蒲建龍
(天津市新天鋼煉焦化工有限公司,天津 300300)
目前國家環(huán)境管理部門為進(jìn)一步改善環(huán)境狀況,針對VOCs治理也在陸續(xù)出臺相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,要求各行業(yè)增加環(huán)保投入,增加環(huán)保設(shè)施,控制VOCs的排放。其中《揮發(fā)性有機(jī)物無組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)》、《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》也對大氣污染特別排放限值提出了嚴(yán)格的要求,VOCs治理勢在必行。焦化作為傳統(tǒng)重化工行業(yè),生產(chǎn)過程中易產(chǎn)生各種各樣的VOCs氣體,該部分氣體主要來自于生產(chǎn)過程的排放尾氣,屬于易揮發(fā)性有機(jī)物。VOCs氣體不但污染環(huán)境,而且會對長期從事操作的工人健康造成一定影響,必須加以治理。2012年國家發(fā)布了焦化行業(yè)的大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn),并要求現(xiàn)有焦化企業(yè)自2015 年1 月1 日起執(zhí)行新建企業(yè)大氣污染物排放限值。
新天鋼煉焦化工有限公司(下稱天鋼焦化公司)是專業(yè)生產(chǎn)冶金焦及焦化產(chǎn)品的企業(yè),由于焦化企業(yè)的特點(diǎn),其生產(chǎn)過中會產(chǎn)生大量的揮VOCs。VOCs作為環(huán)境保護(hù)重要指標(biāo),之前不被企業(yè)重視,但隨著國家對環(huán)境污染治理問題的重視,要求企業(yè)必須投入資金和技術(shù)對VOCs的排放進(jìn)行治理[1]。本文介紹了新天鋼煉焦化工有限公司企業(yè)現(xiàn)狀,分析了各工序VOCs尾氣的排放情況和治理的難點(diǎn),提出了VOCs尾氣回收治理的措施,并對治理情況進(jìn)行了評價總結(jié)。
天鋼焦化公司為年產(chǎn)100 萬噸冶金焦的焦化企業(yè),擁有兩座JN60-89型50孔6m 頂裝焦?fàn)t,配備一套化產(chǎn)回收裝置?;厥昭b置包括:鼓冷單元(2座立式焦油氨水分離槽、2 座剩余氨水槽、焦油中間槽、上/下段循環(huán)冷凝液槽)、一級AS 脫硫單元(2 座氨水富液槽)、二級精脫硫PDS 單元(1 座再生塔、2套熔硫釜、提鹽離心機(jī)、反應(yīng)槽2 座泡沫槽)、粗苯單元(洗油槽、富油槽)、油庫單元(苯儲槽、6座焦油儲槽)等設(shè)備設(shè)施。
化產(chǎn)回收工序涉及到幾十余種化工介質(zhì)如:H2S、HCN、SO2、NH3等,以及回收眾多化工中間產(chǎn)品如:粗苯、焦油、硫磺、煤氣等。生產(chǎn)過程中,氣液介質(zhì)的相間傳質(zhì)反應(yīng)、固液態(tài)介質(zhì)的加壓升溫等過程極易出現(xiàn)VOCs氣體逃逸,這些揮發(fā)性有機(jī)氣體是焦化廠污染的主要來源,因此對于焦化廠的VOCs回收治理主要集中在化產(chǎn)回收區(qū)域。天鋼焦化公司結(jié)合生產(chǎn)過程VOCs尾氣排放狀況,決定采取措施徹底治理VOCs尾氣無組織排放狀況。VOCs尾氣回收治理后排放應(yīng)滿足大氣污染特別排放限值規(guī)定(見表1)
表1 GB16171-2012)對大氣污染特別排放限值規(guī)定
2.1.1 靜置儲槽沿放散管自然揮發(fā)
天鋼焦化公司回收車間靜置槽罐沿放散管自然揮發(fā)現(xiàn)象較為集中,點(diǎn)位有鼓冷單元的焦油氨水槽、氨水槽、焦油槽、上下段循環(huán)冷凝液槽;油庫單元的粗苯儲槽、焦油儲槽;AS 脫硫單元的氨水富液槽;粗苯單元的洗油槽、富油槽等。其中鼓冷單元、油庫單元設(shè)有排氣洗凈塔水洗裝置;粗苯單元設(shè)有放散氣進(jìn)負(fù)壓管線。
2.1.2 特殊操作尾氣排放
特殊操作尾氣排放主要是進(jìn)行排污、放料等作業(yè)過程中的敞開式氣體排放,如AS脫硫單元蒸氨塔的排污操作、精脫硫(PDS)單元的熔硫釜放硫操作、精脫硫(PDS)單元的提鹽放料操作、精脫硫再生塔鼓風(fēng)再生操作等,此類操作暫無VOCs排放治理措施。
2.2.1 對靜置儲槽的治理難點(diǎn)
對靜置儲槽的治理難點(diǎn)主要為各槽罐的負(fù)壓吸力控制上,一方面吸力過大或過小都會對差壓液位計造成計量影響,誤導(dǎo)操作調(diào)節(jié);另一方面當(dāng)關(guān)閉手動放散閥后,槽罐的進(jìn)出料時極易造成設(shè)備吸癟或膨脹事故。
2.2.2 尾氣敞開式排放治理難點(diǎn)
尾氣敞開式排放治理難點(diǎn)主要表現(xiàn)為氣體收集量大,混入大量空氣無法引入負(fù)壓系統(tǒng),需對收集的放散氣體進(jìn)行特殊處理,符合排放標(biāo)準(zhǔn)后高空排放。
天鋼焦化公司針對回收車間VOCs尾氣排放現(xiàn)狀,開展了VOCs治理工程。通過考察論證,對治理方案進(jìn)行了有針對性的優(yōu)化設(shè)計。治理方案主要采用負(fù)壓氮封工藝和堿洗+微生物除臭+活性炭吸附工藝進(jìn)行VVOCs尾氣治理。該工藝優(yōu)勢在于VOCs幾乎全部進(jìn)入負(fù)壓煤氣系統(tǒng),減少了排放點(diǎn),而集中排放點(diǎn)符合大氣污染特別排放限值管控要求。
對于工序中粗苯單元,鼓冷單元,AS 洗滌單元,油庫單元等放散尾氣為密閉槽體的設(shè)備設(shè)施,設(shè)計采用氮?dú)饷芊?全負(fù)壓至煤氣系統(tǒng)的工藝,該工藝較原粗苯工序中負(fù)壓工藝進(jìn)行了改進(jìn),增加了氮封模塊。
負(fù)壓氮封工藝流程如圖2 所示。首先是對封閉式槽體安裝供氮自調(diào)閥,在槽體正常物料進(jìn)出作業(yè)時,供入氮?dú)獗3忠欢ㄕ龎嚎捎行б种撇蹆?nèi)液相物料揮發(fā);當(dāng)槽體進(jìn)出物料不平衡時,槽內(nèi)上部空間會產(chǎn)生正壓或負(fù)壓,此時通過供氮閥進(jìn)行供氮作業(yè)或通過接入由吸力調(diào)節(jié)閥控制的負(fù)壓系統(tǒng)加以調(diào)節(jié);在負(fù)壓煤氣系統(tǒng)管線末端安裝一套激光含氧分析儀及含氧聯(lián)鎖切斷裝置,在每個槽罐現(xiàn)場安裝壓力呼吸閥,當(dāng)負(fù)壓煤氣系統(tǒng)氧含量超標(biāo),聯(lián)鎖閥會自動切斷負(fù)壓煤氣系統(tǒng)管線,而此時各槽體內(nèi)壓力會升高,各槽體內(nèi)放散壓力設(shè)定值在200~300Pa范圍,當(dāng)槽體內(nèi)壓力超過設(shè)定值1%時,槽罐現(xiàn)場安裝壓力呼吸閥動作,保障槽體安全。
圖2 負(fù)壓氮封工藝流程
負(fù)壓氮封工藝采用自動化DCS 遠(yuǎn)程控制模式,信號接入化產(chǎn)中控系統(tǒng),由中控室人員監(jiān)管操作,運(yùn)行中實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)、自動報警提示、自動連鎖切斷?,F(xiàn)場采用內(nèi)伴熱加熱方式,同時為了防止萘結(jié)晶阻塞管道,定期進(jìn)行管道清掃。
對于工序中包含有大量空氣的敞開式排放尾氣,設(shè)計選取堿洗+微生物除臭+活性炭吸附工藝方法來對尾氣進(jìn)行處理。處理系統(tǒng)主要由變頻離心風(fēng)機(jī)、一體化生物濾池(含預(yù)洗池和生物濾池)組成,其工藝流程如圖3所示。
圖3 堿洗+微生物除臭+活性炭吸附工藝流程
首先離心風(fēng)機(jī)將含由空氣的VOCs尾氣抽至預(yù)洗池進(jìn)行堿洗,預(yù)洗池內(nèi)設(shè)置有填料層,VOCs尾氣從下向上通過填料層,增加VOCs尾氣與堿洗水的接觸面積,提高堿洗和加濕效果。VOCs尾氣堿洗過程中,部分有機(jī)物質(zhì)從氣相進(jìn)入堿洗液水。
在引風(fēng)機(jī)吸力的作用下,堿洗完的VOCs尾氣翻過一體化生物濾池箱體內(nèi)隔板,由上部進(jìn)入生物濾池進(jìn)行處理。生物濾池內(nèi)設(shè)置有生物填料層,生物填料為有機(jī)微生物的生存和生長提供了適宜的環(huán)境和營養(yǎng)。經(jīng)過加濕的VOCs尾氣在通過生物填料層時,附著在生物填料表面的有機(jī)微生物會將尾氣中有機(jī)物質(zhì)作為營養(yǎng)物進(jìn)行吸收并分解,從而完成微生物降解過程。VOCs尾氣主要含氨、非甲烷總烴、硫化氫、萘、酚、苯類等有機(jī)物質(zhì),此類廢氣經(jīng)過微生物降解后,再經(jīng)過活性炭二次物理吸附,凈化為合格的氣體,最后通過高空放散塔排放。
該工藝同樣采用DSC 控制,信號接入化產(chǎn)中控室中控系統(tǒng),由中控室人員操作,不另增加操作人員。
天鋼焦化公司VOCs尾氣治理工程投產(chǎn)后,廠區(qū)全部密閉槽體的VOCS排放尾氣全部進(jìn)入負(fù)壓煤氣系統(tǒng),運(yùn)行中負(fù)壓煤氣系統(tǒng)含氧控制正常,氮?dú)庀目煽刂圃诤侠矸秶撓到y(tǒng)DCS遠(yuǎn)程運(yùn)行控制狀態(tài)良好。敞開式排放的VOCs尾氣處理設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定,實現(xiàn)了項目設(shè)計目標(biāo),處理后排放尾氣經(jīng)三方檢驗符合限排標(biāo)準(zhǔn)要求,有效的改善了廠區(qū)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境空氣質(zhì)量,現(xiàn)場異味大為改善,企業(yè)的環(huán)保管理水平得到了及大提升。但同時存在運(yùn)行成本相對較高,VOCs逃逸點(diǎn)位仍需全面細(xì)化等問題,后續(xù)我廠將會繼續(xù)改善治理。
天鋼焦化公司VOCs尾氣治理工程采用了負(fù)壓氮封和堿洗+微生物除臭+活性炭吸附工藝,治理項目的投運(yùn)取得了令人滿意的成效,生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境改善明顯,為焦化廠環(huán)保治理提供了有益參照。
(1)密閉槽體的VOCs尾氣治理借鑒了原粗苯工序放散氣負(fù)壓工藝,并重新進(jìn)行了整體布局,將回收車間靜置的所有密閉槽體VOCs尾氣治理進(jìn)行了整體設(shè)計,淘汰了原排氣洗凈塔工藝,收集的全部排放尾氣進(jìn)入負(fù)壓煤氣系統(tǒng)。
(2)負(fù)壓氮封工藝安全性高、運(yùn)行穩(wěn)定、操作簡單便捷;每個密閉槽罐的壓力可獨(dú)立控制、準(zhǔn)確調(diào)節(jié);項目投產(chǎn)后,運(yùn)行維護(hù)成本低,不額外增加費(fèi)用;負(fù)壓主管線采用含氧分析儀器與切斷閥進(jìn)行連鎖,消除了含氧故障的安全隱患;負(fù)壓管線增加固定吹掃接口,冬夏季靈活進(jìn)行吹掃,不堵管道。
(3)敞開式排放的VOCs尾氣治理工程,科學(xué)的引了進(jìn)有機(jī)微生物降解+活性炭吸附方法進(jìn)行處理,其具有設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,處理效率高、管理方便、環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)。
(4)新增VOCs處理設(shè)施采用自動化DSC 遠(yuǎn)程控制,系統(tǒng)自動化程度高,信號接入化產(chǎn)中控室系統(tǒng),具有遠(yuǎn)程控制調(diào)節(jié)能力。