趙 樂
(汾西礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司靈北煤礦,山西 靈石 031302)
現(xiàn)階段架空乘人裝置運(yùn)行采用手動控制,每班需安排專人操控架空乘人裝置啟停,但是由于無法實(shí)時(shí)掌握沿途乘坐人員數(shù)量,一般架空裝置采用恒速運(yùn)行方式[1-2]。雖然架空承人裝置驅(qū)動系統(tǒng)安裝有變頻器,但僅起到軟啟動功能,未能充分發(fā)揮節(jié)能降耗效果[3]。為此,本文提出將機(jī)器視覺技術(shù)應(yīng)用到架空乘人裝置控制中,通過分析乘坐人數(shù)對架空乘人裝置運(yùn)行速度進(jìn)行智能控制,不僅可實(shí)現(xiàn)無人值守,而且有助于降低能耗。
山西某礦井下布置5 部架空乘人裝置,通過搭接提高地面到工作點(diǎn)通行效率。架空乘人裝置總的運(yùn)輸里程達(dá)到26.5 km。架空乘人裝置結(jié)構(gòu)主要包括防爆電機(jī)(永磁電機(jī))、驅(qū)動輪、配重塊、牽引鋼絲繩、迂回輪架及組件等。架空乘人裝置采用變頻器控制運(yùn)行,運(yùn)行速度理論上可實(shí)現(xiàn)0~2.3 m/s,現(xiàn)場應(yīng)用過程中架空乘人裝置多保持0.8 m/s 速度運(yùn)行,主要是由于架空乘人裝置運(yùn)行速度調(diào)節(jié)面臨需安排專人值守、速度調(diào)節(jié)無依據(jù)等問題。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,礦井布置的架空乘人裝置年費(fèi)用高達(dá)35 萬元,且架空乘人裝置在交接班期間乘人較多,平時(shí)時(shí)間乘坐人員較少。因此依據(jù)架空乘人裝置人員乘坐情況對其運(yùn)行速度進(jìn)行調(diào)整,可降低架空乘人裝置能耗及損失量。
以井下1 號副斜井架空乘人裝置為例,對架空乘人裝置原控制方式進(jìn)行分析。該架空乘人裝置運(yùn)輸距離共計(jì)3.6 km,運(yùn)行速度為0.8 m/s,布置傾角22°,配套電動機(jī)功率為45 kW,采用機(jī)尾重錘張緊,具體架空乘人裝置結(jié)構(gòu)如圖1 所示。架空乘人裝置采用人工操作PLC 控制變頻器、電動機(jī)、驅(qū)動輪、保護(hù)器等設(shè)備運(yùn)行,當(dāng)架空乘人裝置停止運(yùn)行后若井下人員需乘坐時(shí),則需要通過井下IP 電話聯(lián)系調(diào)度室,再由調(diào)度員指示架空乘人裝置操作員啟動;同時(shí)當(dāng)無人乘坐時(shí)架空乘人裝置仍保持原有狀態(tài)運(yùn)行,存在一定程度資源浪費(fèi)、無法智能控制等問題。
圖1 架空乘人裝置結(jié)構(gòu)
為提高架空乘人裝置控制水平,提出將機(jī)器視覺技術(shù)運(yùn)用在架空乘人裝置中,通過機(jī)器視覺、紅外傳感器對人員乘坐情況進(jìn)行判斷,以便實(shí)現(xiàn)架空乘人裝置智能化控制。具體機(jī)器視覺技術(shù)應(yīng)用后,架空乘人裝置控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如下頁圖2 所示。現(xiàn)場控制仍采用原有的就地控制器(FX-2N 系列PLC),通過增設(shè)信號轉(zhuǎn)換器讀取就地控制器運(yùn)行參數(shù),并通過新增PLC 遠(yuǎn)程控制架空乘人裝置啟、停及運(yùn)行速度。信號轉(zhuǎn)換器與新增PLC 間通過以太網(wǎng)接口連接,并經(jīng)光電轉(zhuǎn)換模塊接入井下已有工業(yè)以太網(wǎng)環(huán)網(wǎng)。
圖2 機(jī)器視覺技術(shù)應(yīng)用后架空乘人裝置控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
在1 號副斜井三水平、五水平及+750 m 水平上下乘車點(diǎn)均安裝熱紅外傳感器、智能識別攝像頭,用以對架空乘人裝置人員乘坐情況進(jìn)行監(jiān)測。當(dāng)架空乘人裝置有人乘坐時(shí),熱紅外傳感器會檢測到紅外信號并經(jīng)BISS0001 集成處理模塊處理后輸出繼電器常閉信號;當(dāng)無人乘坐時(shí)則BISS0001 集成處理模塊輸出繼電器常開信號。
1 號副斜井智能識別攝像頭布置情況如下頁圖3所示,通過攝像頭獲取圖像并結(jié)合計(jì)算機(jī)對圖像進(jìn)行分析,從而判定架空乘人裝置是否有人員乘坐?,F(xiàn)場架空乘人裝置運(yùn)行控制中以機(jī)器視覺判定為主、熱紅外傳感器監(jiān)測結(jié)果為輔。通過機(jī)器視覺技術(shù)應(yīng)用,可實(shí)現(xiàn)架空乘人裝置乘坐情況判定,并依據(jù)人員乘坐數(shù)量調(diào)節(jié)架空乘人裝置運(yùn)行速度、工作狀態(tài),以便實(shí)現(xiàn)架空乘人裝置運(yùn)行智能控制。
圖3 智能識別攝像頭布置位置示意圖
2.3.1 技術(shù)優(yōu)勢
1)可優(yōu)化架空乘人裝置運(yùn)行控制、實(shí)現(xiàn)智能化運(yùn)行控制,降低設(shè)備能耗及磨損程度。
2)可實(shí)現(xiàn)架空乘人裝置無人值守,從而將專職操作員從惡劣環(huán)境中解放出來,減少井下作業(yè)人員數(shù)量。
3)通過新增設(shè)PLC、信號轉(zhuǎn)換器,可將架空乘人裝置運(yùn)行參數(shù)實(shí)時(shí)傳輸至地面監(jiān)控中心,調(diào)度員可實(shí)時(shí)掌握架空乘人裝置人員乘坐及運(yùn)行情況。
2.3.2 現(xiàn)場應(yīng)用效果
1)在1 號副斜井架空乘人裝置應(yīng)用機(jī)器視覺技術(shù)并輔助采用熱紅外傳感器后,可實(shí)時(shí)監(jiān)測架空乘人裝置人員乘坐情況,現(xiàn)場應(yīng)用過程中人員監(jiān)測結(jié)果精準(zhǔn)度高,系統(tǒng)運(yùn)行可靠。
2)1 號副斜井架空乘人裝置在原控制方式下每天運(yùn)行時(shí)間為20 h(檢修時(shí)間4 h)。采用機(jī)器視覺技術(shù)對架空乘人裝置運(yùn)行進(jìn)行控制后,架空乘人裝置在無人乘坐情況下即會停止運(yùn)行,每天可減少空轉(zhuǎn)時(shí)間約7.5 h、年節(jié)省空轉(zhuǎn)時(shí)間達(dá)到2 700 h,預(yù)計(jì)每年可節(jié)省電能消耗約12.2 萬kW·h,節(jié)約5.6 萬元電費(fèi)。
3)架空乘人裝置累計(jì)運(yùn)行超過3 000 h 潤滑油需全部更換,單次更換成本約為2.7 萬元,則年可節(jié)省潤滑油費(fèi)用約2.4 萬元;同時(shí)在鋼絲繩、脫繩輪等更換方面年可節(jié)省約3.7 萬元。架空乘人裝置實(shí)現(xiàn)智能化控制,調(diào)度中心可遙控架空乘人裝置運(yùn)行,無須值守人員,年可減少人力資源投入約18 萬元。
4)將該技術(shù)應(yīng)用推廣到礦井其余的4 臺架空乘人裝置上后,預(yù)計(jì)年可節(jié)省礦井投入約160 萬元。
控制系統(tǒng)采用機(jī)器視覺技術(shù)、熱紅外傳感器對架空乘人裝置人員乘坐情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,PLC 依據(jù)人員乘坐情況調(diào)整架空乘人裝置運(yùn)行狀態(tài)及運(yùn)行速度;同時(shí)地面監(jiān)控中心可通過PLC、光電轉(zhuǎn)換器及工業(yè)以太網(wǎng)實(shí)時(shí)掌握架空乘人裝置運(yùn)行狀態(tài)并遙控指揮。
現(xiàn)場應(yīng)用后,架空乘人裝置可實(shí)現(xiàn)無人值守智能化運(yùn)行,礦井5 臺架空乘人裝置年可節(jié)省費(fèi)用約160 萬元,同時(shí)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、應(yīng)用成本低。