戴亞男 高尚 孫曉宇 李恒 李鵬洋3
(1.北京中煤礦山工程有限公司;2.煤礦深井建設(shè)技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室)
近年來隨著我國礦井開采深度的不斷增大,尤其是華北型井田,礦井深部開采處于高地應(yīng)力、高地壓、高孔隙水壓和開采擾動(dòng)的復(fù)雜力學(xué)環(huán)境中,圍巖內(nèi)賦存的高地應(yīng)力與其本身的強(qiáng)度存在差異,使得圍巖容易出現(xiàn)大變形甚至失穩(wěn)。在井下巷道、硐室等工程掘進(jìn)多次施工撓動(dòng)影響下,圍巖應(yīng)力場始終處于動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài),經(jīng)常發(fā)生冒頂、涌水、瓦斯等事故,易造成重大安全事故和巨大經(jīng)濟(jì)損失[1-3]。目前國內(nèi)外對(duì)復(fù)雜地層下水平巷道的加固方法主要有錨索加固、錨噴網(wǎng)支護(hù)、注漿加固等,這些方法取得了一定效果,但仍然存在不少局限性[4]。
針對(duì)上述問題,本研究以城郊煤礦二水平南翼回風(fēng)大巷注漿工程為例,在地面利用L型鉆孔在巷道掘進(jìn)前進(jìn)行注漿,從而提高圍巖穩(wěn)定性,降低開挖支護(hù)難度,節(jié)省開挖支護(hù)工期[5-6]。不僅實(shí)現(xiàn)了井下巷道超前注漿改造的目標(biāo),而且為井下巷道治理提供了新的思路。
永煤集團(tuán)城郊煤礦位于河南省永城市,礦井南北長約10.2 km,東西寬8.05 km,北鄰陳四樓井田,南接新橋井田;本次治理區(qū)域?yàn)榈V井二水平南翼回風(fēng)大巷,巷道設(shè)計(jì)標(biāo)高為-783.4 m,根據(jù)鄰近3509 地質(zhì)鉆孔分析,二水平南翼回風(fēng)大巷層位主要為二疊系山西組及二疊系下石盒子組;山西組地層主要為二2煤層、泥巖、砂質(zhì)泥巖、砂巖組成,其中二2煤層厚2.1 m;下石盒子組地層主要由鋁質(zhì)泥巖、三煤組、砂巖、砂質(zhì)泥巖及泥巖組成,其中三煤組三1、三2、三4煤層平均厚度分別為1.52,1.85,1.07 m。該治理區(qū)域地層傾角較大、地層互層較多,地層特點(diǎn)較為復(fù)雜[7]。
根據(jù)三維地震資料及地面勘探鉆孔資料,二水平南翼回風(fēng)大巷整體為一向斜構(gòu)造,局部地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,地面定向探注鉆孔預(yù)判揭露斷層如表1 所示。其中DF283 斷層西北側(cè)地層傾角較大,地層傾角為10°~42°,平均傾角為14.5°,DF283斷層?xùn)|南側(cè)地層整體較平緩,地層傾角為4°~6°,平均傾角為6.5°。DF283斷層傾角大、落差大,對(duì)鉆探施工、巷道掘進(jìn)影響較大。
本設(shè)計(jì)采用地面鉆探注漿技術(shù)對(duì)城郊煤礦二水平南翼回風(fēng)大巷構(gòu)造復(fù)雜段區(qū)域進(jìn)行治理。通過地面定向鉆孔探查該區(qū)域地層情況及斷層構(gòu)造發(fā)育情況,為斷層破碎帶注漿設(shè)計(jì)提供依據(jù);通過注漿阻斷斷層導(dǎo)水通道,有效消除斷層帶導(dǎo)通水源威脅,同時(shí)對(duì)巷道圍巖軟巖進(jìn)行注漿加固改造,為巷道安全掘進(jìn)提供保障。
城郊煤礦二水平南翼回風(fēng)大巷采用地面鉆探注漿工藝,在地面施工定向探注鉆孔主孔1 個(gè)(C1 主),分支孔2 個(gè)(C1、C1-1 孔),查明巷道施工區(qū)段地層特征及構(gòu)造發(fā)育情況,并對(duì)斷層破碎帶及松軟地層進(jìn)行注漿加固。鉆孔工程與巷道位置關(guān)系如圖1、圖2所示。
2.2.1 鉆孔結(jié)構(gòu)
由于二水平南翼回風(fēng)大巷地面定向鉆孔需穿越?jīng)_積層、穩(wěn)定基巖、煤層后進(jìn)入目的層,為了確保鉆孔孔壁穩(wěn)定及水平孔段注漿升壓,采用雙層套管施工技術(shù)以封固沖積層與煤層,因此必須對(duì)鉆孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理設(shè)計(jì),并選擇合適的套管以滿足水平孔段孔徑的要求。鉆孔結(jié)構(gòu)分為3 級(jí),分別為一開孔段、二開孔段和三開水平孔段,鉆孔結(jié)構(gòu)如圖3所示。
(1)直孔段為0~464.25 m,孔徑為311 mm,套管(?244.5 mm×8.94 mm)下至基巖層段并進(jìn)入基巖內(nèi)12.25 m。采用?311 mm 鉆頭+?178 mm 鉆鋌+?89 mm鉆桿鉆具組合。
(2)造斜段為464.25~955.13 m,孔徑為215.9 mm,套管(?177.8 mm×8.05 mm)下至二2煤下部泥巖。采用?215.9 mm 鉆頭+?172 mm 螺桿鉆具+?159 mm 無磁鉆鋌+?159 mm 鉆鋌+?89 mm 鉆桿鉆具組合。
(3)水平孔段為955.13 m~終孔,孔徑為152.4 mm,裸孔0.3%坡度鉆進(jìn)探查。采用?152.4 mm 鉆頭+?127 mm 螺桿鉆具+?127 mm 無磁鉆鋌+?127 mm鉆鋌+?89 mm加重鉆桿+?89 mm鉆桿鉆具組合。
2.2.2 鉆孔軌跡
C1鉆孔包含直孔段(一開)、造斜段(二開)、水平孔段(三開),井斜由0°逐步調(diào)整為80°~90°,并以每千米垂深下降3 m 的傾角進(jìn)行鉆進(jìn),井斜約為89.7°。開孔位置坐標(biāo)為X=3 754 948 m,Y=39 436 823 m,Z=32.3 m。設(shè)計(jì)直孔段下入穩(wěn)定基巖不低于10 m,段長464.25 m,設(shè)計(jì)造斜段進(jìn)入二2煤底板10 m,段長955.13 m,設(shè)計(jì)水平段穿過A靶點(diǎn)(垂深816.44 m),靶點(diǎn)坐標(biāo)X=3 755 118 m,Y=39 436 517 m,Z=-783.44 m;終孔于B 靶點(diǎn)(垂深819.397 m),靶點(diǎn)坐標(biāo)X=3 755 383 m,Y=39 436 038 m,Z=-786.3 m;三開孔段2 個(gè),終孔孔深分別為1 583 和1 125.49 m。鉆孔經(jīng)過直孔段、造斜段兩工序施工后,井斜由0°增至89°~90°,全角變化率控制在5°~6°(每30 m),鉆孔軌跡參數(shù)如表2所示。
2.2.3 鉆探技術(shù)參數(shù)
(1)鉆孔施工期間采用撈取巖屑、鉆井液漏失量、鉆時(shí)統(tǒng)計(jì)等手段全程錄井,詳細(xì)記錄鉆孔實(shí)見地層情況,并提交地質(zhì)剖面圖。
(2)準(zhǔn)確判斷預(yù)掘巷道構(gòu)造位置及煤層、鋁質(zhì)泥巖等關(guān)鍵層位實(shí)際位置。
(3)水平段每鉆進(jìn)100 m進(jìn)行1次壓水實(shí)驗(yàn),根據(jù)壓水實(shí)驗(yàn)壓力決定是否地面注漿,鉆孔在水平段施工期間若出現(xiàn)沖洗液漏失,必須采用地面進(jìn)行注漿封堵,上一段未達(dá)到注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)不得進(jìn)行下一段施工。
(4)鉆孔施工過程中,直孔段、造斜段誤差不大于±5 m,在水平段鉆進(jìn)過程中,偏離目的層的長度不得超過順層段長度的5%,且偏離垂距不得大于2 m。若發(fā)現(xiàn)鉆孔脫離目的層,要對(duì)鉆孔軌跡及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,以便以最小的距離重新進(jìn)入目的層。
本次設(shè)計(jì)采用孔口壓蓋方式靜壓分序分段下行式注漿法;每次注漿前均進(jìn)行了水位觀測和單孔壓水試驗(yàn),以獲取地層含水層數(shù)據(jù)和地層單位吸水率,根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析地層可注性。
2.3.1 注漿層位
由于水平段鉆進(jìn)過程中,要先后經(jīng)過DF283 斷層、鋁質(zhì)泥巖、三煤組、砂巖等不同層位,結(jié)合區(qū)域地層注漿擴(kuò)散規(guī)律,采區(qū)分段注漿的方式,對(duì)水平段不同層位進(jìn)行注漿加固。
(1)經(jīng)過DF283斷層、三煤組前后和砂、泥巖交界進(jìn)行注漿加固,具體注漿段根據(jù)鉆探實(shí)際揭露地層情況進(jìn)行調(diào)整;在鉆孔完鉆后需對(duì)終孔位置進(jìn)行注漿加固。
(2)鉆進(jìn)過程中每鉆進(jìn)100 m 進(jìn)行壓水試驗(yàn),根據(jù)壓力情況決定是否注漿,當(dāng)鉆井液漏失超過15 m3/h 進(jìn)行注漿。
2.3.2 注漿參數(shù)
本設(shè)計(jì)鉆孔注漿泵量達(dá)到60 L/min,地面孔口注漿壓力不低于15 MPa,穩(wěn)定時(shí)間不小于30 min 時(shí),即可認(rèn)為注漿壓力達(dá)到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),在實(shí)際鉆探注漿過程中注漿層位需穿越DF283 斷層構(gòu)造、裂隙不發(fā)育的軟弱泥巖、煤層組等不同的注漿部位,針對(duì)這些特征,選取不同的注漿參數(shù)。
(1)針對(duì)DF283斷層構(gòu)造破碎帶裂隙構(gòu)造發(fā)育的特點(diǎn),注漿初期選擇低比重漿液,延長低比重注漿時(shí)間,確保漿液重復(fù)填充地層破碎帶裂隙空間后,再隨著注漿壓力升高,調(diào)高漿液比重,降低注漿泵量,逐漸充填微小裂隙空間,直至達(dá)到注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。
(2)針對(duì)三煤組前后及砂、泥巖交界段巖層軟弱,裂隙不發(fā)育的特點(diǎn),注漿初期選擇低比重漿液,降低注漿泵量,提高注漿壓力的同時(shí)適當(dāng)延長注漿時(shí)間,保證漿液擴(kuò)散,提高注漿效果。
工程時(shí)間為2020 年4 月27 日—8 月12 日,共完成1 個(gè)主孔、2 個(gè)分支孔(C1 和C1-1 孔),累計(jì)注漿6次,其中C1及C1-1孔采用分段注漿方式在預(yù)計(jì)關(guān)鍵層位、過斷層、三煤組前后及終孔位置分別注漿,主要注漿孔段及位置如圖4所示。此外,三開段平均每鉆進(jìn)100 m,均進(jìn)行壓水試驗(yàn)和水位觀測法,以核實(shí)鉆井液漏失情況,每次注漿均采用高壓注漿。
本工程累計(jì)施工2個(gè)分支孔,鉆探進(jìn)尺為1 753.36 m,有效探查了DSW41 斷層,DF283 斷層,DF29 斷層的實(shí)際位置(圖4),查明了二水平南翼回風(fēng)大巷地層軟弱巖性特征和斷層破碎帶與巷道位置關(guān)系等特征,為斷層破碎帶注漿設(shè)計(jì)提供依據(jù);同時(shí)水平段鉆進(jìn)過程中,采取由專人撈取巖粉并且一米一撈的措施,現(xiàn)場技術(shù)人員對(duì)撈取的巖粉結(jié)合柱狀圖準(zhǔn)確判斷二水平南翼回風(fēng)大巷鋁質(zhì)泥巖、三煤組、砂巖、砂質(zhì)泥巖及泥巖段的垂深、厚度及相互位置關(guān)系,為后續(xù)巷道掘進(jìn)提供地質(zhì)參數(shù)。
本工程共計(jì)注漿6次,注漿總量為1 373.78 t,歷次注漿參數(shù)情況如表3所示。單位注漿量為1.99 t/m,注漿孔口壓力達(dá)到15.0~15.8 MPa,結(jié)合含水層水壓,注漿總壓力達(dá)到23~23.8 MPa;下面通過對(duì)注漿量分布、注漿壓力變化及注漿前后地層滲透性變化情況對(duì)注漿效果進(jìn)行分析。
4.2.1 注漿量分布
注漿過程中主要對(duì)地層薄弱段進(jìn)行加固充填,尤其是揭露斷層位置,根據(jù)鉆孔注漿參數(shù)統(tǒng)計(jì),注漿均以高壓結(jié)束。統(tǒng)計(jì)其中C1 分支孔鉆進(jìn)過程中過DF283 斷層及DF29 斷層注漿量相對(duì)較大,合計(jì)注漿691.909 t,占該分支孔總注漿量的55%。當(dāng)C1-1 分支孔再次對(duì)DF283 斷層進(jìn)行注漿時(shí),注漿量僅為125.02 t。鉆孔在斷層等構(gòu)造發(fā)育段注漿量明顯偏大,并且斷層構(gòu)造段經(jīng)過首次注漿充填治理后再次復(fù)注注漿量明顯減小,表明注漿對(duì)斷層破碎帶進(jìn)行了充填和加固,有效消除斷層帶導(dǎo)通水源威脅。
4.2.2 注漿壓力
注漿壓力是給予巖溶裂隙擴(kuò)散充填并壓實(shí)的能量。一般情況下,隨著壓力的增高,漿液的擴(kuò)散距離加大,有助于提高骨架的強(qiáng)度,但當(dāng)壓力超過一定范圍,可能導(dǎo)致巷道破壞,例如由于壓力過高,劈裂裂隙過大而形成人為導(dǎo)水裂隙,造成二次破壞,因此合適的壓力選取對(duì)注漿效果起著重要作用。
C1分支孔與C1-1分支孔注漿壓力時(shí)段分別如圖5所示,根據(jù)注漿壓力的變化,可以分為3個(gè)階段:①0~5 MPa階段的注漿量占到總注漿量的33.87%;②5~10 MPa 階段注漿量占到總注漿量的18.90%;③大于10 MPa階段注漿量占到總注漿量的47.23%。
通過以上分析,注漿過程基本以高壓注漿為主,大于10 MPa 的注漿量已占總注漿量的一半,為47.23%。
4.2.3 注漿前后單位吸水率
單位吸水率是通過壓水試驗(yàn)計(jì)算所得,注前單位吸水率是選擇注漿方式和注漿比重的關(guān)鍵參數(shù);注后壓水(漿)試驗(yàn),是檢驗(yàn)注漿是否達(dá)到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)之一:
式中,q為單位吸水率,L/(min·m2);Q為壓入流量,L/min;P為作用于試段內(nèi)的全壓力(換算為水柱高度),m;L為試段長度,m。
鉆孔注漿前后注漿前單位吸水率平均為0.001 45 L/(min·m2),注漿后單位吸水率平均為0.000 2 L/(min·m2),注漿后單位吸水率降低明顯,DF283 斷層處太原組灰?guī)r單位吸水率平均降低了86.5%,表明本次注漿改造效果顯著。后續(xù)巷道掘進(jìn)過程中未出現(xiàn)巷道變形、涌水、瓦斯等問題。
(1)本工程利用地面定向鉆探注漿技術(shù)對(duì)城郊煤礦二水平南翼回風(fēng)大巷地質(zhì)構(gòu)造進(jìn)行了探查,并對(duì)揭露的斷層構(gòu)造與軟弱地層進(jìn)行了注漿治理,共施工2 個(gè)分支孔,鉆探進(jìn)尺為1 753.36 m,注入水泥1 373.78 t,單位注漿量為1.99 t/m,注漿孔口壓力達(dá)到15.0~15.8 MPa。
(2)通過高壓注漿擴(kuò)散不斷充填地層破碎裂隙空間,并在軟弱巖層段形成劈裂進(jìn)而充填薄弱段,最大程度上對(duì)巷道地層裂隙和斷層導(dǎo)水通道進(jìn)行了治理,提高地層整體力學(xué)強(qiáng)度和防滲性能;注漿后地層單位吸水率下降達(dá)86.5%,注漿效果顯著。
(3)L 型鉆孔注漿加固在地面施工,不占用鑿井工期,注漿壓力大、加固范圍大、加固質(zhì)量好,施工人員安全,無需在井下運(yùn)輸材料,施工效率高等優(yōu)點(diǎn),擴(kuò)展了井下巷道超前治理的新思路。