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        三菱PLC和HMI在尼龍帶自動剪裁設(shè)備中的應(yīng)用

        2022-05-12 06:14:12蔡曉芷
        機(jī)電工程技術(shù) 2022年3期
        關(guān)鍵詞:沖裁剪裁伺服電機(jī)

        蔡曉芷

        (佛山市順德區(qū)陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校,廣東佛山 528313)

        0 引言

        PLC也稱為可編程邏輯控制器,目前PLC融合HMI技術(shù)在工業(yè)自動化中被廣泛應(yīng)用,此類系統(tǒng)運(yùn)行可靠性高,穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng),能在惡劣的環(huán)境中長期不間斷運(yùn)行,而且其編程容易,維護(hù)工作量較小[1]。在珠三角地區(qū)有很多汽車零部件加工廠,其中汽車座椅上的尼龍帶拉手把需要經(jīng)過測量、剪裁、沖孔工序完成產(chǎn)品的加工。目前很多使用手工或半手工的形式進(jìn)行加工,由于尼龍帶具有多種不同的規(guī)格,如長度不同、孔的大小不同和孔間距等,許多只能手工測量、沖孔、剪裁,產(chǎn)品生產(chǎn)效率低而且產(chǎn)品精度不高,質(zhì)量參差不齊,因此為了解決以上問題,很有必要對尼龍帶剪裁機(jī)進(jìn)行自動化改造。針對尼龍帶產(chǎn)品種類繁多的問題,確定采用WEINVIEW觸摸屏TK6070IP作為人機(jī)界面,使用三菱PLCFX3U 48MT為控制器來控制設(shè)備的運(yùn)行[2]。其中設(shè)備運(yùn)行模式、速度、尼龍帶產(chǎn)品尺寸可以通過觸摸屏來設(shè)定,然后通過PLC控制伺服電機(jī)和步進(jìn)電機(jī)來控制尼龍帶長度和寬度和沖裁速度,超聲波發(fā)波時(shí)長,從而實(shí)現(xiàn)尼龍帶的自動剪裁。

        1 設(shè)備系統(tǒng)控制方案

        尼龍帶自動剪裁系統(tǒng)方案如圖1所示。主機(jī)采用三菱FX 3U系列PLC,由程序控制各種外部設(shè)備運(yùn)行。

        圖1 設(shè)備系統(tǒng)方案Fig.1 Equipment systemscheme

        當(dāng)按下實(shí)體按鍵“啟動按鈕”時(shí),系統(tǒng)進(jìn)入初始化狀態(tài),對各個(gè)參數(shù)進(jìn)行初始化,可以選擇不同的按鈕進(jìn)入手動模式、調(diào)試模式、量產(chǎn)模式和測試模式中,這幾個(gè)模式分別互鎖,每次只能進(jìn)入一個(gè)。

        在手動模式中,每個(gè)外設(shè)都是通過觸摸屏上的按鈕控制的,按下按鈕,外設(shè)得電并動作,按鈕復(fù)位,外設(shè)失電復(fù)位。調(diào)試模式中,以伺服電機(jī)開始,利用導(dǎo)向夾緊氣缸作為計(jì)數(shù)點(diǎn),以夾緊導(dǎo)向氣缸復(fù)位而結(jié)束。耐久測試中,伺服電機(jī)用定位控制模式控制,使用三菱的相對位置控制指令DDRVI對電機(jī)位置進(jìn)行精確控制。程序中的M8029是脈沖結(jié)束標(biāo)志,當(dāng)電機(jī)執(zhí)行完成程序設(shè)置的脈沖數(shù)時(shí),M8029得電一個(gè)掃描周期,對電機(jī)的測試數(shù)量進(jìn)行計(jì)數(shù)。量產(chǎn)模式中,對于故障處理的程序段,當(dāng)量產(chǎn)模式時(shí)出現(xiàn)故障,設(shè)備將報(bào)警并顯示故障原因及其處理辦法。當(dāng)故障原因是沖裁出現(xiàn)問題時(shí),可以按下“沖裁”按鈕完成沖裁。沖裁結(jié)束后,彈出此產(chǎn)品是否計(jì)入總數(shù)量的界面,選擇是,將計(jì)數(shù),選擇否則不計(jì)數(shù)。當(dāng)故障已經(jīng)人工確認(rèn)清除,按下觸摸屏上的“故障已清除”按鈕,此時(shí)程序繼續(xù)執(zhí)行,完成接下來的量產(chǎn)生產(chǎn)工序[4]。

        2 系統(tǒng)組成

        2.1 三菱PLC(FX 3U_48MT)

        在本設(shè)計(jì)中,全部控制都是利用了開關(guān)量(數(shù)字量)的邏輯順序控制,要求控制系統(tǒng)按照邏輯條件和一定的順序和時(shí)序產(chǎn)生控制動作,并能夠?qū)碜袁F(xiàn)場的大量開關(guān)量、脈沖、計(jì)時(shí)、計(jì)數(shù)等數(shù)字信號進(jìn)行監(jiān)控和處理[3]。本系統(tǒng)共需要驅(qū)動1臺伺服電機(jī),2臺步進(jìn)電機(jī),4個(gè)電磁閥,2個(gè)指示燈和1個(gè)蜂鳴器,所以一共需要16個(gè)輸出口,2個(gè)高速脈沖輸出口。所以,最終本系統(tǒng)選擇了FX 3U-48MT PLC。

        2.2 觸摸屏選型

        從系統(tǒng)的要求和成本考慮,本文采用性價(jià)比較高的威綸觸摸屏TK6071IP,輸入電壓為10.5~28 VDC,外觀大小為7 in,像素800×480。觸摸屏上有兩個(gè)接口,用于與PLC通信和PC通信下載觸摸屏界面程序[5]。

        2.3 伺服驅(qū)動器

        伺服驅(qū)動器是用于控制伺服電機(jī)的一種控制器,作用類似于變頻器作用于普通的交流馬達(dá),是伺服系統(tǒng)的重要組成部分,主要應(yīng)用于高精度定位系統(tǒng)中[6]。為了準(zhǔn)確控制尼龍帶的長度,并綜合考慮了性價(jià)比,最后采用了力川的伺服電機(jī)。采用的是位置控制。為了能在觸摸屏的參數(shù)設(shè)置中直接輸入長度(mm),直接轉(zhuǎn)換成脈沖數(shù)量給PLC控制伺服電機(jī)定位到相應(yīng)的位置[7]。設(shè)置電子齒輪比為1∶1,即電機(jī)轉(zhuǎn)一圈需要10 000個(gè)脈沖,滾動軸直徑為40 mm,因此長度尺寸L與脈沖數(shù)的換算方法如下:

        產(chǎn)品尺寸的公差在±0.5 mm,所以圓周率近似取3.14不會出現(xiàn)產(chǎn)品不合格現(xiàn)象。

        2.4 步進(jìn)電機(jī)

        設(shè)計(jì)中需要用到2臺步進(jìn)電機(jī),1臺用于根據(jù)尼龍帶的寬度對輸送材料的過程中進(jìn)行限位,1臺用于將剪裁后的尼龍帶送出??紤]用步進(jìn)電機(jī)是性價(jià)比較高,而且便于調(diào)速,在觸摸屏參數(shù)中設(shè)置便可[8]。步進(jìn)電機(jī)1用于限位,防止尼龍帶傳輸過程中出現(xiàn)偏差,導(dǎo)致孔位出現(xiàn)偏差而增加廢品率。步進(jìn)電機(jī)2用于將產(chǎn)品送出,產(chǎn)品質(zhì)量很小,所以采用了28系列的步進(jìn)電機(jī)。

        3 PLC梯形圖設(shè)計(jì)

        3.1 PLC輸入輸出IO口分配表

        表1所示為本系統(tǒng)中輸入輸出端子及其功能分配

        表1 系統(tǒng)IO分配表Tab.1 System IOallocation table

        3.2 PLC程序控制流程

        圖2所示為程序控制的流程圖。

        圖2 PLC程序控制流程Fig.2 PLCprogramcontrol flow chart

        4 觸摸屏界面設(shè)計(jì)

        在設(shè)計(jì)的過程中,充分與工廠的工作人員進(jìn)行討論交流,做出交互性較強(qiáng)的人機(jī)界面[9]。觸摸屏界面分為首頁、手動模式、調(diào)試模式、量產(chǎn)模式、參數(shù)設(shè)置及歷史報(bào)警等界面。

        在手動模式中,操作人員可以操作設(shè)備中的動作單獨(dú)執(zhí)行,特別是在調(diào)整好尼龍帶的長度和寬度后,可以對準(zhǔn)確度進(jìn)行檢測,調(diào)試到合適后進(jìn)行量產(chǎn)。同時(shí),可以在界面上通過燈的狀態(tài)觀察各個(gè)外設(shè)的工作情況。

        在調(diào)試模式中,主要是用于測試沖裁機(jī)構(gòu)沖裁效果的穩(wěn)定性。比如輸入測試次數(shù)10,然后電機(jī)調(diào)式開始,設(shè)備會自動生產(chǎn)10個(gè)產(chǎn)品,通過檢測產(chǎn)品的合格率判斷沖裁機(jī)構(gòu)的運(yùn)行情況。這一模式和自動模式的不同之處在于,沒有來料傳感器和落料傳感器的限制[10]。

        在量產(chǎn)模式中,工人輸入生產(chǎn)數(shù)量后開始生產(chǎn),當(dāng)生產(chǎn)過程出現(xiàn)問題,則亮紅燈報(bào)警,并且屏幕顯示報(bào)警原因,工人對材料進(jìn)行處理。量產(chǎn)模式中設(shè)置沖裁按鈕,是為了在沖裁不完全造成的故障,需要手動沖裁完成后,再點(diǎn)擊錯誤已清除,那么設(shè)備才會再次自動運(yùn)行[11]。

        5 設(shè)備運(yùn)行效果

        按下實(shí)體鍵“啟動按鈕”使系統(tǒng)啟動,在觸摸屏上選擇“參數(shù)設(shè)置”界面對尼龍帶的寬度、長度、沖裁的時(shí)間和超聲波發(fā)波時(shí)間進(jìn)行設(shè)置,寬度設(shè)置后在手動模式中按下“寬度調(diào)整”按鈕,設(shè)備對軌道的寬度進(jìn)行調(diào)整,這是為了防止在傳送過程中,尼龍帶輸送過程中出現(xiàn)錯位,導(dǎo)致沖孔時(shí)出現(xiàn)錯誤[12]。

        這里在“參數(shù)設(shè)置”界面進(jìn)行了沖壓時(shí)間和超聲波發(fā)波時(shí)間的設(shè)置,主要是因?yàn)樵趯?shí)際調(diào)試過程中,超聲波需要進(jìn)行兩次短時(shí)間的發(fā)波才可以完全沖裁尼龍帶,而且如果設(shè)備的超聲波機(jī)器更換或者刀模更換,都需要進(jìn)行相應(yīng)時(shí)間的調(diào)整。

        參數(shù)設(shè)置完成后,可以進(jìn)入“量產(chǎn)模式”設(shè)置需要生產(chǎn)的產(chǎn)量,如果是新?lián)Q物料,那么第一個(gè)物料需要手動進(jìn)行裁切,避免浪費(fèi)。在手動模式中,按下沖裁,沖裁第一段物料。如果是舊物料,則設(shè)置好產(chǎn)品的長度,產(chǎn)量就可以開始加工生產(chǎn)。

        當(dāng)生產(chǎn)過程中,設(shè)備出現(xiàn)問題,蜂鳴器響同時(shí)紅燈閃爍。觸摸屏上彈出故障指示和相應(yīng)的故障處理對策,下面是故障類型及相對應(yīng)的處理方式:

        (1)如果物料用完,傳感器1觸發(fā)報(bào)警并在觸摸屏上顯示缺物料并提示操作步驟[13];

        (2)如果送料機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問題,傳感器2觸發(fā)報(bào)警并在觸摸屏上顯示傳送故障,并提示操作步驟;

        (3)如果加工完成(即已加工數(shù)量=產(chǎn)量),紅燈閃爍蜂鳴器報(bào)警,屏幕顯示加工已完成。

        通過調(diào)試,本設(shè)備能夠準(zhǔn)確按照不同長度剪裁出尼龍帶,并投入生產(chǎn),在生產(chǎn)過程中,如果需要加快生產(chǎn)周期,可以通過設(shè)置伺服電機(jī)的運(yùn)行速度、沖裁時(shí)間和超聲波發(fā)波時(shí)間。

        6 結(jié)束語

        實(shí)際運(yùn)行證明,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、可靠,通過三菱PLC融合HMI技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)不同產(chǎn)量、不同長度尼龍帶的自動化生產(chǎn),本設(shè)計(jì)采用PLC控制伺服電機(jī),通過位置控制模式精確控制尼龍帶的長度,設(shè)備投入使用后,生產(chǎn)的尼龍帶產(chǎn)品取樣質(zhì)檢結(jié)果顯示其誤差值均在允許的偏差范圍內(nèi);在尼龍帶沖孔和剪裁時(shí)采用超聲波技術(shù),使尼龍帶切斷速度快、切口固結(jié)平整不散邊效率高;通過觸摸屏參數(shù)設(shè)定可定制不同規(guī)格的尼龍帶。設(shè)備通過自動化控制不僅提高了產(chǎn)品生產(chǎn)效率和質(zhì)量,而且還降低了工作人員的操作危險(xiǎn)系數(shù)。

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