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        淺談一種盾構(gòu)殼體被凝固漿液包裹的脫困方法

        2022-04-20 08:20:52魏兵超
        科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2022年11期
        關(guān)鍵詞:盾體停機探查

        魏兵超

        (北京安捷工程咨詢有限公司,北京 100037)

        在現(xiàn)代城市軌道交通隧道施工中,盾構(gòu)施工工法應(yīng)用廣泛,但是盾構(gòu)機在施工過程中,往往由于不良地質(zhì)、不當操作、機械故障等原因造咸盾構(gòu)機被困甚至姿態(tài)嚴重超限而被迫停工,因此,正確的分析和處理是盾構(gòu)順利推進的關(guān)鍵。目前,土壓平衡盾構(gòu)脫困技術(shù)的研究主要集中在硬巖地質(zhì)、土體加固段及富水砂層等特殊地質(zhì),如黃平華通過工程實例分析了盾構(gòu)被困的常見原因并總結(jié)了相應(yīng)的脫困措施;賈璐等以具體工程項目為對象,分析了刀盤、前盾、中盾的被困因素,提出了在具體項目部條件下依靠盾構(gòu)自身脫困的技術(shù)措施;李文峰、商嘯旻、王良等對盾構(gòu)穿越含大粒徑漂石的富水卵漂石時被困的情況對盾構(gòu)參數(shù)和地層狀況進行分析,通過對參數(shù)的調(diào)整和對刀盤、刀具的布置及掌子面進行特殊技術(shù)處理,達到脫困的目的。但是上述研究大部分是通過盾構(gòu)機自身的調(diào)整和洞內(nèi)處理措施即可實現(xiàn)盾構(gòu)機脫困,對于該兩項措施收效不明顯的處理措施的研究則相對偏少。

        1 工程概況

        合肥地鐵5 號線北一環(huán)路→~蒙城路→區(qū)間線路左線隧道長度為837.054m(含短鏈6.925m)。最小平面轉(zhuǎn)彎半徑R-2000m 曲線,線路為單向坡,最大縱坡20‰,隧道頂覆土深度17.5~27m。區(qū)間采用土壓平衡盾構(gòu)機施工。

        盾構(gòu)機被困停機點地質(zhì)情況:左線盾構(gòu)被困停機位置地質(zhì)從地面至隧道頂部依次為:1.8m 厚的雜填土層,5.2m 厚粘土層,3.5m 厚粉質(zhì)粘土層,7m 厚粉質(zhì)粘土層,1.4m 厚全風(fēng)化泥質(zhì)砂巖,中風(fēng)化泥質(zhì)砂巖層該層未擊穿。

        圖1 盾構(gòu)停機位置地質(zhì)圖

        2 盾構(gòu)被困過程

        2.1 盾構(gòu)被困過程參數(shù)及姿態(tài)異常情況

        北一環(huán)路→~蒙城路→區(qū)間左線前期盾構(gòu)機掘進正常,姿態(tài)偏差等在規(guī)范和設(shè)計范圍內(nèi),但是在后續(xù)施工中由于渣土外運困難、機械設(shè)備故障等問題,導(dǎo)致盾構(gòu)施工經(jīng)常出現(xiàn)停機情況,造成施工不連續(xù),加上注漿等原因,逐步出現(xiàn)盾構(gòu)施工參數(shù)異常、姿態(tài)難以調(diào)整等情況,具體如表1-2 所示。

        表1 盾構(gòu)掘進參數(shù)異常情況表

        表2 盾構(gòu)機掘進姿態(tài)偏差表

        2.2 盾構(gòu)被困情況探查及原因分析

        經(jīng)過盾構(gòu)施工現(xiàn)場實際情況及各項參數(shù)異常情況,判斷盾構(gòu)可以被凝固漿液包裹,造成盾構(gòu)機被困,但具體被困的程度和部位仍需要實際探查驗證,探查過程及結(jié)果如下:

        利用中盾上的徑向孔進行外部探查,在2 點位插入鋼筋發(fā)現(xiàn)疑似漿液包裹情況;在盾尾1 點,9 點,3 點位置開孔探查,開孔尺寸為10cm,在外部掏出部分漿液凝結(jié)塊;地面在前盾和盾尾位置進行地勘鉆孔,在盾尾位置取芯底部有同步注漿漿液;利用高壓水槍和液壓油在開孔位置向外進行沖洗和加壓,高壓水槍沖洗效果不佳,液壓油打入后在10MPa 壓力以下就從其余開孔位置流出。

        圖2 盾尾位置開孔探查漿液凝結(jié)塊情況

        圖3 盾尾底部位置取芯存在同步注漿漿液

        通過探查及掘進過程資料分析,得出如下結(jié)論:前期掘進過程中為了控制地面沉降,在84 環(huán)開始加大了同步注漿量,綜合分析判斷盾體和盾尾被漿液包裹,88 環(huán)掘進后停機3 天,89 環(huán)掘進停機兩天,漿液已經(jīng)凝結(jié)形成漿塊包裹盾體。

        3 洞內(nèi)盾構(gòu)脫困措施

        根據(jù)探查和分析結(jié)果,針對目前盾構(gòu)機被困情況,決定優(yōu)先采用洞內(nèi)處理措施,以期達到脫困和糾偏的目的。

        3.1 洞內(nèi)處理具體措施

        3.1.1 增加后部配重,在螺機位置增加兩塊管片配重,拼裝機抓舉一塊管片,雙軌梁吊一塊管片,在螺機位置焊接支座,用50t 機械千斤頂向上頂住管片,對螺機形成向下壓力,隨盾構(gòu)推進更換位置保持壓力。

        3.1.2 將3,9 點位鉸接更換為定制鋼板,3/9 點位及5/7 點位各增加1 組200t 輔助油缸頂伸鉸接支座,分擔盾尾包裹力。

        3.1.3 維修推進油缸內(nèi)泄情況精確控制上下油壓差,下部油壓控制在330bar,上部油壓減至最小,左右油壓在300bar 左右,使得總推力達到3000t,上下油壓達到280bar 左右。

        3.1.4 繼續(xù)采用其他輔助措施,如增加輔助油缸、將2點和10 點位置鉸接拆除更換為定制鋼板鎖死,將3 點和9 點位置的鋼板螺栓孔加長提供鉸接活動區(qū)間,將下部鉸接拉長,推進過程中減少上部4 根油等,但總體效果不明顯,盾構(gòu)機姿態(tài)偏差始終無法調(diào)整,盾構(gòu)無法擺脫被困情況。

        3.2 洞內(nèi)處理措施實施效果分析

        在采取上述措施后,并未達到原計劃的目的,盾構(gòu)機始終處于被漿液包裹被困的狀態(tài),進一步探查采取洞內(nèi)處理措施后盾構(gòu)被凝固漿液包括的情況:繼續(xù)在盾尾右上采用氣刨槍開200mm×400mm 的方形孔進行外部漿塊探查和清理,清理出的漿塊情況如圖4 所示。

        圖4 盾尾右上方形孔清理出的漿塊情況

        4 鋼板樁地面振動脫困措施

        通過前述分析與探查,盾尾外部尤其是上部10 點至2 點位置漿液包裹嚴重,清除20cm 仍未發(fā)現(xiàn)漿液和土體的滑移面,并且目前采取洞內(nèi)措施不能進行盾構(gòu)糾偏,判定盾體尤其是中盾上也存在大量的漿液包裹體。在洞內(nèi)采取多種措施嘗試無效后,經(jīng)專家咨詢研究,決定對左線盾構(gòu)脫困采取振錘振動脫困,采用打樁機夾?、粜吕摪鍢墩駝油搀w,疏松筒體外的砂漿結(jié)塊及土體,以達到盾構(gòu)機脫困目的。并采取相應(yīng)的輔助措施,確保盾構(gòu)和管片的安全。

        4.1 主要施工工藝流程

        測量定位→路面破除探挖管線→確定振動位置→引孔確定標高→徑向孔注惰性漿→鋼板樁下沉、振動(完成后提起5~10cm)→盾構(gòu)機往前推(約10cm)→鋼板樁下沉、振動(完成后提起5~10cm)→循環(huán)至盾尾脫出。(精確測量振動需避開鉸接位置,鉸接前后共1.4m 范圍內(nèi)嚴禁振動)。

        4.2 鋼板樁振動方法及順序

        因鋼板樁直接打設(shè)至盾構(gòu)殼體位置處,且需要和盾構(gòu)機的掘進施工相匹配,所以其振動方法和順序必須精確,以防損壞盾構(gòu)殼體或起不到振動破碎凝固漿液的目的。(圖5)鋼板樁振動:所有鋼板樁插入完成后先按照盾尾至中盾至前盾從后到前,單排先中間后兩側(cè)的順序每個孔振動20 秒,振動前先將記號筆固定在液壓振動錘彈簧位置,通過振動在白紙上記錄振幅,振動原則為振動11 點和1 點范圍內(nèi)位置孔位將鋼板樁底部放在盾體上振動,振動11 點和1 點更外側(cè)點位孔位時,打樁機向下加力振動使得鋼板樁沿盾體向外側(cè)滑動清除盾體包裹砂漿體,按照每10cm 一個循環(huán)以上述振動順序和振動方式對所有孔位鋼板樁進行循環(huán)振動清除所有盾體包裹砂漿。具體如下:

        圖5 鋼板樁位置布置圖

        4.2.1 振動順序

        整體施工順序為:振動一個循環(huán)-推進10cm(掘進中1-2/3-4/11-12/13-14 鋼板樁振動)-停機振動第二個循環(huán)-推進10cm(掘進中1-2/3-4/11-12/13-14 鋼板樁振動).....

        尾盾:1-2;

        中盾:3-4-5-6-7-8-9-10;

        前盾:13-14-15-16-17。

        圖6 地面鋼板樁振動現(xiàn)場實圖

        4.2.2 振動方法

        打設(shè)的鋼板樁在掘進過程中循環(huán)振動,具體方法如下:

        (1)鋼板樁振動打入近盾殼頂——停止;(2)鋼板樁打入弱振動打入20 秒或20-50cm(見逐根打入深度表)——拔出高于盾體3cm;(3)盾構(gòu)掘進10cm——打入并弱振動20 秒或20-80cm(深度控制)——拔出高于盾體3cm(見逐根打入深度表);(4)盾構(gòu)機前進0.4m(13-17號樁抵近鉸接位置40cm)——拔出高于盾體3cm——弱振動20 秒——盾構(gòu)機前進0.8m;(5)盾構(gòu)機前進1.8m(11-12 號樁抵近盾尾刷鋼環(huán)位置)——拔出3cm——停打弱振動20 秒——盾構(gòu)機前進——盾尾通過拔出;(6)盾構(gòu)機前進3.3m(3-19 號樁抵近盾尾刷鋼環(huán)位置)——8-15 號樁拔出3cm——停打弱振動20 秒——盾構(gòu)機前進——盾尾通過拔出;(7)盾構(gòu)機前進3.98m(1-2 號樁抵近鉸接位置40cm)——19-28 號樁拔出3cm——停打弱振動20 秒——盾構(gòu)機前進0.8m;(8)盾構(gòu)機前進6.89m(1-2 號樁抵近盾尾刷鋼環(huán)位置)——1-2 號樁拔出3cm——盾構(gòu)機前進——盾尾通過拔出。

        5 脫困后主要糾偏措施

        5.1 盾構(gòu)機操作人員須嚴格執(zhí)行指令,謹慎操作,務(wù)必做到勤量測、勤糾偏以及小糾偏,盾構(gòu)機一次糾偏量不宜過大,以減少對地層的擾動。垂直方向單環(huán)糾偏量控制在6mm 以內(nèi),防止糾偏過急影響,造成管片大面積破損甚至后期運營線路調(diào)整。

        5.2 盾構(gòu)機脫困后,合理確定盾構(gòu)超越期間各項施工參數(shù),過程中嚴格控制盾構(gòu)掘進姿態(tài)和各項參數(shù),保證盾構(gòu)平穩(wěn)掘進。

        5.3 取消盾構(gòu)機輔助油頂及鋼板鉸接,保證盾構(gòu)尾靈活,為盾構(gòu)糾偏提供保障。

        6 結(jié)論

        在本案例中,由于盾構(gòu)停機和注漿等原因?qū)е職んw被凝固漿液裹住直至困死,在僅依靠盾構(gòu)機的調(diào)整和洞內(nèi)處理措施收效不是很明顯的情況下,可采取鋼板樁地面振動使盾構(gòu)機周圍包裹的凝固漿液破碎,并隨著振動和盾構(gòu)機的掘進順利脫離盾構(gòu)表面,盾構(gòu)脫困后按措施糾偏即可。盾構(gòu)法隧道施工給城市軌道交通建設(shè)帶來了極大的便利,但是由于盾構(gòu)施工是在殼體的保護下進行的且注漿作為其中一項重要的施工工序,因此漿液包裹殼體的情況時有發(fā)生,必須重視參數(shù)和姿態(tài)的變化,通過各項掘進數(shù)據(jù)的比對,實地的探查,查找漿液包裹的程度和部位,采用合理的措施及時予以處理。在本案例中尤其是地面鋼板樁振動的措施,地層適應(yīng)范圍較廣,在以后其他類似盾構(gòu)被困事故的解決中具有良好的借鑒和推廣意義。

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