衛(wèi)志敏
(山西汾西礦業(yè)集團正新煤焦有限責任公司, 山西 沁源 046500)
煤層自燃是礦井煤炭回采面臨的主要災害類型之一,煤層自燃不會產(chǎn)生有毒有害氣體,嚴重時甚至伴隨瓦斯、煤塵爆炸等災害,威脅井下作業(yè)人員安全[1-2]。隨著礦井綜合機械化設備的應用推廣,采面推進速度不斷增加、采空區(qū)內(nèi)遺煤量有所減少,因此采面正?;夭蓵r采空區(qū)內(nèi)遺煤自燃風險相對較低。但是在綜采設備回撤期間,由于生產(chǎn)停滯,采空區(qū)內(nèi)遺煤在漏風作用下會持續(xù)氧化,從而自燃風險較高[3-7]。因此,在綜采工作面設備回撤期間采取針對性措施對采空區(qū)遺煤自燃進行防治可在一定程度上提高綜采設備回撤安全保障能力。文中以山西某礦9605 超長綜采工作面為工程實例,對綜采設備回撤期間采取的采空區(qū)遺煤自燃防控技術進行探討,以期為其他礦井類似情況下的采空區(qū)遺煤防滅火工作開展提供經(jīng)驗借鑒。
9605 綜采工作面回采的9#煤層埋深平均530 m,煤層厚度平均為2.68 m,為自燃發(fā)火煤層(自燃發(fā)火期介于33~120 d),采面回采過程中揭露有24 條斷層,受地質構造影響,采空區(qū)內(nèi)遺留一定的煤炭,現(xiàn)場統(tǒng)計得到9605 工作面煤炭綜合采收率為85%。工作面設計走向1 320 m、傾斜長度為328 m,采面屬于超長綜采工作面,采用傳統(tǒng)的U 型通風方式,推進速度平均4.8 m/d。正常情況下采面供風量為680 m3/min,采空區(qū)內(nèi)漏風量平均38 m3/min。通過對采空區(qū)內(nèi)氧氣濃度進行測定,初步判定采空區(qū)內(nèi)散熱帶、氧化帶以及窒息帶寬度分別為采空區(qū)后方0~28 m、28~57 m、57 m 以內(nèi)。
采面推進至停采線后,受到進風巷側漏風、工作面內(nèi)液壓支架數(shù)量多、設備回撤周期長等因素綜合影響,采空區(qū)內(nèi)遺煤自燃發(fā)火危險性顯著增加,給液壓支架回撤帶來顯著的安全威脅。
截止到2020 年6 月21 日,9605 綜采工作面已停采接近20 d,期間共回撤10 臺液壓支架,其中還剩余217 架,為了確保液壓支架安全回撤,提出采用束管監(jiān)測對采空區(qū)氣體成分進行探測,并通過堵漏、降溫等綜合措施進行采空區(qū)遺煤自燃發(fā)火治理。
在9605 綜采工作面停采后即安排專業(yè)人員對工作面進風、回風隅角以及回風流中氣體成分進分析,當發(fā)現(xiàn)氣體成分存在異常時則及時采取治理措施。將束管監(jiān)測系統(tǒng)引入到采空區(qū)氣體成分測定中,每天循環(huán)測定一次,并做好記錄,當發(fā)現(xiàn)異常及時上報并預計預案采取治理措施。
在液壓支架頂梁后鋪設風筒布減少采空區(qū)內(nèi)漏風量。在與停采線相距20 m 位置處,在液壓支架頂梁上鋪設風筒布、鋼絲網(wǎng)等減少漏風。在現(xiàn)場使用的風筒布規(guī)格為330 m×21 m,在末采期間通過風筒布將回撤空間與采空區(qū)間相隔離,可起到有效降低采空區(qū)漏風率目的。具體在液壓支架上風筒布鋪設情況見下頁圖1 所示。
圖1 液壓支架上風筒布鋪設示意圖
1)使用液態(tài)二氧化碳降低采空區(qū)溫度。通過注入管路向采空區(qū)后方灌注液態(tài)二氧化碳,液態(tài)二氧化碳由液態(tài)向氣態(tài)變相過程中會吸收大量的熱量,從而迅速降低采空區(qū)內(nèi)溫度,同時二氧化碳變相過程中體積會膨脹560 倍,顯著降低采空區(qū)內(nèi)氧氣濃度,從而使得原本屬于氧化帶的空間過渡到窒息帶。具體在采空區(qū)內(nèi)灌注液態(tài)二氧化碳裝置包括有CPW-20 型氣罐、罐體、平板車以及控制閥等構成,通過采面進風、回風巷頂板預留的措施孔、灌漿管路等向采空區(qū)內(nèi)灌注液態(tài)二氧化碳。
2)采空區(qū)灌漿。向采空區(qū)內(nèi)灌注的防滅火漿液包括主要為MEA 防火劑,具體MEA-1 防火滅劑、水、阻化劑等按照一定配比組成的膠體,具有保水性好、耐高溫以及密閉性強等優(yōu)點,可提高采空區(qū)內(nèi)阻燃效果。使用注漿泵通過預留的措施孔向采空區(qū)內(nèi)灌注MEA 防火劑,并優(yōu)先在采面133 號—168 號液壓支架頂板上灌注,終孔位置應在采空區(qū)遺煤較多位置。具體灌漿可依據(jù)現(xiàn)場實際情況確定,并調(diào)整灌漿孔施工參數(shù)、數(shù)量。
在9605 綜采工作面設備回撤期間,通過漏風點封堵、采空區(qū)注液態(tài)二氧化碳、灌注MEA 防火劑等措施后,采空區(qū)內(nèi)自燃發(fā)火標志性氣體濃度(質量分數(shù))得以明顯降低,最終穩(wěn)定到36×10-6;在回撤空間內(nèi)未再監(jiān)測到CO。表明,通過采取針對性的采空區(qū)遺煤自燃防控技術后,架后采空區(qū)迅速由氧化帶進入到窒息帶,遺煤自燃問題基本得以控制。具體在液壓支架后方布置的各個測點獲取到的CO 濃度(質量分數(shù))變化情況見圖2 所示。
圖2 測點獲取到的CO 濃度(體積分數(shù))變化情況
9605 綜采工作面開采的9#煤層具有自燃發(fā)火危險性,由于斜長達到328m,液壓支架回撤耗時較長,加之開采過程中受地質構造影響采空區(qū)內(nèi)遺煤量較大,從而使得綜采工作面在設備回撤期間采空區(qū)遺煤存在一定的自燃威脅。
依據(jù)工作面實際情況,從監(jiān)測監(jiān)控、減少漏風、降低采空區(qū)內(nèi)溫度以及氧氣濃度等方式進行遺煤自燃防控,具體措施為:在工作面液壓支架后方鋪設風筒布,將液壓支架回撤空間與采空區(qū)間隔開,從而減少采空區(qū)漏風量;通過預留的措施孔向采空區(qū)內(nèi)灌注液態(tài)二氧化碳,通過二氧化碳變相降低采空區(qū)內(nèi)溫度以及氧氣濃度;在遺煤量較多區(qū)域灌注MEA 防火劑,避免遺煤自燃。
現(xiàn)場應用后,采空區(qū)內(nèi)一氧化碳濃度最終控制在36×10-6以內(nèi),綜采設備回撤過程中基本作業(yè)空間內(nèi)基本探測不到一氧化碳,現(xiàn)場取得較好的采空區(qū)遺煤自燃防控效果。