薛軍軍, 陳曉斌, 肖 驥, 李春秋, 詹華德
(海南核電有限公司, 海南 昌江 572700)
核能發(fā)電是清潔、高效能源的代表,近年來發(fā)展迅猛,作為能源結(jié)構(gòu)的重要組成部分,其為節(jié)能減排、降低碳排放作出巨大貢獻(xiàn)。核電站與常規(guī)電站最大的區(qū)別在于,產(chǎn)生初始能量的動力源不同,常規(guī)電站通過化石燃料燃燒產(chǎn)生能量,目前的核電站通過核燃料裂變產(chǎn)生能量,其中在裂變能產(chǎn)生的同時,還會有大量中子處于激活狀態(tài),這些中子能量極高,所以在功率運(yùn)行期間,原則上不允許任何人員進(jìn)出核島。核反應(yīng)堆冷卻劑泵(下稱主泵)安裝在核島內(nèi)一回路管道上,用來驅(qū)動一回路冷卻劑循環(huán),以實(shí)現(xiàn)堆芯熱量的帶出[1]。因此,主泵及主泵電機(jī)在核電廠正常功率運(yùn)行階段為不可達(dá)區(qū)域(圖1),無法實(shí)現(xiàn)在線檢修與在線維護(hù),這便要求主泵和主泵電機(jī)在機(jī)組18 個月連續(xù)運(yùn)行期間穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。
圖1 核電站流程簡圖
該核電基地一期工程兩臺機(jī)組,每臺機(jī)組設(shè)置兩個主環(huán)路,每個環(huán)路分別配備一臺主泵與主泵電機(jī)(圖2),電機(jī)設(shè)置上、下兩套軸承,均為Kinsbury設(shè)計制造,泵設(shè)置一套水潤滑徑向?qū)лS承,為KSB設(shè)計制造。電機(jī)上、下兩套軸承分別設(shè)置于獨(dú)立的油箱,電機(jī)上部為組合軸承,自上而下為上部徑向軸承、上推力軸承、下推力軸承,承擔(dān)整個泵組軸向力。電機(jī)下部僅設(shè)置導(dǎo)軸承,承受徑向載荷,兩套軸承均為浸泡式稀油潤滑,未設(shè)置強(qiáng)迫循環(huán),軸承熱量依靠油箱內(nèi)冷卻盤管帶出,冷卻盤管內(nèi)為恒溫的設(shè)備冷卻水(圖3)。
圖2 主泵電機(jī)三維圖
圖3 主泵電機(jī)結(jié)構(gòu)圖
該型主泵電機(jī)油位計為浮子式液位開關(guān),通過潤滑油浮力使得浮子上下移動,從而觸發(fā)油位高、低報警,標(biāo)準(zhǔn)油位±19 mm 分別觸發(fā)高、低位報警(圖4);每次加注潤滑油均按照標(biāo)準(zhǔn)油位加注。
圖4 油位計結(jié)構(gòu)圖
2017 年初,機(jī)組正常運(yùn)行期間首次出現(xiàn)上部油箱油位高報警問題,同年內(nèi)該基地兩臺機(jī)組4 臺主泵電機(jī)均觸發(fā)報警。換料大修窗口,核島可以進(jìn)出人員時,逐一排查電機(jī)油位計,發(fā)現(xiàn)油位計與油箱連通管焊接位置整體偏低(圖5),且高低均不相同,這是設(shè)備出廠時的缺陷,在多次討論研究后,一致認(rèn)為在不破壞油位計和油箱的前提下,選擇增設(shè)油位計調(diào)整墊塊是解決該問題的最優(yōu)方法。
圖5 油位計焊接位置偏低,增設(shè)調(diào)整墊塊示意圖
于是,在大修階段,對4 臺電機(jī)分別增設(shè)調(diào)整墊塊,補(bǔ)償焊接低的偏差尺寸,并在停運(yùn)狀態(tài)下消除了所有報警。
2018 年啟動主泵后再次出現(xiàn)報警,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),調(diào)整墊塊是在電機(jī)靜止?fàn)顟B(tài)下增加,待設(shè)備運(yùn)行后,潤滑油膨脹,以及潤滑油漩渦效應(yīng),會使得邊緣油位上升(圖6),但無法準(zhǔn)確測量該上升量,由于可調(diào)節(jié)范圍小,在核電站保守決策的原則下,只能逐步小幅增加調(diào)整墊塊厚度,用來消除新發(fā)現(xiàn)的引起油位升高的因素,此次調(diào)整只增加了3~5 mm,以消除報警。
圖6 潤滑油膨脹及漩渦效應(yīng)示意圖
2019 年啟動主泵后,4 臺電機(jī)均未觸發(fā)報警,效果良好,但是在正常運(yùn)行3 個月后,2 號機(jī)組2 號主泵電機(jī)再次觸發(fā)報警,電站啟動運(yùn)行決策,組織分析原因,查詢歷史相關(guān)參數(shù),發(fā)現(xiàn)電廠最終熱肼冷源——海水溫度上漲,引起設(shè)備冷卻水溫度上漲,導(dǎo)致電機(jī)潤滑油溫度上漲,疊加油位波動等因素,最終再次觸發(fā)油位高報警,分析認(rèn)為,此次出現(xiàn)的上漲量不大,應(yīng)該是恰好觸發(fā)高報位置,由于油位計結(jié)構(gòu)存在回差值的特點(diǎn),一旦觸發(fā),至少需降低5 mm 才可能消除報警。于是只能在2019 年12 月203 機(jī)組大修期間處理,此次還是增加調(diào)整墊塊厚度,用來消除油位計回差影響。截至目前為止,2 號機(jī)組2 號主泵電機(jī)正常運(yùn)行,再未觸發(fā)報警,其他參數(shù)也均穩(wěn)定正常。
2020 年3 月20 日2:30,1 號機(jī)組1 號主泵電機(jī)在大修結(jié)束啟動運(yùn)行第8 天,機(jī)組臨界后升功率過程中,電功率從160 MW 升至210 MW,一回路溫度從291 ℃升至306 ℃,出現(xiàn)油箱油位高報警,檢查報警真實(shí)觸發(fā),潤滑油溫度、軸瓦溫度、電機(jī)軸位移、泵殼振動均穩(wěn)定正常,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
此次104 大修時該位置更換備用電機(jī),油位計處已設(shè)置調(diào)整墊塊,但未按照2 號機(jī)組2 號主泵電機(jī)進(jìn)行增加厚度的方法處理;電機(jī)空載試驗和帶載再鑒定均未出現(xiàn)過報警,且其他參數(shù)均穩(wěn)定正常。
經(jīng)分析認(rèn)為,此次出現(xiàn)油位高報警,和新?lián)Q備用電機(jī)使用新唇形密封(圖7)有關(guān),新唇形密封效果較好,使得上油箱內(nèi)部壓力略高于其他使用時間較長唇形密封的電機(jī)油箱,導(dǎo)致再次觸發(fā)報警。
圖7 唇形密封
電站啟動運(yùn)行決策,考慮機(jī)組已運(yùn)行,人員無法進(jìn)入核島,104 大修后機(jī)組將進(jìn)入18 個月長燃料循環(huán)周期,電機(jī)潤滑油消耗會較之前有所增加,為保證長燃料循環(huán)周期軸承具備充足的潤滑油,暫不采取減少潤滑油的方法來消除報警。
2021 年9 月,1 號機(jī)組執(zhí)行105 換料大修,2 號機(jī)組2 號主泵電機(jī)進(jìn)行增加厚度的方法,通過了長燃料循環(huán)周期的考驗,效果良好,此次大修對1 號機(jī)組兩臺主泵電機(jī)均按照該方法進(jìn)行處理。電機(jī)相應(yīng)參數(shù)見下頁表1。
表1 電機(jī)相應(yīng)參數(shù)
電機(jī)上油箱油位計整體焊接偏低,且每臺焊接位置均存在不同程度的偏差;油位計零點(diǎn)調(diào)整墊塊厚度難以一次性調(diào)整準(zhǔn)確,主要促成因素如下:
1)標(biāo)準(zhǔn)油位至高報為+19 mm,油位計可調(diào)整范圍小,且自身結(jié)構(gòu)存在5 mm 左右回差,導(dǎo)致油位波動一旦觸發(fā)報警,難以消除。
2)潤滑油溫度上升導(dǎo)致潤滑油膨脹、啟動階段由靜止到旋轉(zhuǎn)、潤滑油在旋轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)瞬時油位波動,該上升量難以準(zhǔn)確測算。
3)唇型密封在壽期內(nèi)磨損量逐漸增大,每個運(yùn)行周期潤滑油揮發(fā)消耗存在差異,新唇形密封比經(jīng)過磨損的唇型密封對應(yīng)油位略高。
由于該核電基地主泵電機(jī)的獨(dú)特性,國內(nèi)外無法找到相同的電機(jī)進(jìn)行對比研究,無任何相關(guān)工程及運(yùn)行經(jīng)驗可以借鑒;電機(jī)出廠制造階段油位計焊接位置存在偏差是先天缺陷,也是根本原因;在隨后的每年中,只有換料大修窗口一次機(jī)會可以進(jìn)行處理,從2017—2021 年經(jīng)歷數(shù)次油位高報警,逐次分析,每次都發(fā)現(xiàn)新的影響因素,從最初4 臺電機(jī)均報警,到目前全部解決,過程中不斷摸索,解決問題(圖8),使得電機(jī)可靠性穩(wěn)步提升。
圖8 油位高報警處理過程