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        某款發(fā)動機缸體水套漏水問題改進

        2022-05-13 06:54:02陳麗霞湯守哲于建民喬彥超
        小型內(nèi)燃機與車輛技術 2022年2期
        關鍵詞:水套充型外壁

        陳麗霞 胡 廣 湯守哲 于建民 喬彥超

        (寧波吉利羅佑發(fā)動機零部件有限公司 浙江 寧波 315336)

        引言

        隨著汽車行業(yè)的迅速發(fā)展,對發(fā)動機的生產(chǎn)要求更加苛刻,要求高強度、高可靠性,而且結(jié)構(gòu)要輕便[1-2]。

        缸體是典型的薄壁高強度鑄件,材料普遍使用HT250,缸體鑄造缺陷導致泄漏是長期困擾發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)的典型問題。泄漏不僅造成零件報廢,而且浪費較大的人力及設備成本,故需要對鑄造問題制定有效措施來控制缸體的質(zhì)量。

        1 問題描述

        客戶車輛行駛過程中出現(xiàn)水溫過高,進站檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)動機缸體底部存在液體,進一步確認發(fā)現(xiàn)水套外壁存在漏點,如圖1 所示。

        圖1 發(fā)動機缸體水套泄漏點

        2 原因分析

        2.1 缸體外觀確認

        缸體泄漏點附近無磕碰、撞擊等痕跡,說明缸體裝機后水套本體未受到外力沖擊,如圖2 所示。

        圖2 缸體水套外觀檢查

        2.2 探傷分析

        使用高速噴丸對水套內(nèi)壁進行清理,完成后使用氣槍對水套內(nèi)腔吹氣,使用手電觀察確保內(nèi)壁干凈,如圖3 所示,清除表面雜質(zhì)及防銹漆。

        圖3 缸體水套內(nèi)壁清理

        將缸體傾斜80°~90°,在缸體上下面水套內(nèi)壁使用滲透劑進行噴灑,噴灑均勻約1~2 s,要全覆蓋,如圖4 所示,滲透時間為30 min。

        圖4 缸體水套內(nèi)壁噴灑滲透劑

        在缸體上下面水套外壁使用顯像劑進行噴灑,如圖5 所示,噴灑均勻,要全覆蓋。12h 后觀察是否有紅色探傷夜?jié)B漏,水套外壁存在紅色探傷液滲出,如圖6 所示,說明缸體水套內(nèi)壁與外壁貫穿,導致冷卻液泄漏。

        圖5 缸體水套外壁噴灑顯像劑

        圖6 紅色探傷液滲出

        通過顯影劑對缸體泄漏點進行局部顯影滲透,發(fā)現(xiàn)缸體水套外壁存在明顯泄漏點,說明水套中的冷卻液通過此通道泄漏到缸體外側(cè)。

        目視缺陷位置外觀無碰撞痕跡,內(nèi)壁有一細小缺陷,通過X 光探測,發(fā)現(xiàn)存在缺陷陰影如圖7 所示。

        圖7 缺陷X 光探測

        對故障部位進行切割,發(fā)現(xiàn)缺陷貫通水套外壁,如圖8 所示。對相同故障的另一個缸體進行分析,如圖9 所示,缺陷內(nèi)部顏色發(fā)暗,表面粗糙,初步判斷為砂渣孔。

        圖8 故障部位切面

        圖9 缺陷部位砂渣孔

        對缺陷成分進行電鏡分析,發(fā)現(xiàn)泄漏通道內(nèi)容物含有大量的C、O、Si、Fe 及少量的Na、S、K,說明存在大量氧化物符合砂渣孔的特征,如圖10、圖11所示。

        圖10 砂渣孔顯微結(jié)構(gòu)

        圖11 泄漏通道內(nèi)容物電鏡分析

        對缸體水套剖切進行壁厚確認,壁厚實測為4.09 mm,如圖12 所示,滿足設計要求(壁厚要求3.5±0.7 mm)。

        圖12 缸體水套壁厚確認

        2.3 模流分析

        對氣缸體進行模流分析,氣缸體毛坯澆排方案設計合理,但最后凝固不均勻,如圖13 所示。

        圖13 氣缸體鑄造模流分析

        針對MAGMA 模流分析,1#、2# 缸位置兩股鐵水匯集,如圖14 所示,此過程會導致鐵水對沖,產(chǎn)生紊流或卷氣,容易產(chǎn)生鑄造缺陷。并且澆鑄時間達8.6 s 時,缸體筒位置未完全充型,澆鑄時間長,鐵水在模具充型末端溫度降低,鐵水凝固前溫度低,導致缺陷產(chǎn)生。

        圖14 MAGMA 模流分析

        對工藝過程進行排查發(fā)現(xiàn)兩個問題點:

        1)砂芯轉(zhuǎn)運工序

        發(fā)現(xiàn)砂芯在吊裝轉(zhuǎn)運過程中,工裝夾取位置為鐵水流入的主澆道。吊裝夾爪夾持主澆道口時,會存在主澆口部位損壞,導致澆道砂子脫落,表面浸涂層脫落,澆道表面強度隨之降低。在澆鑄時鐵水充型過程中,鐵水反復沖刷澆道,使砂子脫落,砂子進入型腔中,在凝固末端凝固,形成砂渣孔,如圖15 所示。

        圖15 凝固末端砂渣孔

        2)浸涂烘干工序

        排查浸涂后砂芯內(nèi)部的浸涂液體表干情況,將溫度傳感器內(nèi)置于水套內(nèi)部,按照正常的烘干作業(yè)進行[3]。利用爐溫儀對水套內(nèi)部隨爐溫度檢測監(jiān)控,通過對水套內(nèi)部的溫度檢測來評價水套內(nèi)部液體是否完全表干凝固。爐溫儀的結(jié)果顯示,圖16 中T3黑色線條為水套內(nèi)部溫度監(jiān)控,整個烘干過程水套內(nèi)部溫度為150 ℃~185 ℃(烘干溫度要求160 ℃~220 ℃),最高溫度低于標準35 ℃,烘干溫度不滿足要求,水套內(nèi)部砂芯無法完全烘干。

        圖16 水套內(nèi)部隨爐溫度檢測監(jiān)控

        未烘干的砂芯在澆鑄過程中有兩個問題,一個是表面強度不足,在高溫鐵水沖刷過程中容易產(chǎn)生砂子脫落,造成砂眼的產(chǎn)生。另一個問題是未干燥砂芯的濕度較大,含水量多,在高溫澆鑄時會產(chǎn)生大量的水汽,造成澆鑄系統(tǒng)中發(fā)氣量大,凝固時會產(chǎn)生氣孔等缺陷,不利于澆鑄成型。

        2.4 工藝分析

        對現(xiàn)有的組裝-浸涂-烘干工藝進行分析,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)工藝為水套與主體芯現(xiàn)場組裝,組裝完成后整體進行烘干。由于主體芯和水套組裝后平放在傳輸帶上進行烘干,水套芯和主體芯內(nèi)部存在遮擋,有效烘干面積大大降低,烤箱熱量無法傳導,導致水套芯內(nèi)部烘干溫度低。烘干工序完成后,砂芯內(nèi)部未完全烘干,導致砂芯表面強度不足及發(fā)氣量大的問題,在澆鑄后會產(chǎn)生砂渣孔,如圖17 所示。

        圖17 現(xiàn)有的組裝-浸涂-烘干工藝

        砂渣孔產(chǎn)生原因小結(jié)如下:

        1)鐵水充型時間長:長時間充型導致鐵水凝固溫度低,流動性差,造成鑄造不良;

        2)轉(zhuǎn)運抓取位置不合理:砂芯在吊裝過程中,工裝夾取位置損壞主澆道,充型過程中易形成不良。

        3)工藝排布不合理:水套與主體芯先組裝再烘干,導致水套與缸筒交接處,溫度低,未完全烘干,水分超標,發(fā)氣量大,砂芯表面強度低,產(chǎn)生砂渣孔。

        3 整改對策

        1)增大入水口直徑,由D35 mm 變?yōu)镈40 mm,如圖18 所示,加快鐵水充型速度,保證鐵水溫度以及流動性。

        圖18 模具修改

        入水口直徑增大后鐵水充型速度得以加快,經(jīng)過仿真分析確定鐵水在7.2 s 時已完成缸體充型如圖19 所示,鐵水平穩(wěn)充型速度增加,提高了1#、2#缸筒位置鐵水溫度。

        圖19 改進后模流充型時間分析

        2)修改吊裝抓取位置,防止破壞主澆道。抓取澆道改為抓取前后端,如圖20 所示。

        圖20 砂芯轉(zhuǎn)運抓取位置改為前后端

        3)水套芯和主體芯組裝烘干順序調(diào)整:先組裝再烘干更改為先烘干再組裝,如圖21 所示。

        圖21 更改烘干組裝工藝流程

        整改后產(chǎn)品8 個月內(nèi)無復發(fā)漏水問題,整改效果明顯。

        4 結(jié)論

        1)對鑄造產(chǎn)品的模具設計過程進行分析,充分考慮影響因素,對充型速度、凝固時間及砂粒追蹤等方面進行詳細分析,保證模具設計是最優(yōu)方案。

        2)對工藝過程進行詳細的評估并模擬實際生產(chǎn),工藝過程是否存在損壞澆道的情況,對此類故障需要避免。

        3)現(xiàn)場的工藝排布要合理,對工序前后排布進行模擬分析,避免存在工序排布順序不合理導致砂芯損壞、無法烘干、組裝困難等問題。

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