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        納林廟煤礦二號井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造

        2022-03-28 04:56:56田中華王宗勇
        陜西煤炭 2022年2期
        關(guān)鍵詞:大巷斜井風(fēng)量

        田中華,王宗勇

        (北京天地華泰礦業(yè)管理股份有限公司,北京 100013)

        0 引言

        礦井通風(fēng)的基本任務(wù)就是通過采取安全、可靠、合理、經(jīng)濟的通風(fēng)方法和通風(fēng)方式,向井下各作業(yè)場所連續(xù)不斷地供給新鮮空氣;沖淡、排除有毒有害氣體和礦塵;創(chuàng)造適宜的氣候條件,提供良好的作業(yè)環(huán)境;增強礦井的抗災(zāi)能力[1-4]。由于煤礦現(xiàn)場的復(fù)雜性,導(dǎo)致了通風(fēng)管理的復(fù)雜性,再加上礦井設(shè)計的局限性,導(dǎo)致在礦井生產(chǎn)過程中容易出現(xiàn)通風(fēng)系統(tǒng)復(fù)雜、通風(fēng)阻力過大及系統(tǒng)抗災(zāi)能力不足等問題[5-10]。為了保證礦井安全生產(chǎn),必須定期對礦井通風(fēng)系統(tǒng)進行優(yōu)化改造。

        1 工程背景

        1.1 礦井概況

        納林廟煤礦二號井于2005年建井,最初設(shè)計生產(chǎn)能力為300萬t/a。2006年9月礦井形成完整獨立的通風(fēng)系統(tǒng),2006年10月開始試生產(chǎn),當(dāng)月即達產(chǎn)。現(xiàn)有關(guān)部門對該礦井重新進行礦井生產(chǎn)能力核定,核定生產(chǎn)能力為500萬t/a。全礦井可采煤層為4-1號煤層、4-2號煤層、6-2號煤層?,F(xiàn)礦井有2個開拓采區(qū)和2個生產(chǎn)采區(qū),通風(fēng)方式為中央并列式,礦井通風(fēng)方法為抽出式,主要通風(fēng)機型號為FBCDZNO26/2×315 kW。運行角度+6°,負壓2 300 Pa,礦井等積孔為3.81 m2,目前礦井總進風(fēng)量為9 083.6 m3/min,總回風(fēng)量為9 220 m3/min,主扇排風(fēng)量為9 345 m3/min。

        1.2 原礦井通風(fēng)系統(tǒng)存在的問題

        納二礦主斜井為進風(fēng)斜井,現(xiàn)主斜井進風(fēng)風(fēng)量為900 m3/min。主斜井井底與礦井總回風(fēng)巷相連接,造成主斜井風(fēng)量大,浪費了礦井有效風(fēng)量。由于控風(fēng)設(shè)施建在皮帶巷中,無法有效地對主斜井進風(fēng)量進行控制,反倒由于風(fēng)壓大,煤流在經(jīng)過控風(fēng)設(shè)施時,撒煤現(xiàn)象嚴(yán)重。改造前納二礦斜井通風(fēng)系統(tǒng)如圖1所示。

        3個煤層的主運大巷現(xiàn)在均為回風(fēng)巷,這樣就導(dǎo)致礦井各煤層形成“一進兩回”的通風(fēng)系統(tǒng)。從礦井防災(zāi)抗災(zāi)角度考慮,給礦井帶來了重大安全隱患。改造前4-1號煤層、4-2號煤層通風(fēng)系統(tǒng)如圖2、3所示。

        為了有效控制6-2號煤層110輔運順槽及6-2號煤層西翼邊界探水巷進風(fēng)量,在6-2號煤層西翼輔運大巷構(gòu)筑了一組無壓風(fēng)門,由于構(gòu)筑在輔運大巷中,對過往行人及車輛造成了不便。改造前納二礦6-2號煤層通風(fēng)系統(tǒng)如圖4所示。

        圖3 改造前4-2號煤層通風(fēng)系統(tǒng)示意Fig.3 Ventilation system of coal seam 4-2 before transformationn

        圖4 改造前6-2號煤層通風(fēng)系統(tǒng)示意Fig.4 Ventilation system of coal seam 6-2 before transformation

        由于礦井通風(fēng)系統(tǒng)不合理導(dǎo)致礦井的救災(zāi)抗災(zāi)能力達不到相關(guān)行政管理部門的要求,行政管理部門強令限期納二礦進行通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造,若主運大巷在整改期限內(nèi)未改造為進風(fēng)巷道,將會被勒令停產(chǎn)。

        1.3 改造前礦井通風(fēng)路線簡述

        主斜井路線:地面→主斜井→礦井總回風(fēng)→風(fēng)井→地面。4-1號煤層路線為地面→副1、副2斜井→4號煤層輔運斜巷→4-1號煤層輔運大巷→4-1號煤層102輔運→4-1號煤層102采面→4-1號煤層102主運(4-1號煤層103輔運→4-1號煤層103備采面→4-1號煤層103主運)→4-1號煤層回風(fēng)、主運大巷→4號煤層回風(fēng)下山→6-2號煤層西翼回風(fēng)、主運大巷→礦井總回風(fēng)→風(fēng)井→地面。

        4-2號煤層路線:地面→副1、副2斜井→4號煤層輔運斜巷→4-2號煤層輔運大巷→4-2號煤層102輔運→4-2號煤層101輔運→4-2號煤層101采面→4-2號煤層101主運(4-2號煤層102輔運→4-2號煤層102備采面→4-2號煤層102主運)→4-2號煤層回風(fēng)、主運大巷→4號煤層回風(fēng)下山→6-2號煤層西翼回風(fēng)、主運大巷→礦井總回風(fēng)→風(fēng)井→地面。

        6-2號煤層路線:地面→副1斜井→6-2號煤層西翼輔運大巷(6-2號煤層輔回撤通道)→6-2號煤層110輔運順槽(6-2號煤層107輔運順槽→6-2號煤層探水巷)→6-2號煤層111主運順槽→6-2號煤層西翼回風(fēng)、主運大巷→礦井總回風(fēng)→風(fēng)井→地面。

        2 優(yōu)化改造方案

        2.1 優(yōu)化改造的目的

        隨著礦井生產(chǎn)布局的變化,原有礦井通風(fēng)系統(tǒng)需做相應(yīng)的調(diào)整、改造。根據(jù)實際的通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、分支風(fēng)阻、風(fēng)機特性、用風(fēng)地點和用風(fēng)量等,確定主要通風(fēng)機的最佳風(fēng)壓、風(fēng)量值、風(fēng)流調(diào)節(jié)設(shè)施的最佳位置和參數(shù),使礦井通風(fēng)總功率減小,提高主要通風(fēng)機的運行效益,節(jié)約通風(fēng)費用,合理利用礦井的有效風(fēng)量,提高礦井的救災(zāi)抗災(zāi)能力。通過此次通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造,避免礦井因行政管理部門勒令停產(chǎn)所造成的損失,確保礦井正常安全生產(chǎn)。

        2.2 改造方案

        經(jīng)過對納二礦目前的通風(fēng)系統(tǒng)進行研究,決定將主斜井進風(fēng)改至西翼主運大巷,增加供風(fēng)距離。通過增加供風(fēng)距離來增加通風(fēng)阻力以達到控制主斜井進風(fēng)量。在控制主斜井進風(fēng)量的同時,將西翼主運大巷改為進風(fēng)巷道,滿足西翼主運大巷的用風(fēng)量。將西翼主運大巷改為進風(fēng)巷,需在西翼主運大巷與西翼回風(fēng)大巷之間聯(lián)巷構(gòu)筑通風(fēng)設(shè)施(風(fēng)門、擋風(fēng)墻),使西翼主運大巷和西翼回風(fēng)大巷形成獨立的進回風(fēng)系統(tǒng)。通風(fēng)系統(tǒng)改造后,西翼輔運大巷和西翼主運大巷為進風(fēng)巷道,西翼回風(fēng)大巷為回風(fēng)巷,從而形成6-2號煤層“兩進一回”的通風(fēng)系統(tǒng),優(yōu)化了6-2號煤層的通風(fēng)系統(tǒng),提高了礦井防災(zāi)抗災(zāi)的能力。改造后納二礦斜井通風(fēng)系統(tǒng)如圖5所示。

        圖5 改造后斜井通風(fēng)系統(tǒng)示意Fig.5 Ventilation system of the inclined shaft after transformation

        在4-1號煤層輔運大巷6聯(lián)巷、4-2號煤層輔運大巷5聯(lián)巷,構(gòu)筑調(diào)節(jié)風(fēng)窗,并在聯(lián)絡(luò)巷與回風(fēng)大巷交叉處構(gòu)筑風(fēng)橋。將輔運大巷進風(fēng)引入主運大巷,實現(xiàn)主運大巷進風(fēng)。將4-1號煤層、4-2號煤層主運大巷與回風(fēng)大巷之間的聯(lián)絡(luò)巷構(gòu)建通風(fēng)設(shè)施,使主運大巷和回風(fēng)大巷形成獨立的進回風(fēng)系統(tǒng)。通風(fēng)系統(tǒng)改造后,4-1號煤層、4-2號煤層的主運大巷和輔運大巷為進風(fēng)巷,4-1號煤層、4-2號煤層的回風(fēng)大巷均為回風(fēng)巷,從而形成4-1號煤層、4-2號煤層“兩進一回”的通風(fēng)系統(tǒng),優(yōu)化了4-1號煤層、4-2號煤層的通風(fēng)系統(tǒng),提高了礦井防災(zāi)抗災(zāi)的能力。改造后納二礦4-1號煤層、4-2號煤層通風(fēng)系統(tǒng)如圖6、7所示。

        圖6 改造后4-1號煤層通風(fēng)系統(tǒng)示意Fig.6 Ventilation system of coal seam 4-1 after transformation

        圖7 改造后納二礦4-2號煤層通風(fēng)系統(tǒng)示意Fig.7 Ventilation system of coal seam 4-2 after transformation

        由于6-2號煤層107輔運順槽進風(fēng)以及6-2號煤層110輔運順槽進風(fēng)最終同時經(jīng)6-2號煤層111主運順槽進入西翼回風(fēng)大巷,使6-2號煤層111主運順槽回風(fēng)量大而導(dǎo)致西翼主運大巷風(fēng)流不穩(wěn)定。通過將6-2號煤層西翼邊界探水巷風(fēng)流進行反轉(zhuǎn),(從6-2號煤層110輔運順槽進風(fēng)經(jīng)6-2號煤層111主運順槽、西翼邊界探水巷、6-2號煤層107輔運順槽通過6-2號煤層106主運風(fēng)橋進入西翼回風(fēng)大巷)從而節(jié)約了礦井的有效風(fēng)量,同時也解決了西翼主運大巷風(fēng)流不穩(wěn)定的問題。通過拆除6-2號煤層西翼輔運大巷無壓風(fēng)門,解決了輔運大巷存在通風(fēng)設(shè)施所造成車輛通行不便的問題。改造后納二礦6-2號煤層通風(fēng)系統(tǒng)如圖8所示。

        圖8 改造后納二礦6-2號煤層通風(fēng)系統(tǒng)示意Fig.8 Ventilation system of coal seam 6-2 after transformation

        2.3 優(yōu)化改造后礦井通風(fēng)路線簡述

        主斜井路線:地面→主斜井→6-2號煤層西翼主運大巷→6-2號煤層西翼回風(fēng)大巷→礦井總回風(fēng)→風(fēng)井→地面。

        4-1號煤層路線:地面→副1、副2斜井→4號煤層輔運斜巷→4-1號煤層輔運大巷→4-1號煤層102輔運→4-1號煤層102采面→4-1號煤層102主運(4-1號煤層103輔運→4-1號煤層103備采工作面→4-1號煤層103主運、4-1號煤層主運大巷)→4-1號煤層回風(fēng)大巷→4號煤層回風(fēng)下山→6-2號煤層西翼回風(fēng)巷→礦井總回風(fēng)→風(fēng)井→地面。

        4-2號煤層路線:地面→副1、副2斜井→4號煤層輔運斜巷→4-2號煤層輔運大巷→4-2號煤層102輔運→4-2號煤層101輔運→4-2號煤層101采面→4-2號煤層101主運(4-2號煤層102輔運→4-2號煤層102備采面→4-2號煤層102主運、4-2號煤層主運大巷)→4-2號煤層回風(fēng)大巷→4-2號煤層回風(fēng)下山→6-2號煤層西翼回風(fēng)大巷→礦井總回風(fēng)→風(fēng)井→地面。

        6-2號煤層西翼路線:地面→副1斜井→6-2號煤層西翼輔運大巷(6-2號煤層輔回撤通道)→6-2號煤層110輔運順槽→6-2號煤層111主運→6-2號煤層西翼探水巷→6-2號煤層107輔運(6-2號煤層111主運)→6-2號煤層西翼回風(fēng)大巷→礦井總回風(fēng)→風(fēng)井→地面。

        3 結(jié)論

        (1)通過對主斜井通風(fēng)系統(tǒng)改造,實現(xiàn)了對主斜井進風(fēng)風(fēng)量的有效控制,使主斜井的進風(fēng)量控制在600 m3/min左右,為礦井節(jié)約了300 m3/min的風(fēng)量。將西翼主運大巷由原來的回風(fēng)巷改為進風(fēng)巷道,不僅合理利用了主斜井的有效風(fēng)量,進一步優(yōu)化了通風(fēng)系統(tǒng);同時也杜絕了因風(fēng)壓大所造成的主斜井撒煤、煤塵堆積的現(xiàn)象。

        (2)通過將4-1號煤層、4-2號煤層主運大巷原回風(fēng)巷道改為進風(fēng)巷道,優(yōu)化了4-1號煤層、4-2號煤層的通風(fēng)系統(tǒng),使4-1號煤層、4-2號煤層的通風(fēng)系統(tǒng)更加合理的同時增強了礦井防災(zāi)、抗災(zāi)能力。

        (3)通過對6-2號煤層邊界探水巷進行風(fēng)流反轉(zhuǎn),節(jié)約礦井有效風(fēng)量520 m3/min。拆除了西翼輔運大巷一組無壓風(fēng)門,避免了對車輛通行所造成的不便。

        (4)將主斜井節(jié)約的300 m3/min和6-2號煤層邊界探水巷節(jié)約的520 m3/min風(fēng)量,充分地利用在了4-1號煤層、4-2號煤層主運大巷的通風(fēng)系統(tǒng)中,提高了通風(fēng)系統(tǒng)的經(jīng)濟性。

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