尚澤龍
(晉能控股煤業(yè)集團四老溝礦, 山西 大同 037028)
隨著煤炭工業(yè)的發(fā)展和大型綜采設備在工作面的應用,煤礦的開采長度和深度不斷增加,對地質(zhì)條件復雜的工作面,只有充分掌握其地質(zhì)規(guī)律和礦壓規(guī)律,才能保證整個工作面的高效、安全生產(chǎn)。地質(zhì)鉆探機是地質(zhì)勘探的主要設備,目前國內(nèi)各種型號的地質(zhì)鉆探機在實際應用中存在鉆孔深度淺、鉆進速度慢以及鉆進參數(shù)無法存儲和實時動態(tài)監(jiān)測的問題[1]。因此,為滿足實際鉆探需求,提升鉆探機的功率成為解決問題的主要途徑之一。本文重點對大功率地質(zhì)鉆探機進行設計,并對其性能進行試驗研究。
如何提高地質(zhì)鉆探機的鉆探精度和適用范圍,對地質(zhì)條件的勘測尤為重要。為了滿足煤礦井下相對惡劣的生產(chǎn)環(huán)境和復雜的地質(zhì)條件,有必要研發(fā)一款大功率、大扭矩、功能全面且集成性高的鉆探機。
結(jié)合實際生產(chǎn)需求,要求地質(zhì)鉆探機必須能夠完成超長、高位、大直徑的鉆孔。因此,要求大功率鉆探機具有大扭矩輸出、大起拔能力等。同時,大功率鉆探機還需配置高性能的泥漿泵,以滿足高壓力、大流量泥漿的輸出和排渣需求。
在實際施工過程中,鉆探機還需具備機械化擰卸鉆桿、主軸制動等功能。同時,為了能夠在工作面快捷地搬遷移位,要求鉆探機具備方便行走的功能。為保證鉆探機整機的輸出能力較大且整機能獨立布局,采用全液壓傳動的動力頭式結(jié)構(gòu)[2]。結(jié)合鉆探機的實際應用需求,大功率鉆探機需滿足如下特點:大通孔式全液壓動力頭可實現(xiàn)主軸制動功能;可滿足多種施工條件下的鉆進工藝需求;為滿足不同角度的施工需求,整機布置遵循大功率緊湊型布置的原則;要求鉆探機具備鉆進參數(shù)實時動態(tài)監(jiān)測和可快速實現(xiàn)擰卸鉆桿的功能。
在實際生產(chǎn)需求和理論計算的基礎上,大功率鉆探機的主要性能參數(shù)如表1 所示。
表1 大功率鉆探機性能參數(shù)
考慮到煤礦的使用環(huán)境,大功率鉆探機采用分體式布局形式,主要由鉆機和泵車組成,其結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
圖1 大功率鉆探機結(jié)構(gòu)圖
1.2.1 動力泵設計
動力泵為大功率鉆探機的核心動力機構(gòu),根據(jù)實際工況需求為其配置三個液壓油泵。其中,在實際鉆進施工過程中由兩個泵驅(qū)動,當其中一個存在故障中由第三個液壓油泵進行驅(qū)動。
1.2.2 泥漿泵單元設計
鉆探機所配套的泥漿泵主要為鉆探機的孔底動力鉆提供動力介質(zhì),同時有助于排渣功能和冷卻孔底鉆頭的作用[3]。為實現(xiàn)泥漿泵的無級調(diào)節(jié),本工程采用大扭矩液壓馬達直接驅(qū)動式對泥漿泵進行控制,整個系統(tǒng)的連接如圖2 所示。
圖2 泥漿泵系統(tǒng)連接圖
大功率鉆探機的工作性能直接決定其鉆進性能和安全性。本文主要對大功率鉆探機進行室內(nèi)試驗和現(xiàn)場工業(yè)性試驗。
鉆探機室內(nèi)試驗通過在實驗室內(nèi)搭建試驗平臺完成,主要包括機械加載系統(tǒng)和性能測試系統(tǒng)。通過性能測試系統(tǒng)對大功率鉆探機的性能進行測試,包括在空載、負載和過載情況下對行走性能、整機效率和安全性等進行測試[4]。
對大功率鉆探機的性能參數(shù)與設計初期的參數(shù)進行對比,對比結(jié)果如表2 所示。
表2 大功率鉆探機測試性能參數(shù)與設計性能參數(shù)對比
分析表2 可知,大功率鉆探機在綜合性能參數(shù)的實際測量值和設計值之間的偏差不大,且實際測試性能均高于設計性能,即大功率鉆探機性能滿足設計要求。
通過現(xiàn)場試驗方式對大功率鉆探機性能進行評價,進行工業(yè)性試驗的工作面煤層的平均厚度為6.5m,煤層條件相對穩(wěn)定。煤層所屬工作面的地質(zhì)條件如表3 所示。
表3 試驗工作面地質(zhì)條件
為驗證大功率鉆探機的性能,在實際工作面完成2 個試驗鉆孔,其中1 號試驗孔的深度為1 880 m,鉆孔直徑為120 mm。2 號試驗孔的深度為1 200 mm,鉆孔直徑為120 mm。經(jīng)現(xiàn)場試驗可知:1 號試驗孔的實際鉆孔深度為1 881 m,鉆孔直徑為121 mm,對應的總進尺為2 601 m;2 號試驗孔的實際鉆孔深度為1 209 m,鉆孔直徑為121 mm,對應的總進尺為1 767 m。鉆孔記錄具體如下:
1)在1 號試驗孔施工時,平均進尺為210 m。在整個過程中鉆探機給進壓力和回轉(zhuǎn)壓力分別為4.1MPa 與6 MPa,遠小于鉆探機的額定壓力值,在整個過程中鉆探機的各個關鍵部件和整個液壓系統(tǒng)均處于穩(wěn)定狀態(tài)。
2)在2 號試驗孔施工時,當鉆進至1 188 mm時,鉆探機鉆頭出現(xiàn)較為嚴重的卡鉆事故,在大功率、大扭矩的作用下鉆頭被解出,且并未發(fā)生損壞現(xiàn)象。整個過程中鉆探機給進壓力和回轉(zhuǎn)壓力分別為4.2 MPa 和6.6 MPa,遠小于鉆探機的額定壓力值,在整個過程中鉆探機的各個關鍵部件和液壓系統(tǒng)均可穩(wěn)定運行[5]。
鉆探機為煤礦生產(chǎn)中必不可少的設備,該設備主要用于對煤礦地質(zhì)勘探,為保證勘探結(jié)果的準確性,對鉆探機的性能提出了更高的要求,尤其是在實際鉆進過程中的鉆進速度、精度等要求。本文所設計的大功率鉆探機主要對其進行室內(nèi)和現(xiàn)場試驗驗證其性能,試驗結(jié)果證明:鉆探機的整個結(jié)構(gòu)合理且穩(wěn)定性強;整個鉆探機的工業(yè)性適應能力強,且該設備的鉆進效率極高;在實際操作中,鉆探機液壓操作系統(tǒng)具有操作方便靈活且對應性能穩(wěn)定等優(yōu)勢;在實際操作中,現(xiàn)場操作人員可通過上位機實時掌握鉆探機的動態(tài)參數(shù)。