石松濤, 劉金成
(1. 石家莊正元塔器設備有限公司, 河北石家莊 052165;2. 河北陽煤正元化工集團有限公司, 河北石家莊 050061)
循環(huán)流化床鍋爐特有的返料裝置,是推動氣固分離裝置分離下來的高溫物料重新返回爐膛的源動力,對自平衡回料裝置對應的分離器料腿下方落灰側和回料斜腿側2個區(qū)域的循環(huán)物料分別起到疏松和流化的作用[1]。返料系統(tǒng)是鍋爐循環(huán)燃燒系統(tǒng)中的重要組成部分,對循環(huán)流化床鍋爐系統(tǒng)的穩(wěn)定運行具有重要意義。對返料系統(tǒng)的主要要求有:(1) 維持物料的穩(wěn)定流動;(2) 避免竄氣;(3) 物料流量可控[2]。
目前,大型循環(huán)流化床鍋爐通常配置2~3臺返料風機,處于1開1備或2開1備的狀態(tài),若有多臺循環(huán)流化床鍋爐時,則返料風機數(shù)量較多。當鍋爐正常運行時,如果返料風機發(fā)生故障,而備機開啟不及時,有可能會造成嚴重的后果,導致事故發(fā)生[3]。2010年1月,某廠鍋爐返料風機電機燒毀,返料風終止,鍋爐床料結焦,導致被迫停爐。2010年8月,某廠運行中的返料風機發(fā)生故障造成返料風中斷,備用風機未及時正常啟動,2 min內造成鍋爐床溫迅速上升,經調整失敗后緊急停爐,發(fā)現(xiàn)爐膛床料40%嚴重結焦。
河北陽煤正元化工集團有限公司(簡稱正元集團)下屬子公司河北正元氫能科技有限公司(簡稱正元氫能)年產60萬t合成氨、80萬t尿素裝置配備3臺260 t/h循環(huán)流化床鍋爐,返料裝置為U形返料器,由鋼外殼與耐火材料襯里組成,耐火材料分內、外2層結構,內層為高強度耐磨澆注料,外層為保溫澆注料。返料器內的松動風與返料風采用高壓冷風,由56只小風帽送入,返料風大,松動風小,并采用分風室送風。
若按常規(guī)設計,返料風機采用1開1備的常規(guī)配置,3臺循環(huán)流化床鍋爐則需要配置6臺返料風機(見圖1)。
圖1 常規(guī)返料風機配置
當鍋爐正常運行時,有3臺返料風機作為備機,增加了設備的一次性投資;而且由于各鍋爐的返料風機沒有集中布置,在日常生產運行中設備管理不便,為鍋爐長周期、安全、穩(wěn)定運行增加了隱患。
正元集團組織相關技術人員針對返料風系統(tǒng)進行考察調研,并與鍋爐廠家進行技術交流,多次組織內部專家及相關部門召開技術討論會,最終確定了鍋爐返料風系統(tǒng)的聯(lián)合供風方案,并申請了國家專利,該專利于2020年1月17日獲得授權[4]。將鍋爐返料風機聯(lián)合配置,返料風風管采用總管制,并在返料風管上安裝壓力監(jiān)測裝置。在鍋爐正常運行時,其中1臺開啟的變頻返料風機作為調節(jié)風機,確保返料風總管上壓力的穩(wěn)定。
該方案由正元氫能具體組織實施,于2014年10月一次試車成功,達到了設計指標,工藝運行穩(wěn)定。
聯(lián)合配置的各返料風機的返料風統(tǒng)一匯總至返料風總管,總管中穩(wěn)定的返料風通過各循環(huán)流化床的流量調節(jié)裝置后進入各鍋爐的返料器。返料風系統(tǒng)工藝優(yōu)化方案流程見圖2。
1—循環(huán)流化床鍋爐; 2—返料風機; 3—返料風總管; 4—壓力監(jiān)測裝置; 5—流量調節(jié)裝置; 6—流量監(jiān)測裝置。圖2 返料風系統(tǒng)工藝優(yōu)化方案流程
返料風系統(tǒng)投運后工藝指標穩(wěn)定,系統(tǒng)運行正常,主要指標情況見表1。
表1 返料風系統(tǒng)主要運行指標
(1) 減少了備機數(shù)量,降低裝置一次性投資。
(2) 只有1臺調節(jié)風機,總管壓力穩(wěn)定,鍋爐運行安全、穩(wěn)定。
(3) 返料風機聯(lián)合配置,啟停方便,避免倒備機或單臺風機意外停運時因開啟不及時而出現(xiàn)鍋爐停車事故。
(4) 返料器的返料風和松動風均可調節(jié),不會導致羅茨風機憋壓跳閘,返料風帽磨損減小,返料循環(huán)穩(wěn)定性提高。
與常規(guī)的鍋爐返料風機配置方式比較,該方案可節(jié)省返料風機的備機數(shù)量,節(jié)省裝置一次性投資。以正元氫能3臺循環(huán)流化床鍋爐為例,常規(guī)設計每臺鍋爐需配置2臺返料風機,1開1備,共計6臺,而優(yōu)化方案只需配置4臺返料風機。每臺返料風機單價29.92萬元(含電機),則節(jié)約設備一次性投資59.84萬元。
由于減少了返料風機數(shù)量,相應減少了土建投資約18.02萬元、電氣儀表材料費用約14.9萬元、工藝管道和管件等附屬設施投資約3.0萬元,配套設施合計節(jié)約投資35.92萬元。
綜上,該方案節(jié)約裝置一次性投資總計為95.76萬元。
該優(yōu)化方案將返料風風機聯(lián)合配置,節(jié)約了裝置一次性投資95.76萬元,經濟效益良好。該優(yōu)化方案僅用1臺變頻返料風機作為調節(jié)風機,保證返料風總管上壓力穩(wěn)定,確保鍋爐返料系統(tǒng)運行穩(wěn)定;同時,該方案不會出現(xiàn)返料風機故障而引起鍋爐暫時停車的問題,鍋爐運行更加安全;返料風機采用聯(lián)合配置方式,變頻風機自動穩(wěn)壓,避免了每臺返料風機的人工調節(jié),可實現(xiàn)無人值守,減少操作人員的巡檢和操作強度。鍋爐系統(tǒng)運行安全、穩(wěn)定,可操作性強,具有較好的推廣價值。