 污泥復(fù)壯
取污水廠二沉池污泥作實驗用活性污泥,因污水廠生化污泥活性不足,污泥絮體細小,復(fù)壯期按10天計劃。
(4) 系統(tǒng)調(diào)試與運行參數(shù)優(yōu)化
污泥復(fù)壯完成后,進行正式的生產(chǎn)性連續(xù)實驗:包括污泥濃度的控制,內(nèi)外回流量等運行參數(shù)的調(diào)整,從中確定最佳的運行參數(shù)。
(5) 二沉出水加入適量PAC,PAM混凝沉淀,取上清液。
(6) 收集步驟(5)上清液,采用高效低耗臭氧催化氧化進行深度氧化,考察出水水質(zhì)是否達標(biāo)。
(7) 應(yīng)急處理實驗中,深度氧化出水采用顆粒活性炭吸附方式,考察廢水達標(biāo)情況。
經(jīng)9天活性污泥復(fù)壯,3月14日生化混凝出水COD降至90 mg/L,達到預(yù)期,確認污泥復(fù)壯完成開啟深度氧化試驗,累計平穩(wěn)運行22天,實驗全流程運行結(jié)果見圖3。
如圖3所示,3月14日至4月9日24天連續(xù)處理,多元協(xié)同臭氧催化氧化作預(yù)處理,每升污水O3投加量150 mg,COD去除量平均36 mg/L;生化A2/O,總水力停留時間(HRT)為72 h的COD去除量平均92 mg/L;高效低耗臭氧催化氧化,每升污水O3投加量200 mg,COD去除量平均40 mg/L;最終出水COD連續(xù)22天穩(wěn)定在50 mg/L以下,平均45 mg/L。
取化工園區(qū)農(nóng)藥化工接管污水作沖擊實驗原水,控制主工藝的運行參數(shù)不變,實驗沖擊效果見圖4。
圖3 工藝穩(wěn)定性實驗
圖4 工藝沖擊性實驗
如圖4所示,4月9日至5月9日進行連續(xù)30天沖擊試驗,多元協(xié)同臭氧催化氧化COD去除量平均31 mg/L,生化A2/O的COD去除量平均73 mg/L,高效低耗臭氧催化氧化COD去除量平均55 mg/L。末端出水COD平均80 mg/L,未達到一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。
取化工園區(qū)農(nóng)藥化工接管污水作主工藝沖擊驗證實驗用水,在不改變主工藝運行參數(shù)的條件下,為實現(xiàn)沖擊實驗?zāi)┒顺鏊瓹OD能穩(wěn)定達到一級A標(biāo)準(zhǔn),增加了顆?;钚蕴课綄嶒?,用粒徑2~4 mm顆粒活性炭裝填吸附柱吸附處理沖擊實驗?zāi)┒搜趸鏊?,多批次考察試驗顆?;钚蕴康奈紺OD效果,實驗數(shù)據(jù)見表1。
表1 活性炭應(yīng)急吸附試驗Tab. 1 Activated carbon emergency adsorption test
表1數(shù)據(jù)表明沖擊實驗?zāi)┒嗽黾宇w?;钚蕴课侥軡M足其出水達到一級A標(biāo)準(zhǔn),出水COD小于 45 mg/L。
本文通過“多元協(xié)同高效臭氧催化氧化+A2/O+高效低耗臭氧催化氧化”工藝實驗處理江蘇某化工園區(qū)污水廠接管污水在技術(shù)上是可行的,多元協(xié)同臭氧催化氧化作預(yù)處理氧化,O3投加量150 mg/L,HRT 1h;A2/O生化系統(tǒng)HRT 72 h;高效低耗臭氧催化氧化O3投加量200 mg/l,HRT 1 h,末端出水COD可穩(wěn)定達到一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。
沖擊和應(yīng)急吸附實驗表明,通過顆?;钚蕴课娇煞€(wěn)定出水,保證末端出水穩(wěn)定達到一級A標(biāo)準(zhǔn)。