贠瑞龍,熊 杰,馬永虎
(1 中海油東方石化有限責(zé)任公司,海南 東方 572600;2 國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)公司煤制油分公司合成油廠,寧夏 寧東 750003)
某苯乙烯裝置生產(chǎn)規(guī)模為12萬噸/年設(shè)計,裝置年開工按8000小時設(shè)計。利用乙苯絕熱負(fù)壓脫氫生成脫氫液,再經(jīng)精餾單元將脫氫液中的苯乙烯、乙苯、甲苯、苯等組分分離出來,其中粗苯乙烯塔是苯乙烯裝置精餾單元最為關(guān)鍵的部分,其操作的穩(wěn)定性將直接影響塔釜粗苯乙烯的純度,最終影響產(chǎn)品苯乙烯的質(zhì)量[1],粗苯乙烯塔設(shè)計的最大特點是在負(fù)壓操作條件下進(jìn)行,以確保苯乙烯能在較低溫度下有效的分離,從而有效地避免了苯乙烯高溫聚合的風(fēng)險,而提供負(fù)壓條件的設(shè)備由真空泵完成,因此真空泵的運行是否正常直接影響粗苯乙烯塔的負(fù)壓操作。
粗苯乙烯塔是苯乙烯精餾過程中最重要的分離塔,而真空系統(tǒng)是否穩(wěn)定運行直接影響粗苯乙烯塔的操作,而在2018年 1月?lián)Q劑后壓控閥閥位出現(xiàn)關(guān)小趨勢,進(jìn)行了多次切換泵運行,發(fā)現(xiàn)單泵依然滿足不了高負(fù)荷的運行,嚴(yán)重制約了裝置生產(chǎn)負(fù)荷的提高,具體情況是粗苯乙烯塔進(jìn)料負(fù)荷21 t/h,塔壓22 kPaA,單泵運行時,壓力返回閥閥位只有0.9%;同等負(fù)荷下,2018年裝置換劑之前真空泵返回閥開度可以達(dá)到52.7%。
圖1 2018年裝置換劑之后真空泵返回閥開度為0.9%
由此可見真空泵的調(diào)節(jié)余量不足嚴(yán)重影響了粗苯乙烯塔的操作負(fù)荷,單泵已經(jīng)滿足不了裝置提高生產(chǎn)負(fù)荷的需求,如果想進(jìn)一步提高裝置的生產(chǎn)負(fù)荷,就必須保持兩臺泵同時運行,在此情況下操作:一是增加了裝置的生產(chǎn)能耗,二是當(dāng)其中一臺泵出現(xiàn)故障時粗苯乙烯塔會出現(xiàn)較大波動,降低了粗苯乙烯塔平穩(wěn)運行的能力[2],對裝置高效平穩(wěn)生產(chǎn)帶來極大的威脅。
在2018年1月?lián)Q劑開工后,粗苯乙烯塔進(jìn)料負(fù)荷提至 21 t/h時,生產(chǎn)負(fù)荷約為80%時,真空泵A泵單獨運行,發(fā)現(xiàn)壓控返回閥閥位關(guān)小至0.5%,已沒有調(diào)節(jié)余量;隨即切換至B泵運行,發(fā)現(xiàn)壓控返回閥閥位仍然只有0.9%,為了保證粗苯乙烯塔能正常運行,需要啟動A、B雙泵運行來維持生產(chǎn),具體現(xiàn)象如下:
(1)粗苯乙烯塔進(jìn)料負(fù)荷21 t/h,A泵單獨運行時,壓力返回閥閥位只有0.5%。
圖2 2018年裝置換劑之后真空泵A運行返回閥開度為0.5%
(2)粗苯乙烯塔進(jìn)料負(fù)荷21 t/h,B泵單獨運行時,壓力返回閥閥位只有0.9%。
圖3 2018年裝置換劑之后真空泵B運行返回閥開度為0.9%
(3)粗苯乙烯塔進(jìn)料負(fù)荷21 t/h,A、B雙泵運行時,壓力返回閥閥位開到了62.3%。
圖4 2018年裝置換劑之后真空泵A、B運行返回閥開度為62.3%
(1)為了找出單臺真空泵運行能力下降、制約生產(chǎn)負(fù)荷的提高、沒有調(diào)節(jié)余量的原因,利用系統(tǒng)圖展開分析如圖5所示。
圖5 系統(tǒng)圖從4個方面分析
(2)要因確認(rèn)
通過系統(tǒng)圖5收集末端因素,制定要因確認(rèn)為:真空系統(tǒng)串氣。工藝管線存在真空系統(tǒng)串氣的問題較難發(fā)現(xiàn),因為裝置已經(jīng)平穩(wěn)運行了3年,均未出現(xiàn)工藝管線的串氣問題,并且已經(jīng)對可能漏氣的法蘭進(jìn)行了涂抹黃油密封處理。經(jīng)過發(fā)散思維,收集所有可能的原因,并一一驗證,最終確定是真空泵出口尾氣突破冷卻器E4003液封,進(jìn)入到粗苯乙烯塔真空系統(tǒng)[3],導(dǎo)致真空泵X4001入口壓力調(diào)節(jié)閥閥位開度偏小。
圖6 串氣示意圖
對真空泵出口氣體突破液封返竄回入口進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),在E4022殼程凝液出口加裝不同規(guī)格的限流孔板。
經(jīng)過調(diào)研,國內(nèi)部分同類裝置有的并沒有設(shè)計E4022冷卻器,在此基礎(chǔ)上考慮增加盲板,摸索將E4022切除系統(tǒng),加裝盲板期間加強(qiáng)對系統(tǒng)的監(jiān)控,觀察系統(tǒng)的不良反應(yīng)。加裝盲板后,X4001真空泵壓控閥閥位開度達(dá)到50%左右,但經(jīng)過48 h運行后,發(fā)現(xiàn)E4003出口溫度異常上漲。經(jīng)過充分的分析,確定原因是E4022內(nèi)部積液,導(dǎo)致真空泵排氣壓力上升,導(dǎo)致E4003殼程內(nèi)部積液,影響了E4003換熱效果,導(dǎo)致E4003殼程出口溫度上漲從而增加X4001真空泵入口的氣液夾帶量,影響真空泵的正常運行因此需進(jìn)一步改進(jìn)[4]。
根據(jù)增加盲板后,真空泵返回閥開度為50%,嘗試將盲板換位內(nèi)徑10 mm的限流孔板。加孔板直徑為10 mm的限流孔板后,真空泵返回閥開度2.7%,閥位開度偏小。
加孔板直徑為8 mm的限流孔板后,真空泵返回閥開度6%,閥位開度不能滿足要求。
加孔板直徑為5 mm的限流孔板后,真空泵返回閥開度23.7%,閥位開度滿足要求。
圖7 加裝Ф5 mm孔板后返回閥閥位開度為23.7%
圖8 Ф5 mm孔板
(1)粗苯乙烯塔靈敏板溫度控制,保證塔頂氣相負(fù)荷穩(wěn)定;
(2)真空系統(tǒng)液環(huán)液置換嚴(yán)格按操作銷項卡執(zhí)行,保證液環(huán)液的工作效果;
(3)真空泵密封罐D(zhuǎn)4004油相、水相液位嚴(yán)格按操作銷項卡執(zhí)行,控制65%~70%,保證真空系統(tǒng)背壓穩(wěn)定;
(4)精苯乙烯塔真空系統(tǒng)的平穩(wěn)操作,減少對粗苯乙烯塔真空系統(tǒng)的影響。
為了鞏固所取得的成果,保持真空系統(tǒng)穩(wěn)定運行,將以下鞏固措施納入到苯乙烯裝置的日常操作管理制度中。
(1)要進(jìn)一步提高粗苯乙烯塔操作的穩(wěn)定性,控制粗苯乙烯塔進(jìn)料組分變化,嚴(yán)密監(jiān)控壓力返回閥閥位在20%~30%;
(2)監(jiān)控E4003出口溫度不超15 ℃,超過15 ℃需要對E4022進(jìn)行排液。
(3)真空泵密封罐D(zhuǎn)4004液位控制在65%~75%,確保真空泵背壓穩(wěn)定。
(4)定期置換液環(huán)液,保持液環(huán)液流量穩(wěn)定,保證真空泵抽氣能力穩(wěn)定。
依據(jù)改進(jìn)的方案,應(yīng)用于實際生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)在E4022殼程冷凝側(cè)加直徑為5 mm的限流孔板對粗苯乙烯塔的操作最有利,并與目標(biāo)設(shè)定最接近,在之后運行過程中,密切關(guān)注粗苯乙烯塔塔壓壓控閥的開度變化以及系統(tǒng)其它相關(guān)參數(shù)變化趨勢[5],實際效果達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),主要體現(xiàn)有以下幾點:
(1)在E4022殼程冷凝側(cè)加直徑為5 mm的限流孔板后,經(jīng)過連續(xù)四個月的監(jiān)控觀察及評估,在系統(tǒng)其它操作參數(shù)均未發(fā)生改變的情況下,任意單臺泵運行時塔壓壓控返回閥閥位都能保持開度在20%~30%之間,滿足了粗苯乙烯塔的正常運行。
(2)經(jīng)濟(jì)效益
改進(jìn)之前粗苯乙烯塔最大負(fù)荷是21 t/h,改進(jìn)后可提高至25.8 t/h,按脫氫液進(jìn)料苯乙烯濃度60%,年開工8000 h,苯乙烯噸利潤2000元計算,一年可增加收入(25.8-21)×60%×2000×8000=4608萬元;改進(jìn)的費用,按每塊限流孔板的制作、安裝成本100元來算,總費用100×4=400元;因此這一問題的解決,每年可帶來4600萬左右的經(jīng)濟(jì)效益。