江彥宏,糜 謖,韋椿力
(華能井岡山電廠,江西 吉安 343000)
為了降低發(fā)電煤耗和節(jié)能減排,電廠運行人員會在合理范圍內提高初參數(shù)。其中,排煙溫度偏高會使干煙氣熱損失增加,從而間接造成鍋爐效率下降。根據(jù)實驗表明,排煙溫度變化10℃,供電煤耗則會改變1.66 g/kW·h。在這種情況下,降低排煙溫度對鍋爐節(jié)能降耗具有相當重要的意義[1]。
3號鍋爐為單爐膛、一次中間再熱、平衡通風、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構架、全懸吊結構、Π型鍋爐。鍋爐型號為DG2060/26.15-Ⅱ2。在設計煤質條件下,鍋爐的主要技術參數(shù)見表1,空預器設計參數(shù)見表2。
表1 3號鍋爐設計煤質下主要技術參數(shù)
表2 3號鍋爐空預器設計參數(shù)
3號鍋爐的啟動系統(tǒng)帶有啟動循環(huán)泵,在后豎井后煙道內則布置了省煤器管。水冷壁為膜式結構,爐膛下部冷灰斗和中部采用螺旋盤繞膜式水冷壁,爐膛上部采用垂直水冷壁。上、下部水冷壁之間有過渡段,并設置混合和分配集箱。鍋爐過熱器包括布置在后煙井及水平煙道的包覆過熱器、低溫過熱器,以及布置于水平煙道的屏式過熱器和高溫過熱器。屏式過熱器和高溫過熱器之間進行1次左右交叉。鍋爐采用前后墻對沖燃燒方式,在爐膛前、后墻分別布置3層低NOx旋流式煤粉燃燒器,每層6支燃燒器。同時在前、后墻最上層各布置1層燃盡風噴口。
根據(jù)某熱工院鍋爐性能試驗數(shù)據(jù)表明:3號機組負荷在660 MW時實測鍋爐效率為92.18%,該負荷下空氣預熱器修正后排煙溫度較設計值高20℃左右,從而導致干煙氣熱損失較高。鍋爐效率降低1%,3號鍋爐供電煤耗增加3.5 g/kW·h。近幾年,3號鍋爐排煙溫度匯總見表3。
表3 3號鍋爐近幾年排煙溫度
同時,某電廠選擇不同的時間節(jié)點進行了3個特定負荷的試驗,比較空預器入口煙溫和設計值的差值。試驗情況如圖1所示。在進行100%額定負荷試驗時,3號鍋爐空預器入口煙溫與鍋爐設計值的差距很大。并且差值隨著運行時間延長而變大。在接下來的50%額定負荷試驗和75%額定負荷試驗中,試驗結果和之前的結果基本一致。
圖1 3號鍋爐50%、75%和100%額定負荷試驗數(shù)據(jù)
由此我們可以得出,3號爐排煙溫度高的主要原因是空預器入口煙氣溫度高。隨著負荷上升和機組運行時間增加,空氣預熱器入口煙溫大于設計值的趨勢加大。
由于3號鍋爐長周期運行,總運行時間達到了523 d。鍋爐運行過程中,摻燒過高鈉印尼煤、低灰熔點煙煤、高硫無煙煤等經(jīng)濟煤種,造成鍋爐各受熱面積灰結焦嚴重,嚴重影響了受熱面的換熱效果,導致排煙溫度上升。
受煤炭市場的影響和鍋爐經(jīng)濟運行的要求,3號鍋爐實際燃用煤種較大偏離設計煤種,設計煤種特征見表4,設計煤種硫分0.9%,全水分10.04%。然而近幾年入爐煤平均硫分達1.4%,全水分15%,特別是燃煤中水分的增加導致鍋爐燃燒產(chǎn)生的部分熱量將消耗在水分的蒸發(fā)和過熱上,使爐膛燃燒溫度水平降低,導致鍋爐燃燒穩(wěn)定性下降,降低煤粉的燃盡程度。同時,燃煤水分的增加,使煙氣的體積增大,排煙溫度提高,排煙熱損失增加,鍋爐熱效率降低。并且,水分過多會導致原煤倉里的煤留散性惡化,引起原煤倉,落煤管等原煤黏結堵塞,增加制粉系統(tǒng)的頻繁啟停,嚴重影響排煙溫度[2]。
表4 設計煤種特性
從表5、表6的數(shù)據(jù)顯示,3號鍋爐的排煙溫度逐年升高。主要原因是機組運行時間的增加,導致空預器受熱面積灰嚴重,傳熱系數(shù)降低,換熱效果變差。再加上為了緩解因空預器差壓升高引起引風機失速的發(fā)生,3號鍋爐在運行過程中頻繁進行空預器吹灰造成蓄熱元件吹損。同時,鍋爐的吹灰蒸汽過熱度較低使得吹灰效果不明顯,沒有起到很好的效果,從而導致排煙溫度升高[3]。
表5 3號鍋爐排煙溫度變化趨勢(1)
表6 3號鍋爐排煙溫度變化趨勢(2)
3號鍋爐磨煤機缺陷率高、一次風量測量不準、磨入口熱風道結焦嚴重等因素,造成運行中磨煤機風煤比偏高,甚至超過3.0,遠遠超過要求的風煤比2.0~2.2,造成一次風速偏高,一次風率偏大,影響著火熱降低、火焰中心上移、排煙溫度上升。
由于在運行過程中沒有合理的控制燃燒參數(shù),再加上鍋爐結構和設備沒有得到良好的維護和管理,導致煙道和爐膛等位置有可能有漏縫等,導致系統(tǒng)空氣系數(shù)增加。同時,排渣系統(tǒng)漏風和鍋爐頂部漏風都會導致在排煙過程中帶走更多的熱量,使得熱損失增加。同時,運行中多次出現(xiàn)鋼帶機堵渣的現(xiàn)象。在恢復為處理堵渣所做的安全措施時,部分鋼帶機外殼開孔恢復得不徹底,造成底部漏風,排煙溫度上升[4]。
合理利用機組檢修的時間,加強設備的維護和管理。針對之前鍋爐運行存在的問題進行改造。在3號鍋爐檢修過程中,某廠員工對鍋爐受熱面結焦積灰進行了檢查,并對各受熱面進行了清洗。同時,由于鍋爐吹灰母管的減溫器存在內漏現(xiàn)象,嚴重影響了吹灰蒸汽的品質。對于這個問題,鍋爐檢修安排更換吹灰母管減溫器,并對吹灰母管電動門、氣動調門、手動門以及疏水門進行了檢修。加強對吹灰器的優(yōu)化改造,合理安排吹灰方式。
由于制粉系統(tǒng)的風量會影響鍋爐排煙的溫度,因此需要對制粉系統(tǒng)的風量進行有效控制。首先,根據(jù)負荷和煤質調整制粉系統(tǒng)的運行方式,從而提高制粉系統(tǒng)的穩(wěn)定性和燃燒效率,保證系統(tǒng)的安全經(jīng)濟運行;其次,對制粉系統(tǒng)進行加載力曲線優(yōu)化、分離器轉速控制、磨煤機出口溫度和差壓控制等;最后,利用鍋爐檢修的機會,對鍋爐燃燒器內、外二次風門、燃燼風風門檢修并?;睿⒂涗泴嶋H開度,建立臺賬[5]。
加強對燃料煤的控制,提高對煤質的合理利用。通過優(yōu)化配煤摻燒,協(xié)調摻混比例等措施提高燃煤質量。同時,加強對負荷曲線的分析,熟悉進倉煤炭的發(fā)熱量等數(shù)值,了解鍋爐的燃燒情況,確保制粉系統(tǒng)配煤摻燒的科學性。
通過優(yōu)化調整,在相應的負荷階段下,某電廠進行了相同的試驗。如圖2所示,在試驗負荷為50%額定負荷和100%額定負荷情況下,3號鍋爐啟動后,空預器的溫降達到或者超過設計值,說明空預器換熱能力達到設計值。
圖2 3號鍋爐啟動后空預器換熱效果
綜上所述,引起3號鍋爐空預器入口煙溫高的主要原因有以下幾點:
(1)鍋爐的運行時間較長,使設備存在破損老化的現(xiàn)象。同時受熱面結焦積灰程度較深,嚴重影響換熱效果。
(2)燃燒煤質所含全水的比例直接影響鍋爐的熱效率,導致排煙溫度上升,排煙體積增大。
(3)空預器換熱板材上積灰嚴重,降低傳熱系數(shù),從而換熱效率下降,煙溫上升。
(4)制粉系統(tǒng)缺陷較多,同時存在冷風量比較大的情況,此時經(jīng)過空預器的風量會比較低,這樣對空預器的換熱產(chǎn)生不利影響,并且很難對排煙溫度進行有效的控制[6]。
某電廠3號鍋爐存在排煙溫度過高的問題,導致了機組效率降低,嚴重影響電廠的安全經(jīng)濟運行。為了解決這一問題,某電廠從運行周期、空預器積灰、燃用煤質變化、設備缺陷等因素對某電廠3號鍋爐排煙溫度過高問題的原因進行了分析,并且提出了相應的措施,從而有效地緩解3號鍋爐排煙溫度過高的情況,在一定范圍內降低空預器入口煙溫,使其低于設計值,為機組的安全經(jīng)濟運行提供進一步保障,提高整體的經(jīng)濟效益。