劉源源
(霍州煤電集團煤焦現(xiàn)代物流貿(mào)易分公司晉北銷售區(qū),山西 臨汾 035100)
霍州煤電集團回坡底選煤廠為一座現(xiàn)代化煉焦煤重介選煤廠,設計入洗能力為150 萬t/a,主要生產(chǎn)9~11 級煉焦精煤、洗混煤、煤泥。選煤廠工藝系統(tǒng)完善,主要核心設備全部進口,工藝技術(shù)水平和自動化程度達到了國內(nèi)國際先進水平。
回坡底選煤廠煤泥水在中煤和矸石系統(tǒng)中的分選比較粗放,大部分按0.35 mm 粒度分級后作為中煤和煤泥副產(chǎn)品,煤泥水沒有得到充分有效分選,嚴重影響到選煤廠的經(jīng)濟效益。針對這一情況,必須對中煤和矸石煤泥水處理工藝進行優(yōu)化改造[1-6],將中煤煤泥水中0.35 mm 粒度級以下物料進入浮選,進而提高浮選精煤和精煤產(chǎn)率,滿足企業(yè)生產(chǎn)要求。
回坡底選煤廠原煤泥水處理工藝中中煤和矸石煤泥水進行混合處理,中煤和矸石混合稀介質(zhì)經(jīng)磁選機分選后,磁選精礦進入合格介質(zhì)桶,磁選尾礦經(jīng)渣漿泵輸送到水力分級旋流器組進行濃縮分級,溢流作為原煤脫泥篩沖水進行循環(huán)使用,底流進入弧形高頻篩脫水脫泥分級后,高頻篩上物摻入中煤產(chǎn)品,高頻篩下煤泥水自流進煤泥沉淀池送入煤泥濃縮機進行煤泥水濃縮,與浮選尾礦組成煤泥副產(chǎn)品。原煤泥水處理工藝流程如圖1。
圖1 選煤廠原中煤和矸石煤泥水處理工藝示意圖
從選煤廠原中煤和矸石煤泥水處理工藝示意圖可知,煤泥水在中煤和矸石系統(tǒng)中的分選比較粗放,大部分按0.35 mm 粒度分級后作為中煤和煤泥副產(chǎn)品,煤泥水沒有得到充分有效分選。該選煤廠煤泥副產(chǎn)品灰分僅為55%左右,熱值為8.4 MJ/kg 左右,嚴重制約了選煤廠的經(jīng)濟效益。
對該選煤廠中煤和矸石磁選尾礦高頻篩篩下水進行分步釋放浮選試驗,試驗結(jié)果見表1。
表1 試驗結(jié)果 (單位:%)
從表1 數(shù)據(jù)可知,高頻篩下的1 號物料的產(chǎn)率為6.61%,灰分為9.81%,2 號物料的產(chǎn)率為11.78%,灰分為11.29%,產(chǎn)率較高,但灰分較低。如果將該部分物料作為尾煤泥副產(chǎn)品進行處置,給企業(yè)造成較大的經(jīng)濟損失。
該部分物料精煤產(chǎn)率約為14%,通過浮選實踐應用發(fā)現(xiàn),如直接將中煤和矸石磁選尾礦高頻篩篩下煤泥水進行浮選,可燃體回收率僅為20%~25%左右,該部分煤泥水浮選效果不佳,可浮性極差。分析原因可知:在煤泥水中有部分矸石煤泥水,而矸石細泥在浮選實踐中會惡化浮選過程。
通過對煤泥副產(chǎn)品灰分指標檢測發(fā)現(xiàn),煤泥副產(chǎn)品泥灰分僅為55%左右,熱值為8.4 MJ/kg,副產(chǎn)品泥灰值偏低,熱值偏高。分析原因:中煤和矸石煤泥水沒有進行充分有效分選,因此可以考慮中煤和矸石的煤泥水的處理工藝進行優(yōu)化改造,對中煤和矸石可回收的煤泥水進入浮選作業(yè)。
將中煤和矸石可回收的煤泥水進入浮選作業(yè)后,矸石細泥會惡化浮選過程,因此必須對中煤和矸石煤泥水進行分離,分別設置中煤稀介質(zhì)桶和矸石稀介質(zhì)桶,并將后續(xù)磁選、濃縮分級環(huán)節(jié)進行隔離,僅中煤泥進入浮選,矸石煤泥則進入尾煤泥濃縮機。改造后工藝流程如圖2。
圖2 優(yōu)化改造后的中煤和矸石煤泥水處理工藝流程圖
本次針對中煤和矸石煤泥水處理工藝的改造及設備調(diào)整,主要原則為利用選煤廠原有閑置設備,減少工藝環(huán)節(jié),降低改造成本。改造及設備調(diào)整情況如下:
(1)對中煤和矸石煤泥水進行分別處理。利用選煤廠一層泵場閑置的三個煤泥水桶,將中煤稀介質(zhì)和矸石稀介質(zhì)進行分別處理。
(2)在選煤車間二層平臺增設矸石磁選尾礦濃縮分級工藝環(huán)節(jié)。配置設備主要有:矸石稀介質(zhì)磁選機(原閑置的單雙號系統(tǒng)中滾筒精煤磁選機);矸石磁選尾礦濃縮旋流器組(新增);矸石磁選尾礦高頻篩(新增);矸石稀介質(zhì)桶(新增);矸石磁選尾礦桶(新增)。
(3)調(diào)整中煤稀介質(zhì)和矸石稀介質(zhì)管路設置,中煤煤泥水中0.35 mm 粒度級以下物料再次進行浮選,而矸石煤泥水中0.35 mm 粒度級以下物料進入煤泥濃縮機,粗顆粒物料則分別摻入中煤和矸石。
對中煤和矸石煤泥水處理工藝改造前后運行穩(wěn)定的煤質(zhì)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,其對比分析情況見表2。從表2 數(shù)據(jù)可知,工藝改造后選煤廠浮選精煤產(chǎn)品產(chǎn)率上升了0.91%,但浮選精煤產(chǎn)品的灰分僅上升0.04%,幾乎無明顯變化;精煤產(chǎn)品產(chǎn)率上升了0.84%,精煤產(chǎn)品的灰分無變化;煤泥產(chǎn)品產(chǎn)率從5.22%下降到2.51%,下降率達50%以上;煤泥產(chǎn)品的平均灰分從55.33%提升至70%以上。
表2 煤質(zhì)數(shù)據(jù)對比分析 (單位:%)
對中煤和矸石煤泥水處理工藝改造后尾煤泥進行分步釋放浮選試驗,試驗結(jié)果見表1。
從表3 尾煤泥分步釋放浮選試驗數(shù)據(jù)可知,精礦產(chǎn)率僅僅為0.41%,但精礦灰分已達到30.31%。此時,尾煤泥已無經(jīng)濟價值,做矸石處置。
表3 尾煤泥分步釋放浮選試驗結(jié)果 (單位:%)
工藝改造完成后,選煤廠浮選精煤產(chǎn)品產(chǎn)率上升了0.91%,精煤產(chǎn)品產(chǎn)率上升了0.84%,為企業(yè)創(chuàng)造較好的經(jīng)濟效益。改造后,煤泥已無利用價值,無法作為產(chǎn)品進行銷售,必須設置煤泥廢棄處置系統(tǒng),增加煤泥廢棄處置相關(guān)費用。綜合評估,工藝改造后該選煤廠每年可增加經(jīng)濟效益1100 多萬元。
對回坡底選煤廠中煤煤泥水和矸石煤泥水處理工藝進行了優(yōu)化改造研究,對中煤煤泥水和矸石煤泥水分別進行處理,將中煤煤泥水中0.35 mm 粒度級以下物料進入浮選,實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源的最大化回收。工藝優(yōu)化改進后,選煤廠浮選精煤、精煤產(chǎn)率分別提高0.91%、0.81%。工藝改造后該選煤廠每年可增加經(jīng)濟效益1100 多萬元,為企業(yè)創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟效益。