牛肖肖
(冀中能源峰峰集團有限公司 大淑村礦,河北 邯鄲 056300)
冀中能源峰峰集團大淑村礦為煤與瓦斯突出礦井,172404 工作面開采的2 號煤層為突出煤層,下部野青保護層工作面因煤層厚度較薄,受地質(zhì)條件等因素影響,導(dǎo)致局部不能開采,且煤層堅固性系數(shù)大,煤體瓦斯吸附性強,瓦斯抽采難度大,有潛在的突出危險性。為確保工作面徹底消除突出危險性,有效治理工作面瓦斯,該礦采取了多種瓦斯治理措施,杜絕工作面生產(chǎn)瓦斯事故,保證了工作面安全生產(chǎn)。
由于保護層工作面(174404 工作面) 受地質(zhì)條件影響及煤層厚度變薄等因素影響,不能滿足開采保護層條件,未開采保護層。因此,172404 工作面外段必須采取預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域綜合防突措施治理工作面瓦斯。
在174404 工作面上、下順槽施工穿層鉆孔+水力沖孔,預(yù)抽煤巷條帶煤層瓦斯+順層鉆孔預(yù)抽回采區(qū)域煤層瓦斯。在174404 工作面上、下順槽內(nèi)施工穿層鉆孔,預(yù)抽172404 工作面上、下兩順槽煤巷條帶煤層的瓦斯,以期達到消除突出危險的目的。
根據(jù)大淑村礦φ94 mm 順層抽采鉆孔RC=1.0961t0.3707公式計算,鉆孔3.9 m 的有效半徑至少需抽采31 d,因此按照順層鉆孔間距3.5 m 設(shè)計,鉆孔為平行孔布置。
利用工作面下部原有的底抽巷道,施工穿層預(yù)抽鉆孔+水力沖孔,鉆孔平均每米煤段沖出煤量達到1.20 t,鉆孔呈網(wǎng)狀8 m×6 m 布置。
瓦斯抽采鉆孔施工完后,及時進行封孔抽采,封孔方法為“兩堵一注”封孔法,封孔深度不小于16 m。
灰漿飽滿,無空隙;鉆孔四周不得出現(xiàn)裂縫等漏氣點;可根據(jù)鉆孔圍巖性質(zhì)適當調(diào)整封孔長度。
在施工穿層鉆孔的同時采取水力沖孔措施,擴大鉆孔內(nèi)煤層的卸壓范圍。所有鉆孔必須進行水力沖孔后方可進行接抽,水力壓力10 MPa,選取型號為1f5.0 的噴嘴進行水力沖孔,煤孔每米沖煤量不得少于1.2 t。
該礦2 號煤層回采工作面采用的是放頂煤工藝,回采期間存有遺煤,導(dǎo)致采空區(qū)內(nèi)瓦斯?jié)舛雀撸苤芷趤韷翰煽諈^(qū)頂板垮落影響,瓦斯經(jīng)常性的從采空區(qū)涌出到工作面和回風巷,導(dǎo)致工作面及回風巷瓦斯?jié)舛人查g上升,嚴重影響工作面的安全生產(chǎn)。為徹底解決該問題,該礦采用了“三層位、兩重點”的高位瓦斯鉆孔布孔工藝對采空區(qū)瓦斯進行抽采,有效治理了工作面采空區(qū)瓦斯。
“三層位”是指高位鉆孔終孔布孔高度上依次向上3 層布置,3 層鉆孔終孔位置分別在煤層頂板往上10、20、35 m 處,每層3~4 個鉆孔。
“兩重點”是指在高位鉆孔抽采的2 個易出現(xiàn)異常的重點地點增設(shè)鉆孔,即高位鉆場頂部和上隅角頂部。在每個高位鉆場向外20 m 巷道內(nèi)布置3個高位鉆孔,終孔位置位于高位鉆場頂部20 m 處,該鉆孔可有效解決工作面在推至2 個高位鉆場壓茬薄弱區(qū)域的瓦斯異常增大情況;在172404 工作面上順槽巷道內(nèi),每隔8 m 施工1 組鉆孔,每組布置4 個鉆孔,深度40 m,鉆孔呈扇形布置,終孔位置位于上隅角頂板以上10 m,所有鉆孔施工完成后,及時與抽采管路連接,進行抽采,可有效降低上隅角處瓦斯?jié)舛?,杜絕上隅角瓦斯超限。
2.2.1 注水孔的布置
在工作面回采期間,上順槽下幫往下3 m 至下順槽上幫往上3 m 開始布置鉆孔,間距為0.7 m,孔深不少于14 m,孔徑75 mm,要求鉆孔采用三花眼布置方式。第一排鉆孔距工作面煤壁往下1.5 m,鉆孔傾角+5°;第二排鉆孔下距第一排鉆孔0.5 m。172404 工作面注水孔布置如圖1 所示。
圖1 172404 工作面注水孔布置Fig.1 Water injection hole layout in No.172404 Face
2.2.2 封孔長度
要求每個注水孔封孔長度不少于10 m,保護煤壁的完整性和工作面的正?;夭?。
2.2.3 注水
用高壓即10~12 MPa 注水一段時間后,待聽到煤炮聲,降低注水壓力,可有效延長注水時間,增大注水量。根據(jù)多次注水時間測定,每個注水孔的總體注水時間確定為30 min 左右,可達最優(yōu)注水效果。高壓供水,使用球形截止閥、壓力表、流量表組成注水系統(tǒng)。注水系統(tǒng)如圖2 所示。
圖2 注水系統(tǒng)示意Fig.2 Schematic diagram of water injection system
2.2.4 效果分析
(1) 注水期間回風瓦斯?jié)舛壬仙s0.2%,此時工作面風量為1400 m3/min,故風排瓦斯量增加2.8 m3/min 左右,表明注水過程中有效地釋放出了煤層中原本的游離瓦斯。
(2) 注水后,172404 上順槽的瓦斯抽放量明顯提高,瓦斯抽放鉆孔的抽放濃度也由原來的14%左右上升到35%左右,瓦斯抽放量為7 m3/min,利用煤層注水預(yù)裂技術(shù)后,工作面增加的抽放純量為7×(35%~14%) =1.47 m3/min。
(3) 注水后回采期間,通過與之前未采取此項措施比較發(fā)現(xiàn),工作面上隅角和回風瓦斯有明顯的降低,截取未采取此項技術(shù)措施期間的6 月15日與采取此項技術(shù)措施期間7 月11 日全天上隅角 和回風瓦斯數(shù)據(jù)對比情況,對比數(shù)值如圖3 所示。
圖3 6 月15 日工作面上隅角瓦斯?jié)舛扰c6 月30 日上隅角瓦斯?jié)舛葘Ρ菷ig.3 Comparison of gas concentration in the upper corner of the working face on June 15 and June 30
為有效抽放172404 工作面瓦斯,降低工作面回采期間的風排瓦斯量,采用移動式抽采泵進行抽采。6 月12 日—7 月14 日生產(chǎn)抽采期間,利用移動泵站抽采,提高了172404 工作面的抽采總量(尤其是順層抽采),見表1。
表1 瓦斯抽采量對比Table 1 Comparison of gas extraction volume
172404 工作面采用移動式抽放泵后,工作面上隅角、前頭、回風瓦斯?jié)舛染_到安全濃度以下,工作面平均瓦斯抽采率達到51.8%,保證了工作面安全生產(chǎn)。
在172404 工作面上順槽下幫煤體施工瓦斯治理鉆孔,孔深不少于55 m(工作面傾向長度60 m),孔徑為不小于φ75 mm,要求鉆孔采用五花眼布置方式,如圖4 所示。所有鉆孔施工完成后,及時與抽采管路連接,進行抽采,隨工作面推采上順槽順層鉆孔距工作面2 m 后拆除,做到應(yīng)抽盡抽,有效減降低了煤壁瓦斯。
圖4 172404 工作上順槽瓦斯治理鉆孔布置Fig.4 Layout of boreholes for gas control in upper channel of No.172404 Face
(1) 通過采取穿層鉆孔預(yù)抽+ 水力沖孔、“三層位、兩重點”采空區(qū)瓦斯抽采、中高壓短壁注水和順層瓦斯抽采等綜合瓦斯治理措施,數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),使用該治理瓦斯措施后,風排瓦斯量平均降低了約2.1 m3/min,瓦斯治理效果十分明顯。
(2) 該項瓦斯治理技術(shù)的實施,可以消除復(fù)雜地質(zhì)條件下突出煤層的突出危險性,有效治理突出煤層采煤工作面的瓦斯,對礦井瓦斯治理和保障煤礦安全生產(chǎn)方面發(fā)揮了重要作用。