葉陶勇
(西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司,重慶 401326)
7075屬于Al-Zn-Mg-Cu 7×××系合金,是以Zn-Mg-Cu 為主要合金元素的超高強度變形鋁合金,其Zn 含量為5.1%~6.1%,Mg 含量為2.0%~3.0%,Cu含量為1.2%~2.0%以及Cr含量為0.16%~0.30%。該合金早在20世紀40年代末期就已應用于飛機制造業(yè),至今仍在航空工業(yè)上得到廣泛應用。其特點是固溶處理后塑性好,尤其是熱處理強化效果極佳,主要用于民用航空航天、模具加工、機械設備、工裝夾具等,其特有的高附加值使其成為生產(chǎn)企業(yè)的主要盈利產(chǎn)品[1]。
但在實際生產(chǎn)中,由于其熱處理時效參數(shù)的選定不一樣,導致時效生產(chǎn)時間長短和力學性能波動不一,從而嚴重影響了生產(chǎn)及產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性,因此開展7075 鋁合金厚板T651 狀態(tài)生產(chǎn)時效工藝產(chǎn)業(yè)化研究顯得極為有必要。雷才洪等[2]研究了多級時效對7075 鋁合金組織及性能的影響,張世興等[3]研究了熱處理制度對7075 鋁合金顯微組織和性能的影響,劉大海等[4]研究了工藝參數(shù)對7075 鋁合金板材時效成形性的影響,但對時效工藝產(chǎn)業(yè)化研究方向較少。本文結合某廠設備能力,在其他工序工藝不做調(diào)整的情況下,通過多次實驗室模擬及生產(chǎn)批量性驗證,得出不但滿足客戶要求力學性能且滿足現(xiàn)場生產(chǎn)條件的7075-T651合金板材最佳時效工藝參數(shù),大大提高了生產(chǎn)效率,實現(xiàn)了規(guī)?;?、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。
根據(jù)民用產(chǎn)品訂貨標準中的性能指標,結合某廠主要合同訂單,選取典型規(guī)格為20 mm、50 mm、80 mm、100 mm、150 mm、200 mm 的7075-T651厚板作為試驗材料。
民用產(chǎn)品常用的訂貨標準EN485.2-2008 性能指標見表1。
表1 民用7075-T651厚板性能指標
以該廠現(xiàn)行生產(chǎn)中民用7075-T651厚板板材時效工藝即120~140 ℃、保溫18~30 h 為基礎數(shù)據(jù)進行優(yōu)化研究,采取定溫、定時時效工藝進行歸類統(tǒng)一。擬采用的實驗室試驗方案見表2。
表2 試驗方案
選取7075-T651典型厚度規(guī)格,在其他生產(chǎn)工序及工藝條件不變的情況下,采取批量性生產(chǎn)物料經(jīng)淬火、拉伸工序后取樣做模擬實驗,且以厚度分類跟蹤不同溫度和時間組合形成的時效試驗方案結果。
在實驗室同一熱處理爐內(nèi)按設定的組合時效制度對不同厚度試樣進行試驗。
20 mm 厚淬火-拉伸試樣的性能結果及趨勢見圖1。
圖1 20 mm試樣組合時效實驗結果
由實驗結果得出:
(1)共16組性能結果,其中有7組數(shù)據(jù)不符合標準值即不合格,9組數(shù)據(jù)合格。
(2)相同溫度下,隨著時間的增加,125 ℃及135 ℃兩種制度時效態(tài)試樣的強度呈上升趨勢;145 ℃及155 ℃時效態(tài)試樣強度呈先上升后下降趨勢。
(3)各時效制度下時效態(tài)試樣的延伸率相差不大,均滿足標準值且富余量較大。
(4)當保溫時間≤10 h 時,各時效制度的強度均較低;當保溫時間≥15 h 時,125 ℃及135 ℃兩種制度的強度在標準值以上且強度余量相對較大,而145 ℃及155 ℃兩種制度則是強度逐漸降低,證明其處于過時效狀態(tài)。
50 mm厚淬火-拉伸試樣的性能結果及趨勢見圖2。
圖2 50 mm試樣組合時效實驗結果
由實驗結果得出:
(1)在16組性能結果中,其中有7組數(shù)據(jù)不符合標準值即不合格,9組數(shù)據(jù)合格。
(2)性能試驗結果數(shù)據(jù)顯示其基本趨勢與20mm厚試樣基本一致。
為進一步確定其它厚度段的性能變化規(guī)律,分別選取了80 mm、100 mm、150 mm和200 mm四個典型厚度按組合時效制度進行試驗,試驗性能結果如表3~表6所示。
表3 80 mm試樣時效實驗性能結果
表4 100 mm試樣時效實驗性能結果
表5 150 mm試樣時效實驗性能結果
表6 200 mm試樣時效實驗性能結果
從表3、表4、表5和表6可以看出:
(1)厚度80 mm 力學性能結果中有8組數(shù)據(jù)不合格,8組數(shù)據(jù)合格。
(2)厚度100 mm 力學性能結果中有8 組數(shù)據(jù)不合格,8組數(shù)據(jù)合格。
(3)厚度150 mm 力學性能結果中有7 組數(shù)據(jù)不合格,9組數(shù)據(jù)合格。
(4)厚度200 mm 力學性能結果中有9 組數(shù)據(jù)不合格,7組數(shù)據(jù)合格。
(5)相同時效溫度下,隨時間的增加,125 ℃及135 ℃兩種制度時效態(tài)試樣的強度呈上升趨勢;145 ℃及155 ℃時效態(tài)試樣強度呈先上升后下降趨勢,變化規(guī)律與20 mm厚試樣結果基本一致。由此可見,合金的強化效果與時效溫度和時間有著密切的關系[5]。
根據(jù)合金時效強化特點,較低的時效溫度可以獲得較大的時效效果,但所需時效時間較長。時效時間過長,將使合金時效過度,降低強化效果,甚至軟化;時間過短,將使合金時效不足,也會降低強化效果[5]。在時效初期,合金的硬度和電導率均迅速增大,隨著時間的延長,硬度值變?yōu)榫徛龃?,隨后具有較長時間的硬度值平臺[6]。因此,結合該廠現(xiàn)用時效熱處理設備的功能特點和6個典型厚度試驗性能結果,從滿足力學性能標準要求及提高生產(chǎn)效率方面選取交集部分和優(yōu)勢方案作為時效制度進行生產(chǎn)驗證,即選取“定溫(125±5)℃、保溫15 h+測溫生產(chǎn)”方式作為生產(chǎn)驗證時效方案。
根據(jù)該廠時效爐生產(chǎn)組爐原則,在同一時效熱處理爐內(nèi)選取6爐共計66批典型厚度生產(chǎn)物料,按定溫(125±5)℃、保溫15 h、測溫生產(chǎn)方式時效,經(jīng)過大生產(chǎn)取樣做性能檢測,并對各典型厚度的力學性能進行SPC 控制分析。分析結果如表7~表12所示。
表7 厚度20 mm力學性能結果
表8 厚度50 mm力學性能結果
表9 厚度80 mm力學性能結果
表10 厚度100 mm力學性能結果
表11 厚度150 mm力學性能結果
表12 厚度200 mm力學性能結果
由上表數(shù)據(jù)可得:在生產(chǎn)驗證典型厚度性能試驗結果中,66 批次力學性能全部符合民用訂貨標準,且富余量充足。另外,從表7~表12數(shù)據(jù)可以
看出,各典型厚度的屈服強度、抗拉強度及CV 值(變異系數(shù))均在5%以內(nèi),說明產(chǎn)品性能穩(wěn)定性,在可控范圍內(nèi)。
通過實驗模擬及生產(chǎn)批量規(guī)?;炞C,成功開發(fā)了7075-T651 民用預拉伸厚板時效定溫、定時工藝即采取測溫生產(chǎn)方式,通過控制時效溫度和時間可以對7075-T651 預拉伸板進行批量規(guī)?;a(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),不但滿足了客戶對力學性能的要求且余量充足、波動范圍小,而且提高了生產(chǎn)效率。其工藝控制要點為:單級時效熱處理,時效定溫(125±5) ℃,保溫時間15 h。