湯守哲,陳麗霞,胡廣
(寧波吉利羅佑發(fā)動機零部件有限公司,浙江寧波 315336)
發(fā)動機在燃燒過程中,曲軸箱內會產生油氣,油氣需要通過油氣分離裝置進行排出,在排出過程中需要對油和氣進行分離,避免造成燒機油和排放不達標問題。在油氣流動過程中,單向閥扮演重要的角色,本文對單向閥失效進行分析和改進。
某款發(fā)動機在臺架耐久試驗過程中出現(xiàn)2例平衡軸頂蓋竄油問題:1)問題一,臺架1000 h耐久試驗,運行12.5 h后,試驗員發(fā)現(xiàn)平衡軸頂蓋單向閥處存在竄油現(xiàn)象,如圖1所示;2)問題二,臺架800 h耐久試驗,平衡軸頂蓋存在竄油現(xiàn)象,在5500 r/min(100 N·m)工況下運行3 min,竄油量最大為30 g,如圖2所示。
圖1 1000 h耐久試驗竄油故障現(xiàn)象
圖2 800 h耐久試驗竄油故障現(xiàn)象
發(fā)動機運轉過程中曲軸箱內的油氣通過平衡軸頂蓋(如圖3)中的單向閥排出發(fā)動機,保證曲軸箱壓力平衡。小負荷情況下,空濾后→平衡軸頂蓋補氣閥→曲軸箱,大負荷情況下:補氣閥封死[3]。
圖3 平衡軸頂蓋
單向閥主要結構為閥座和膜片,單向閥通過膜片與閥座的間隙控制對油氣進行流通,如圖4所示。
圖4 單向閥結構
結合單向閥的工作原理及產品結構對單竄油問題失效原因進行分析。
1)對發(fā)動機試驗過程中的曲軸箱壓力map圖進行分析,確定該竄油工況主要集中在4500~5500 r/min(0.9~1.1 MPa)。
2)單向閥兩側壓差異常(可能空濾堵塞、曲壓異常)。通過對空濾進行檢測,空濾內部清潔,無異物進入及堵塞等問題,曲軸箱壓力正常,無嚴重壓差問題。
3)補氣管漏氣。對補氣管外觀進行確認,無裂紋、氣孔等本體缺陷,通過對管路施加0.1 MPa的氣壓進行試漏,保壓能力好,補氣管本體無泄漏問題。
4)單向閥處存在異物。單向閥進行通氣驗證,正向通氣,氣體可正常通過,反向通氣,氣體截留,無法通過,說明單向閥內部無堵塞問題。
5)單向閥膜片未裝配。對單向閥拆卸,單向閥膜片等分體零部件齊全,無漏裝零部件。
6)零部件尺寸排查。對閥座直徑、單向閥膜片尺寸、單向閥膜片行程及閥座與膜片配合尺寸進行排查檢測,尺寸檢測滿足圖樣要求,無尺寸超差問題。
7)閥座密封面表面質量。對表面是否存在氣孔、裂紋等質量缺陷進行排查,無明顯缺陷。
8)單向閥拆解檢測。通過對膜片進行目視觀察,發(fā)現(xiàn)膜片內圓失圓,通過放大鏡觀察發(fā)現(xiàn)膜片內圓存在凹陷形狀,內圓存在磨損,如圖5所示。
圖5 故障件膜片內圓失圓
對膜片外圓進行觀察,發(fā)現(xiàn)膜片外圓存在注塑缺陷,缺陷表現(xiàn)為尖角結構,確認為注塑飛邊,如圖6所示,飛邊大小為0.2 mm×0.6 mm。
圖6 故障件閥片外圓飛邊
小結:單向閥膜片周邊存在飛邊,在開關過程中飛邊與閥體干涉,導致膜片關閉困難,造成膜片內圓偏磨失圓,膜片常開,單向閥失效,導致單向閥竄油問題。
1)對發(fā)動機試驗過程中的曲軸箱壓力map圖進行分析,確定該竄油工況主要集中在1500 r/min以上轉速的0.9~1.1 MPa,部分點外特性也出現(xiàn)竄油,竄油區(qū)域相對前期擴大[4]。
2)單向閥兩側壓差異常。通過對空濾進行檢測,空濾內部清潔,無異物進入及堵塞等問題,曲軸箱壓力正常,無嚴重壓差問題。
3)補氣管漏氣。對補氣管外觀進行確認,無裂紋、氣孔等本體缺陷,通過對管路施加0.1 MPa的氣壓進行試漏,保壓能力好,補氣管本體無泄漏問題。
4)單向閥處存在異物。對單向閥進行通氣驗證,正向通氣,氣體可正常通過,反向通氣,氣體截留,無法通過,說明單向閥內部無堵塞問題。
5)單向閥膜片未裝配。對單向閥拆卸,單向閥膜片等分體零部件齊全,無漏裝零部件。
6)零部件尺寸排查。對閥座直徑、單向閥膜片尺寸、單向閥膜片行程及閥座與膜片配合尺寸進行排查檢測,尺寸檢測滿足圖樣要求,無尺寸超差問題。
7)膜片和閥座密封面表面質量。對表面是否存在氣孔、飛邊及裂紋等質量缺陷進行排查,無明細缺陷。
8)故障件拆解排查。發(fā)現(xiàn)膜片內圓與閥座外圓存在接觸,經過放大鏡觀察發(fā)現(xiàn)膜片與閥座有干涉情況,如圖7、圖8所示。
圖7 膜片與閥座干涉圖
圖8 干涉部位放大圖
拆卸不竄油的單向閥,對膜片與閥座之間的配合進行對比分析,膜片與單向閥不干涉,間隙實測為0.05 mm,如圖9所示。
圖9 膜片與閥座間隙圖
9)零部件尺寸排查。選取失效件和合格件進行對比分析,對膜片和閥座尺寸件檢測,檢測結果如表1所示,經過對比發(fā)現(xiàn),2個單向閥的膜片圓柱度存在較大差異。
表1 檢測數(shù)據
小結:膜片與閥座間隙在運行的過程中,由于膜片圓柱度超差,膜片重力原因,存在膜片與閥座干涉,關閉困難,造成竄油問題[2]。
單向閥結構如圖4所示,膜片和閥座之間無有效支撐,且膜片在整機狀態(tài)為豎直狀態(tài),在重力作用下產生徑向微變形,不利于膜片關閉,存在失效的隱患[1]。
結論:1)問題一,單向閥膜片周邊存在飛邊,在開關過程中飛邊與閥體干涉,導致膜片關閉困難,導致單向閥竄油問題。2)問題二,由于膜片圓柱度超差,導致膜片與閥座干涉,在運行的過程中間隙不足,導致膜片關閉困難,造成竄油問題。3)膜片在整機狀態(tài)為豎直狀態(tài),膜片和閥座之間無有效支撐,膜片因重力存在變形、膜片與閥座干涉問題導致膜片關閉困難。
1)方案一:將膜片工藝由注膠改為沖壓,保證膜片尺寸及公差,避免飛邊產生。
2)方案二:對膜片圓柱度進行100%投影監(jiān)控,保證膜片尺寸合格。
3)方案三:結構優(yōu)化。優(yōu)化單向閥結構,在膜片和閥座之間增加彈簧,如圖10所示,實現(xiàn)自密封,避免出現(xiàn)竄油問題。
圖10 更改后單向閥結構
1)方案一:整改后樣件進行臺架竄油試驗,共計驗證55臺發(fā)動機,均未出現(xiàn)竄油問題。
2)方案二+方案三:優(yōu)化后樣件臺架試驗驗證,完成補氣試驗、竄油試驗及單向閥耐久試驗,均無異常,方案通過。
通過以上分析和整改,針對單向閥竄油問題,首先應先將單向閥的原理搞清楚,再結合故障現(xiàn)象進行分析,對主要結構膜片進行制造質量和尺寸分析,確定由于膜片與閥座干涉導致膜片關閉不到位,采取膜片的制造質量,采用提高膜片密封能力的方案對竄油問題進行整改。