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        烷基苯裝置加熱爐檢修改造節(jié)能分析

        2022-04-28 07:30:26張冠華宗位衛(wèi)
        化工設(shè)計(jì)通訊 2022年4期
        關(guān)鍵詞:烷基苯清灰烷基化

        張冠華,宗位衛(wèi)

        (江蘇金桐表面活性劑有限公司烷基苯車間,江蘇南京 210047)

        1 烷基苯裝置加熱爐檢修改造節(jié)能意義

        新時(shí)期,我國化工行業(yè)進(jìn)入了高質(zhì)量的發(fā)展階段。一方面,在生態(tài)文明主導(dǎo)、工業(yè)文明與城市文明同步發(fā)展的基本格局下,化工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)管理中引入了環(huán)境工程,并且增加了針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目及其業(yè)務(wù)的環(huán)境保護(hù)自主驗(yàn)收工作。在這種情況下,開展烷基裝置加熱爐檢修工作被賦予了更大的價(jià)值,同時(shí)在裝置改造后能夠?qū)崿F(xiàn)降低污染的目標(biāo)。另一方面,化工企業(yè)作為一種以利潤最大化為主要目標(biāo)的組織機(jī)構(gòu),為了擴(kuò)增自身的可營利空間、增強(qiáng)與同行業(yè)企業(yè)的競爭能力、進(jìn)入行業(yè)質(zhì)量體系管理標(biāo)準(zhǔn)競爭之中,十分需要在減能耗、提效率、增經(jīng)濟(jì)等多個(gè)方面做出重要努力。尤其在社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件下,化工企業(yè)既要參與全球同業(yè)競爭,也需要結(jié)合本土市場中由粗放型向集約型經(jīng)濟(jì)增長模式轉(zhuǎn)型的實(shí)際情況,合理開展技術(shù)升級(jí)工作。所以對(duì)于現(xiàn)階段的化工企業(yè)而言,除了常規(guī)的年度檢修的安全、環(huán)保意義之外,開展烷基苯裝置加熱爐檢修改造節(jié)能也擴(kuò)大了檢修改造節(jié)能的實(shí)際意義,并且有助于促進(jìn)化工企業(yè)向著綜合效益產(chǎn)出方向發(fā)展,輔助公司和工廠完成轉(zhuǎn)型升 級(jí)等。

        2 烷基苯裝置概述及其工藝流程說明

        江蘇金桐表面活性劑有限公司烷基苯裝置設(shè)計(jì)為年產(chǎn)10萬t烷基苯的大型石化聯(lián)合裝置,主要分成脫氫和烷基化兩大工藝步驟。以高純度的碳9-碳12直鏈烷烴脫氫裝置的使用為例,主要是在鉑系金屬催化劑作用下,臨氫脫氫制取相應(yīng)的單烯烴,再經(jīng)雙烯選擇加氫反應(yīng)和分餾處理去除輕組分后送到烷基化裝置。脫氫環(huán)節(jié)的工藝相對(duì)復(fù)雜,包括了分餾處理,并將單烯烴轉(zhuǎn)化為烷烯烴。進(jìn)入烷基化裝置后,烯烴與苯經(jīng)過烷基化反應(yīng)可產(chǎn)生烷基苯產(chǎn)物。本公司使用的烷基苯聯(lián)合裝置設(shè)計(jì)中,可以將沒有參與烷基化反應(yīng)的烷烯烴進(jìn)行二次利用,具體操作以烷基化分餾系統(tǒng)完成對(duì)未反應(yīng)的烷烴分離處理后,通過循環(huán)方式進(jìn)入脫氫環(huán)節(jié)進(jìn)而達(dá)到對(duì)資源的有效利用。另外,烷基苯聯(lián)合裝置中內(nèi)置了兩臺(tái)連續(xù)運(yùn)行的加熱爐:脫氫進(jìn)料加熱爐F-301和再沸器熱油加熱爐F-501,全年連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。兩臺(tái)加熱爐的主要燃料為天然氣,加熱爐燃料燃燒后的煙氣可以通過爐頂排出,然后,經(jīng)聯(lián)合煙道進(jìn)入余熱回收系統(tǒng);煙氣經(jīng)過擾流子空預(yù)器E-521和熱管換熱器E-520與新鮮空氣進(jìn)氣換熱冷卻后,通過引風(fēng)機(jī)K-521抽到煙筒排放(圖1)。

        圖1 裝置加熱爐煙氣系統(tǒng)流程圖

        3 加熱爐主要檢修改造項(xiàng)目

        烷基苯裝置按計(jì)劃在2021年10—11月進(jìn)行了為期42d的大檢修,加熱爐檢修的改造項(xiàng)目主要有如下幾項(xiàng):

        首先,對(duì)以前的烷基苯裝置加熱爐檢查資料進(jìn)行了查閱與分析,并根據(jù)實(shí)際檢修需求制作了檢修方案。其中包括了檢修內(nèi)容、檢修步驟、檢修記錄表。以檢修內(nèi)容為例,包括了故障排查、加熱器改造部分設(shè)備的性能檢測等。在檢修步驟方面,則按照由外而里、由大到小的順序設(shè)置了標(biāo)準(zhǔn)化流程,整個(gè)檢修過程檢修一項(xiàng)、記錄一項(xiàng),有效預(yù)防了檢修中潛在的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),根據(jù)檢修構(gòu)成要素與檢修指標(biāo)制作了內(nèi)容明確的檢修記錄表,提高了檢修流程的標(biāo)準(zhǔn)化操作水平,也增加了檢修效率。

        其次,加熱爐檢修改造中的重點(diǎn)部分集中在四個(gè)方面:①更換10臺(tái)漏風(fēng)的單氣缸快開風(fēng)門為雙氣缸快開風(fēng)門。②兩臺(tái)加熱爐已連續(xù)運(yùn)行兩年,需要對(duì)加熱爐的輻射室和對(duì)流室的爐管進(jìn)行清灰。③兩臺(tái)加熱爐從2013年建成投產(chǎn)以來,內(nèi)襯一直沒有修補(bǔ)過,存在一定的老化脫落,本次檢修改造對(duì)內(nèi)襯進(jìn)行修補(bǔ)。④因換熱效果下降,排煙溫度偏高,余熱系統(tǒng)熱管換熱器E-520整體更換。為了保障改造項(xiàng)目能夠根據(jù)檢修改造方案中的具體計(jì)劃按部就班完成,針對(duì)每項(xiàng)改造工作進(jìn)行了專業(yè)化實(shí)踐。例如,在更換單氣缸快風(fēng)門過程中,考慮到更換總臺(tái)數(shù)為10臺(tái),制定了統(tǒng)一的更換流程,重點(diǎn)按照先拆后裝的基本原則,拆除一臺(tái)安裝一臺(tái),確保了更換的有序性與安全性。而且,在更換每臺(tái)后通過對(duì)其安裝連接部位的檢查確保了安裝有效之后,才開展下一臺(tái)更新工作,較好地達(dá)到了預(yù)期的安裝目標(biāo)。

        再如,加熱爐內(nèi)灰過程中,先利用測量工具對(duì)其灰塵的厚度進(jìn)行了測量,分成對(duì)流段清灰和輻射段清灰。然后,根據(jù)積灰部位開展了快速清除。為了預(yù)防清灰過程中產(chǎn)生污染,一方面設(shè)置了收集袋,一邊清除一邊進(jìn)行收集,最后集中處理,預(yù)防了清灰過程給設(shè)備與工作人員及環(huán)境造成污染。清灰工作完成后,通過全面檢查、清潔后,確保輻射室和對(duì)流室的爐管無灰塵且管壁完好后,進(jìn)入下一項(xiàng)工作事項(xiàng)。考慮到內(nèi)襯存在老化脫落現(xiàn)象,在檢查完內(nèi)襯實(shí)際情況后,通過改造組的分析,根據(jù)老化脫落范圍及程度,先對(duì)其中的老化部分進(jìn)行了清理,并在處理完需要更換的內(nèi)襯邊緣后,對(duì)其實(shí)施了更換。更換完畢,通過交叉檢查確保更換無誤后,對(duì)余熱系統(tǒng)熱管換熱器E-520實(shí)施了整體更換。由于該設(shè)備體積較大,在對(duì)施工周邊環(huán)境進(jìn)行勘察后,確定了吊裝設(shè)備的??康攸c(diǎn),并結(jié)合實(shí)際更換位置,在調(diào)整好吊裝設(shè)備方向與角度后,先將已經(jīng)拆除的E-520設(shè)備進(jìn)行了吊離處理。然后,將新的余熱系統(tǒng)熱管換熱器E-520吊裝到安裝位置并開始進(jìn)行安裝施工,整個(gè)安裝過程中包括了放樣測量、檢查安裝部位、安裝調(diào)整、安裝后的復(fù)檢,以及最后的調(diào)試、保溫等工作。

        經(jīng)過按部就班的操作,在沒有發(fā)生任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的情況下,以上各項(xiàng)檢修項(xiàng)目均獲得了順利完成,加熱爐按有關(guān)規(guī)定和開工方案于2021年11月15日重新開工點(diǎn)爐,11月22日裝置生產(chǎn)出合格的烷基苯產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)裝置一次開車成功,檢修改造取得圓滿成功。

        4 檢修后加熱爐運(yùn)行參數(shù)統(tǒng)計(jì)

        檢修改造節(jié)能工作全部完成后,對(duì)檢修記錄表中記錄的檢修前數(shù)據(jù)與檢修后數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較,分析了檢修后平穩(wěn)生產(chǎn)時(shí)期的加熱爐運(yùn)行數(shù)據(jù)。檢修后的F-301加熱爐、F-501加熱爐運(yùn)行參數(shù)如表1~表2所示。

        表1 檢修后F-301加熱運(yùn)行參數(shù)

        表2 檢修后F-501加熱爐運(yùn)行數(shù)據(jù)

        對(duì)比停開工前后烷基苯裝置加熱爐生產(chǎn)數(shù)據(jù)變化情況,可以看出,加熱爐效率提高了1%以上,裝置天然氣的單耗有所下降,檢修改造的節(jié)能效果相對(duì)顯著。由此,也證實(shí)了檢修改造節(jié)能項(xiàng)目獲得了較好完成。

        5 節(jié)能計(jì)算過程及效益分析

        由于現(xiàn)階段化工企業(yè)在生產(chǎn)制造過程中,十分重視環(huán)境保護(hù)自主驗(yàn)收工作,因此,一方面通過企業(yè)自身的環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與調(diào)查,以及環(huán)保局監(jiān)測,能夠較好地完成對(duì)煙氣數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。另一方面,節(jié)能計(jì)算過程及效益分析數(shù)據(jù)以環(huán)保局監(jiān)測數(shù)據(jù)為準(zhǔn),因此,在本次研究中以環(huán)保局監(jiān)測的煙氣數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。具體的統(tǒng)計(jì)如表3所示。

        從表3可以看出,加熱爐排煙溫度和煙氣排放量均下降明顯,在這種條件下,隨著煙氣排放量、排煙溫度的下降,也減少了熱量損失。所以,整體上的使熱量損失減少了很多。根據(jù)這個(gè)減少的熱量進(jìn)行估算,可以得到檢修改造的節(jié)能效果。計(jì)算過程如下:

        表3 金桐公司加熱爐廢氣類日數(shù)據(jù)改造前后對(duì)比表

        下降的溫差ΔT=112-89=23℃

        每小時(shí)排放的煙氣體積V=719 864/24≈30 000m3

        每小時(shí)煙氣質(zhì)量

        每小時(shí)減少的熱量

        天然氣的熱值按8 200大卡/m3≈3.5×107J/m3, 則每小時(shí)節(jié)省的天然氣用量為1.1×109/3.5×107= 31.4m3;加熱爐爐效率按93%計(jì)算,每天可節(jié)省天然氣量31.4/0.93*24=810m3。

        工業(yè)用天然氣按2.8元/m3,則每天節(jié)省的費(fèi)用為:810×2.8=2 268元,即每天的經(jīng)濟(jì)效益為2 268元。

        通過以上計(jì)算可以看出,在本次檢修改造節(jié)能項(xiàng)目完成后,對(duì)改造后的烷基本裝置進(jìn)行開車運(yùn)行,裝置運(yùn)行處于平穩(wěn)狀態(tài),而裝置的主要能耗——天然氣使用量也隨著裝置功能的提升而產(chǎn)生了明顯的下降,由此說明整個(gè)檢修改造工作成效明顯,取了較好的改造效果。

        6 結(jié)論

        1)通過對(duì)烷基苯裝置加熱爐開展系統(tǒng)檢修改造,裝置加熱爐中的排煙溫度顯著降低。根據(jù)計(jì)算結(jié)果顯示,一方面提高了加熱爐效率,另一方面減少了天然氣的消耗,節(jié)能效果明顯。

        2)通過計(jì)算和比較,在裝置相似處理量的情況下可節(jié)約天然氣約810m3/d,為我廠取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

        3)裝置檢修順利完成,交出了一份標(biāo)準(zhǔn)化檢修的成果,更為后期裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,奠定了更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這次檢修改造,建立了公司檢修的新標(biāo)桿,打造了公司檢修的樣板工程。檢修改造后,裝置運(yùn)行更加穩(wěn)定,保障了工廠的安全生產(chǎn)和公司的效益。

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