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        蒸吸工序氨氣管線的優(yōu)化與改造

        2022-04-21 11:01:22
        純堿工業(yè) 2022年2期
        關(guān)鍵詞:復(fù)線水蒸汽氨氣

        王 劍

        (1.唐山三友化工股份有限公司,河北 唐山 063305;2.河北省純堿堿渣減量與資源化技術(shù)創(chuàng)新中心,河北 唐山 063305)

        氨是氨堿法生產(chǎn)純堿不可或缺的中間媒介,氨鹽水碳酸化反應(yīng)離開氨則不能成立。氨氣管線是將氨從蒸餾工序輸送至吸收工序的重要通道,管線內(nèi)部介質(zhì)主要有氨氣、蒸汽、CO2等,溫度約62 ℃,運(yùn)行壓力約在-10~5 kPa。我公司氨氣管線運(yùn)行至今已長(zhǎng)達(dá)15年之久,部分管道老化、內(nèi)層脫落,存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)。

        1 氨氣管線存在的問題

        1)管線老化。氨氣管線已使用近15年,部分管段老化、內(nèi)部脫層、管托內(nèi)陷,存在破裂、坍塌風(fēng)險(xiǎn),易造成系統(tǒng)停車事故,氨氣大量泄漏將危及職工人身安全。另外,管線法蘭口偶有漏氣現(xiàn)象,影響下段氣濃度,不利于碳化等關(guān)鍵工序工藝指標(biāo)優(yōu)化。

        2)管線材質(zhì)缺陷明顯。目前氨氣管線全部為玻璃鋼(FRP)材質(zhì),導(dǎo)熱性差,彈性模量低。首先,管線導(dǎo)熱性差。相較于其它材料不易散熱,氨氣溫度經(jīng)管道輸送的過程中變化幅度小,對(duì)吸收工序吸氨的效果沒有助益。其次,彈性模量低。玻璃鋼材質(zhì)彈性模量為7×104MPa,鋼的彈性模量在2.1×105MPa左右,遠(yuǎn)小于鋼材質(zhì),剛性不足,容易變形,加之管道本身老化,一旦變形嚴(yán)重,氨氣泄漏的風(fēng)險(xiǎn)增大。

        3)流程復(fù)雜。氨氣管線分為兩部分:9#、1#、2#、3#、4#、7#、8#螺旋板出氣進(jìn)DN1200玻璃鋼管線去往1#、2#、3#吸收塔,另一條復(fù)線由5#、6#螺旋板出氣、固定銨出氣進(jìn)DN800玻璃鋼管線去往4#、5#吸收塔。兩條管線在4#吸收塔處有DN500串聯(lián)管線?,F(xiàn)場(chǎng)流程繁雜,不便于現(xiàn)場(chǎng)操作和遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)。復(fù)線連接蒸餾塔氨氣管線,由于來氣管線較長(zhǎng),且復(fù)線氨氣的來源較少,在蒸餾塔系統(tǒng)停車時(shí),管線內(nèi)氨氣的濃度波動(dòng)較大,影響4#、5#吸收塔吸氨,造成氨鹽水質(zhì)量波動(dòng)。管線流程如圖1所示。

        圖1 現(xiàn)有氨氣管線流程示意圖

        2 氨氣管線的設(shè)計(jì)

        若要從根本上解決,保持設(shè)備長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,就必須對(duì)氨氣管線進(jìn)行更換,并優(yōu)化工藝流程。主要從四個(gè)方面進(jìn)行深入研究。

        2.1 管道材質(zhì)

        TA2材質(zhì)是目前工業(yè)生產(chǎn)中性能非常優(yōu)異的材料,它導(dǎo)熱性較強(qiáng),比玻璃鋼散熱性好;具有很高的強(qiáng)度,且密度僅為鋼的60%,強(qiáng)度卻優(yōu)于普通鋼強(qiáng)度;同時(shí)在強(qiáng)腐蝕介質(zhì)環(huán)境中擁有良好的化學(xué)穩(wěn)定性和自鈍化能力,這些性能完全契合了氨氣運(yùn)輸?shù)臈l件。首先散熱性強(qiáng),氨氣管線內(nèi)各介質(zhì)含量占比如表1,其中水蒸汽含量占總體積的9.75%,水蒸汽更容易冷凝,減少水蒸汽進(jìn)入吸收塔。另外,有利于管線內(nèi)的氨氣降溫,提高吸收塔的吸氨效果。其次強(qiáng)度高、耐腐蝕,管線內(nèi)部為負(fù)壓真空狀態(tài),TA2材質(zhì)自身的高強(qiáng)度導(dǎo)致設(shè)備承受真空壓力時(shí)不易變形,避免了管道縫隙漏氣和管道破裂的風(fēng)險(xiǎn)。

        表1 氨氣管線內(nèi)介質(zhì)含量占比

        2.2 管線流程

        流程的優(yōu)化以便于操作,便于記憶為方針進(jìn)行設(shè)計(jì)。因此可將復(fù)線去掉,將5#、6#螺旋板出氣、固定銨系統(tǒng)出氣并入總管,使所有的氨氣均從主線通過,達(dá)到簡(jiǎn)化流程、縮短管線的目的。另外,調(diào)整氨氣總管與各螺旋板換熱器出氣的接口間距,使每個(gè)螺旋板出氣的間距保持相同,以此保證總管內(nèi)氨氣濃度的均衡,減小氨氣濃度波動(dòng)程度。按照這個(gè)思路設(shè)計(jì)的氨氣管線流程圖如圖2。

        圖2 優(yōu)化后氨氣管線流程圖

        2.3 主線管徑

        復(fù)線去掉后雖然流程得到簡(jiǎn)化,但主線管徑必須擴(kuò)容。原氨氣主線直徑為1 200 mm,復(fù)線直徑為800 mm,那么總的流通面積為:

        新管線的流通面積應(yīng)不小于1.63 m2,因此可計(jì)算新管主線管徑:

        求得x≥1.44 m??紤]未來如果蒸氨量增加,為了保證管道流通面積充足,減小管線阻力,避免限量,氨氣主線管徑選擇1 600 mm。

        2.4 主管線強(qiáng)度

        主管線改為TA2材質(zhì)后自身強(qiáng)度得到增強(qiáng),但為了保證管道在負(fù)壓狀態(tài)下更加穩(wěn)定,在管線外每隔一段增加一圈加強(qiáng)筋,使管道更加穩(wěn)定、耐用。

        3 投用后效果

        氨氣管線優(yōu)化改造完成后,經(jīng)過一段時(shí)間的使用,運(yùn)行效果良好。

        1)強(qiáng)度增加,密封性更強(qiáng)。由于設(shè)備全部改為TA2材質(zhì),強(qiáng)度有了明顯的增加,抗腐蝕性更強(qiáng),且加強(qiáng)筋的存在使氨氣管線受力更加平衡、穩(wěn)定,進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)了管道的抗壓強(qiáng)度,新管由于減少了不必要的法蘭口,使管線漏氣的可能性更小,確保管線使用周期更長(zhǎng)。

        2)阻力變小。改造后管徑由1.2 m改為1.6 m,流通面積大大增加,且管線縮短,氨氣流通更加順暢,阻力變小。

        3)系統(tǒng)聯(lián)系更緊湊。氨氣能夠從蒸餾塔進(jìn)入吸收塔,依靠淡氨鹽水吸氨以及吸收塔的真空產(chǎn)生動(dòng)力。改造后由于阻力變小,氨氣更容易進(jìn)入吸收塔,這樣帶來的最明顯的優(yōu)點(diǎn)就是系統(tǒng)反應(yīng)更敏捷、快速。當(dāng)吸收塔提真空時(shí),系統(tǒng)反應(yīng)更加迅速,原來要4~5 min,現(xiàn)在只需要1~2 min,提高了吸收塔的操作節(jié)奏,同時(shí)吸收、蒸餾工序連接也更加緊湊。

        4)提高氨鹽水濃度。氨氣管線設(shè)有集液箱,當(dāng)約62 ℃的氣體從管線經(jīng)過, 與外界空氣間接換熱,氣體中的部分水蒸汽就會(huì)冷凝沿集液箱排出。改造后由于管道材質(zhì)有良好的導(dǎo)熱性,主線溫度下降,水蒸汽更容易冷凝,減少了進(jìn)入吸收塔的水蒸汽,因此改造后氨鹽水濃度有所提高。

        4 小 結(jié)

        通過對(duì)原有氨氣管線的多方面優(yōu)化改造,管道存在的安全問題得到徹底解決,且阻力變小,系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性更加緊密,水蒸汽分離效果更好,氨鹽水濃度得到提高,蒸吸工況明顯好轉(zhuǎn)。

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