吳藝涵
(福建海峽科化股份有限公司,福建 龍巖 364000)
在連續(xù)化的中高溫敏化乳化炸藥生產(chǎn)線上,乳化制藥開機過程復(fù)雜。 首先,在工控機“產(chǎn)量參數(shù)”界面上,點擊“每小時產(chǎn)量設(shè)定”圖標(biāo)設(shè)置產(chǎn)能,根據(jù)當(dāng)班產(chǎn)品種類點擊“水相配比”設(shè)置水油相比例,根據(jù)當(dāng)班產(chǎn)品規(guī)格點擊“發(fā)泡劑1 流量配比”和“發(fā)泡劑2 流量配比”設(shè)置發(fā)泡劑流量。 在裝藥生產(chǎn)過程中,發(fā)泡劑的流量不能由裝藥人員自行調(diào)節(jié),而是聯(lián)系中央控制系統(tǒng)后進行調(diào)節(jié),無法現(xiàn)場操作[1-3]。 在完成產(chǎn)能、配比設(shè)定后,按工藝順序啟動系統(tǒng)中的每臺設(shè)備,操作較復(fù)雜。
粗乳機由罐體和攪拌槳組成,攪拌槳有雙層葉片,如圖1 所示。 粗乳機具體開機操作如下:打開油相放料閥,10 s 后啟動油相泵,以150 r/min 的轉(zhuǎn)速啟動粗乳機,當(dāng)罐內(nèi)液面達到攪拌槳的下葉片高度時,立即打開水相放料閥,開啟水相輸送泵,并觀察粗乳罐的液面變化情況。 當(dāng)液面高過攪拌槳下葉片上部時,將轉(zhuǎn)速調(diào)到200 r/min;當(dāng)液面達到攪拌槳上葉片下部時,將轉(zhuǎn)速調(diào)到300 r/min,當(dāng)液面高過攪拌槳上葉片上部時,將轉(zhuǎn)速調(diào)到400 r/min。之后,逐漸將轉(zhuǎn)速調(diào)到590 r/min 左右。
圖1 粗乳機示意圖
當(dāng)液面到達工藝要求的位置時,迅速打開粗乳罐下部的閥門,打開基質(zhì)泵前方的旁通放料閥(三通閥),并啟動基質(zhì)輸送泵,當(dāng)三通閥有穩(wěn)定均勻的基質(zhì)出來后,關(guān)閉基質(zhì)泵,將三通閥快速切換到靜態(tài)乳化器管路,然后再開啟基質(zhì)泵。 當(dāng)乳化基質(zhì)進入料倉,并達到規(guī)定的料位后,制藥設(shè)備啟動完成。在當(dāng)天生產(chǎn)即將結(jié)束時,按照與開機時相反的順序調(diào)整粗乳機轉(zhuǎn)速至150 r/min,最后停止攪拌。
在這個過程中,存在兩個問題,一是粗乳機轉(zhuǎn)速的調(diào)整,操作煩瑣、步驟多;二是在首次啟動基質(zhì)泵時,需要把最前面不太理想的乳化基質(zhì)排出,重復(fù)停機-切換-開機的操作過程,不利于聯(lián)機聯(lián)動控制[4-5]。
制藥是乳化炸藥產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵工序,而乳化更是制藥中影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵步驟。 目前,JWL-III 乳化炸藥生產(chǎn)線制藥開機操作由中央控制系統(tǒng)人員和制藥巡視人員共同完成,對開機人員的操作熟練度有較高要求。 因此,為降低操作復(fù)雜性,省略啟動后設(shè)備的短暫停機-開機的操作,實現(xiàn)系統(tǒng)的聯(lián)機聯(lián)動控制,從工藝和系統(tǒng)上提出改進和優(yōu)化的方案。
改進的具體方案:系統(tǒng)設(shè)置組合操作控制界面及聯(lián)機控制,設(shè)置粗乳機自動調(diào)速,增加靜態(tài)混合器,增加發(fā)泡劑比例調(diào)節(jié)控制器(工控一體機),實現(xiàn)簡便操作,以達到提升產(chǎn)品質(zhì)量、實現(xiàn)聯(lián)機聯(lián)動控制的目的。 改進后的工藝流程,增加了混合器和液位顯示工控器,具體流程如圖2 所示。
圖2 改進后的生產(chǎn)工藝流程
1)將操作控制界面設(shè)計為包括液位顯示、手動/自動的操作組合界面,如圖3 所示。
圖3 操作組合控制界面
2)將粗乳罐液位、料倉液位、水相液位、油相液位排在組合界面上,并以百分比柱狀圖的方式顯示,方便現(xiàn)場管理。
3)把水相泵、油相泵、粗乳機、基質(zhì)泵、精乳器、料倉進料閥、水油旁通閥、基質(zhì)旁通閥的操控按鍵按工藝流程順序排在同一界面,有利于開機-停機操作。
4)將“手動/自動”排在界面,方便切換。 例如:第1 次乳化,系統(tǒng)操作時,將油相泵從自動轉(zhuǎn)為手動,啟動油相泵,當(dāng)粗乳罐的液位達到要求時,將其切換到自動狀態(tài),再啟動水相泵,水油相均按照規(guī)定比例自動調(diào)整送入。 生產(chǎn)結(jié)束時,水油相停料后,將基質(zhì)泵從自動切換到手動,基質(zhì)泵運行不再受粗乳罐液位的關(guān)聯(lián)限制,可將粗乳罐內(nèi)的物料連續(xù)送完。
5)生產(chǎn)過程中,停機后開機,先開基質(zhì)泵,再開水油相泵,以保持粗乳罐液位穩(wěn)定。 如果需要把大產(chǎn)能轉(zhuǎn)換為小產(chǎn)能,系統(tǒng)應(yīng)在水油相泵、基質(zhì)泵停止后進行調(diào)整。 產(chǎn)能設(shè)定和基質(zhì)泵運行頻率設(shè)定,同時完成。
6)設(shè)置基質(zhì)泵的運行與粗乳罐液位關(guān)聯(lián),基質(zhì)泵根據(jù)粗乳罐液位反饋值進行PID 自動調(diào)節(jié),始終保持粗乳罐液位恒定,確保乳化質(zhì)量。
7)水油相泵與水油相出料閥設(shè)置聯(lián)動,基質(zhì)泵與基質(zhì)出料閥設(shè)置聯(lián)動,需要手動操作時,轉(zhuǎn)到手動狀態(tài)。
由于所操控設(shè)備均在一個界面,設(shè)備內(nèi)的物料狀態(tài)以柱狀圖形式直觀地顯示在屏幕上,一目了然,大大提高了設(shè)備控制的精準(zhǔn)性。
由于攪拌槳葉片在不同位置上的轉(zhuǎn)速要求不同,人工控制難度較大,容易出現(xiàn)失誤。 因此,粗乳機自動調(diào)速設(shè)置尤為重要。 自動調(diào)速設(shè)置如下:油相泵啟動后,啟動粗乳機,其攪拌槳以150 r/min 轉(zhuǎn)速運行,當(dāng)粗乳罐料位達到設(shè)定值(下葉片低點,液位約8 cm),啟動水相泵,而后攪拌槳轉(zhuǎn)速根據(jù)液位的上升自動提速到590 r/min。 具體轉(zhuǎn)速如下:當(dāng)粗乳罐液位在18 cm 時,轉(zhuǎn)速提升為200 r/min;當(dāng)液位在30 cm 時,轉(zhuǎn)速提升為300 r/min;當(dāng)液位在40 cm 時,轉(zhuǎn)速提升為400 r/min;當(dāng)液位達到45 cm 時,轉(zhuǎn)速提升為590 r/min。 反之,自行降速。生產(chǎn)中停止水油相輸送時,粗乳機不停機。
粗乳機設(shè)置自動調(diào)速,解決了人工控制不及時、不準(zhǔn)確的問題,有利于提升系統(tǒng)運行自動化水平,減少調(diào)速工作強度,減少人工操作帶來的失誤,確保設(shè)備安全、穩(wěn)定地連續(xù)運行。
由于粗乳機攪拌槳距離罐子底部有一定的高度,對初始乳化的質(zhì)量有一定的影響。 目前,在生產(chǎn)起步階段,在第1 次開基質(zhì)泵時,通過基質(zhì)泵旁通把這部分初始乳化的基質(zhì)排出。 排出后,關(guān)閉基質(zhì)泵,切換三通閥至精乳方向,再啟動基質(zhì)泵。 這個過程,很難實現(xiàn)聯(lián)機聯(lián)動控制。 若起步階段不需要這個過程,則為系統(tǒng)自動控制提供極大的方便。因此,在水油相混合管道上加裝靜態(tài)混合器,以增強粗乳效果,不用排出初始乳化基質(zhì),就可以實現(xiàn)聯(lián)機聯(lián)動控制。
增加靜態(tài)混合器,即把靜態(tài)混合器安裝在水油相混合管道內(nèi),流體(水相、油相混合液)在通過混合器時,產(chǎn)生分流、合流、旋轉(zhuǎn),以達到不同流體之間良好分散和充分混合的目的,進而提高粗乳質(zhì)量。 建議采用蜂窩式靜態(tài)混合器,如圖4 所示,它適用黏度范圍廣,也可以在層流、過度流或紊流等不同情況下操作[6-7]。
圖4 蜂窩式靜態(tài)混合器
裝藥生產(chǎn)的發(fā)泡劑用量由中央控制系統(tǒng)設(shè)定和調(diào)整。 在生產(chǎn)中,由于水相溫度、裝藥溫度和pH值的變化,裝藥中需要對發(fā)泡劑用量實時調(diào)整,以確保裝藥重量和裝藥密度符合質(zhì)量控制的要求。料倉物料高度對裝藥重量影響較大。 根據(jù)料倉物料高度實時調(diào)整裝藥產(chǎn)能,以保持料倉高度恒定,確保裝藥質(zhì)量,是非常必要的。 雖然中央控制系統(tǒng)人員在“工藝參數(shù)”界面上可以看到,但是現(xiàn)場裝藥人員無法看到。 因此,設(shè)置一臺工控機對發(fā)泡劑用量進行在線調(diào)整,根據(jù)料倉高度實時調(diào)整裝藥產(chǎn)能。 設(shè)置后,既可以實現(xiàn)內(nèi)外聯(lián)動,又方便現(xiàn)場調(diào)節(jié),使在線調(diào)控能力得到增強。
對乳化炸藥制藥系統(tǒng)按照改進方案進行調(diào)整:組合控制操作界面,可在中央控制系統(tǒng)室操作工控機“設(shè)備控制”界面上進行升級合成;粗乳機自動調(diào)速,可通過工控機“設(shè)備控制”進行編程完成;安裝在裝藥工位的工控一體機與控制系統(tǒng)PLC 連接并編程,可實現(xiàn)料倉料位顯示和發(fā)泡劑流量調(diào)整;將靜態(tài)混合器安裝于水油相混合管道內(nèi),在水油三通閥前。 其他保持原系統(tǒng)的運行模式。
通過改進升級,系統(tǒng)更加完善,進一步提升了乳化炸藥生產(chǎn)線的工藝技術(shù)水平和自動化水平,實現(xiàn)了生產(chǎn)安全的可靠控制。