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        全保護(hù)加氧處理工藝在1052MW超超臨界機組應(yīng)用

        2022-04-12 11:34:56郝建宏
        電力科技與環(huán)保 2022年2期
        關(guān)鍵詞:混床除氧器氧量

        郝建宏,劉 杰

        (神華國華九江發(fā)電有限責(zé)任公司,江西 九江 332500)

        1 引言

        加氧處理具有有效抑制給水系統(tǒng)、高加疏水系統(tǒng)流動加速腐蝕[1-3]、減緩鍋爐受熱面結(jié)垢速率[4]、延長鍋爐化學(xué)清洗周期[5]、抑制高加疏水調(diào)節(jié)閥堵塞[6]等優(yōu)勢,已成為超超臨界機組優(yōu)選的水處理化學(xué)工況。目前加氧處理在國內(nèi)外火力發(fā)電廠中得到了廣泛的應(yīng)用[7-10]。

        神華國華九江發(fā)電有限責(zé)任公司1、2號機組出現(xiàn)鍋爐受熱面結(jié)垢速率較高和高加疏水調(diào)節(jié)閥堵塞問題,影響了機組的安全運行。專家研究分析其根本原因為流動加速腐蝕產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物沉積,腐蝕產(chǎn)物主要為Fe3O4。而解決以上問題的根本方法是采用加氧處理工藝,使金屬表面形成致密的Fe2O3及Fe3O4雙層保護(hù)膜,該保護(hù)膜對水汽系統(tǒng)管道及熱力設(shè)備具有鈍化保護(hù)作用[11-14]。國華九江電廠對1、2號機組實施給水、高加疏水加氧處理,為機組的安全運行提供重要保障。

        2 研究方法

        2.1 研究對象

        國華九江電廠鍋爐為東方鍋爐股份有限公司的DG3035/29.3-II3型超超臨界、變壓直流爐,采用單爐膛、一次中間再熱、前后墻對沖燃燒方式、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊露天布置、鍋爐整體呈π型結(jié)構(gòu)。

        凝結(jié)水精處理系統(tǒng)采用中壓凝結(jié)水處理,每臺機組由兩臺前置過濾器和四臺高速混床組成,精處理進(jìn)口母管設(shè)100%旁路?;齑苍跐M負(fù)荷及全揮發(fā)處理(AVT)工況下,周期制水量約12萬t。2臺機組的混床共用一套再生裝置包括1臺樹脂分離塔、1臺陰再生塔、1臺陽再生塔和1臺儲存塔。

        1號機組和2號機組分別于2018年7月7日、2018年6月20日正式投產(chǎn)運行。

        2.1.1 機組水處理工況

        機組原設(shè)計兩種給水處理運行方式,即機組投運初期,給水處理方式為加氨、加聯(lián)氨的還原性全揮發(fā)處理(AVT(R)),加氨點設(shè)計為兩點加氨,分別設(shè)置在凝結(jié)水精處理出口母管和除氧器出口下降管。機組運行穩(wěn)定后,給水處理方式設(shè)計為加氧處理(OT),加氧點為兩點加氧,分別設(shè)置在凝結(jié)水精處理出口母管和除氧器出口下降管。

        給水加氧轉(zhuǎn)換前,1、2號機組采用只加氨的氧化性全揮發(fā)處理(AVT(O)),加氨方式為一點加氨,加氨點設(shè)置在精處理出口母管,控制給水pH值為9.2~9.6。

        以上三種方式的水處理化學(xué)工況防腐機理[15-16]如表1所示。

        表1 不同給水處理工況防腐機理

        全揮發(fā)處理時,金屬表面生成Fe3O4氧化膜,該氧化膜疏松、溶解度高、保護(hù)性差,容易發(fā)生流動加速腐蝕[17-19],而加氧處理時,金屬表面形成了以內(nèi)伸層(Fe3O4)和覆蓋層(Fe2O3)為主的致密雙層氧化膜,能夠有效抑制流動加速腐蝕[18]。因此,加氧處理工況更具有優(yōu)越性。

        2.1.2 存在的問題

        1、2號機組在正式運行后,水處理工況為只加氨的氧化性全揮發(fā)處理,主要存在鍋爐結(jié)垢速率較快、高加疏水調(diào)節(jié)閥堵塞的問題。

        2.1.2.1 結(jié)垢速率較快

        2019年4月2號鍋爐檢修,對鍋爐受熱面割管進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)受熱面結(jié)垢速率較快。2號機組正式投產(chǎn)運行約10個月后,省煤器垢量84.1g/m2,爐左包墻水冷壁向火側(cè)和背火側(cè)垢量分別為109.7、100.6g/m2,爐右包墻火側(cè)和背火側(cè)垢量則分別為91.8、91.6g/m2,雖未達(dá)到《火力發(fā)電廠鍋爐化學(xué)清洗導(dǎo)則》(DLT794-2012)要求(大于200g/m2),但相比同類機組,結(jié)垢速率較快。

        2.1.2.2 高加疏水調(diào)節(jié)閥堵塞

        運行中發(fā)現(xiàn),1、2號機組高加疏水調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)堵塞,其根本原因為流動加速腐蝕產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物沉積,腐蝕產(chǎn)物主要為Fe3O4。

        為解決國華九江電廠2臺機組鍋爐受熱面結(jié)垢速率較快、高加疏水閥堵塞的問題,經(jīng)組織專家研究分析,解決以上問題的根本方法是采用加氧處理工藝,使金屬表面形成致密的Fe2O3及Fe3O4雙層保護(hù)膜,以抑制流動加速腐蝕。

        因此,國華九江電廠于2019年9月采用全保護(hù)加氧裝置對1、2號機組實施給水、高加疏水加氧處理轉(zhuǎn)化試驗,將給水處理方式由氧化性全揮發(fā)處理轉(zhuǎn)變?yōu)榧友跆幚怼<友觞c分別設(shè)置在凝結(jié)水精處理出口母管、除氧器出口下降管及零號高壓加熱器進(jìn)汽管。

        2.2 全保護(hù)加氧處理工藝

        全保護(hù)加氧處理工藝是向給水中加入低濃度溶解氧,滿足給水系統(tǒng)防腐鈍化要求,控制蒸汽中基本無氧,避免蒸汽中較高濃度氧可能促進(jìn)過熱器及再熱器管道氧化皮剝落的風(fēng)險,同時向高加汽側(cè)單獨加氧以解決高加疏水系統(tǒng)腐蝕問題,實現(xiàn)對所有易發(fā)生腐蝕熱力設(shè)備的全面保護(hù)。全保護(hù)加氧裝置采用先進(jìn)的穩(wěn)壓工藝及控制理念,實現(xiàn)給水氣態(tài)精確加氧、高加疏水高壓加氧。

        全保護(hù)加氧處理工藝目前在大唐撫州電廠[19]、神皖安慶電廠[20]等[21-22]電廠中已得到良好的應(yīng)用,衛(wèi)翔[22]、王清華[23]等[24]人認(rèn)為全保護(hù)加氧處理工藝是解決超超臨界機組水汽系統(tǒng)腐蝕、結(jié)垢,提高機組運行經(jīng)濟(jì)性的安全處理方法之一。

        2.3 加氧轉(zhuǎn)換試驗

        2.3.1 1號機組加氧轉(zhuǎn)換試驗

        2.3.3.1 氧量平衡

        1號機組給水、凝結(jié)水及高加疏水均于2019年9月16日10∶10開始加氧。至9月19日1∶30高加疏水開始有氧,9月30日1∶09省煤器入口給水檢測到有氧,此后,水汽系統(tǒng)鐵含量維持在較低水平,表明熱力系統(tǒng)金屬氧化膜基本完成加氧轉(zhuǎn)化。試驗過程水汽氧量變化如圖1所示。

        1號機組于2019年9月16日11∶10、10月1日8∶00、9月20日8∶00分別控制除氧器入口氧含量為30~50μg/L、給水氧量為10~30μg/L、高加疏水氧量為10~150μg/L轉(zhuǎn)入加氧處理運行。

        2.3.3.2 pH優(yōu)化調(diào)整

        1號機組氧量平衡后,給水及高加疏水系統(tǒng)的Fe2O3+Fe3O4雙層氧化膜主要依靠水中溶解氧維持,2019年10月12日,將1號機組給水pH值由加氧前的9.38左右降至9.05左右。

        圖1 1號機組加氧轉(zhuǎn)換試驗過程中水汽氧量變化圖

        2.3.2 2號機組加氧轉(zhuǎn)換試驗

        2.3.2.1 pH優(yōu)化調(diào)整

        2號機組給水、凝結(jié)水及高加疏水均于2019年9月16日10∶10開始加氧。至9月18日1∶00高加疏水開始有氧,9月27日23∶00省煤器入口給水檢測到有氧,此后,水汽系統(tǒng)鐵含量維持在較低水平,表明熱力系統(tǒng)金屬氧化膜基本完成加氧轉(zhuǎn)化。試驗過程水汽氧量變化如圖2所示。

        圖2 2號機組加氧轉(zhuǎn)換試驗過程中水汽氧量變化圖

        2號機組于2019年9月16日11∶40、9月28日8∶00、9月19日8∶00分別控制除氧器入口氧量為30~50μg/L、給水氧量為10~30μg/L、高加疏水氧量為10~150μg/L轉(zhuǎn)入加氧處理運行。

        2.3.2.2 pH優(yōu)化調(diào)整

        1號機組氧量平衡后,給水及高加疏水系統(tǒng)的Fe2O3+Fe3O4雙層氧化膜主要依靠水中溶解氧維持,2019年10月12日,將1號機組給水pH值由加氧前的9.38左右降至9.05左右。

        3 結(jié)果與討論

        3.1 抑制流動加速腐蝕

        1、2號機組加氧處理后,控制各項指標(biāo)如下:除氧器入口氧量為30~50μg/L、給水氧量為10~30μg/L、高加疏水氧量為10~150μg/L,水汽pH值為9.0~9.1。

        1號機組給水處理方式由氧化性全揮發(fā)處理(AVT(O))轉(zhuǎn)變?yōu)榧友跆幚?OT)后,省煤器入口給水鐵含量平均值從2.0μg/L降低至0.3μg/L,高加疏水鐵含量平均值則從3.9μg/L降低至0.4μg/L。1號機組不同給水處理方式下水汽系統(tǒng)鐵含量的對比如圖3所示。

        圖3 1號機組不同給水處理方式下水汽系統(tǒng)鐵含量平均值

        2號機組給水處理方式由氧化性全揮發(fā)處理(AVT(O))轉(zhuǎn)變?yōu)榧友跆幚?OT)后,省煤器入口給水鐵含量平均值從1.5μg/L降低至0.1μg/L,高加疏水鐵含量平均值則從3.1μg/L降低至0.2μg/L。2號機組不同給水處理方式下水汽系統(tǒng)鐵含量的對比如圖4所示。

        圖4 2號機組不同給水處理方式下水汽系統(tǒng)鐵含量平均值

        從圖3及圖4可以看出,加氧處理后,水汽系統(tǒng)的鐵含量小于1.0μg/L,表明金屬表面形成了良好的保護(hù)性金屬氧化膜,有效抑制了流動加速腐蝕,進(jìn)而減緩鍋爐受熱面結(jié)垢速率。此外,2臺機組在加氧處理穩(wěn)定運行后,高加疏水調(diào)節(jié)閥再未出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,解決了高加疏水調(diào)節(jié)閥堵塞的問題。

        3.2 延長精處理混床周期制水量

        OT處理方式下,給水系統(tǒng)形成保護(hù)性較好的鈍化膜,因此,可以降低給水pH值。1、2號機組OT處理后,將給水pH值由AVT(O)處理時的9.38(對應(yīng)電導(dǎo)率在6.5μS/cm)調(diào)整至OT處理時的9.05(對應(yīng)電導(dǎo)率在3.0μS/cm)。

        電導(dǎo)率平均值在6.5μS/cm時,對應(yīng)的加氨量為960μg/L,電導(dǎo)率平均值在3.0μS/cm時,對應(yīng)的加氨量為312μg/L。1、2號機組加氨量變化如圖5、圖6所示。

        圖5 1號機組加氧轉(zhuǎn)化過程中加氨量的變化

        圖6 2號機組加氧轉(zhuǎn)化過程中加氨量的變化

        1、2號機組經(jīng)加氧處理后,給水pH值降低至9.05,加氨量減少了67.5%,混床氫型運行時周期制水量提高至原來的3.1倍,運行周期大幅延長。

        3.3 實現(xiàn)機組節(jié)水減排

        1、2號機組加氧處理后,單臺機組全年混床再生次數(shù)由原來的121次降低至40次,混床樹脂再生酸用量減少約130t,堿用量減少約90t,減少了高鹽廢水的排放,同時除鹽水用量減少約32400t,實現(xiàn)了機組的節(jié)水減排。

        3.4 實現(xiàn)全面保護(hù)

        全保護(hù)加氧處理工況下,向給水系統(tǒng)中加入較低濃度溶解氧,滿足給水系統(tǒng)防腐鈍化要求,控制蒸汽基本無氧,能有效規(guī)避蒸汽中氧可能促進(jìn)氧化皮剝落風(fēng)險,1、2號機組加氧轉(zhuǎn)化完成后,主蒸汽氧量和加氧均控制在較低范圍,在實現(xiàn)給水系統(tǒng)防腐的同時,有效避免了蒸汽中氧可能促進(jìn)再熱器、過熱器氧化皮剝落的風(fēng)險。同時通過向零號高壓加熱器進(jìn)汽管單獨加氧,解決了高加疏水系統(tǒng)防腐問題,實現(xiàn)了水汽系統(tǒng)熱力設(shè)備的全面保護(hù)。

        4 結(jié)論與建議

        4.1 結(jié)論

        (1)通過加氧轉(zhuǎn)化試驗,成功實現(xiàn)了1號、2號機組給水處理方式由氧化性全揮發(fā)處理(AVT(O))向加氧處理(OT)的轉(zhuǎn)化。

        (2)加氧處理后,給水系統(tǒng)及高加疏水系統(tǒng)已形成良好的保護(hù)膜,有效抑制了給水系統(tǒng)及高加疏水系統(tǒng)的流動加速腐蝕,減緩了鍋爐受熱面的結(jié)垢速率、解決了高加疏水調(diào)節(jié)閥堵塞問題。

        (3)加氧處理后,給水的氨含量平均值由原來的960μg/L降至312μg/L,氨的加入量減少了約67.5%,精處理混床周期制水量提高至原來的3.1倍,混床運行周期得到大幅延長。

        (4)加氧處理后,單臺機組混床再生次數(shù)全年減少81次,減少了除鹽水用量及高鹽廢水的排放,實現(xiàn)了機組的節(jié)水減排。

        (5)通過給水加氧,主蒸汽氧量基本無變化,對過熱器、再熱器氧化皮集中脫落無影響,同時通過高加疏水加氧,解決了高加疏水系統(tǒng)防腐問題,實現(xiàn)了對機組的全面保護(hù)。

        4.2 建議

        (1)在1、2號機組加氧處理穩(wěn)定運行中,調(diào)整除氧器連續(xù)排氣門至微開狀態(tài)(開度30%),一方面使除氧器得到更有效保護(hù),另一方面可減少除氧器的排汽及熱量損失;同時關(guān)閉高壓加熱器連續(xù)排汽門,可以避免疏水中加入的氧氣因排汽消失以及氨濃度因排汽而減少,以有利于抑制高加疏水系統(tǒng)的流動加速腐蝕。

        (2)鑒于加氧處理能夠有效抑制流動加速腐蝕、延長精處理混床周期制水量、減緩鍋爐受熱面結(jié)垢速率、抑制高加疏水調(diào)節(jié)閥堵塞等優(yōu)點,建議同類機組鍋爐水處理化學(xué)工況采用加氧處理。

        (3)已進(jìn)行給水加氧處理的機組,建議改造為全保護(hù)加氧處理工藝,以實現(xiàn)對機組熱力設(shè)備的全面保護(hù),保證機組安全穩(wěn)定運行。

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