國華能源投資公司河北分公司 吳振濤
本文在對國華某風(fēng)電場調(diào)研的基礎(chǔ)上,研究了某1.25MW 風(fēng)電機(jī)變流系統(tǒng)改造技術(shù),解決了原進(jìn)口變流器對電網(wǎng)的不適應(yīng)性及產(chǎn)品升級替換問題,達(dá)到預(yù)期效果,積累了寶貴的現(xiàn)場應(yīng)用工程經(jīng)驗(yàn),為項(xiàng)目的推廣應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
近年來我國風(fēng)電市場得到了快速發(fā)展,截止到2020年中國風(fēng)電裝機(jī)創(chuàng)新高,全國(除港、澳、臺地區(qū)外)新增裝機(jī)20401臺,容量5443萬千瓦,同比增長105.1%;累計(jì)裝機(jī)超15萬臺,容量超2.9億千瓦,同比增長23%[1]。隨著老舊機(jī)組的運(yùn)行年限增加及風(fēng)電技術(shù)日趨成熟,如何提高機(jī)組的穩(wěn)定性、降低運(yùn)維成本,成為風(fēng)電企業(yè)面臨的重要要問題。
國華河北分公司某風(fēng)電場機(jī)組項(xiàng)目總?cè)萘?97.5MW,安裝158臺國內(nèi)某整機(jī)廠商1.25MW 風(fēng)電機(jī)組,在2010年陸續(xù)投入商業(yè)運(yùn)行。由于機(jī)組投產(chǎn)較早,受當(dāng)時(shí)主機(jī)和部件生產(chǎn)商的設(shè)計(jì)技術(shù)水平和服務(wù)能力所限,并且當(dāng)時(shí)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)屬于起步階段,風(fēng)電機(jī)組變流系統(tǒng)主要依賴進(jìn)口廠商,對我國電網(wǎng)的適應(yīng)性比較差,投產(chǎn)以來項(xiàng)目機(jī)組變流系統(tǒng)故障率居高不下,甚至出現(xiàn)機(jī)組由于電網(wǎng)震蕩導(dǎo)致大面積脫網(wǎng)的情況,這一問題嚴(yán)重影響了風(fēng)電機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
根據(jù)2015年及2016年故障數(shù)據(jù)分析(表1),機(jī)組故障主要故障集中在變流系統(tǒng),故障次數(shù)占總故障的60%左右。
表1 2015年和2016年機(jī)組故障分析表
變流系統(tǒng)故障主要有四類,其中變頻器故障代碼9和切入故障次數(shù)占變頻系統(tǒng)故障的60%以上,經(jīng)統(tǒng)計(jì)變流系統(tǒng)問題主要有以下表現(xiàn):
SEG 變流器由于拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的先天性缺陷,使用主斷路器(Q10)進(jìn)行并網(wǎng)投切,由于現(xiàn)場存在局部小氣候,導(dǎo)致斷路器動(dòng)作頻繁、壽命驟減。歷年損壞量如圖1。機(jī)組自投運(yùn)以來,總計(jì)損壞數(shù)量為290個(gè),2015年故障次數(shù)為122次。每臺斷路器的機(jī)械壽命為12500次,按現(xiàn)場實(shí)際測算,斷路器每年動(dòng)作次數(shù)在4000次~6000次,需2年更換一次,每臺的價(jià)格為4萬元,按此計(jì)算每年更換斷路器需消耗300萬元。
圖1 歷年損壞量對比
由于SEG 變流器廠家已經(jīng)退出中國市場,后期的維護(hù)及技術(shù)支持無法及時(shí)滿足現(xiàn)場風(fēng)機(jī)運(yùn)行的響應(yīng)需求,而且備件采購價(jià)格高、周期長,售后服務(wù)無法保障。
由于風(fēng)場所在區(qū)域的電網(wǎng)環(huán)境比較差,雖在2013年通過冀北電網(wǎng)低穿驗(yàn)證,但機(jī)組仍經(jīng)常出現(xiàn)由于電網(wǎng)低頻波動(dòng)導(dǎo)致大面積脫網(wǎng)故障。據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年機(jī)組累計(jì)發(fā)生脫網(wǎng)49次,2013年機(jī)組累計(jì)發(fā)生脫網(wǎng)157次,2014年機(jī)組累計(jì)發(fā)生脫網(wǎng)17次。2015年底制造商對變頻系統(tǒng)進(jìn)行程序升級,雖有一定效果,但未徹底解決。
經(jīng)過多年運(yùn)檢總結(jié),分析項(xiàng)目存在問題,認(rèn)為變頻控制是造成該型號1.25MW 風(fēng)電機(jī)組變頻系統(tǒng)故障高發(fā)的主要原因,不足主要表現(xiàn)在:內(nèi)部芯片比較落后,使用的均為90年代末期的芯片,DSP、FPGA 等芯片技術(shù)落后,現(xiàn)在已經(jīng)很少有廠家使用這些芯片;對電網(wǎng)電壓諧波、電網(wǎng)電壓不平衡的不適應(yīng),在電網(wǎng)低頻波動(dòng)出現(xiàn)時(shí)很容易發(fā)生脫網(wǎng)。
為了改變以上情況,2016年9月在風(fēng)電場開展了變流器升級改造工作。此次改造邀請國內(nèi)風(fēng)電機(jī)組變流技術(shù)領(lǐng)先廠商禾望電氣參與,在不改變原機(jī)組變流器接口形式及安裝尺寸的情況下,采用“控制板替換+增加并網(wǎng)接觸器”的主體形式,解決變流系統(tǒng)故障率高、并網(wǎng)斷路器動(dòng)作頻繁及大面積脫網(wǎng)問題。另外進(jìn)行IGBT 功率模塊國產(chǎn)化替代工作。
因原有SEG 變流器內(nèi)部控制系統(tǒng)不支持并網(wǎng)接觸器的控制,故須對原有SEG 變流器內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行更換,由禾望提供的核心控制組件替換原來SEG 變流器的A3(SU)、A4(HU)控制器。禾望控制板采用核心控制板+外圍接口板方案,核心控制板采用在現(xiàn)場已經(jīng)過批量驗(yàn)證的HW3000模塊控制板,外圍接口板為兼容SEG 專門設(shè)計(jì),對外接口與SEG 單板對外接口一致。結(jié)構(gòu)兼容、電氣接口兼容,避免現(xiàn)場改造時(shí)大量配電改造導(dǎo)致改造周期長、容易出錯(cuò)等問題。禾望控制組件內(nèi)的單板基于TI 公司的28346DSP 芯片,硬件上具有更高的運(yùn)算速度及可靠性,同時(shí)軟件上通過采用新的控制算法和控制策略,能夠有效的解決SEG 變流器之前存在的電網(wǎng)適應(yīng)性比較差的現(xiàn)象。
在并網(wǎng)斷路器后端增加并網(wǎng)接觸器。SEG 變流器設(shè)計(jì)不合理,使用斷路器作為并網(wǎng)開關(guān),然而斷路器的使用壽命一般只有1萬次左右,斷路器作為主回路保護(hù)器件一般不適宜在動(dòng)作次數(shù)頻繁的場合使用,而接觸器的使用壽命都在五十萬次以上。增加接觸器后并網(wǎng)和脫網(wǎng)的時(shí)候使用接觸器進(jìn)行投切,斷路器只做故障保護(hù)開關(guān)使用,在故障的時(shí)候?qū)⒆兞髌骱碗娋W(wǎng)脫開,避免故障擴(kuò)大,平時(shí)不動(dòng)作,大大減少了斷路器使用次數(shù)。
斷路器的控制電路與改造前保持不變,只是變流器的控制端口在變流器沒有故障情況下保持常閉。并網(wǎng)接觸器只由變流器控制,同時(shí)將并網(wǎng)接觸器狀態(tài)反饋給變流器和主控(圖2)。增加風(fēng)電專用無電池電源模塊,采用風(fēng)電專用無電池電源模塊為并網(wǎng)接觸器線圈提供直流電源。由于風(fēng)電行業(yè)的特殊性,一般的變流器會配備一個(gè)UPS 作為控制系統(tǒng)的備用電源,然而常規(guī)UPS 使用電池作為備用電源,電池普遍存在低溫失效、時(shí)間長了容量下降等缺點(diǎn),一般2年左右就需更換,提高了維護(hù)成本。禾望為風(fēng)電行業(yè)定制的無電池電源模塊由于內(nèi)部采用非電池儲能器件,不存在常規(guī)UPS 存在的電池失效等問題,性能更加可靠穩(wěn)定。
圖2 并網(wǎng)接觸器線路圖
由于風(fēng)機(jī)機(jī)組通常都在人煙稀少的地方,為了增強(qiáng)風(fēng)機(jī)變流器的遠(yuǎn)程監(jiān)控及故障診斷能力,禾望電氣提供Hopeview 遠(yuǎn)程監(jiān)控適配器,能夠輕松的將變流器連接到風(fēng)場的環(huán)網(wǎng)中,在中控室就能查看變流器的運(yùn)行狀態(tài)和故障數(shù)據(jù)。
SEG 變流器的功率模塊采用的是德國西門康公司的SKIIP3系列的IGBT,此IGBT 是西門康公司為SEG 變流器定制的,市面上使用量比較小,采購渠道少、備件困難。此外SEG 變流器的功率模塊采用的是電解電容,電解電容容易存在容值偏差大、受溫度影響大,且壽命比較短等缺點(diǎn)。
禾望電氣的HW3000功率模塊內(nèi)部采用的是日本富士公司的U 系列IGBT,此IGBT 為市面上比較常見的型號,禾望電氣大批量使用,市場表現(xiàn)良好、備件充足。另外禾望電氣的HW3000功率模塊內(nèi)部采用的是金膜電容,性能比電解電容好、使用壽命更長,且HW3000內(nèi)部具有Chopper 組件,只需在軟件上配置一下即可利用Chopper 更加有效的保護(hù)直流母線,減小功率模塊炸機(jī)的可能性。
HW3000功率模塊內(nèi)部直接采用NTC 電阻檢測IGBT 溫度檢測,對于IGBT 溫度可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控,而SEG 功率模塊只是一個(gè)簡單的開關(guān)量檢測IGBT 過溫,相比較而言,HW3000的溫度保護(hù)更加直觀有效。
并網(wǎng)斷路器動(dòng)作次數(shù)對比。改造前SEG 變流器使用斷路器作為并網(wǎng)開關(guān),每次并網(wǎng)脫網(wǎng)都會動(dòng)作。改造后,在斷路器后端增加并網(wǎng)接觸器K1,斷路器僅做故障保護(hù)使用,動(dòng)作次數(shù)極少,大大延長了斷路器的使用壽命以先期改造的兩臺樣機(jī)改造前后(2015年9月~12月和2016年9月~12月)并網(wǎng)開關(guān)動(dòng)作次數(shù)對比(圖3):改造前每臺機(jī)組并網(wǎng)斷路器動(dòng)作次數(shù)300~500次/月(機(jī)械壽命12500次),兩年的動(dòng)作次數(shù)便會超出斷路器使用壽命,導(dǎo)致并網(wǎng)斷路器至少兩年需更換一次。截至改造工作完成3個(gè)月,并網(wǎng)斷路器動(dòng)作次數(shù)明顯減少,平均值為10~20次/月。
圖3 2015年9月~12月和2016年9月~12月并網(wǎng)斷路器動(dòng)作次數(shù)
解決了變頻控制器頻繁損壞的問題。禾望提供的核心控制組件在結(jié)構(gòu)、對外接口等方面完全兼容原來SEG 變流器的A3、A4控制器,可以實(shí)現(xiàn)無縫隙替代。使用的軟件控制策略和算法可保證變流器可靠、穩(wěn)定地運(yùn)行。同時(shí),禾望核心控制組件內(nèi)的單板選用的材料及工藝能夠滿足現(xiàn)場的惡劣運(yùn)行環(huán)境。SEG 變流器控制器在改造前損壞率極高,導(dǎo)致的損失較大。完成改造后,沒有出現(xiàn)過核心控制組件損壞的問題,既節(jié)省了大量的維護(hù)成本又降低了變流器的故障率。
實(shí)現(xiàn)變頻系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控,提高運(yùn)維效率。增加Hopeview 遠(yuǎn)程監(jiān)控適配器后,在風(fēng)場的中控室就可以觀察變流器的實(shí)時(shí)運(yùn)行情況并采集相關(guān)數(shù)據(jù),具備了遠(yuǎn)程診斷功能,大大提高了運(yùn)維效率。
實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵部件國產(chǎn)化,備件成本明顯降低。以5萬千瓦容量的風(fēng)場為基準(zhǔn),改造前每年平均消耗成本和采用國產(chǎn)化產(chǎn)品替代費(fèi)用價(jià)格對照如表2??梢钥闯觯琒EG 變頻系統(tǒng)單套為59萬元,禾望產(chǎn)品為25.4萬元,國產(chǎn)化產(chǎn)品性價(jià)比較高。
表2 價(jià)格對照表
2016年9月后,國華河北分公司在該風(fēng)電場158臺1.25MW 風(fēng)機(jī)開展了變流系統(tǒng)改造工作,目前機(jī)組變流系統(tǒng)故障率明顯下降,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)5年故障次數(shù)和故障時(shí)間的“雙降”目標(biāo),發(fā)電量逐年增加。該風(fēng)電場在2016年9月開始對該1.25MW 機(jī)組變流系統(tǒng)改造升級后,機(jī)組變流系統(tǒng)故障下降明顯,間接增加了機(jī)組的發(fā)電時(shí)間,發(fā)電量有所提升,根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),每年電量提升近1600萬度。
功率模塊國產(chǎn)化替代可以廣泛推廣,HW3000模塊與原SEG 功率模塊在結(jié)構(gòu)上完全兼容,電氣對外接口也完全一致,可以直接替換;可解決備品備件采購及售后服務(wù)難題,降低備件采購成本,提升變頻器的環(huán)境適應(yīng)能力,減少變頻器的故障率,特別顯著改進(jìn)了對弱差電網(wǎng)的適應(yīng)性。