羅偉 李大偉 向良煒 陳同驍 余建生
(1、中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452 2、中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459)
渤中34-9 油田東營組沙河街火成巖發(fā)育,主要巖性為玄武巖、安山巖、沉凝灰?guī)r等。一是火山巖多期次沉積作用形成的弱面結(jié)構(gòu),地層承壓能力較同期正常地層壓力較小,二是天然微斷層和裂縫等地質(zhì)構(gòu)造作用形成弱面結(jié)構(gòu)導(dǎo)致裂縫段發(fā)育造成井漏[1-2]。地層孔隙壓力和破裂壓力窗口密度窄,循環(huán)當(dāng)量鉆井液密度(Equivalent Circulating Density ,簡稱ECD)接近地層破裂壓力,超過地層閉合鉆井液密度當(dāng)量,就會形成地層呼吸效應(yīng),即正常鉆進或循環(huán)會發(fā)生井下漏失,停泵后鉆井液回吐形同溢流[3]。
M 井是一口目的層為沙河街的常規(guī)定向井,設(shè)計井深4283m,最大井斜48°,設(shè)計為三開井身結(jié)構(gòu)。一開φ406mm井眼鉆進至中完井深800m,二開φ311mm 井眼鉆進至中完井深3212m。一開及二開作業(yè)順利,未發(fā)生井漏,見圖1。
圖1 M 井實際井身結(jié)構(gòu)圖
三開φ215.9mm 使用鉆具組合為8-1/2''PDC-Bit+6-3/4''PDM(1.15°)+6-1/2''F/V+6-3/4''Neoscope+ 6-3/4''Telescope+6-3/4''NMDC+6-1/2''JAR(液壓)+5''HWDP×13+5''DP×9+ 6-3/4''水力振蕩器。鉆進至3270m,發(fā)生失返性漏失,起鉆至套管鞋,監(jiān)測靜止漏失11m3/h。下鉆至3198m,替入堵漏漿8m3,頂替到位,堵漏漿配方為SZDL 1.0t+SEAL 1.0t+BLN1 1.0t,逐步提高排量至1000L/min,監(jiān)測循環(huán)漏速12m3/h。
繼續(xù)三開鉆進至3316m,發(fā)生失返性漏失,堵漏作業(yè)。起鉆,更換簡易鉆具,鉆具組合為8-1/2''PDC-Bit+X/0(雙母浮閥)+6-1/2''DC+8''STB+6-1/2''DC×3+6-1/2''(F/J+JAR)+5''HWDP×13。下鉆至井底,繼續(xù)三開鉆進至3376m,發(fā)生失返性漏失,鉆進期間漏速由8m3/h 逐漸增大至16m3/h。替入堵漏漿8m3,頂替到位,堵漏漿配方為SZDL 1.0t+SEAL 1.0t+BLN1 1.0t。
繼續(xù)三開鉆進至3378m,漏速逐漸增大至30m3/h。短起鉆至套管鞋,堵漏作業(yè),堵漏漿配方為SEAL 1.0t+BLN1 1.0t+BLN2 1.0t+BLN3 0.5t。漏速減小至10m3/h,繼續(xù)三開鉆進至3389m,機械鉆速持續(xù)只有1~2m/h,起鉆檢查鉆具,鉆頭3 個流道泥包,4 個水眼堵塞,見圖2-3。
圖2 M 井第一次鉆頭泥包照片
圖3 M 井第二次鉆頭泥包照片
更換鉆頭,下鉆至井底,三開鉆進至3392m,機械鉆速仍只有1~2m/h,漏速為4m3/h,起鉆檢查鉆具,鉆頭3 個流道泥包,3 個水眼堵塞,底部鉆具內(nèi)有大量堵漏材料,鉆井液泵和循環(huán)管線內(nèi)殘留較多堵漏材料,導(dǎo)致鉆井液泵上水差,泵效較低。
后續(xù)鉆進期間漏速在16~36m3/h,鉆井液殆盡則起鉆至等待配漿,然后繼續(xù)鉆進,重復(fù)交替,最終三開鉆進至完鉆井深4027m,三開累計使用鉆具10 趟,鉆頭泥包4 次,累計漏失鉆井液2100m3。每次接卸立柱期間,井口返出流量如同溢流,停泵后返出流量比正常鉆進流量更大,持續(xù)十分鐘后呈衰減趨勢。
火成巖地層呼吸效應(yīng)必然會伴隨著不同程度的井漏,8.5寸井眼漏速在15~40 方/小時,依據(jù)海洋鉆井手冊及漏速進行分類屬于中-大漏[4]?;鸪蓭r地層漏失通道不是一個單一的點或多個點,而是長達數(shù)百米的火成巖井段均發(fā)生漏失,由于地層回吐,堵漏材料很難形成架構(gòu)提高地層承壓能力,不建議進行堵漏作業(yè),采取起鉆靜止-強行鉆進的思路[5]。根據(jù)與M 井類似的出現(xiàn)地層呼吸效應(yīng)的4 口井的鉆井作業(yè)經(jīng)驗,形成了針對性的處理措施,同類型的井鉆井工期從27.41天縮短至5.2 天,作業(yè)時效大幅度提升。
井漏會導(dǎo)致排量收受到限制,要選擇防泥包鉆頭,優(yōu)化鉆頭井底流場,提高齒面流速,加強鉆頭自清潔能力,增加排屑槽面積。選擇低排量驅(qū)動的馬達鉆具,馬達彎角選擇單彎1.15 度,使用4 瓣φ209mm 的扶正套馬達鉆具,穩(wěn)斜效果和擴眼率良好。其次選擇小排量驅(qū)動的隨鉆測井工具,滿足井眼軌跡的測量和測井資料的收集,同時考慮堵漏材料的粒徑對井下儀器的影響。
如果已經(jīng)中靶且達到鉆探目的,井漏速度沒有明顯減緩趨勢,可以更換簡易鉆具。使用簡易鉆具鉆進速度雖然較慢,但鉆進過程中可以根據(jù)作業(yè)情況隨時進行堵漏作業(yè),堵漏配方中可以加入較大尺寸的堵漏材料,且井下工具相對正常的馬達隨鉆測井鉆具更低,埋沒成本較小。
排量越大循環(huán)當(dāng)量密度越大,井下漏速越大,見表1。Φ215.9mm 井段正常地層排量通常在1800~2100 升/分鐘,但為減小井下漏速,不影響井眼清潔度,預(yù)防鉆頭泥包,排量選擇1200m~1500 升/分鐘,排量小于1200 升/分鐘,鉆頭發(fā)生泥包概率大幅度提高。由于排量相對較小,鉆壓不宜過大,一般選擇3~5 噸。
表1 M 井8.5 寸井段不同鉆井參數(shù)漏速對應(yīng)表
渤中34-9 油田東營組火山巖段地層孔隙壓力為1.03~1.12g/cm3,坍塌壓力系數(shù)達1.33g/cm3,漏失壓力系數(shù)為1.43g/cm3[2]。渤中34-9 油田東營組正常使用的鉆井液密度為1.37~1.42/cm3,為降低井筒靜液柱壓力減小漏速,將鉆井液比重控制在1.34~1.36g/cm3。監(jiān)測井口回吐的鉆井液比重1.22~1.30g/cm3,回吐的地層流體比重低于1.22g/cm3,見圖4。
圖4 M 井φ215.9mm 井段返出口鉆井液密度變化曲線
當(dāng)ECD 超過1.46g/cm3時,漏速明顯增大。地層回吐以后,鉆井液密度降低,ECD 降低至1.44g/cm3漏速有所減緩,鉆進過程中可以通過ECD 調(diào)整鉆井液性能。為防止井壁坍塌,入口鉆井液密度不低于1.36g/cm3。停泵接立柱期間井口回吐鉆井液導(dǎo)致鉆井液密度不均勻,靜液柱當(dāng)量密度為1.32g/cm3。
井漏較為嚴(yán)重,配制鉆井液工作量巨大,但是必須保證鉆井液的基本性能,鉆井液要有一定的粘度和切粒,鉆井液的懸浮性足夠懸浮重晶石,否則重晶石容易沉淀,堵塞鉆具。
鉆井液密度越高漏失速度越大,可以根據(jù)地層的坍塌壓力逐步降低鉆井液比重,尋找更加合適的鉆井液比重。已作業(yè)4 口井靜液柱當(dāng)量密度雖然略低于坍塌壓力系數(shù),但是起下鉆過程中井眼極其順暢,沒有坍塌跡象。
火成巖地層呼吸效應(yīng)導(dǎo)致的井漏是鉆遇火山通道附近,地層微裂縫發(fā)育,地層承壓能力較弱導(dǎo)致的,井漏以后嘗試過多次不同粒徑堵漏材料的堵漏作業(yè),收效甚微。堵漏作業(yè)帶來的副作用很大,大顆粒的堵漏材料容易沉積在泥漿泵和循環(huán)管線,導(dǎo)致泥漿泵上水較差,清理循環(huán)管線和泥漿泵浪費大量時間。堵漏材料在井筒里,不但不能堵塞漏失通道,返而容易造成鉆頭水眼堵塞和鉆具堵塞,導(dǎo)致頻繁更換鉆具。
渤海油田常用的堵漏材料主要成分為硬質(zhì)果殼、云母、蛭石,粒徑在1~10mm,堵漏材料與火成巖微裂縫配伍性不強,不能迅速膨脹,無法提高地層承壓能力。堵漏作業(yè)中,堵漏漿漏失過程中,漏速無明顯減小趨勢。
在φ215.9mm 井段鉆進過程中,漏速忽大忽小,大致規(guī)律總結(jié)為,相同的鉆井參數(shù),鉆遇沉積松散的火成巖或砂巖機械鉆速加快,漏速很快很加大,鉆遇泥巖機械鉆速變慢,漏速會有所減小。后續(xù)作業(yè)中,建議嘗試能夠提高地層壓力的堵漏方法,不建議采取常規(guī)堵漏方式。如平臺配漿速度能跟上漏失速度,建議強行鉆進,見表2。
表2 渤海油田常用堵漏材料參數(shù)表
地層呼吸效應(yīng)引起井口溢流,這種溢流現(xiàn)象和傳統(tǒng)的溢流現(xiàn)象有分別。傳統(tǒng)溢流發(fā)展趨勢是井涌、井噴、井噴失控。地層呼吸效應(yīng)導(dǎo)致的溢流是停泵后即發(fā)生溢流,溢流量呈衰減趨勢,溢流量30~40m3,見圖5。如何區(qū)分兩種溢流,非常關(guān)鍵。通常情況下,發(fā)現(xiàn)溢流關(guān)防噴器檢查,如果是地層呼吸效應(yīng)導(dǎo)致的溢流,讀取到的立壓和套壓幾乎為零,另外一種則有一定的立壓和套壓,需要組織壓井作業(yè)。
圖5 A 井8.5 寸井段循環(huán)池鉆井液體系變化曲線
地層呼吸回吐的地層流密度較低,監(jiān)測到的出口鉆井液最低密度小于于1.22g/cm3,井筒靜液柱壓力迅速降低無法平衡油氣層壓力,導(dǎo)致油氣層流體進入井筒,井控風(fēng)險增加。作業(yè)過程中不能對地層呼吸效應(yīng)習(xí)以為常從而忽視井控風(fēng)險。鉆進過程中要監(jiān)測好鉆井液出口密度和氣全量,特殊情況下加密監(jiān)測。根據(jù)返出鉆井液密度和返出時間計算井筒靜液柱壓力,提高入口鉆井液密度。
決定起鉆下套管前,建議裸眼段倒劃眼起鉆減少地層流體侵入量,套管內(nèi)長起前泵入重漿塞等方式保持井筒靜液柱壓力過平衡地層壓力,最佳狀態(tài)漏速控制在5 方/小時,起鉆過程中連續(xù)灌漿,做好監(jiān)測。
選擇低密度1.5g/cm3及以下的水鉆井液密度,在水鉆井液稠化時間范圍內(nèi),通過降低固井排量,加入堵漏纖維等措施盡可能降低固井過程中井底循環(huán)當(dāng)量密度。固井期間監(jiān)測計量好水鉆井液泵入量和返出量,返算水鉆井液封固井段。及時檢測固井質(zhì)量,若沒有有效封固油氣層,則采取射孔擠水泥等補救措施[6-7]。
4.1 確定是地層呼吸效應(yīng)導(dǎo)致井漏,不建議進行堵漏作業(yè),因為不斷揭開的新地層均可能發(fā)生漏失,堵漏作業(yè)導(dǎo)致鉆井循環(huán)系統(tǒng)及鉆具堵塞,堵漏效果甚微,得不償失。
4.2 強行鉆進所需鉆井液量極大,預(yù)留起鉆所需鉆井液(根據(jù)最小排量且無返出計算起鉆至套管鞋所需鉆井液量)。起鉆至套管鞋處靜止等待配漿,4~8 小時靜止時間,地層自然愈合,繼續(xù)鉆進初期漏速會減小,隨著新地層的揭開漏速逐漸變大。
4.3 作業(yè)過程中做好井控工作,在保證井壁穩(wěn)定的前提下逐步探索合理的鉆井液比重,減小漏速。比重越高,漏速越大,回吐更猛,比重下降更快,形成惡性循環(huán)。