李晉凱
(晉能控股煤業(yè)浙能麻家梁煤業(yè)有限責任公司, 山西 朔州 036000)
帶式輸送機是煤礦開采中重要的輸送裝備,其輸送效率高低對煤礦開采效率有一定程度的影響[1]。隨著社會對煤礦資源需求量的不斷增加,我國煤礦開采量和開采效率均有了很大的提升。為順應煤礦開始效率不斷提升的基本需要,帶式輸送機未來必將朝著大型化、重型化方向發(fā)展[2]。對于重型化帶式輸送機而言,單電機驅動已經無法滿足其實際使用需要,通常需要同時使用多個電機驅動[3-4]。但是多電機驅動的帶式輸送機在實踐過程中暴露出了一些問題,最顯著的問題是多電機之間的輸出不同步,導致皮帶出現相互牽扯的問題,對設備運行穩(wěn)定性造成了不良影響[5-6]。針對該問題,本文設計研究了多電機驅動帶式輸送機協(xié)調控制系統(tǒng),可以實現多電機驅動之間的平衡,提升帶式輸送機運行的穩(wěn)定性。
以某煤礦中使用的DTL120×200×2×315 型帶式輸送機為例進行闡述。如圖1 所示為該型號帶式輸送機的整體結構示意圖,可以看出帶式輸送機由很多結構件構成。驅動裝置的作用是通過電機為帶式輸送機的運行提供動力來源,由于煤礦運輸距離較長,使用的帶式輸送機驅動裝置由3 臺電機同時組成,其中兩臺電機位于驅動滾筒側,一臺電機位于換向滾筒側。托輥的作用是降低輸送帶運行時的撓度,以減小運行阻力。
圖1 DTL120 型帶式輸送機整體結構示意圖
通過多臺電機同時驅動雖然能夠提升帶式輸送機的動力,但與此同時設備運行時會帶來一些問題,其中最顯著的是不同電機之間的輸出功率平衡問題。如果多電機之間的功率無法保持平衡,一方面會對電機造成嚴重損傷,另一方面會影響設備運行過程的穩(wěn)定性和可靠性,導致設備容易出現各種故障問題,對采煤過程的連續(xù)性造成不良影響。
為了解決帶式輸送機多電機同時驅動時,不同電機之間的協(xié)調運行問題,設計研究了多電機協(xié)調控制系統(tǒng),圖2 所示為系統(tǒng)的整體方案框圖。由圖可知,帶式輸送機同時由三臺電機驅動,每臺電機配備了一臺變頻器,變頻器都接受PLC 控制器的控制。利用傳感器對帶式輸送機運行速度、各電機的輸出轉速及電流值進行檢測,檢測結果傳輸到控制器中進行分析與處理。控制器將原始檢測數據及分析結果傳輸到上位機的監(jiān)控屏中實時顯示,方便工作人員查看。
圖2 多電機驅動協(xié)調控制系統(tǒng)整體方案框圖
為確保多電機之間的協(xié)調運行,將三臺電機中的一臺電機設置為主電機,對應的變頻器為主變頻器,另外兩臺電機設置為從電機,對應的變頻器為從變頻器??紤]到電機運行時的電流值可以反映電機的輸出功率大小。本方案中將主電機電流作為從電機調整速度的依據。主電機的運行速度根據帶式輸送機實際情況進行調整,兩臺從電機的運行速度根據主電機電流值進行調整。這樣可以確保三臺電機的輸出電流保持相等,從而實現它們之間的協(xié)調運行。
從圖2 中可以看出,PLC 控制器是整個協(xié)調控制系統(tǒng)中非常重要的硬件設施,其性能好壞對整個控制系統(tǒng)的性能優(yōu)劣有決定性影響。結合以上實際情況,該系統(tǒng)中選用的PLC 控制器型號為西門子公司生產的S7-400。該型號控制器有兩個版本,分別為主版本和拓展版本,主版本中擁有18 個插槽,如果特殊情況下插槽數量不夠可以使用拓展版本,本系統(tǒng)中選用主版本??刂破餍枰c多種傳感器及其他硬件設施進行連接,要求具備有不同的通信接口。S7-400 控制器正好擁有多種類型通信接口,方便與不同硬件設施實現通信連接。
圖3 所示為S7-400 PLC 控制器的模塊化結構示意圖??梢钥闯觯琍LC 控制器采用的是模塊化設計,不同模塊發(fā)揮著不同的作用。其中,電源模塊的型號為PS407,為整個控制器提供電源,可以提供穩(wěn)定的24V DC 電源。CPU 模塊是控制器的核心,所有的數據分析計算工作需要由CPU 模塊完成,選用的CPU 模塊型號為CPU417-4,具有豐富的內存和較高的工作頻率,其計算性能完全能夠滿足系統(tǒng)的實際需要。傳感器檢測得到的數據信號通常為模擬量信號,需要轉換成為數字量信號才能夠被PLC 控制器分析處理,本型號PLC 控制器自帶模擬量轉換模塊,使得協(xié)調控制系統(tǒng)結構大大簡化。
圖3 PLC 控制器模塊化結構示意圖
變頻器的作用是將恒定的50 Hz 交流電源轉換成為不同頻率的交流電源供電機使用。當輸入電機中的電源頻率發(fā)生改變時,其輸出轉速也會隨之改變。不管是何種型號的變頻器,其結構整體上可以分成三大部分,分別為整流部分、中間直流部分和逆變部分。其中,整流部分的作用是將交流電源轉變稱為直流電源;中間直流部分的作用是防止電源發(fā)生波動,起到穩(wěn)流的目的;逆變部分的作用是將直流電源轉變成為交流電源,同時可以根據實際需要對輸出電源的頻率進行調整。變頻器正常工作的前提是外接電路完好,如圖4 所示為本案例中三臺變頻器的外接電路圖。
圖4 三臺變頻器的外電路圖
將設計的多電機協(xié)調控制系統(tǒng)在DTL120×200×2×315 型號帶式輸送機中進行部署。為測試系統(tǒng)性能,研究了帶式輸送機啟動階段及調速階段三臺電機電流的變化情況,相關結果如圖5 所示。由圖可知,帶式輸送機在0 s 時啟動,電機的電流快速增加到26 A 左右,在5 s 左右時進行一次調速,電機電流增加到28.4 A 左右??梢钥闯觯麄€啟動、調速及運行過程中,三臺電機的電流值基本上保持一致,雖然有一定誤差,但是該誤差相對較小,完全在可以接受的范圍以內?;谝陨显囼灲Y果,所設計的帶式輸送機多電機協(xié)調控制系統(tǒng)達到了預期效果。
圖5 帶式輸送機啟動及調速時三臺電機電流變化情況
將協(xié)調控制系統(tǒng)進一步應用到帶式輸送機工程實踐中,并對其實踐運行效果進行了連續(xù)3 個月的觀察與調試。結果發(fā)現在整個觀察期間系統(tǒng)能夠安全穩(wěn)定運行,沒有出現明顯的故障問題。通過運用協(xié)調控制系統(tǒng)使得帶式輸送機三臺電機之間的協(xié)調性得到了極大改善。與之前相比,帶式輸送機的運行故障率降低了30%以上,為煤礦企業(yè)節(jié)省了大量的維護保養(yǎng)成本。同時提升了設備的開機時間,為煤礦開采率的提升奠定了良好的基礎??傊瑓f(xié)調控制系統(tǒng)的實踐應用為煤礦企業(yè)創(chuàng)造了良好的經濟效益。
為順應煤礦開展效率不斷提升的基本需求,帶式輸送機正朝著重型化和大型化方向發(fā)展,單個電機已經無法滿足實際需要,目前很多帶式輸送機都需要通過多臺電機同時驅動。如何保證多臺電機之間的協(xié)調工作是需要解決的關鍵問題。設計研究了多電機驅動帶式輸送機協(xié)調控制系統(tǒng),可以對多臺電機之間的輸出電流進行協(xié)調控制,確保不同電機的輸出功率保持平衡。將設計的協(xié)調控制系統(tǒng)應用到工程實踐中,取得了很好的應用效果,顯著降低了設備運行的故障率,為煤礦企業(yè)創(chuàng)造了良好的經濟效益。