查林雄
(云南大為化工裝備制造有限公司,云南 沾益 655338)
我公司制造廠房的橋式起重機的能力為100/30噸,使用最頻繁。由于設(shè)備投入使用時間超過15年,電氣控制系統(tǒng)整體老化,電氣元件動作不可靠、不準(zhǔn)確,因此電氣故障發(fā)生的頻率較高。電氣控制線路上出現(xiàn)故障的元件較多,大大增加了維修人員的維修難度,嚴重影響了生產(chǎn)工作。同時,設(shè)備在使用中出現(xiàn)了問題,對吊裝過程的人員、工件、起重機自身安全都存在很大的安全隱患。
我公司的橋式起重機運動機構(gòu)都是采用繞線式電機串電阻調(diào)速,控制特點是:調(diào)速范圍小,調(diào)速波動大;能耗大、電能消耗在調(diào)速電阻上;安全性能差,電氣控制運行不夠平穩(wěn),空中定位較差,事故隱患大。出現(xiàn)的故障有:電機發(fā)熱、啟動停止過程沖擊大、電機轉(zhuǎn)子繞組故障、集電環(huán)磨損嚴重,用以電機調(diào)速的電阻絲易發(fā)熱燒斷,最終故障率高。我公司已經(jīng)有4臺橋式起重機電機出現(xiàn)轉(zhuǎn)子繞組與集電環(huán)連接端子燒毀的情況。只有進行電氣控制改造,才能降低運行成本,提高安全性和可靠性。
該橋式起重機有5臺電機,分別是:主吊鉤電機1臺、副吊鉤電機1臺、小車行走電機1臺、大車行走電機2臺。要求:起動力矩大,低速時需大力矩輸出;當(dāng)電機出現(xiàn)過載情況時,過電流繼電器迅速動作,切斷電源。采用變頻器控制能完全滿足使用工況要求,還能達到節(jié)能的效果,將每臺電機的轉(zhuǎn)子回路三相引線短接即可;主副吊鉤升降選定2個合理速度,大小車電機選定3個合理速度,5臺電機的速度控制、正反轉(zhuǎn)控制,全部用采用起重機原本的凸輪控制器來實現(xiàn)。
1)變頻器調(diào)速穩(wěn)定、精確,可明顯減小機械沖擊、慣性載荷,使得起動相當(dāng)平穩(wěn)。超基頻變頻調(diào)速功能,可以使空載起重機在空載運行速度翻倍,負載能力提高25%以上。不頻繁工作的情況下,提高起重機的空載速度,完全能滿足電機的運行速度要求。2)轉(zhuǎn)矩可調(diào),停止平穩(wěn);逆行控制簡單,節(jié)約成本。3)與轉(zhuǎn)子串電阻比較,可以節(jié)約電能18%左右。4)電機在快速停車過程中,會產(chǎn)生大量的再生電能,該電能直接作用于變頻器的直流電路部分,嚴重損害變頻器。因此,必須在變頻器外部增加制動電阻來消耗該電能,制動電阻選用防塵、耐高溫型不銹鋼電阻。
采用變頻器控制后,起重機的主起升、副起升速度設(shè)定為二檔,大車行走、小車行走速度設(shè)定為三檔;選用4臺臺達工業(yè)重載型矢量變頻器。主副起升、大小車行走變頻器型號分別為:DT500-T1100G3、DT500-T0750G3、DT500-T0550G3、DT500-T0150G3。
每個變頻器增加制動電阻,制動電阻的粗略計算公式:
主副起升、大小車行走的主電路圖及控制電路如圖1所示。
圖1 主電路圖及控制電路
采用變頻調(diào)速控制后,可以杜絕司機違規(guī)操作。變頻器具有零速全轉(zhuǎn)矩功能,可有效地防止溜鉤。零速時滿轉(zhuǎn)矩輸出,即使制動器松動或失靈時也不出現(xiàn)重物下滑,確保吊裝安全可靠。系統(tǒng)的軟啟動、軟停止的功能降低了機械傳動沖擊,明顯改善鋼結(jié)構(gòu)性能。調(diào)速范圍寬,可實現(xiàn)有精確定位要求的作業(yè)控制。
改造時只增加變頻器、制動電阻,保留原電機、凸輪控制器。材料費預(yù)算3萬元,人工安裝調(diào)試費預(yù)算8000元,總費用大概38000元。如表1所示。
表1 起重機電機控制變頻器功率及費用
本改造主要對橋式起重機的傳統(tǒng)電氣控制系統(tǒng)進行了改造,采用變頻調(diào)速技術(shù)來控制起重機啟停、調(diào)速,經(jīng)理論驗證可以節(jié)約電能、降低運行故障、吊裝更加安全可靠。