陳麗霞,于建民,梁麗,胡廣,湯守哲
(寧波吉利羅佑發(fā)動(dòng)機(jī)零部件有限公司,浙江 寧波 315336)
汽油機(jī)增壓器(如圖1)有利于發(fā)動(dòng)機(jī)的小型化,采用小排量的發(fā)動(dòng)機(jī)即可提供大排量自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力性能,在高海拔地區(qū),由于大氣壓力降低,空氣中的氧含量下降,渦輪增壓可以根據(jù)實(shí)際需求提供一定的動(dòng)力補(bǔ)償,增壓器的作用是作為一臺(tái)壓氣機(jī),一般高速動(dòng)平衡的最高轉(zhuǎn)速為16~20 萬r/min,其中密封設(shè)計(jì)尤為重要,本文對(duì)增壓器密封失效進(jìn)行詳細(xì)解析。
圖1 增壓器原理圖
某機(jī)型在臺(tái)架耐久試驗(yàn)時(shí)連續(xù)發(fā)生兩次增壓器中間體連接渦殼法蘭處漏油問題(如圖2),對(duì)增壓器拆卸發(fā)現(xiàn)中間體和渦殼結(jié)合面存在油跡,如圖3所示[1]。
圖2 失效圖片
圖3 失效結(jié)合面
1)故障分析。
a.泄漏量檢測(cè)。故障件處于標(biāo)準(zhǔn)要求范圍內(nèi)(如表1),滿足要求。
表1 核心件氣密檢測(cè)L/min
b.V型卡箍拆解。V型卡箍殘余力矩為3.47 N·m(如圖4),滿足要求;V型卡箍靠回油面?zhèn)葍?nèi)部有積碳/結(jié)焦(如圖5),尺寸檢測(cè)均合格,如表2所示;中間殼與渦殼結(jié)合處有油跡(如圖3)。
表2 卡箍尺寸
圖4 螺栓力矩
圖5 卡箍?jī)?nèi)側(cè)
c.渦殼拆解。渦殼安裝面無異常劃傷,磕傷等影響密封的缺陷,法蘭面粗糙度要求Rz16 μm,實(shí)測(cè)為Rz2.48 μm(如圖6),滿足要求。渦殼尺寸均合格,如表3所示[2]。
圖6 渦殼法蘭面
表3 渦殼尺寸
d.中間體。對(duì)中間體影響泄漏尺寸進(jìn)行檢測(cè)(如表4),尺寸均合格;核心動(dòng)平衡檢測(cè)合格(如表5)滿足要求;對(duì)法蘭面粗糙度進(jìn)行檢測(cè),粗糙度要求Rz16 μm,實(shí)測(cè)Rz6.453 μm(如圖7),檢測(cè)合格。
表4 中間殼體尺寸數(shù)據(jù)
表5 核心動(dòng)平衡檢測(cè)
圖7 中間體法蘭面粗糙度測(cè)量
e.渦輪軸尺寸。渦輪軸直徑為φ9.6631 mm,圓度為0.0038 mm,槽寬靠壓端為1.1523 mm,靠渦端為1.1543 mm(如圖8),均符合圖樣要求。
圖8 渦輪軸配合示意
f.密封環(huán)尺寸。靠壓端活塞環(huán)寬度為1.0793 mm、厚度為0.67 mm、開口尺寸為0.1219 mm,靠渦端活塞環(huán)寬度為1.0845 mm、厚度為0.66 mm,開口尺寸為0.1016 mm,所有尺寸均滿足圖樣要求。
g.油密封試驗(yàn)。對(duì)油封內(nèi)外側(cè)進(jìn)行壓力差評(píng)價(jià),無明顯壓降(如圖9),符合要求。
圖9 油封密封測(cè)試
h. 增壓器油壓密封試驗(yàn)測(cè)試。對(duì)增壓器各工況下油壓密封進(jìn)行臺(tái)架測(cè)試(如圖10),耐久試驗(yàn)過程中怠速工況下存在壓差超限值的情況(如圖11),怠速時(shí)催前負(fù)壓過大(渦輪背后壓力P3-中間體渦端壓力P4≥0.5 kPa,否則會(huì)有漏油風(fēng)險(xiǎn))。
圖10 油壓密封試驗(yàn)測(cè)試點(diǎn)
圖11 各工況壓力圖
2)故障分析結(jié)論。
結(jié)合增壓器相關(guān)零件的尺寸檢測(cè)及密封測(cè)試并結(jié)合臺(tái)架測(cè)試結(jié)果,怠速時(shí)催前負(fù)壓過大,造成渦端活塞環(huán)兩側(cè)壓差小于限值,是增壓器中間體與渦殼法蘭連接處漏油的主要原因[3]。
根據(jù)試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)布置情況,通過調(diào)整試驗(yàn)室抽風(fēng)系統(tǒng)的抽風(fēng)閥開度與發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管位置來調(diào)節(jié)停機(jī)時(shí)催前壓力,從而達(dá)到調(diào)節(jié)怠速工況下催前壓力的目的。
通過對(duì)停機(jī)時(shí)催前壓力(kPa)進(jìn)行調(diào)整并結(jié)合活塞環(huán)兩側(cè)壓差實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),臺(tái)架調(diào)整停機(jī)時(shí)催前壓力至-0.1 kPa時(shí),活塞環(huán)兩側(cè)壓差滿足標(biāo)準(zhǔn)要求(如圖12)。
圖12 更改后活塞環(huán)兩側(cè)壓差圖
對(duì)臺(tái)架調(diào)整停機(jī)時(shí)催前壓力后進(jìn)行臺(tái)架試驗(yàn),增壓器中間體無泄漏問題,增壓器拆解后法蘭面無漏油跡象(如圖13),整改有效[4]。
圖13 增壓器拆卸圖
針對(duì)中間體漏油問題,通過對(duì)增壓器核心零部件的相關(guān)尺寸及氣密性進(jìn)行檢測(cè),并對(duì)動(dòng)平衡等性能參數(shù)進(jìn)行測(cè)量,初步排除零部件質(zhì)量問題,結(jié)合漏油的位置及路徑分析,判斷為內(nèi)外壓差超出標(biāo)準(zhǔn)要求造成的失效,通過對(duì)臺(tái)架實(shí)際使用情況進(jìn)行增壓器內(nèi)部及外部的壓力測(cè)試,鎖定故障原因?yàn)榈∷贂r(shí)催前負(fù)壓過大,造成渦端活塞環(huán)兩側(cè)壓差小于限值,使增壓器中間體與渦殼法蘭連接處漏油。結(jié)合增壓器內(nèi)部壓力實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),通過調(diào)節(jié)停機(jī)時(shí)催前壓力至-0.1 kPa,來解決由于怠速工況下催前壓力過高導(dǎo)致的漏油問題[5]。