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        礦用刮板輸送機電機燒毀原因分析及故障處理

        2022-05-14 02:49:52
        機械管理開發(fā) 2022年3期
        關(guān)鍵詞:刮板輸送機絕緣

        李 靜

        (晉能控股裝備制造集團大同機電裝備有限公司中央機廠,山西 大同 037000)

        引言

        隨著煤礦機械化水平的提高,刮板輸送機被廣泛用于煤礦綜合機械化工作面中,綜采工作面刮板輸送機具有運輸能力強、自動化水平高、便于操作控制等優(yōu)點,刮板輸送機減速機主要由電機、刮板槽、刮板鏈、齒輪等部分組成,電機驅(qū)動齒輪轉(zhuǎn)動,從而使刮板帶動煤矸運輸;但是在實際煤礦生產(chǎn)過程中由于刮板輸送機運輸量大、機頭堆煤現(xiàn)象嚴重、設(shè)備維護不到位,導(dǎo)致刮板輸送機經(jīng)常出現(xiàn)電機燒毀現(xiàn)象,嚴重制約著工作面安全高效回采[1-5]。本文以四老溝礦8101 工作面安裝的SGZ1000 型刮板輸送機為研究對象,對工作面回采前期刮板輸送機電機燒毀原因進行合理分析,并提出了相應(yīng)的預(yù)防對策。

        1 四老溝礦8101 工作面概述

        四老溝礦8101 工作面設(shè)計走向長度為1 583 m,傾向長度為190 m,工作面回采煤層為石炭系3 號,煤層均為弱玻璃光澤,斷口棱角狀,含黃鐵礦碎片碎塊狀。8101 工作面526 m 處至切巷上覆有1~4 層火成巖侵入體,平均厚度0.6 m。工作面煤層含夾矸0~4 層,平均厚度0.4 m,煤厚8.07~14.33 m,平均10.3 m。

        8101 工作面采用單一走向長壁后退式綜合機械化低位放頂煤采煤方法,用MG650/1630-WD 型電牽引采煤機落煤、裝煤,用SGZ1000/2×855 型刮板運輸機運煤,ZF13000/25/38 型四柱支撐掩護式低位放頂煤支架支護頂板。放頂煤方式采用“多輪間隔效益放煤”,循環(huán)進度、放煤步距均為0.8 m,工作面前20 m、停采線前30 m 只割煤不放煤。頂板管理采用自然跨落法。

        8101 工作面采用的SGZ1000/2×855 型刮板輸送機,采用雙電機驅(qū)動方式,電機功率為855 kW,運輸能力為2 500 t/h,電壓等級為3 300 V,具體參數(shù)見表1。

        表1 8101 工作面SGZ1000/2×855 型刮板輸送機技術(shù)參數(shù)

        2 8101 工作面刮板輸送機運輸現(xiàn)狀及電機燒毀原因

        2.1 刮板輸送機運輸現(xiàn)狀

        截至2020 年6 月12 日8101 工作面已回采500m,工作面在前期回采過程中由于受大塊煤矸擠壓,刮板輸送機機頭、機尾堆煤,以及檢修力度不足造成刮板輸送機出現(xiàn)11 次故障,其中4 次為電機燒毀事故,直接經(jīng)濟損失達58.9 萬元,不僅影響了工作面安全高效回采,而且增加了工作面設(shè)備維修費用。

        2.2 電機燒毀原因

        2.2.1 機械故障

        1)液力聯(lián)軸器故障:8101 工作面SGZ1000/2×855 型刮板輸送機采用雙電機驅(qū)動方式,電機通過液力聯(lián)軸器與機頭齒輪軸活動連接,在運行過程中當(dāng)一側(cè)液力聯(lián)軸器出現(xiàn)漏油或損壞時,聯(lián)軸器內(nèi)的透平輪無法獲取足夠傳動輪,造成一側(cè)電機減速機運行失效,另一側(cè)電機負荷加大,產(chǎn)生超負荷運行現(xiàn)象,直至電機燒毀。

        2)電機振動:刮板輸送機運行過程中電機固定螺栓松脫,或者電機軸頸和軸瓦之間的間隙不符合設(shè)計要求,以及軸承安裝不到位等,造成電機在運行過程中產(chǎn)生高頻抖動現(xiàn)象。產(chǎn)生振動的電機在運行過程中電機軸承轉(zhuǎn)動成螺旋狀,軸承在橫向產(chǎn)生應(yīng)力,導(dǎo)致軸承變形,甚至電機燒毀。

        3)超負荷運轉(zhuǎn):工作面在運煤過程中刮板輸送機出現(xiàn)回頭煤現(xiàn)象,導(dǎo)致機頭齒輪、底槽及機尾處出現(xiàn)嚴重堆煤現(xiàn)象,增加了刮板鏈的運行阻力,同時刮板輸送機在長期運輸煤矸石時,刮板槽及刮板磨損、變形嚴重,同樣增加了刮板輸送機運行阻力,從而加大了電機負荷,導(dǎo)致電機長期負荷運轉(zhuǎn)出現(xiàn)燒毀現(xiàn)象。

        2.2.2 電氣故障

        1)刮板輸送機電機內(nèi)部的一相進線出現(xiàn)中斷現(xiàn)象,造成電機空載時能夠轉(zhuǎn)動,但是啟動電流大,造成電機繞組發(fā)熱現(xiàn)象,降低了絕緣等級;當(dāng)電機帶負荷運轉(zhuǎn)時,由于一測電機啟動力矩不足,造成另一側(cè)電機負荷加大,導(dǎo)致電機燒毀。

        2)對于多電壓啟動電機,在接線過長中誤將高壓一側(cè)的繞組接入低壓電源上,啟動時出現(xiàn)啟動力矩不足現(xiàn)象,或者繞組內(nèi)存在多個線圈短路現(xiàn)象,導(dǎo)致電機一側(cè)電機無法啟動,另一側(cè)電機啟動負荷加大,造成電機燒毀。

        2.2.3 過熱故障

        刮板輸送機在運行過程中出現(xiàn)機頭壓埋時,電機啟動運行時運行電流超過額定電流,長時間負荷電流運行不僅造成電機發(fā)熱現(xiàn)象,而且造成電機絕緣降低;同時由于電機外部安裝一個保護罩,電機風(fēng)葉損壞或者保護罩堵塞,造成電機內(nèi)部氣流與外部氣流不流通,內(nèi)部熱量無法及時散去,同樣會造成電機發(fā)熱故障。

        2.2.4 電機受潮故障

        工作面在采煤過程中由于頂板出現(xiàn)淋水現(xiàn)象,以及工作面噴霧降塵時導(dǎo)致電機內(nèi)部受潮,從而造成電機內(nèi)部線路短路、絕緣降低等;正常情況下電機內(nèi)部存在絕緣檢測裝置,一旦檢測到內(nèi)部受潮絕緣降低時,該裝置會立即使檢漏繼電器動作,從而切斷電源;但是電機檢漏出現(xiàn)故障時,無法切斷電源,造成電機絕緣擊穿現(xiàn)象,導(dǎo)致電機燒毀。

        3 電機燒毀預(yù)防措施

        3.1 合理調(diào)整輸入電流

        1)根據(jù)電機額定電流、電壓值合理接入電源,保證輸入電流、電壓在規(guī)定范圍內(nèi),同時根據(jù)刮板輸送機運距、運輸量及運輸時間合理調(diào)整刮板輸送機整定值,確保電機動作保護靈敏可靠,在電機出現(xiàn)過電流、過電壓故障時能夠及時切斷電源,避免電機燒毀事故發(fā)生。

        2)刮板輸送機在運行過程中不僅要對電機本身額定電流、電壓進行檢測,而且需對外部供電電壓進行檢測。煤礦井下由于供電設(shè)備數(shù)量多,設(shè)備供電電壓不統(tǒng)一,導(dǎo)致外部供電電壓高于刮板輸送機額定電壓,所以一旦出現(xiàn)供電電壓高于額定電壓的現(xiàn)象,需及時對上級電壓進行降級處理,保證供電電壓穩(wěn)定。

        3.2 增加電機容量

        刮板輸送機電機容量是根據(jù)輸送機在運輸過程中平均負荷進行確定的,一般為超過平均負荷15%左右,但是刮板輸送機平均負荷是按照生產(chǎn)班8 h、設(shè)備運輸時間5 h 計算的,但是在實際井下回采過程中,刮板輸送機單班運行時間長達6~9 h,刮板輸送機運輸量大、運輸集中,傳統(tǒng)方法設(shè)定的電機容量無法滿足工作面高產(chǎn)高效需求,所以應(yīng)適當(dāng)增加電機容量。

        3.3 提高電機絕緣性能

        1)為了保證刮板輸送機供電系統(tǒng)穩(wěn)定及電機保護裝置動作靈敏可靠,應(yīng)對電機正確安裝供電系統(tǒng),從而保證各系統(tǒng)信息能夠?qū)崿F(xiàn)有效及時的傳遞,檢修人員應(yīng)定期對電機檢修維護,合理控制電機電壓等級,保證供電安全。

        2)工作面在回采過程中應(yīng)加強對電機防潮、防塵、過熱等特殊保護措施,防止電機絕緣等級下降;同時定期對電機絕緣等級進行檢查,發(fā)現(xiàn)電機絕緣等級存在降低現(xiàn)象時,必須及時進行更換。

        3.4 加強刮板輸送機運行中的安全管理

        1)加強電機通風(fēng)管理:工作面回采過程中應(yīng)對電機損壞情況進行檢查,特別是電機外保護罩以及風(fēng)葉完好情況,若發(fā)現(xiàn)外保護罩變形損壞、風(fēng)葉缺失等必須及時更換,保證電機內(nèi)部與外部氣流正常交換,降低因電機過熱導(dǎo)致的燒毀事故率。

        2)降低電機負荷現(xiàn)象:刮板輸送機在運行過程中應(yīng)對變形的刮板鏈、刮板槽進行更換,減小刮板輸送機運行期間摩擦阻力;同時及時對機頭、機尾及刮板槽底部浮煤進行清理,保證刮板鏈運行通暢。

        4 結(jié)論

        通過對8101 工作面回采前期SGZ1000/2×855型刮板輸送機電機燒毀原因進行分析,并根據(jù)生產(chǎn)實際情況,提出了若干項電機燒毀預(yù)防措施。截止2020 年12 月8101 工作面已回采結(jié)束,采取預(yù)防措施后工作面后期回采過程中刮板輸送機電機燒毀事故率降低至4%,節(jié)約設(shè)備維修費用達42.7 萬元,保證了工作面安全高效回采,取得了顯著應(yīng)用成效。

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