丁良忠,代宗,賀志青
(金川集團(tuán)股份有限公司, 甘肅 金昌 737100)
鎳和銅金屬被廣泛的應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)中,尤其在全球氣候變暖的環(huán)境下,國(guó)內(nèi)外都在推動(dòng)清潔能源使用,而鎳和銅是三元電池和新能源汽車所必需的金屬,可以預(yù)見未來對(duì)鎳和銅需求會(huì)更大[1-2]。我國(guó)鎳礦石以硫化鎳礦石為主,金川硫化銅鎳礦是國(guó)內(nèi)最大的硫化銅鎳礦床[3]。隨著金川公司的發(fā)展,選礦廠現(xiàn)礦石年處理量已經(jīng)步入1000萬t,為降低成本、提高生產(chǎn)指標(biāo),近年來選礦廠采取了一系列的措施,并取得了良好的效果[4-7]。但由于原礦性質(zhì)復(fù)雜、氧化鎂含量高等原因,選礦廠某系統(tǒng)現(xiàn)有的工藝流程已不能保證精礦質(zhì)量和回收率。因此,工藝技術(shù)改造迫在眉睫。
該系統(tǒng)處理的硫化銅鎳礦由兩部分組成,一部分金屬品位較高,另一部分金屬品位較低。兩部分中的鎳礦物主要以鎳黃鐵礦、紫硫鎳礦為主,銅礦物主要以黃銅礦、方黃銅為主。其他金屬礦物主要包括黃鐵礦、磁黃鐵礦、磁鐵礦和菱鐵礦等。非金屬礦物主要為蛇紋石、橄欖石、綠泥石、角閃石及古銅輝石等。低品位礦石多組分分析結(jié)果見表1,礦石中鎳和銅的物相見表2、3;高品位礦石多組分分析結(jié)果見表4,礦石中鎳和銅的物相見表5、6。
表1 低品位礦石多組分分析結(jié)果/%Table 1 Multi component analysis results of low grade ore
表2 低品位礦石鎳化學(xué)物相Table 2 Chemical phases of nickel in low grade ores
表3 低品位礦石銅化學(xué)物相Table 3 Chemical phases of copper in low grade ores
表4 高品位礦石多組分分析結(jié)果/%Table 4 Multi component analysis results of high grade ore
表5 高品位礦石鎳化學(xué)物相Table 5 Chemical phases of nickel in high grade ores
表6 高品位礦石銅化學(xué)物相Table 6 Chemical phases of copper in high grade ores
根據(jù)以上原礦性質(zhì)分析可知,該銅鎳礦為硫化銅鎳礦,且高品位礦石中墨銅礦含量較高,對(duì)銅的回收不利。
該礦石處理方式為兩段磨浮流程,礦石一段磨礦后經(jīng)一粗兩精獲得高品位精礦,粗選尾礦與一段一次精選尾礦進(jìn)行二段磨礦,經(jīng)一粗三精兩掃獲得低品位精礦和最終尾礦。采用階磨階選可以減少礦石過粉碎,有效地降低精礦中的雜質(zhì)含量,提升精礦品質(zhì)。其工藝流程和藥劑制度見圖1。生產(chǎn)實(shí)踐表明,在圖1所示工藝流程和藥劑制度下,二段二次精選作業(yè)長(zhǎng)期冒礦,浮選系統(tǒng)不穩(wěn)定。2020年2~5月生產(chǎn)指標(biāo)見表7。
圖1 改造前工藝流程Fig.1 Technological process before transformation
由表7可知,系統(tǒng)存在問題為:①高精中氧化鎂含量高于7%,高于冶煉要求的6.8%,導(dǎo)致精礦品質(zhì)低,不能滿足冶煉需求;②尾礦中金屬品位高,金屬回收率低。以上兩個(gè)問題,嚴(yán)重影響選廠經(jīng)濟(jì)效益。因此,進(jìn)行指標(biāo)優(yōu)化迫在眉睫。
表7 工藝改造前生產(chǎn)指標(biāo)Table 7 Production index before process transformation
為了查明原因、解決問題,主要從抑制劑和工藝流程兩方面進(jìn)行了考察,但抑制劑的小型實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)沒能取得理想指標(biāo)。因此進(jìn)行了工藝流程考察,以期提高精礦品質(zhì)和回收率。
針對(duì)高精氧化鎂嚴(yán)重超標(biāo)問題,對(duì)一段二次精選作業(yè)進(jìn)行取樣分析。一段二次精選配置7臺(tái)浮選機(jī),對(duì)每臺(tái)浮選機(jī)泡沫逐臺(tái)取樣,分析每臺(tái)浮選機(jī)精礦的金屬品位和氧化鎂含量,完成局部流程考察。取樣工作進(jìn)行三天,取樣三次,分析結(jié)果見表8。
由表8可知,一段二次精選后三臺(tái)浮選機(jī)產(chǎn)出精礦氧化鎂含量高,基本都超過6.8%,甚至第二次取樣分析最后一臺(tái)浮選機(jī)產(chǎn)出精礦氧化鎂含量達(dá)到了20.22%。這表明最后三臺(tái)浮選機(jī)產(chǎn)出精礦是導(dǎo)致高精氧化鎂含量的重要原因。
表8 一段二次精選作業(yè)分析結(jié)果Table 8 Analysis results of secondary cleaning operation in Section one
以上數(shù)據(jù)和分析表明一段二次精選流程長(zhǎng)、浮選時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致高精氧化鎂嚴(yán)重超標(biāo)。
針對(duì)尾礦金屬含量高,金屬回收率低的問題,對(duì)二段精選作業(yè)進(jìn)行局部流程考察。二段精選為三次精選作業(yè),其中二段二次精選作業(yè)配備5臺(tái)浮選機(jī),二段三次浮選機(jī)配備3臺(tái)浮選機(jī),二段二次精選的泡沫通過吸漿管自吸給入二段三次精選第一臺(tái)浮選機(jī)。對(duì)二段二次精選和三次精選進(jìn)行流程考察分析,取樣工作進(jìn)行三天,取樣三次,化驗(yàn)結(jié)果見表9。
由表9可知,除了第二次采樣低精鎳品位較低,其他兩次鎳品位都大于5.2%,第一次低精鎳品位達(dá)到了6.85%。經(jīng)過操作控制,二段二次產(chǎn)出精礦已可以滿足冶煉需求,三次精選作業(yè)雖然提高了精礦品位,但導(dǎo)致更多金屬進(jìn)入中礦循環(huán),不利于提高回收率。在生產(chǎn)過程中由于二段二次精選的泡沫產(chǎn)量較大,導(dǎo)致二段三次精選吸漿式浮選機(jī)吸漿能力不足,造成二段二次精選作業(yè)長(zhǎng)期冒礦。以上問題導(dǎo)致浮選流程不穩(wěn)定、較多金屬進(jìn)入中礦循環(huán),是尾礦中金屬損失大、金屬回收率偏低的主要原因。
表9 二段精選作業(yè)分析結(jié)果Table 9 Analysis results of second stage cleaning operation
根據(jù)原礦性質(zhì)可知,原礦中氧化鎂含量較高。對(duì)一段二次精選作業(yè)進(jìn)行分析可知,一段二次精選流程較長(zhǎng),浮選時(shí)間較長(zhǎng),導(dǎo)致高精氧化鎂居高不下。對(duì)二段精選作業(yè)分析可知,二段采用兩次精選便可得到滿足冶煉要求的低品位精礦,三次精選加長(zhǎng)了浮選流程,導(dǎo)致更多金屬進(jìn)入中礦循環(huán),且三次精選吸漿式浮選機(jī)吸漿能力不足,導(dǎo)致浮選系統(tǒng)不穩(wěn)定,不利于提高回收率。
根據(jù)表8、9數(shù)據(jù)所得分析結(jié)果,提出了以下技術(shù)改造方案:①將一段二次精選由7臺(tái)浮選機(jī)配置改為4臺(tái)浮選機(jī)配置,后3臺(tái)作為精掃選,精掃選精礦返回一段二次精選,精掃選尾礦返回一段一次精選,縮短浮選流程和浮選時(shí)間,降低高精氧化鎂含量;②將二段二次精選和二段三次精選合并,拆除二段三次精選吸漿管,將二段二次作業(yè)浮選機(jī)增加至8臺(tái),使二段精選作業(yè)由三次精選改為兩次精選,減少進(jìn)入中礦的金屬,提高回收率。技術(shù)改造后的工藝流程見圖2. 2020年6~7月份生產(chǎn)指標(biāo)見表10。工藝改造后部分生產(chǎn)指標(biāo)見圖3。
圖2 改造后工藝流程Fig.2 Technological process after transformation
圖3 部分生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)Fig.3 Statistics of some production indexes
由圖3、表10可知,經(jīng)過技術(shù)改造后,高精氧化鎂保持在6.8%以下,尾礦中鎳品位降至0.18%以下,銅品位降至0.28%以下,鎳回收率提高至87%以上,銅回收率提高至79%左右,并徹底解決二段二次精選作業(yè)冒礦的問題。相比工藝改造之前,浮選系統(tǒng)更加穩(wěn)定,生產(chǎn)指標(biāo)有了較大幅度提高,完成了指標(biāo)要求,提高了金屬回收率。
表10 工藝改造后生產(chǎn)指標(biāo)Table 10 Production index after process transformation
以上分析表明,工藝改造后流程的優(yōu)點(diǎn)在于:①使浮選系統(tǒng)更加流暢,有利于生產(chǎn)指標(biāo)的穩(wěn)定;②降低了高精氧化鎂含量,滿足了冶煉需求;③提高了金屬回收率,減少了尾礦中金屬的損失。因此,此次工藝技術(shù)改造達(dá)到了目標(biāo)要求,為選廠帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,亦可為同類型硫化銅鎳礦選礦技術(shù)改造提供一定的借鑒。
(1)采用原始工藝流程,由于原礦氧化鎂含量高,一段二次精選流程長(zhǎng)、浮選時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致高精氧化鎂超標(biāo);二段精選次數(shù)多,較多金屬進(jìn)入中礦循環(huán);二段二次精選作業(yè)長(zhǎng)期冒礦,系統(tǒng)不穩(wěn)定,導(dǎo)致尾礦金屬品位高、回收率低。
(2)采用改造后工藝流程,對(duì)一段二次精選浮選機(jī)重新配置,縮短浮選流程,減少浮選時(shí)間,高精氧化鎂含量小于6.8%;將二段二次精選與二段三次精選合并,減少二段精選次數(shù),鎳回收率提高至87%以上,銅回收率提高至79%左右。工藝改造后,浮選系統(tǒng)穩(wěn)定,精礦品質(zhì)和金屬回收率都有較大提高。
(3)未來仍要加強(qiáng)原礦工藝礦物學(xué)研究、新藥劑研發(fā)和新工藝的探索,不斷優(yōu)化、提高生產(chǎn)指標(biāo),做到應(yīng)收盡收,進(jìn)一步提高選廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。