王賢君 胡智凡 張洪濤 陳希迪 王維
1.中國石油大慶油田有限責任公司采油工程研究院;2.黑龍江省油氣藏增產(chǎn)增注重點實驗室
大慶外圍油田位于長垣東西兩側(cè),主要發(fā)育姚家組葡萄花油層及泉三、四段扶楊油層,局部發(fā)育黑帝廟、薩爾圖、高臺子油層。葡萄花油層主要為三角洲前緣相沉積,屬于中低滲透儲層,滲透率為(2.1~80)×10-3μm2,孔隙度為 16%~20%,儲層天然裂縫不發(fā)育,水平主應(yīng)力差為4~7 MPa。扶楊油層主要為多物源河流-三角洲沉積,屬于低、特低滲透儲層,滲透率為 (1.4~17.7)×10-3μm2,孔隙度為 12.8%~16.9%,儲層天然裂縫不發(fā)育,儲層水平主應(yīng)力差為5~9 MPa。大慶外圍油田年產(chǎn)油量是原油穩(wěn)產(chǎn)的重要組成部分,約占21.3%。目前大慶外圍油田采出程度為12.19%,綜合含水率為74.31%,其中日產(chǎn)油小于1.0 t的低產(chǎn)油井高達1萬余口,占比48%,難以支撐油田穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)的需要。
壓裂改造是提高單井產(chǎn)量的主要手段[1-2]。針對低產(chǎn)直井壓裂提產(chǎn),主要采取常規(guī)壓裂、大規(guī)模壓裂等方式[3],存在問題有:(1)在現(xiàn)有井網(wǎng)條件下,常規(guī)壓裂穿透比一般為0.45,半縫長一般為80~150 m,縫控體積小,未能實現(xiàn)對油層的充分改造,初期日增油0.7~1.5 t,增產(chǎn)效果差;(2)常規(guī)壓裂裂縫延伸方向與井排方向平行,不能改變注水受效間距,未能形成“引效”機制,措施有效期短,僅為7~12個月;(3)大規(guī)模壓裂僅增加縫長,易溝通鄰井,不能改善井排間砂體控制程度,縫控體積提高幅度不顯著,且成本高。
為此,開展了直井多分支縫壓裂技術(shù)研究。在常規(guī)壓裂條件下,通過加入縫內(nèi)暫堵劑,在主裂縫端部產(chǎn)生橋堵,阻止主縫繼續(xù)向前延伸,從而在主縫內(nèi)部的兩側(cè)開啟分支裂縫[4-6],通過多次縫內(nèi)暫堵轉(zhuǎn)向,形成多組分支裂縫,大幅度提高縫控體積,同時縮短井網(wǎng)側(cè)向的注采距離,完善注采關(guān)系,挖潛主縫兩側(cè)剩余油,提高長期改造效果。
利用大尺寸真三軸壓裂模擬系統(tǒng),對尺寸為300 mm×300 mm× 300 mm巖樣進行模擬[7-9]。如圖1所示,為水平應(yīng)力差為1、3、6、7 MPa時的物理模擬實驗結(jié)果。首先利用胍膠壓裂液壓裂出1條裂縫,模擬主縫壓裂過程,并使用示蹤劑標示;然后泵入縫內(nèi)暫堵劑,再利用胍膠壓裂液壓開第2條裂縫,模擬分支縫壓裂過程,并記錄壓力變化;實驗結(jié)束后取出巖樣觀察裂縫形態(tài)。模擬實驗結(jié)果表明,通過縫內(nèi)暫堵方式,在水平應(yīng)力差≤6 MPa時,能夠形成多分支縫。隨著水平應(yīng)力差的增加,分支縫破裂壓力逐漸增大,分支縫與主縫夾角逐漸減小。
圖1 物理模擬實驗Fig.1 Physical model experiment
利用有限元軟件,基于多孔介質(zhì)流固耦合模型,建立多分支縫水力壓裂有限元模型。模型關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置如下:最小水平主應(yīng)力為28 MPa,巖石抗張強度為3 MPa,水平應(yīng)力差為1~6 MPa。
設(shè)置主裂縫端部巖石強度無限大,以此來模擬縫內(nèi)暫堵。如圖2所示,為水平應(yīng)力差為2 MPa時多分支縫壓裂數(shù)值模擬圖。模擬結(jié)果表明,通過縫內(nèi)暫堵方式,能夠形成分支縫。在水平應(yīng)力差1~6 MPa條件下,分支縫破裂壓力為31.8~33.2 MPa,分支縫與主縫夾角為12°~86°,分支縫破裂壓力、分支縫與主縫夾角變化規(guī)律與物理模擬結(jié)果一致。
圖2 多分支縫壓裂數(shù)值模擬Fig.2 Numerical simulation of multiple branch fracturing
從物模及數(shù)模結(jié)果可以看出,分支縫與主縫并不垂直,兩者之間夾角隨著水平應(yīng)力差的增加而減小,水平應(yīng)力差為1 MPa的情況下,分支縫與主縫之間夾角為86°;水平應(yīng)力差為6 MPa的情況下,分支縫與主縫之間夾角為12°,水平應(yīng)力差越小,多分支縫控制面積越大,多分支縫壓裂效果越好。
通過線性回歸,可得到分支縫起裂方向數(shù)值計算模型為
式中,y為分支縫與主縫夾角,°;x為水平應(yīng)力差,MPa。
多分支縫壓裂井多為老井,壓裂優(yōu)化主要包括:現(xiàn)今地應(yīng)力演變計算,主裂縫半長及導(dǎo)流能力、分支縫長度及導(dǎo)流能力、分支縫條數(shù)等裂縫參數(shù)優(yōu)化,施工參數(shù)優(yōu)化。
由于長期開發(fā)的影響,地層壓力會發(fā)生變化,導(dǎo)致地應(yīng)力及巖石力學參數(shù)發(fā)生改變,壓前需確定現(xiàn)今地應(yīng)力及巖石力學參數(shù),為壓裂優(yōu)化設(shè)計及現(xiàn)場診斷控制提供依據(jù)。
根據(jù)經(jīng)典地應(yīng)力計算式(2)~(3)可知,影響地應(yīng)力的主要因素有地層壓力、巖石力學參數(shù)、垂向應(yīng)力、構(gòu)造作用,而對一個油藏而言垂向應(yīng)力、構(gòu)造作用是不變的。要計算現(xiàn)今地應(yīng)力,首先需明確現(xiàn)今地層壓力下的巖石力學參數(shù)。通過巖石力學參數(shù)實驗,可得到大慶外圍低滲透儲層的巖石力學參數(shù)變化規(guī)律。
彈性模量隨地層壓力變化關(guān)系式為
泊松比隨地層壓力變化關(guān)系式為
Biot系數(shù)隨地層壓力變化關(guān)系式為
式中,σH為最大水平主應(yīng)力,MPa;μ為泊松比;σv為垂向應(yīng)力,MPa;α為Biot系數(shù);pp為地層孔隙壓力,MPa;E為彈性模量,MPa; ξH為最大水平主應(yīng)力方向構(gòu)造系數(shù),無量綱;σh為最小水平主應(yīng)力,MPa;ξh為最小水平主應(yīng)力方向構(gòu)造系數(shù),無量綱;p原始為原始地層孔隙壓力,MPa。
將現(xiàn)今地層壓力,代入式(4)~(6),確定現(xiàn)今的彈性模量、泊松比、Biot系數(shù),將其和構(gòu)造系數(shù)、初始垂向應(yīng)力一起代入經(jīng)典地應(yīng)力計算式(2)~(3),即可確定現(xiàn)今水平應(yīng)力。
直井多分支縫壓裂裂縫參數(shù)優(yōu)化采用油藏數(shù)值模擬軟件進行,優(yōu)化方法如下:(1)根據(jù)油藏儲層條件,建立主縫長度及導(dǎo)流能力的優(yōu)化模型,根據(jù)產(chǎn)量拐點確定最優(yōu)主縫模型,優(yōu)化主縫半長及導(dǎo)流能力;(2)結(jié)合壓裂井現(xiàn)今水平應(yīng)力差和分支縫起裂方向的計算數(shù)值模型,確定分支縫與主縫夾角;(3)在最優(yōu)主縫模型上設(shè)置單組分支縫,根據(jù)產(chǎn)量拐點確定最優(yōu)分支縫模型,優(yōu)化分支縫長度及導(dǎo)流能力;(4)在最優(yōu)分支縫模型上,設(shè)置不同分支縫組數(shù),根據(jù)產(chǎn)量拐點確定最優(yōu)分支縫組數(shù)。采用油藏數(shù)值模擬軟件對滲透率為 (5~80)×10-3μm2的儲層進行了裂縫參數(shù)優(yōu)化,具體數(shù)據(jù)見表1。
表1 直井多分支縫壓裂裂縫參數(shù)優(yōu)化原則Table 1 Principles for optimization of fracture parameters in fracturing of multiple branch fractures in vertical well
縫內(nèi)暫堵劑目前有纖維和粉末2種類型,室內(nèi)評價表明纖維的暫堵強度為27 MPa,粉末的暫堵強度為35 MPa,2種暫堵劑的暫堵強度均能滿足現(xiàn)場需求;纖維的降解率為98%,粉末的降解率為92%,纖維降解率相對較好。
裂縫端部加砂完成后,纖維隨支撐劑一起進入裂縫內(nèi)部,纖維填充支撐劑孔隙,形成“纖維+支撐劑”暫堵段塞,纖維降解后原“纖維+支撐劑”暫堵段塞段裂縫中的支撐劑仍然存在,原“纖維+支撐劑”暫堵段塞段裂縫仍然有效支撐;裂縫端部加砂完成后,粉末單獨進入裂縫內(nèi)部,形成粉末暫堵段塞,粉末降解后,原粉末暫堵段塞段裂縫失去有效支撐,原粉末暫堵段塞段裂縫有閉合風險。為此,優(yōu)選纖維作為縫內(nèi)暫堵劑。
纖維與支撐劑一起進入裂縫內(nèi),形成“纖維+支撐劑”暫堵段塞。為了保證暫堵效果,纖維用量、加入速度非常重要。根據(jù)現(xiàn)場纖維實際用量、加入速度與暫堵后施工壓力上升關(guān)系,建立了纖維用量及加入速度經(jīng)驗公式。
當水平應(yīng)力差分別為 1、2、3、4、5、6 MPa時,纖維用量經(jīng)驗公式分別為
當施工排量分別為 3、3.5、4、4.5、5、5.5、6 MPa時,纖維加入速度經(jīng)驗公式為
式中,m為纖維暫堵劑質(zhì)量,kg;h為裂縫高度,m;v為纖維暫堵劑加入速度,kg/min;s為砂比,%。
目前現(xiàn)場施工中,判斷裂縫是否轉(zhuǎn)向、是否形成分支縫,主要根據(jù)暫堵后施工壓力上漲值是否大于3 MPa來定性判斷,缺少可靠的理論依據(jù)。為此,研發(fā)了多分支縫壓裂現(xiàn)場診斷控制方法。主縫暫堵后,根據(jù)施工壓力、沿程摩阻、凈液柱壓力實時計算井底壓力。若井底壓力≥垂直分支縫起裂方向水平應(yīng)力+巖石抗張強度,則判斷產(chǎn)生分支縫;若井底壓力<垂直分支縫起裂方向水平應(yīng)力+巖石抗張強度,則判斷未產(chǎn)生分支縫,需繼續(xù)投入縫內(nèi)暫堵劑。
在第七、第八、第九、第十采油廠以及方興油田的11個區(qū)塊,累計現(xiàn)場試驗310口井,相較常規(guī)壓裂規(guī)模增大20%,初期單井日增油1.9~4.8 t,達到常規(guī)壓裂的2.1~4.0倍,階段累計增油13.3萬t,投入產(chǎn)出比達1∶1.8,預(yù)計最終投入產(chǎn)出比1∶2.5,有效期達18個月以上,表明在井網(wǎng)條件下多分支縫壓裂有效增大了縫控體積,改善了注采關(guān)系,實現(xiàn)了低滲透儲層壓裂改造的低投入高產(chǎn)出。井下微地震監(jiān)測結(jié)果顯示,通過直井多分支縫壓裂,在主裂縫兩側(cè)形成多條分支縫,縫控體積增大82.3%,如圖3所示。
圖3 多分支縫壓裂井下微地震裂縫形態(tài)監(jiān)測結(jié)果Fig.3 Results of downhole micro-seismic monitoring of fracture morphology in fracturing of multiple branch fractures
油井B和D為2口鄰井。其中,B井有效厚度為6.4 m,采用常規(guī)壓裂工藝,砂量為33 m3、液量為215 m3,壓裂后初期單位有效厚度日產(chǎn)油為0.7 t,產(chǎn)量快速下降,有效期僅7個月,壓裂后主裂縫兩側(cè)連通水井注入量、注入壓力無改變;其中,D井有效厚度為4 m,采用多分支縫壓裂工藝,砂量為45 m3、液量為280 m3,壓后初期單位有效厚度日產(chǎn)油0.8 t,產(chǎn)量波動小,壓裂后8個月單位有效厚度日產(chǎn)油為0.75 t,產(chǎn)量基本沒有下降,主裂縫兩側(cè)連通水井在注入壓力不變的條件下,日注水量增加 40 m3,且D井地層壓力逐漸恢復(fù),表明D井產(chǎn)生了分支縫,縮短了注采距離,改善了注采關(guān)系。
(1)通過真三軸物模實驗和數(shù)值模擬研究,從機理上明確了分支縫壓裂技術(shù)可行性,量化了分支縫形成條件,認識了多分支縫起裂延伸規(guī)律,為井網(wǎng)條件下增大縫控體積奠定了理論基礎(chǔ)。
(2)形成了現(xiàn)今地應(yīng)力演變計算方法和多分支縫壓裂裂縫參數(shù)優(yōu)化設(shè)計方法,提高了裂縫與油藏的匹配程度。
(3)形成“纖維+支撐劑”縫內(nèi)暫堵工藝,避免了常規(guī)縫內(nèi)暫堵工藝暫堵劑降解后暫堵段塞段裂縫閉合的風險,且配套了現(xiàn)場施工診斷控制方法,為現(xiàn)場判斷裂縫是否轉(zhuǎn)向、是否形成了分支縫提供了技術(shù)參考依據(jù)。