曾強(qiáng)
(中海石油深海開發(fā)有限公司,廣東 深圳 518000)
閃蒸氣壓縮機(jī)是中海石油某天然氣處理終端凝析油穩(wěn)定單元的核心設(shè)備,負(fù)責(zé)回收凝析油中閃蒸出的天然氣組分,該類型的壓縮機(jī)屬于活塞式壓縮機(jī),通過電機(jī)帶動曲軸旋轉(zhuǎn),在十字頭作用下將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)換為活塞桿往復(fù)直線運動,最終實現(xiàn)天然氣的壓縮。自從機(jī)組投用以來滑油消耗一直在20L/d 左右,與說明書提供的參考數(shù)據(jù)10L/d有較大差距。 機(jī)組潤滑油選用進(jìn)口 SHELL COMPRESSOR OIL S4 PV 190 潤滑油,每桶折合人民幣2 萬余元?;拖牧看?,生產(chǎn)成本高昂,每天每臺多消耗10L 潤滑油,每年每臺多消耗潤滑油成本約36 萬元,同時注入氣缸的潤滑油隨壓縮天然氣進(jìn)入下游系統(tǒng),在脫水單元聚集,污染分子篩,影響天然氣脫水效果,增加分子篩更換成本。
閃蒸氣壓縮機(jī)ZWD710 -ES604/3 主機(jī)為美國通用電氣公司GEMINI ES604 天然氣壓縮機(jī),驅(qū)動電機(jī)為南陽防爆集團(tuán)有限公司的YBXn560-10W 隔爆型三相異步電動機(jī)。撬裝結(jié)構(gòu),壓縮機(jī)通過彈性聯(lián)軸器由電動機(jī)驅(qū)動。壓縮機(jī)三級分級壓縮,機(jī)組設(shè)計為一級進(jìn)氣壓力420~500KpaA、一級進(jìn)氣溫度 50.08℃、 一 級 排 氣 壓 力1220KpaA、一級排氣量2148Nm3/h;二級進(jìn)氣壓力1220KpaA、二級進(jìn)氣溫度46.38℃、二級排氣壓力3000KpaA、二級排氣量5493Nm3/h;三級進(jìn)氣壓力3000KpaA、三級進(jìn)氣溫度29.06℃、三級排氣壓力7000KpaA、三級排氣量10050Nm3/h 的工況。
ES604 壓縮機(jī)為對稱平衡型往復(fù)活塞式壓縮機(jī),4 列4缸,3 級壓縮。主要由機(jī)體、十字頭滑道體、氣缸、曲軸、連桿、十字頭、活塞、冷卻系統(tǒng)、滑油系統(tǒng)等組成。曲軸前端為動力輸入端,安裝聯(lián)軸器,后端配置潤滑系統(tǒng),曲軸通過驅(qū)動機(jī)構(gòu)帶動機(jī)體油泵和注油器。氣缸頭端設(shè)置可調(diào)余隙容積缸,可以根據(jù)需要調(diào)節(jié)排氣量。
閃蒸氣壓縮機(jī)有兩個獨立的潤滑系統(tǒng),分別為機(jī)體潤滑系統(tǒng)和氣缸潤滑系統(tǒng),機(jī)體潤滑系統(tǒng)潤滑傳動裝置,氣缸潤滑系統(tǒng)潤滑氣缸和填料,主油泵和氣缸注油器由曲軸后端銷直接驅(qū)動。潤滑油通過油冷器與經(jīng)空冷器冷卻的循環(huán)冷卻液進(jìn)行熱交換冷卻,溫控閥控制冷卻后的潤滑油溫度滿足要求。潤滑油系統(tǒng)流程簡圖如圖1。
圖1 閃蒸汽壓縮機(jī)潤滑系統(tǒng)流程圖
潤滑油路:機(jī)體油池→主油泵→油冷器、溫控閥→油濾器→主軸承、十字頭滑道、后端蓋齒輪系。主油泵為齒輪泵,主油泵送出的壓力油經(jīng)油冷器、油濾器分配給各主軸承和十字頭滑道,潤滑主軸承和十字頭摩擦副。主軸承潤滑油又經(jīng)過曲軸內(nèi)流道進(jìn)入連桿軸承,再經(jīng)連桿油孔被送往連桿小頭襯套,最后潤滑油經(jīng)連桿小頭襯套、十字頭襯套被送回油箱。預(yù)潤滑油泵在機(jī)組啟動前可預(yù)潤滑各傳動裝置。油濾器設(shè)潤滑油阻力指示計,指針位于黃色或紅色區(qū)域更換濾芯。設(shè)置補充油箱和低油壓停機(jī)保護(hù)裝置。設(shè)置帶自動溫控的侵入式潤滑油電加熱器。各摩擦副磨損造成油壓降低時,可通過調(diào)壓閥調(diào)整油壓。設(shè)置低油壓和低油位停機(jī)保護(hù)裝置。為了減少加油頻率,機(jī)組設(shè)置補充油箱自動補油,補油管線與MURPHY LM301-EX 液位計上部相連,LM301-EX 液位計具有低油位停機(jī)和自動補油功能,使機(jī)體油池油位控制在規(guī)定高度。
潤滑油路:機(jī)體油池→主油泵→油濾器→注油器→無油流開關(guān)→分配器→單向閥→氣缸、填料各潤滑點。分配器定量供給每個注油點潤滑油,各注油點前設(shè)單向閥。設(shè)置手動注油裝置,機(jī)組啟動前可手動預(yù)潤滑各潤滑點。設(shè)置氣缸和填料無油流停機(jī)保護(hù)裝置。設(shè)置低油位停機(jī)保護(hù)裝置。為減小加油頻率,設(shè)置補充油箱自動補油。
隨機(jī)調(diào)取連續(xù)10 天的巡檢記錄表,對閃蒸汽壓縮機(jī)潤滑油消耗量做一個統(tǒng)計對比,潤滑油損耗記錄如表1。
從表1 可以看出,閃蒸氣壓縮機(jī)潤滑油損耗平均為20.2L/d,每天消耗量浮動不大,在2L 以內(nèi)。一桶滑油PV190(209L)僅能使用10 天左右,平均每4 天左右需要手動給閃蒸氣壓縮機(jī)補油箱補充一次油(補油箱容積大概100L)。無形中增加了現(xiàn)場操作的工作量。并且如果一旦補油不及時,還會引起潤滑油低液位報警停機(jī),直接影響現(xiàn)場安全生產(chǎn),給現(xiàn)場造成了較大的負(fù)擔(dān)。
表1 潤滑油連續(xù)10 天滑油損耗統(tǒng)計表
根據(jù)閃蒸氣壓縮機(jī)工作原理及潤滑油系統(tǒng)組成分析可能造成潤滑油消耗量大的原因,我們不難得出潤滑油異常消耗的因果邏輯圖如圖2。
圖2 閃蒸氣壓縮機(jī)滑油損耗大因果邏輯圖
根據(jù)因果邏輯圖,可以大概找出來9 個直接故障點:注油器故障、油分配器故障、滑油泵流量超標(biāo)、刮油環(huán)泄漏量大、擋油環(huán)未安裝、滑油管線泄漏、油冷器內(nèi)漏、環(huán)境溫度高等。對每個故障點進(jìn)行現(xiàn)場排查,找出潤滑油消耗量大的主要原因,并制定表2。
表2 潤滑油消耗量大主要原因分析表
根據(jù)現(xiàn)場機(jī)組運行情況,對上述故障原因由易到難逐項進(jìn)行排查。
首先是檢查外漏和內(nèi)漏情況,經(jīng)現(xiàn)場勘查,未發(fā)現(xiàn)明顯跑冒滴漏現(xiàn)象,潤滑油系統(tǒng)管線、設(shè)備均正常,排除外漏情況。對滑油冷卻器進(jìn)行內(nèi)漏檢查,查閱資料發(fā)現(xiàn),該滑油冷卻器屬于管殼式冷卻器,冷卻液走管程,潤滑油走殼程,如果管程出現(xiàn)泄漏,那么高壓(約340KPa)的潤滑油會泄漏到管程冷卻液(約200KPa)中,造成滑油的消耗,故通過檢測冷卻液的成分來判斷有無內(nèi)漏的發(fā)生,通過對冷卻劑取樣化驗,未發(fā)現(xiàn)潤滑油成分,因此排除滑油冷卻器內(nèi)漏。分析環(huán)境溫度的影響,為進(jìn)一步確認(rèn)氣候環(huán)境,我們查閱了高欄終端總體施工方案,經(jīng)查詢得知海域年平均氣溫為22.9℃,月平均最高溫度33.3℃,月平均最低溫度7.1℃。屬于熱帶海洋性季風(fēng)與亞熱帶大陸性季風(fēng)環(huán)流相互影響,并以海洋性季風(fēng)氣候為主要特征的區(qū)域性過渡型氣候。查閱分析巡檢記錄可知,環(huán)境溫度對潤滑油消耗的影響不大,因此排除環(huán)境溫度的影響?;钊麠U跳動影響,根據(jù)近兩年的年檢記錄,活塞桿跳動量均符合規(guī)范要求,因此可排除這個故障原因。剩下需要對潤滑油泵流量進(jìn)行復(fù)核、拆解中間體擋油環(huán)、刮油環(huán)檢查狀態(tài)。因為注油器調(diào)節(jié)和潤滑油油位調(diào)節(jié)需要不斷啟停機(jī)組進(jìn)行測試,一旦不注意會引起機(jī)組停機(jī),因此安排在最后排查。
閃蒸氣壓縮機(jī)潤滑油泵采用的是螺桿泵,設(shè)計排量為20L/h,為排除滑油泵對油耗的影響,在空載運行下,短時間測試其排量,經(jīng)測試發(fā)現(xiàn)其流量基本為設(shè)計流量,因此排除此故障原因。拆檢擋油環(huán):拆開壓縮機(jī)氣缸蓋板,發(fā)現(xiàn)擋油板正確的安裝在十字頭滑道至刮油環(huán)之間, 且擋板緊固程度適中,距十字頭距離合適,可以起到良好的檔油作用。故排除擋油環(huán)安裝不到位的影響因素,拆檢擋油環(huán)時要注意站位,做好設(shè)備電氣隔離,防止機(jī)組誤啟動,以下需要拆檢機(jī)組本體設(shè)備時,都需要注意能源隔離,不再贅述。拆檢刮油環(huán):依次拆除一二三級共四個氣缸的活塞桿,取出刮油環(huán),檢查四個氣缸活塞桿上的刮油環(huán)安裝情況。刮油環(huán)的刀口面應(yīng)朝向曲軸箱側(cè),使得活塞桿從曲軸箱帶過來的潤滑油被刮下來重現(xiàn)返回曲軸箱。拆檢發(fā)現(xiàn)三級壓縮的兩個氣缸刮油環(huán)都裝反了,刮油環(huán)沒起到作用,使得潤滑油隨著活塞桿到中段的排油管線排走,造成耗油量增多。重新調(diào)整三級氣缸的刮油環(huán)安裝方向,回裝活塞桿,解除隔離再啟機(jī)測試,經(jīng)記錄如表3。由表3 可以看出,重新調(diào)整安裝三級氣缸的刮油環(huán)后,閃蒸氣壓縮機(jī)每天的潤滑油消耗量降低了約2L/d。
表3 潤滑油消耗統(tǒng)計表(調(diào)整刮油環(huán)后)
注油器要求注油頻率為:一二級氣缸潤滑注油頻率為24 秒(過油指示器會閃爍),三級氣缸潤滑注油頻率為17秒?,F(xiàn)場對壓縮機(jī)注油器注油頻率進(jìn)行計時測試。統(tǒng)計如表4。
表4 注油器注油頻率統(tǒng)計表
注油器工作正常,但經(jīng)統(tǒng)計結(jié)果可以看出,注油頻率稍快。調(diào)整注油器行程,需要注意每次只旋轉(zhuǎn)一點,防止調(diào)節(jié)過大,造成過油指示器不動作,引起機(jī)組停機(jī),甚至注油器行程完全失效,不注油引起活塞拉缸。調(diào)整注油器需要有耐心,反復(fù)分布多次操作、計數(shù),至少需要兩個人配合默契,溝通順暢。
注油器注油頻率調(diào)整到一二級氣缸潤滑注油頻率為24 秒,三級氣缸潤滑注油頻率為17 秒左右后,重新跟蹤潤滑油消耗情況,統(tǒng)計如表5。
表5 潤滑油消耗統(tǒng)計表(調(diào)整注油器注油頻率后)
由表5 可以看出,重新調(diào)整注油器注油頻率后,閃蒸氣壓縮機(jī)每天的潤滑油消耗量再次降低了約2.5L/d。
對曲軸箱的油位進(jìn)行測量后發(fā)現(xiàn)補油開關(guān)的位置偏高,當(dāng)壓縮機(jī)在運轉(zhuǎn)時,滑油的液位接近High 區(qū),由于壓縮機(jī)運轉(zhuǎn)時曲軸會將曲軸箱側(cè)的滑油甩到曲軸和內(nèi)壁上,所以啟機(jī)時的油位會比停機(jī)時高一些,實際停機(jī)時的油位是超過High 線的。當(dāng)曲軸箱內(nèi)的油位過高時,曲軸箱內(nèi)的油會被曲軸甩起而溢到十字塊滑道,十字頭滑塊將潤滑油擊打到擋油環(huán)上,雖然擋油環(huán)安裝沒有問題,但一旦過量的潤滑油沖擊擋油環(huán),也會影響擋油環(huán)的檔油效果,從而造成過量的潤滑油從中間的排油管線流失,曲軸箱液位降低,補油開關(guān)又持續(xù)補油。因此補油開關(guān)的位置不能安裝太高。
利用連通器原理,調(diào)整補油開關(guān)的安裝高度,將曲軸箱的液位調(diào)至正常RUN 區(qū)。再重新啟動機(jī)組,監(jiān)測潤滑油消耗情況,記錄如表6。
表6 潤滑油消耗統(tǒng)計表(調(diào)整曲軸箱潤滑油液位后)
由表6 可以看出,重新調(diào)整曲軸箱潤滑油液位后,閃蒸氣壓縮機(jī)每天的潤滑油消耗量下降到11.4L/d,比較接近操作維修手冊提供的參考數(shù)據(jù)10L/d。
對閃蒸氣壓縮機(jī)滑油消耗量大的故障進(jìn)行深入排查與分析,并根據(jù)排查的故障點對閃蒸氣壓縮機(jī)進(jìn)行逐項檢查調(diào)整,對比試驗,成功將潤滑油消耗量降至11.4L/d,基本與設(shè)備操作維修手冊提供的參考值相近。調(diào)整后的壓縮機(jī),氣缸注入量控制在較合適的范圍,減少下游工藝系統(tǒng)中潤滑油的聚集,減輕對脫水單元的影響。且補油頻率減半,減少了現(xiàn)場補油工作量。潤滑油消耗從20.2L/d 降到了11.4L/d,為公司節(jié)省了一大筆生產(chǎn)成本。同時,也為其他活塞式壓縮機(jī)同類故障排查提供了參考。