肖吳進(jìn),孫小磊,汪 纓,張 暉
(南京醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院,南京 210029)
隨著醫(yī)療行業(yè)的不斷發(fā)展,醫(yī)學(xué)影像設(shè)備在臨床檢查中發(fā)揮的作用愈發(fā)明顯,其中CT 以檢查速度快、操作方便、檢查范圍廣、圖像質(zhì)量高的優(yōu)勢在臨床中得到廣泛應(yīng)用,為臨床診斷提供了重要的依據(jù)。我院于2017年引進(jìn)的西門子Definition AS 128 層螺旋CT因掃描速度快、輻射劑量相對(duì)較低被用于體檢,從安裝使用至今,設(shè)備運(yùn)行良好。但隨著檢查數(shù)量的增長,尤其是肺結(jié)節(jié)篩查數(shù)量的日益增多,該設(shè)備的使用率逐年增高,日均檢查量高達(dá)300 人次,致使設(shè)備的故障率也隨之增高。現(xiàn)將設(shè)備使用過程中出現(xiàn)的幾例典型故障案例及排除方法總結(jié)如下,以供同行參考。
掃描患者過程中升降檢查床時(shí)機(jī)架會(huì)偶發(fā)掃描中斷保護(hù)并重啟,圖像控制系統(tǒng)(image control system,ICS)計(jì)算機(jī)屏幕左下角會(huì)顯示“Resuming 30~40s”,直到Resuming 結(jié)束后方可正常使用。
進(jìn)入Local Service(維修模式)查看報(bào)錯(cuò),報(bào)錯(cuò)內(nèi)容為“CT_PHS_36”和“CT_PHS_132”。分析報(bào)錯(cuò)代碼的具體內(nèi)容,“CT_PHS_36:wrong speed(trajectory error level)”提示速度及運(yùn)動(dòng)軌跡錯(cuò)誤,“CT_PHS_132:No moving status after start(moving timeout)”提示啟動(dòng)后無移動(dòng)狀態(tài)、移動(dòng)超時(shí)錯(cuò)誤,初步懷疑是檢查床升降過程中存在過大的摩擦阻力,因此檢測出升降速度異常,異常信號(hào)傳遞給ICS 計(jì)算機(jī)致使機(jī)架保護(hù),計(jì)算機(jī)給出反饋信號(hào)使得機(jī)架停止掃描。打開檢查床,檢查升降運(yùn)動(dòng)電動(dòng)機(jī),發(fā)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)運(yùn)動(dòng)部件在運(yùn)動(dòng)過程中有摩擦力過大的現(xiàn)象,疑似缺少潤滑油,因此參考維修手冊保養(yǎng)方法對(duì)其進(jìn)行處理[1],加入NC52潤滑油后多次測試檢查床的升降,發(fā)現(xiàn)故障依舊。
再次分析故障發(fā)生時(shí)的報(bào)錯(cuò)代碼,由于“CT_PHS_36”報(bào)錯(cuò)信息較少,主要分析“CT_PHS_132”(E 30008410020000)報(bào)錯(cuò)代碼,具體可用信息是“10=vertical axle,02=GPC”,由此判斷是檢查床垂直軸的單元模塊存在故障。因此,需根據(jù)檢查床系統(tǒng)分析、檢查每個(gè)單元,查閱資料發(fā)現(xiàn)檢查床的整套系統(tǒng)是由LMAS(檢查床控制模塊)、UMAS(靜態(tài)部分主控模塊)[2]、垂直電動(dòng)機(jī)控制器、檢查床電源、垂直驅(qū)動(dòng)模塊組成,如圖1 所示。
圖1 檢查床整套系統(tǒng)圖
進(jìn)入管理員模式,測試通過X702 線連接的LMAS與UMAS 之間的CAN 通信,通信正常。
測量LMAS 與垂直電動(dòng)機(jī)控制器之間的使能電壓(電壓為直流24 V),使能電壓正常。測量垂直驅(qū)動(dòng)模塊電源,其輸出和輸入電壓均為直流24 V,供電電壓正常。
檢查床的垂直驅(qū)動(dòng)模塊主要由垂直電動(dòng)機(jī)和編碼器(垂直位置傳感器B711)組成,經(jīng)檢查,垂直電動(dòng)機(jī)表面光滑、無灰塵,并且在升降過程中無刺耳的摩擦聲;在升降檢查床的過程中測量編碼器(垂直位置傳感器B711)到垂直電動(dòng)機(jī)控制器之間的脈沖波形,發(fā)現(xiàn)波形存在紊亂和突變的現(xiàn)象,在測量波形的過程中檢查床會(huì)出現(xiàn)停止運(yùn)動(dòng)的現(xiàn)象。拆開并檢查編碼器,發(fā)現(xiàn)編碼器內(nèi)部存在大量的灰塵,如圖2 所示。查閱資料得知,此編碼器是增量式旋轉(zhuǎn)編碼器,主要由光柵盤和光電檢測裝置組成[3],主要是通過2個(gè)光敏接收管來轉(zhuǎn)化其角度碼盤的時(shí)序和相位關(guān)系,得到角度位移量的增加(正方向)或減少(反方向)[4]。由于編碼器內(nèi)部存在大量灰塵,內(nèi)部的光敏接收管無法正常工作,造成光電信號(hào)丟失,編碼器無法正常工作,因此檢查床在升降過程中會(huì)偶發(fā)中斷,影響正常使用。用紗布和無水乙醇擦拭編碼器內(nèi)部并將編碼器復(fù)原,校準(zhǔn)檢查床后測試,檢查床可正常使用,故障排除。
圖2 內(nèi)部存在灰塵的編碼器實(shí)物圖
正常掃描后的患者圖像無法自動(dòng)從ICS 上傳至工作站,影響閱片醫(yī)生的正常使用。
重啟ICS 和工作站,多次上傳患者數(shù)據(jù)仍然失敗,且訪問被拒絕。排除過程如下:
(1)查看網(wǎng)線端口的狀態(tài):用ICS計(jì)算機(jī)的命令窗口ping 服務(wù)器syngo.via 的IP 地址來測試網(wǎng)絡(luò)通信是否正常,測試后發(fā)現(xiàn)傳輸和接收的數(shù)據(jù)包個(gè)數(shù)相同,沒有出現(xiàn)丟包現(xiàn)象,并且傳輸、接收十分迅速,時(shí)長在13 ms 左右,因此ICS計(jì)算機(jī)和服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)通信正常。
(2)檢查需要上傳的患者列表:檢查需要上傳的患者列表是否已存在于工作站中,防止因出現(xiàn)患者列表沖突導(dǎo)致上傳失敗,檢查后發(fā)現(xiàn)工作站中并無相關(guān)患者信息。
(3)查看ICS 上傳的列表:發(fā)現(xiàn)存在大量傳輸失敗的任務(wù)(如圖3 所示),手動(dòng)刪除傳輸失敗的數(shù)據(jù)列表后,再次上傳患者數(shù)據(jù),上傳正常。查閱資料,發(fā)現(xiàn)任務(wù)列表傳輸數(shù)據(jù)是采用“隊(duì)列”數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的方式,遵循先進(jìn)先出的原則[5],因此大量的失敗任務(wù)會(huì)直接影響之后的正常傳輸,手動(dòng)刪除失敗的數(shù)據(jù)后,故障排除。
圖3 患者數(shù)據(jù)上傳列表(含傳輸失敗的數(shù)據(jù))
開機(jī)后無法進(jìn)入Standby(待機(jī))狀態(tài),檢查床在垂直和水平方向均無法移動(dòng),并且無法Continue(繼續(xù)),重啟后故障依舊。
進(jìn)入Local Service(維修模式),查看報(bào)錯(cuò)代碼。報(bào)錯(cuò)內(nèi)容為“CT_PHS_59”和“CT_PHS_82”。分析報(bào)錯(cuò)代碼具體內(nèi)容,“CT_PHS_59:Patient table initialization failed”提示患者檢查床初始化失敗,“CT_PHS_82:Patient table safety circuit relay not ok”提示患者檢查床安全電路繼電器不正常。由于檢查床初始化失敗的原因較多,無法準(zhǔn)確判斷故障原因,所以需要分析檢查床的安全回路。
再次分析“CT_PHS_82”報(bào)錯(cuò):結(jié)合檢查床的原理圖(如圖4 所示),檢查整個(gè)檢查床的安全回路是否被打開,LMAS 狀態(tài)通信以及K701 繼電器是否正常。
圖4 檢查床原理圖
測量給K701 繼電器和LMAS 供電的電源模塊,供電正常,輸入電壓值均為正常的直流24 V 且誤差在正常范圍內(nèi)。由于K701 繼電器串聯(lián)在電動(dòng)機(jī)垂直運(yùn)動(dòng)和水平運(yùn)動(dòng)的回路上,測量發(fā)現(xiàn)繼電器有電壓輸入但并無吸合動(dòng)作且無電壓輸出,懷疑K701繼電器硬件故障。
檢查LMAS 連接的各個(gè)安全回路。X2(EmgStop2,急停回路2)、X3(EmgStop3,急停回路3)兩端有24 V安全電壓,且制動(dòng)電阻溫度開關(guān)和安全限位開關(guān)均正常閉合[6],從圖4 中可以看出,X4(EmgStop4,急?;芈?)端口有一組24 V 電壓給K701 繼電器供電,檢查發(fā)現(xiàn)K701 繼電器輸入電壓正常,但其輸出端口有一組并無電壓,導(dǎo)致LMAS 無法正常工作,從而導(dǎo)致檢查床無法正常運(yùn)動(dòng),故須再次檢查K701 繼電器。
斷電檢查K701 繼電器狀態(tài),發(fā)現(xiàn)在未給電時(shí),有2 組輸出端與輸入端導(dǎo)通,1 組未導(dǎo)通,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)接觸器已完全卡死(如圖5 所示),導(dǎo)致繼電器處于半吸合狀態(tài),未完全接觸觸點(diǎn)。更換新的K701繼電器,重新將接線復(fù)位,測試3 組輸出端均有電壓值,開機(jī)后設(shè)備順利進(jìn)入Standby 狀態(tài),故障排除。此次維修耗時(shí)短、成本較低,為科室節(jié)省了大量經(jīng)費(fèi)。
圖5 半吸合狀態(tài)的繼電器實(shí)物圖
CT 的組成結(jié)構(gòu)復(fù)雜、故障類型較多,因此工程師在日常工作中需熟知設(shè)備的結(jié)構(gòu)組成和工作原理,并結(jié)合設(shè)備的各類故障現(xiàn)象進(jìn)行分析、判斷和維修,并及時(shí)總結(jié)出合理、有效的維修方法,進(jìn)而使以后的維修工作達(dá)到事半功倍的效果。此外,CT 整個(gè)系統(tǒng)都是相互關(guān)聯(lián)的,在判斷問題時(shí)需要從整個(gè)系統(tǒng)出發(fā),不能僅僅局限于故障部位本身,應(yīng)開拓思維,嘗試并實(shí)踐新方法,從而準(zhǔn)確判斷、快速排除故障。