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        冰箱風(fēng)道節(jié)能技術(shù)研究

        2022-04-14 01:25:16李偉梁龍旭李同琴
        家電科技 2022年2期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)路原機(jī)風(fēng)道

        李偉 梁龍旭 李同琴

        美的集團(tuán)冰箱事業(yè)部 安徽合肥 230601

        0 引言

        隨著冰箱歐洲能耗標(biāo)準(zhǔn)的升級,新歐標(biāo)對能耗的要求越來越高。目前,我國現(xiàn)階段實(shí)行的能耗標(biāo)準(zhǔn)GB 12021有部分內(nèi)容是參照歐標(biāo)編制實(shí)施,考慮到標(biāo)準(zhǔn)升級的頻次,可以預(yù)估幾年內(nèi)GB 12021將完成標(biāo)準(zhǔn)升級并實(shí)施,屆時,對于冰箱的能耗等級要求也將進(jìn)一步提升,這是各冰箱廠家將節(jié)能作為今后幾年一個重要投入研發(fā)點(diǎn)的原因。同時,隨著我國要在2060年達(dá)到碳中和的目標(biāo)[1],冰箱節(jié)能可以進(jìn)一步減小家庭用電量,從而反饋到上游,因不可再生能源發(fā)電帶來的碳排放也將減小,既符合政策導(dǎo)向,也可以為用戶帶來實(shí)際利益。

        冰箱的能耗優(yōu)化從大的方面可以分為四個方面[2]:減小熱負(fù)荷、提升制冷效率、降低部件運(yùn)行功耗和控制策略優(yōu)化。減小熱負(fù)荷可以通過增加保溫泡層厚度,使用更低導(dǎo)熱系數(shù)的保溫/門封材質(zhì),減小門/箱間隙等實(shí)現(xiàn);提升制冷效率可以通過壓縮機(jī)COP提升,蒸發(fā)/冷凝器換熱效率提升,節(jié)流/回?zé)醿?yōu)化,送風(fēng)效率提升等實(shí)現(xiàn);降低部件運(yùn)行功耗可以通過減小各硬件開機(jī)階段(壓縮機(jī)/風(fēng)機(jī)/主控板/變頻板/加熱絲等)運(yùn)行功耗和停機(jī)階段(主控板/變頻板/顯示板)待機(jī)功耗實(shí)現(xiàn);控制策略優(yōu)化方面各廠家采用的方案有所區(qū)別,常用如保壓閥的應(yīng)用、風(fēng)機(jī)延遲啟停、化霜控制優(yōu)化等。綜合上述能耗優(yōu)化的途徑不難看出,冰箱的能耗優(yōu)化要達(dá)到新歐標(biāo)A級是一個系統(tǒng)的工程,現(xiàn)階段需要材料、部件、電裝、控制、性能等各個模塊分工同時進(jìn)行優(yōu)化,絕對不是僅由單一模塊就能實(shí)現(xiàn)的。同時,在進(jìn)行上述的能耗優(yōu)化措施時還需要考慮措施采用帶來的其他風(fēng)險點(diǎn),比如,增加保溫或使用更低導(dǎo)熱材質(zhì)(如VIP)雖然可以降低冰箱箱體的熱負(fù)荷,但保溫厚度的增加和大量VIP的使用也會大幅增加箱體的重量、壓縮冰箱的使用容積;而采用更小的門/箱間隙減小漏熱的方式,在長時間使用后,出現(xiàn)開關(guān)門干涉的風(fēng)險也比正常間隙要高。因此,在進(jìn)行能耗優(yōu)化的同時還需注意避免帶來新的隱患。

        而單獨(dú)對于冰箱風(fēng)道而言,其作為連接蒸發(fā)器和各間室、輸送冷量的部件與能耗的關(guān)系息息相關(guān),所以,對于從風(fēng)道入手進(jìn)行的節(jié)能研究一直不曾停歇。李玉穩(wěn)等人[3]通過采用Ansys-CFD對冰箱風(fēng)道和冷藏室進(jìn)行三維內(nèi)流場數(shù)值模擬及實(shí)驗,通過改變風(fēng)道形狀、風(fēng)口布局、出風(fēng)方式等參數(shù)對風(fēng)道結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。實(shí)驗結(jié)果表明:風(fēng)道結(jié)構(gòu)優(yōu)化后冷藏室的溫差降低,冷凍室的風(fēng)量占比增加,整機(jī)能耗降低。李智強(qiáng)[4]通過將大間室分隔為小間室,每個小間室采用單獨(dú)送風(fēng)、間室的前端設(shè)置風(fēng)幕、間室內(nèi)采用環(huán)繞型流場,以及在箱體下部分布多層回風(fēng)口將回風(fēng)熱量分散這四種方式改善箱內(nèi)的溫度,將箱室內(nèi)的最大溫差由12.1℃降低到1.9℃,對整機(jī)能耗有所改善。王瑤等人[5]通過采用CFD對上凍下藏冰箱風(fēng)路系統(tǒng)進(jìn)行仿真優(yōu)化,解決進(jìn)回風(fēng)短路問題,間室控溫一致性明顯提升,同時因間室換熱效率提升降低了冰箱能耗,提升了冰箱性能。從現(xiàn)有風(fēng)道相關(guān)的研究可以看出,研究更多的是集中在減小風(fēng)阻,提高風(fēng)量或改善間室的均勻性從而優(yōu)化能耗。但考慮到風(fēng)道是裝配在箱體內(nèi),約束送風(fēng)、提供冷量,對于風(fēng)道送風(fēng)和冷量之間的關(guān)系,以及風(fēng)道送風(fēng)路徑和循環(huán)方式的不同引起的能耗變化還未有人進(jìn)行研究,故本文選取某司一款380 L的兩門單系統(tǒng)風(fēng)冷冰箱,從冷凍風(fēng)道角度入手,通過采用減小送風(fēng)的冷量外泄、提高送風(fēng)冷卻效率的思路設(shè)計方案,調(diào)整送風(fēng)路徑,將原有冷凍外循環(huán)的送風(fēng)制冷方式改為內(nèi)循環(huán),進(jìn)行能耗優(yōu)化。

        1 研究思路分析

        1.1 原機(jī)現(xiàn)狀

        本文所選機(jī)型及冷凍各部件配合結(jié)構(gòu)如圖1所示,其冷凍室為3層抽屜結(jié)構(gòu),風(fēng)道位于抽屜后端,抽屜兩側(cè)為箱膽,門體位于抽屜前端,抽屜和箱膽/門膽的配合尺寸及風(fēng)口參數(shù)如表1所示。

        圖1 原機(jī)外觀(風(fēng)道及抽屜結(jié)構(gòu)尺寸示意)

        表1 原機(jī)冷凍室配合尺寸及風(fēng)口參數(shù)

        1.2 更改方案分析

        考慮到風(fēng)道的主要作用是在約束風(fēng)路走向的同時構(gòu)建循環(huán),所以先對原機(jī)的流場進(jìn)行仿真,如圖2所示,通過流場仿真可以看出,現(xiàn)有冷凍室流場循環(huán)的方式:首先,經(jīng)過蒸發(fā)器換熱的風(fēng)由風(fēng)機(jī)吹到冷凍風(fēng)道的風(fēng)腔夾層,然后再經(jīng)由風(fēng)道三層的出風(fēng)口分配后送到對應(yīng)的每層抽屜中,送風(fēng)和抽屜內(nèi)換熱后再通過抽屜前部上邊沿流出,途經(jīng)抽屜和門體之間的間隙,匯總到最下層抽屜和底部箱膽之間的間隙,最后回到冷凍風(fēng)道的回風(fēng)口完成整個制冷循環(huán)。

        圖2 原機(jī)冷凍室流場仿真

        進(jìn)一步分析可知,在整個風(fēng)路循環(huán)中,有約60%的冷凍送風(fēng)在抽屜換熱后,會通過門體和抽屜前邊之間的間隙,匯總到最下層抽屜和底部箱膽之間再返回回風(fēng)口;而抽屜和門膽之間的這一段路徑,距離門體和箱體密封的門封比較近,雖然門封內(nèi)有磁條吸合加強(qiáng)密封,但由于門體和箱體是物理接觸密封,不可避免會存在一定程度的滲透漏熱;加上大部分的送風(fēng)又靠近抽屜和門膽之間的這一區(qū)域,靠近門封,所以送風(fēng)在此處進(jìn)一步加劇了冷凍室通過門封向外的冷量外泄;經(jīng)測試,從門封處的漏熱約占整個冰箱熱負(fù)荷的15%~30%,反過來,可以理解為,在冰箱制冷的時候,有約15%以上的制冷量被消耗在此處;進(jìn)一步進(jìn)行溫度場仿真(如圖3所示)也可以明顯看出,由于較大的風(fēng)量流經(jīng)此處,門封和門體內(nèi)表面的溫度明顯較低,有一定的凝露風(fēng)險。

        圖3 原機(jī)冷凍室溫度場仿真

        基于上述分析結(jié)果,本文對此改進(jìn)的基本思路是:改變風(fēng)路流經(jīng)路徑。當(dāng)冷凍送風(fēng)在抽屜內(nèi)換熱后,盡可能減少流經(jīng)抽屜前部和門膽之間間隙的風(fēng)量,將這部分減少的風(fēng)量路徑更改為:在冷凍送風(fēng)于抽屜內(nèi)換熱后,直接由抽屜后端新開的回風(fēng)口流出,從抽屜后端向下直接回到冷凍的風(fēng)道的回風(fēng)口。改變后的路徑,在流程長度上相比原來從抽屜上下間隙流出,到門膽和抽屜間隙,再到抽屜底部這一段回風(fēng)路徑減短,因此風(fēng)阻減??;同時送風(fēng)流程路徑的更改避免了大部分的冷凍送風(fēng)到達(dá)抽屜和門體之間的間隙,從而減小冷量從門封處向外泄露;但考慮到改變風(fēng)道結(jié)構(gòu)和循環(huán)路徑后也會帶來其他影響,特別是采用后端循環(huán)后,因為送風(fēng)口和出風(fēng)口接近,可能會有送風(fēng)短路的情況,或?qū)е鲁閷锨岸孙L(fēng)量減少,這對于間室溫度的均勻性和儲溫測試中對抽屜前端的負(fù)載包降溫會有影響,這些也需要在后續(xù)的更改中進(jìn)一步進(jìn)行驗證?;诖?,本文采用的具體研究方式是:先按照上述思路進(jìn)行結(jié)構(gòu)方案設(shè)計,然后借助工具再進(jìn)行流場/溫度場仿真并進(jìn)行優(yōu)化,最后通過整機(jī)能耗測試的方法,確定最終方案的改善效果。

        2 方案對比

        2.1 方案設(shè)計

        本文的方案在結(jié)構(gòu)設(shè)計時主要分為兩方面:一是減小風(fēng)從抽屜前部的間隙流出,此部分的結(jié)構(gòu)設(shè)計主要更改了三點(diǎn):a.調(diào)整冷凍風(fēng)道的出風(fēng)角度,讓更多的風(fēng)向下進(jìn)入到抽屜內(nèi);b.增加各出風(fēng)口面積,減小出風(fēng)角度造成的風(fēng)量衰減;c.加高抽屜前端高度,減小抽屜前端上下的間隙,減少風(fēng)從抽屜間隙溢出。二是構(gòu)筑進(jìn)入抽屜內(nèi)送風(fēng)的回風(fēng)路徑,此部分的結(jié)構(gòu)設(shè)計方案主要更改了兩點(diǎn):a.在冷凍抽屜后端開設(shè)新的回風(fēng)口,讓進(jìn)入抽屜的送風(fēng)可以從抽屜后端流出;b.更改冷凍風(fēng)道兩側(cè)變窄,構(gòu)筑從抽屜后端回風(fēng)口出風(fēng)的回風(fēng)風(fēng)道。

        方案設(shè)計時,考慮到抽屜后端新開的回風(fēng)口具體位置和尺寸暫不確定,因此設(shè)計時在每層抽屜的上端和下端分別預(yù)留了回風(fēng)口,標(biāo)記為方案一(抽屜后端上端開孔)和方案二(抽屜后端下端開孔)。方案一設(shè)計是考慮到和現(xiàn)有常規(guī)風(fēng)路循環(huán)方式相似,進(jìn)入抽屜的風(fēng)在抽屜內(nèi)換熱后從靠近抽屜上部的邊沿處溢出,但由于送回風(fēng)口距離較近,可能存在短路風(fēng)險;方案二設(shè)計是基于方案一送回風(fēng)口較近的優(yōu)化,同時考慮到進(jìn)入抽屜的風(fēng)循環(huán)路徑短,可以進(jìn)一步降低送風(fēng)阻力;但兩個方案的實(shí)際效果還需在后續(xù)的仿真和實(shí)驗中再進(jìn)行確定。預(yù)留的上下兩個風(fēng)口面積相同,均是相比原有抽屜前端間隙,封堵后減小面積的1.2倍;而新構(gòu)筑的回風(fēng)風(fēng)道是設(shè)置在后端冷凍風(fēng)道的左右兩側(cè),通過更改原風(fēng)道蓋板的左右兩側(cè)變窄、向后進(jìn)行凹陷,形成兩條通道,用作承接從抽屜后端流出的回風(fēng);進(jìn)一步與此相對應(yīng),在冷凍風(fēng)道底部回風(fēng)口的兩側(cè)新開回風(fēng)口,接收從兩側(cè)回風(fēng)通道向下的回風(fēng),從而形成新的回風(fēng)路徑。本文風(fēng)道和抽屜結(jié)構(gòu)更改方案如圖4所示,方案更改的冷凍室部件配合尺寸及風(fēng)口參數(shù)如表2所示。

        圖4 本文風(fēng)道和抽屜結(jié)構(gòu)更改方案

        表2 本文方案更改的冷凍室部件配合尺寸及風(fēng)口參數(shù)

        2.2 仿真分析

        本文的仿真主要是對上述更改冷凍室方案的流場和溫度場進(jìn)行仿真,結(jié)合原機(jī)仿真結(jié)果,對各個風(fēng)路的流場、風(fēng)量及各部位溫度進(jìn)行了對比。

        流場和溫度場仿真是在給定相同的冷凍風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速條件下進(jìn)行,仿真結(jié)果如圖5所示,給定的仿真計算條件如下:

        圖5 更改方案流場和溫度場仿真結(jié)果

        a.仿真時冷藏風(fēng)門關(guān)閉,冷凍風(fēng)機(jī)以固定轉(zhuǎn)速1600 r/min運(yùn)行;

        b.箱體外部環(huán)境溫度設(shè)置為32℃,對流傳熱系數(shù)8 W/(m2·k),箱內(nèi)蒸發(fā)器采用固定冷源155 W,對流傳熱系數(shù)20 W/(m2·k);

        c.箱體保溫材質(zhì)換熱系數(shù)選取0.0187 W/(m2·k),門封換熱系數(shù)選取0.04 W/(m2·k),其余參數(shù)采用默認(rèn)設(shè)置。

        進(jìn)一步對原機(jī)和更改方案的流場和溫度場主要數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,結(jié)果如表3所示。

        表3 原機(jī)和更改方案流場/溫度場仿真數(shù)據(jù)

        從流場仿真的數(shù)據(jù)對比可知,更改后兩種方案的總風(fēng)量相比原機(jī)分別增加3.87%和2.32%,說明更改后的方案一和方案二風(fēng)路循環(huán)的系統(tǒng)阻力有所降低,從而送風(fēng)量增加,進(jìn)一步也可以從每層抽屜的進(jìn)風(fēng)量上得到反映。同時,對比每層抽屜的出風(fēng)量可以看出,相比原機(jī),更改后抽屜前端的出風(fēng)明顯減小,方案一上、中、下層抽屜前端的出風(fēng)量減小51%、34%、51%,方案二減少58%、45%、62%,有效地減小了抽屜前端和門膽之前的循環(huán)風(fēng)量,減小了抽屜前端漏冷。另外,對比每層抽屜后端的出風(fēng)量可以看出,相比原機(jī),更改方案抽屜后端開孔的出風(fēng)量明顯增多,側(cè)面也說明抽屜前端減小的風(fēng)量是有到達(dá)抽屜后端,結(jié)合圖5兩個方案的流場仿真也可以看出。綜合上述流場的數(shù)據(jù),這也說明更改原機(jī)的風(fēng)路流徑實(shí)現(xiàn)了預(yù)期,將送風(fēng)從外循環(huán)的方式更改為內(nèi)循環(huán)。

        而參考溫度場仿真數(shù)據(jù),對比門封內(nèi)表面和門體內(nèi)表面的溫度可以看出,方案一門封內(nèi)表面的溫度相比原機(jī)上、中、下部位分別提高了2.19℃、1.91℃、1.84℃,方案二分別提高2.51℃、0.81℃、1.4℃;方案一門體內(nèi)表面的溫度相比原機(jī)上、中、下部位分別提高了2.18℃、2.18℃、1.77℃,方案二分別提高2.5℃、0.98℃、1.32℃,足以說明兩種方案在風(fēng)路更改后,由于更多的送風(fēng)不再流經(jīng)抽屜前端和門之間的間隙,送風(fēng)冷量向門封和門體滲透明顯減小,漏冷明顯減少,此點(diǎn)對能耗有利。

        此外,結(jié)合流場和溫度場的分布情況,兩個更改方案抽屜內(nèi)溫度的均勻程度相比原機(jī)也有一定改觀,此方面可以在后續(xù)的整機(jī)實(shí)驗中再進(jìn)行驗證。

        2.3 整機(jī)測試

        經(jīng)過如上仿真,繼續(xù)對原機(jī)和兩種抽屜開孔方案分別進(jìn)行整機(jī)能耗測試,實(shí)際對比這兩種更改方案的效果。更改方案風(fēng)道和抽屜手板如圖6所示。

        圖6 更改方案風(fēng)道及抽屜手板(白色為原機(jī),黃色為更改方案)

        整機(jī)測試時,為了參照,先對原機(jī)方案進(jìn)行測試,然后在原機(jī)基礎(chǔ)上更換風(fēng)道和兩種抽屜方案進(jìn)行驗證,以排除不同樣機(jī)引起的測試誤差。整機(jī)測試是在標(biāo)準(zhǔn)焓差實(shí)驗室進(jìn)行,所用設(shè)備的量程和精度符合GB/T 8059-2016標(biāo)準(zhǔn)要求。三個方案的整機(jī)測試如圖7所示,測試條件及結(jié)果如表4所示。

        表4 原機(jī)及更改方案整機(jī)能耗測試

        圖7 整機(jī)測試(風(fēng)道及抽屜更改方案裝機(jī)對比)

        經(jīng)整機(jī)能耗測試,對比原機(jī)和風(fēng)路循環(huán)更改后兩個方案,可以看出:經(jīng)過插值,在相近溫度4/-18℃時,方案一和方案二相比原機(jī)分別降低1.27%、3.38%,說明風(fēng)路循環(huán)的更改有效降低了冰箱的漏冷情況,和分析的能耗改善方式較為符合。

        表5 原機(jī)及更改方案整機(jī)儲溫測試

        經(jīng)整機(jī)儲溫測試,測試結(jié)果如表5所示,對比原機(jī)和風(fēng)路循環(huán)更改后兩個方案,可以看出:風(fēng)道結(jié)構(gòu)和循環(huán)路徑改變采用后端循環(huán)后,并沒有出現(xiàn)因為送風(fēng)口和出風(fēng)口接近,可能會有送風(fēng)短路導(dǎo)致抽屜前端風(fēng)量減少,對抽屜前端的負(fù)載包降溫會有影響的情況;同時,對比化霜后的溫升,更改的兩個方案相比原機(jī)更小,也從側(cè)面反映出更改后內(nèi)循環(huán)的方式讓冷量更多的集中在抽屜內(nèi)。

        此外,進(jìn)一步對比能耗測試中單一檔位下冷凍室5個點(diǎn)的溫度,可以看出:原機(jī)5個冷凍點(diǎn)的最大溫差分別為0.9/0.9℃,方案一最大溫差0.2/0.6℃,方案二的最大溫差為0.4/0.4℃;對比儲溫測試中相同階段冷凍5個點(diǎn)的溫度,可以看出:原機(jī)5個冷凍點(diǎn)的最大溫差分別為0.9/0.8℃,方案一最大溫差0.6/0.7℃,方案二的最大溫差為0.2/0.3℃;更改方案的最大溫差均比原機(jī)有一定改善,這與之前的流場和溫度場仿真的結(jié)果較為接近,說明本方案的風(fēng)路循環(huán)更改并沒有造成間室內(nèi)溫度均勻性的惡化。

        3 結(jié)論

        經(jīng)過如上對比驗證,通過對冷凍室風(fēng)道參數(shù):風(fēng)口、抽屜間隙和風(fēng)路循環(huán)路徑的調(diào)整,將冷凍室外循環(huán)改為內(nèi)循環(huán)的方式對于冰箱的能耗優(yōu)化有效果,實(shí)際測試后能耗降低1.27%、3.38%,且間室的溫差更小,對溫度均勻性有所改善,證明本方案更改的可行性。

        此外,本方案的風(fēng)道更改相比原機(jī)兩側(cè)變窄,在一定程度上也增加了間室容積,而成本并無明顯增加。另外,在本文的驗證中,因考慮到抽屜的實(shí)際裝配,對于抽屜正面間隙的更改未完全密封,還留有5 mm的安裝間隙,而在后續(xù),如為了追求更好的能耗優(yōu)化效果,可在抽屜前端四周安裝軟性膠條類材質(zhì),進(jìn)一步減小抽屜正面的間隙,在抽屜安裝不被影響的前提下,追求此種方案能耗優(yōu)化的最大效果。

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