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        水力沖孔在趙莊煤業(yè)底抽巷的應用研究

        2022-05-16 07:28:42
        山東煤炭科技 2022年4期

        寇 龍

        (山西晉能控股集團有限公司,山西 晉城 048000)

        趙莊煤業(yè)位于沁水煤盆地的南翼東部,井田內含煤地層主要為上石炭統(tǒng)太原組(C3t)和下二疊統(tǒng)山西組(P1s)。兩組總厚153.18 m,含煤15 層,煤層總厚12.80 m,含煤系數(shù)8.33%。自上而下山西組含1#、2#、3#共3層煤;太原組含5#、6#、7#、8-1#、8-2#、9#、11#、12#、13#、14#、15#、16#共12 層煤。其中1#煤層是全區(qū)不可采的極不穩(wěn)定煤層,2#煤層是局部可采的不穩(wěn)定煤層,3#煤層是全區(qū)穩(wěn)定的主要可采煤層之一,8-1#煤局部可采而不穩(wěn)定,15#煤層是全區(qū)主要可采的煤層之一,14#、16#煤層局部可采,其余煤層雖見有零星可采點,但難以構成具有工業(yè)價值的盤區(qū)段。

        趙莊煤業(yè)現(xiàn)回采3#煤層,瓦斯問題是制約趙莊煤業(yè)發(fā)展的最大難題,也是影響趙莊礦建設安全高產高效礦井的瓶頸。由于煤體透氣性較差,百米鉆孔瓦斯流量0.000 5~0.003 9 m3/(min·hm),屬難抽放煤層,且鉆孔流量衰減系數(shù)為 0.14~0.39 d-1,短時間內很難將煤體瓦斯含量降到8 m/t 以下。為此趙莊煤業(yè)開始了水力沖孔技術研究[1-2],經過不斷試驗,目前水力沖孔技術已在趙莊煤業(yè)推廣使用,達到了預期效果。

        1 水力沖孔原理

        水力沖孔是以巖柱或煤柱作為安全屏障,針對低透氣性煤層采取的一種卸壓增透措施。水力沖孔卸壓增透原理如下:

        (1)沖孔期間增加了煤層的透氣性,致使煤體膨脹變形,擴大了抽放瓦斯影響范圍,通過排放大量瓦斯,提高了抽放效率,有效地降低煤層瓦斯含量。

        (2)沖出大量煤體,破壞原應力平衡狀態(tài),周圍煤體在地應力作用下向四周移動,促使應力重新分布,集中應力帶前移,有效應力降低,在沖孔區(qū)域內可起到卸壓、防突的效果。

        (3)沖出煤體后,促使煤體裂隙發(fā)育,打破了原有解析瓦斯與吸附瓦斯的動態(tài)平衡,促使部分吸附瓦斯轉化為游離瓦斯,提高瓦斯抽放效果。

        2 水力沖孔裝備

        水力沖孔主要依靠噴嘴產生的高壓水對煤層進行沖刷切割,沖孔設備的性能決定著能否將煤體沖出及沖孔后的效果。沖孔需要使用的設備主要有鉆機、高壓水泵(清水泵)、防噴裝置、高壓密封鉆頭、高壓密封鉆桿、高壓密封水辮、高壓管、高壓控制閥、高壓噴頭等。

        (1)清水泵

        趙莊煤業(yè)現(xiàn)采用型號為BRW200/31.5 的清水泵,額定流量為200 L/min,額定功率為75 kW,額定壓力為31.5 MPa。水箱額定容量為1200 L,外形尺寸長×寬×高=2600 mm×1050 mm×1550 mm,重量700 kg。

        (2)高壓密封鉆頭

        高壓密封鉆頭主要包含兩部分:前部鉆頭+后部水刀。鉆頭采用拋物線式弧角形冠部結構,分層錯峰布齒,實現(xiàn)多軌道、分層等體積切削巖石,鉆進阻力小,重復破碎少,鉆進效率高,適用于中硬度-堅硬巖層施工。當壓力達到4 MPa 時前部鉆頭自動關閉,后部水刀自動打開。水刀內部拆卸方便,根據(jù)井下實際水壓更換壓力彈簧。

        (3)高壓密封鉆桿及水辮

        水力沖孔過程中,為保證孔底壓力滿足破煤要求,采用L=1000 mm 的高壓密封鉆桿。鉆桿及配套送水器耐壓在35 MPa 以上,鉆桿接頭密封方式主要靠O 型密封圈和螺紋實現(xiàn)密封,O 型圈置于母接頭螺紋根部結構。高壓密封送水器主要依靠螺紋及內部特制耐高壓V 型圈進行雙向密封,確保水力沖孔的壓力傳遞。

        3 鉆孔設計及工藝流程

        (1)鉆孔設計對比

        普通鉆孔設計為每組9 個鉆孔,組間距6 m,列間距3 m,每組進尺297 m,每列相鄰兩個鉆孔的垂距按照4.5 m 設計;水力沖孔鉆孔設計為每組6 個鉆孔,組間距6 m,列間距3 m,每組進尺203 m,每列相鄰兩個鉆孔的垂距按照6.5 m 設計。鉆孔設計如圖1。

        圖1 普通鉆孔與水力沖孔設計對比圖

        (2)工藝流程

        趙莊煤業(yè)經過多次試驗,最終確定了以下水力沖孔標準:沖孔壓力18~25 MPa;沖孔方式為穿矸見煤后開始沖孔;出煤標準為每米出煤量不低于1.0 m3。

        工藝流程對比:

        普通鉆孔為:開孔準備→鉆孔施工→退鉆→封孔→接抽;

        水力沖孔為:開孔準備→鉆孔施工→見煤后開啟清水泵→進鉆沖孔→退鉆→封孔→接抽。

        由于水力沖孔工序繁瑣,在實際操作過程中水力沖孔效率低于普通鉆孔。據(jù)統(tǒng)計,底抽巷普通鉆孔平均每7.5 min 施工1 m,水力鉆孔平均每16 min施工1 m,水力沖孔效率低于普通鉆孔施工效率。沖孔過程中孔口防噴裝置及接煤裝置安裝如圖2。

        圖2 水力沖孔防噴裝置及接煤裝置安裝圖

        4 水力沖孔效果及結論

        趙莊煤業(yè)在1105 底抽巷1 單元施工了普通鉆孔,2 單元施工了水力沖孔。1105 底抽巷掩護順槽于2020 年7 月15 日開始掘進至1105 巷1、2 單元掩護區(qū)域,掘進前及掘進后相關抽采參數(shù)對比見表1。

        表1 掘進前及掘進后抽采參數(shù)對比表

        在單元長度相同時施工水力沖孔的進尺較普鉆鉆孔減少了31.6%,水力沖孔平均單孔抽放量較普通鉆孔提升了87%,1 單元抽采時間225 d 瓦斯含量下降了6.23 m3/t,2 單元抽采時間206 d 瓦斯含量下降了8.26 m3/t。普通穿層鉆孔掩護區(qū)域平均每月瓦斯含量下降0.83 m3/t,水力沖孔每月下降1.20 m3/t,普通鉆孔合格率78.6%,水力沖孔鉆孔合格率86.4%,水力沖孔抽采效果明顯好于普通鉆孔。

        5 結論

        趙莊煤業(yè)在水力沖孔單元工程量較普通鉆孔減少31.6%前提下,單孔抽放量提升了87%,采用水力沖孔后抽采達標所需時間明顯減少,所以水力沖孔有較大的推行意義。

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