韋仕朝,冉春勇
(甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司, 貴州 福泉 550501)
濕法磷酸工藝對原料磷礦品質(zhì)適應(yīng)性較強(qiáng),因此被廣泛應(yīng)用,特別是二水法濕法磷酸生產(chǎn)工藝,對原料磷礦中很多雜質(zhì)含量及粒度的要求相對于其他工藝要寬泛很多[1]。
甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司甕福化工公司(以下簡稱公司)30萬t/a磷酸裝置采用二水法濕法磷酸生產(chǎn)工藝。初步設(shè)計要求礦漿w(固)達(dá)到70%(部分企業(yè)使用干礦生產(chǎn)),粒徑分布為>0.15 mm 顆粒占比12% ~15%、<0.074 mm 顆粒占比55% ~65%、<0.038 5 mm顆粒占比在35%左右[1]。
隨著公司磷礦開采量不斷加大以及富礦資源逐漸貧乏,目前用于磷酸生產(chǎn)的磷精礦品質(zhì)已經(jīng)達(dá)不到設(shè)計要求,礦漿w(固)只能維持在60%左右。為保證原礦中鎂的脫除,當(dāng)前原礦的粒徑非常細(xì),粒徑<0.074 mm顆粒占比已經(jīng)達(dá)到了66%以上,公司使用的磷精礦粒徑<0.074 mm顆粒占比已經(jīng)達(dá)到100%。
磷礦品質(zhì)的變化導(dǎo)致磷酸生產(chǎn)較為困難。固含量和磷精礦中P2O5含量達(dá)不到設(shè)計值時,系統(tǒng)的水平衡難以控制;金屬離子含量增加導(dǎo)致硫酸消耗增加;其他雜質(zhì)含量增加和粒徑過細(xì)導(dǎo)致磷石膏結(jié)晶效果變差,石膏水溶磷、不溶磷都在增加,影響系統(tǒng)磷收率。如何在當(dāng)前磷礦資源品質(zhì)下生產(chǎn)出能夠滿足下游生產(chǎn)要求的磷酸,并且保證系統(tǒng)磷收率不下降是筆者所在團(tuán)隊的研究重點(diǎn)。為避免造成資源浪費(fèi)和規(guī)避企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險,筆者主要進(jìn)行實驗室研究,通過多次論證后再放大到工業(yè)生產(chǎn)裝置。
在磷酸生產(chǎn)中發(fā)生的主要化學(xué)反應(yīng)是氟磷酸鈣和硫酸反應(yīng)生成磷酸和二水硫酸鈣:
主要實驗設(shè)備:溢流容積為4 500 mL 的反應(yīng)槽、振蕩器、可調(diào)頻攪拌器、數(shù)顯恒溫水浴鍋、蠕動泵。
實驗過程中用到的原料礦漿來自公司濕法磷酸生產(chǎn)系統(tǒng),濃硫酸使用實驗室專用濃硫酸,磷精礦漿經(jīng)過烘干后使用。粗礦實驗所用磷精礦粒徑<0.074 mm 顆粒占比為70%~83%,細(xì)礦實驗所用磷精礦粒徑<0.074 mm顆粒占比為96%~100%。
1) 實驗步驟
將水浴鍋安裝到實驗室通風(fēng)櫥內(nèi),內(nèi)部加入適量水,保證反應(yīng)槽放入后水不外溢,并開始加熱,溫度設(shè)置為85 ℃;將反應(yīng)槽、攪拌器、加礦用振蕩器等安裝到位,并接上電源試用,保證設(shè)備能夠正常運(yùn)行;配制足量的返酸溶液(用稀磷酸稀釋);將烘干的磷精礦研磨成粉狀備用;根據(jù)反應(yīng)槽容積計算出反應(yīng)負(fù)荷,稱取一定量的濃硫酸、返酸,均勻混合后置于一大燒杯內(nèi),將蠕動泵進(jìn)口放置于燒杯中,出口插入反應(yīng)槽內(nèi);將稱量好的干磷精礦放置到振蕩器溜槽內(nèi);在反應(yīng)槽內(nèi)加入適量的料漿底料后啟動攪拌器,當(dāng)槽內(nèi)料漿溫度達(dá)到78 ℃時,啟動振蕩器和蠕動泵,開始加料;實驗過程中每小時取1 個料漿樣檢測游離三氧化硫含量、料漿密度和濾液密度,防止反應(yīng)指標(biāo)惡化偏離設(shè)計值;所有反應(yīng)用物料勻速添加,保證3 ~4 h添加完;物料添加結(jié)束后保持反應(yīng)溫度、攪拌強(qiáng)度不變繼續(xù)反應(yīng)2 h 左右;反應(yīng)結(jié)束后關(guān)掉所有動設(shè)備電源,在反應(yīng)槽內(nèi)取出適量料漿測定游離三氧化硫、料漿密度、濾液密度等,記錄相應(yīng)數(shù)據(jù);取適量磷石膏按照石膏分析方法分析不溶磷含量,并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。
注意事項:由于實驗過程中存在水蒸氣的揮發(fā),反應(yīng)槽內(nèi)溶液會變黏,各項指標(biāo)會發(fā)生偏移。為保證實驗的正常進(jìn)行,在實驗過程中要根據(jù)實際情況適當(dāng)?shù)丶尤氩糠中迈r水用于平衡蒸發(fā)水量。
2) 實驗參數(shù)設(shè)定
在濕法磷酸生產(chǎn)中共有8個工藝指標(biāo),根據(jù)目前磷酸裝置反應(yīng)指標(biāo)控制情況,設(shè)定實驗室實驗工藝指標(biāo)(見表1)。
表1 濕法磷酸生產(chǎn)工藝指標(biāo)
攪拌強(qiáng)度、礦粉細(xì)度以實際測量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),在實驗室中無法實現(xiàn)回漿量控制。
3) 物料計算
已知條件:磷礦w(P2O5)為32%,反應(yīng)槽容積4 500 mL,停留時間4 h ,反應(yīng)后料漿相對密度1.530,濾液w(P2O5)25%,返酸w(P2O5)20%,w(固)32%,生產(chǎn)磷酸P2O51 t,產(chǎn)生磷石膏約4.8 t。
2015 年磷酸裝置礦耗平均值為3.26 t/t、酸耗平均值為2.77 t/t,結(jié)合已知條件:硫酸用量為[(4 500÷4)×1.53×32%÷4.8]×2.77 g/h ≈321 g/h;礦用量為[(4 500÷4)×1.53×32%÷4.8]×3.26 g/h ≈378 g/h;返酸用量為[(4 500÷4)×1.53×(1-32%)×25%-378×32%]÷20%g/h≈890 g/h;水用量為[(378×32%)÷0.25-(378×32%)]g/h≈363 g/h,包括蒸發(fā)水量。
根據(jù)計算,實驗中每小時加入物料質(zhì)量如表2所示。
表2 每小時加入物料質(zhì)量 g
物料加入后每小時取料漿進(jìn)行分析,根據(jù)分析結(jié)果適當(dāng)調(diào)整物料加入量,以保證各指標(biāo)處于正常范圍。
4) 石膏分析方法
取磷石膏試樣約5 g置于250 mL燒杯中,加入水約150 mL,攪拌均勻,置于布氏漏斗中過濾,用水洗滌磷石膏樣品到中性,然后把過濾好的樣品置于80 ℃烘箱內(nèi)干燥1 h,冷卻,制好的樣品用于測定不溶磷。
稱取制備的試樣0.5 g 于三角燒杯中,加入硝酸(1+1)20 mL,置于電爐上加熱至冒白煙,用水稀釋至100 mL,加硝酸(1+1)10 mL,置于電爐上加熱至沸,邊搖邊加入喹鉬檸酮沉淀劑35 mL,保持微沸1 min。取下冷卻至室溫,用酸洗石棉和脫脂棉過濾,先將上層清洗液濾完,再用傾瀉法洗滌沉淀10次左右,直至用pH試紙檢測為中性。將沉淀連同脫脂棉移入原三角燒杯中,加入氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液(0.3 mol/L)使沉淀溶解,再過量3 ~5 mL,加入5 滴酚酞指示劑(10 g/L),用鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液(0.18 mol/L)滴至顏色恰好褪去為終點(diǎn)。計算不溶磷含量。
反應(yīng)結(jié)束后粗礦和細(xì)礦實驗所得料漿指標(biāo)分別見表3、表4。
表3 粗礦實驗料漿指標(biāo)
表4 細(xì)礦實驗料漿指標(biāo)
從表3、表4 實驗數(shù)據(jù)可以看出,用稀磷酸直接作為底料反應(yīng),由于缺少磷石膏晶種,難以形成較好磷石膏結(jié)晶,造成磷石膏不溶磷含量較高。
通過比較整個實驗過程磷石膏不溶磷數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)細(xì)礦實驗所得磷石膏不溶磷含量較低,這與筆者所在工廠現(xiàn)有實際情況不符,此種現(xiàn)象的發(fā)生主要是因為實驗室設(shè)備與實際工業(yè)化設(shè)備有一定區(qū)別,例如攪拌強(qiáng)度相對偏小、給料緩慢等,造成實驗室反應(yīng)相對較為溫和,包裹現(xiàn)象減少;另外細(xì)礦實驗中游離三氧化硫控制得相對較高,確保了整個料漿體系中有足夠的三氧化硫,降低了共晶磷的損失。
粗礦和細(xì)礦實驗所得磷石膏結(jié)晶掃描電鏡(SEM)圖分別見圖1、圖2。
圖1 3月25日粗礦實驗磷石膏結(jié)晶SEM圖
圖2 3月21細(xì)礦實驗磷石膏結(jié)晶SEM圖
通過對圖1、圖2 磷石膏結(jié)晶的觀察,粗磷精礦作為原料所得磷石膏結(jié)晶中黑色團(tuán)狀物質(zhì)較少,晶型寬大、均勻,不溶磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)較低,為0.73%。細(xì)礦實驗所得磷石膏結(jié)晶中黑色團(tuán)狀物質(zhì)較多,不溶磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.85%。
(1)在濕法磷酸生產(chǎn)過程中,當(dāng)體系中有磷石膏晶種時,得到的磷石膏中不溶磷含量低于一次成型磷石膏結(jié)晶。同時,降低反應(yīng)負(fù)荷、延長反應(yīng)時間、適當(dāng)加強(qiáng)攪拌均有利于降低磷石膏不溶磷含量(因篇幅較大,未詳細(xì)闡述)。
(2)當(dāng)磷精礦粒徑發(fā)生變化,金屬雜質(zhì)含量增加時,適當(dāng)提高反應(yīng)體系的游離三氧化硫,有助于降低磷石膏不溶磷。
(3)粗礦實驗所得磷石膏黑色團(tuán)狀物質(zhì)較少,晶型寬大、均勻,不溶磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)較低。
筆者通過大量的實驗研究,為當(dāng)前生產(chǎn)裝置降低磷石膏不溶磷含量和穩(wěn)定磷收率提供了參考,目前部分生產(chǎn)裝置已經(jīng)做出相應(yīng)的調(diào)整,取得了較好效果。