劉柳
(江蘇華電通州熱電有限公司, 江蘇 南通, 226300)
某雙軸布置的聯(lián)合循環(huán)機組汽輪機在運行兩年后出現(xiàn)#1-2 軸承軸振異常現(xiàn)象, 具體表現(xiàn)為#1-2 軸承軸振值迅速爬升并在半小時內(nèi)快速回落至基礎(chǔ)軸振值。 電廠專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)過研究分析軸振異?,F(xiàn)象由汽輪機動靜部件摩擦引起, 并在機組大修中成功發(fā)現(xiàn)摩擦部位并進行處理, 機組修后啟動運行, 軸振異?,F(xiàn)象消除。
某電廠使用的西門子V94.2 型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組為雙軸布置, 其配套的聯(lián)合循環(huán)汽機為上海汽輪廠生產(chǎn)。 本汽輪機為次高壓、 單缸、 單軸、 雙壓、 無再熱、 無回?zé)帷?抽汽凝汽式汽輪機,汽缸前部(第1-5 級)為雙層結(jié)構(gòu), 之后為單層結(jié)構(gòu)。 汽缸內(nèi)裝有高壓內(nèi)缸, 中壓隔板套, 1 個中壓蒸汽室, 低壓隔板套, 前汽封和后汽封等部套,通流部分共由14 級壓力級和1 級中壓調(diào)節(jié)級組成。 汽輪機轉(zhuǎn)子為雙支點, #1-2 軸承為可傾瓦,發(fā)電機轉(zhuǎn)子軸承為橢圓瓦, 汽輪機軸系布置見圖1。 汽輪機轉(zhuǎn)子與發(fā)電機借助與汽輪機轉(zhuǎn)子一體的鋼性聯(lián)軸器相連[1]。
圖1 汽輪機軸系布置圖
聯(lián)合循環(huán)機組配套的汽輪機自2016 年12 月投入商業(yè)運行以來軸系振動一直良好。 運行兩年后, 從2019 年開始, 汽輪機在供熱量或者負(fù)荷發(fā)生波動時會出現(xiàn)軸振異?,F(xiàn)象, 具體表現(xiàn)為汽機#1-2 可傾瓦的X 向及Y 向軸振值會在半小時內(nèi)快速爬升至120 μm 左右后回落至基礎(chǔ)振動值, 瓦振增幅不明顯, 軸振先突升后突降的異?,F(xiàn)象無明顯規(guī)律變化可尋, 主要發(fā)生于汽機供熱量和負(fù)荷變化時, 軸振最高已達130 μm,超過報警值127 μm, 嚴(yán)重威脅機組安全運行。
通過DCS 及汽輪機TDM 系統(tǒng), 調(diào)取汽輪機軸振異常發(fā)生的振動參數(shù)及圖表, 分別見表1 和圖2-5。
表1 軸振異常發(fā)生時#1-4 軸承軸振數(shù)值 μm
圖2 振動時域波形圖
圖3 振動時頻譜圖
圖4 振動時#1 瓦軸心軌跡
圖5 振動時#2 瓦軸心軌跡
(1)軸振異?,F(xiàn)象始發(fā)于 2019 年初, 2016 年12 月機組投產(chǎn)以來汽輪機各軸承軸振值一直穩(wěn)定無異常波動, 應(yīng)將動靜摩擦作為軸振異常的重點原因進行排查;
(2)由表 1 數(shù)據(jù)可以看出, 1X 向軸振增大時,1Y 也同時增大, 2X 向振動增大時, 2Y 也同時增大, 而發(fā)電機軸承 3X, 3Y, 4X, 4Y 軸振值幾乎無變化, 排除汽輪機軸系存在問題, 推斷#1~2 軸承振動可能因為動靜摩擦引起, 且#1 軸承處摩擦相對劇烈;
(3)查閱系統(tǒng)振動歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)當(dāng)轉(zhuǎn)速一定時, 隨運行時間的增長, 振動量值和相位發(fā)生明顯的波動, 波動幅值和波動周期都是隨機的。 由圖2 時域波形圖及圖3 頻譜圖可以看出, 剛開始發(fā)生碰磨時, 轉(zhuǎn)子不平衡引起的振動頻率成分幅值較高, #1-2 軸承振動頻率均以工頻為主, #1 軸承有時伴隨出現(xiàn)了少量半頻、 倍頻和高頻, #2 軸承的1 倍頻及2 倍頻分量較#1 軸承偏高并伴有少量高頻, 顯示#2 軸承的軸振是受到#1 軸承的軸振直接影響, 此時轉(zhuǎn)子處于穩(wěn)定圓周局部碰摩狀態(tài), 這是典型早期碰磨振動特征[2];
(4)由圖2 時域波形圖及圖4-5 軸承軸心軌跡可以分析: 當(dāng)軸振異常現(xiàn)象發(fā)生時, 時域波形為正弦波, 附帶有明顯毛刺,有時波形存在 “削頂”現(xiàn)象, 且軸心軌跡呈現(xiàn)出 “花狀”, 這些都是動靜摩擦振動的顯著特征。
通過汽輪機軸振異常發(fā)生時的振動參數(shù)及圖表分析得出: 軸振異常由汽輪機內(nèi)部動靜部分構(gòu)件摩擦引起。
汽輪機開缸后, 發(fā)現(xiàn)第一級動葉葉頂汽封(汽機側(cè))阻汽片(鑲嵌于第一級隔板上)破損, 上半隔板第一道高齒破損, 下半隔板第三道高齒破損, 破損照片如圖6。 阻汽片破損后卷邊導(dǎo)致葉頂汽封軸向間隙變小, 汽機在供熱量或者負(fù)荷波動時汽機轉(zhuǎn)子軸向位移發(fā)生變化(推力間隙范圍內(nèi)),轉(zhuǎn)子葉頂凸肩與卷邊的阻汽片發(fā)生動靜碰磨造成汽機振動加劇, 軸振迅速攀升, 碰磨點磨平后軸振又迅速回落至基礎(chǔ)振動值。
圖6 破損的汽封齒
汽輪機揭缸后的發(fā)現(xiàn)明確了汽機軸振異常原因是動靜摩擦。
在機組檢修過程中, 對破損的汽封阻汽片進行修復(fù), 剔除舊的阻汽片, 按照工藝要求鑲嵌新的阻汽片, 調(diào)整通流間隙至合格值。
本次檢修通過調(diào)整1/2 號軸承間隙, 有效降低了1/2 號瓦基礎(chǔ)軸振值, 修后 2 號汽機 1 瓦 X 向34 μm, Y 向 33 μm, 2 瓦 X 向 37 μm, Y 向 33 μm, 基礎(chǔ)軸振值較修前降低 15 μm 以上, 極大提高了機組運行的安全性, 修后值詳見表2。 同時,修后2 號汽機1/2 瓦軸振曲線平穩(wěn), 不隨供熱及負(fù)荷波動出現(xiàn)急劇爬升的異?,F(xiàn)象。
表2 修后#1-4 軸承軸振數(shù)值 μm
這是一起典型的由于動靜摩擦引起的聯(lián)合循環(huán)機組汽輪機振動異常案例, 從這起案例的分析和處理過程來看, 對于汽輪機運行中發(fā)生的振動異常問題, 可以通過對振動趨勢、 時域波形圖、頻譜分析圖、 軸心軌跡、 波特圖等數(shù)據(jù)的分析及時判斷振動產(chǎn)生的機理和原因, 有針對性地進行檢修。 汽輪機運行過程中軸系振動的好壞直接影響到機組軸承瓦溫, 嚴(yán)重的甚至影響機組啟動。因此, 對于機組運行中出現(xiàn)的振動異常要及時進行分析和處理, 才能有效地減少引起軸系振動增大的因素, 保障機組安全穩(wěn)定運行。