郁謝棟,李德敏
(江蘇沙河抽水蓄能發(fā)電有限公司,江蘇 溧陽 213333)
沙河抽水蓄能電站(簡稱沙河電站)由兩臺50 MW的可逆式水泵水輪機組成,采取機變單元接線方式,通過220 kV正母線、由單回沙茶4 576線路經(jīng)溧陽茶亭變接入江蘇電網(wǎng)。1號機組轉(zhuǎn)輪生產(chǎn)廠家為哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司,發(fā)電機生產(chǎn)廠家為法國ALSTOM,額定轉(zhuǎn)速為300 r/min,發(fā)電電動機額定容量為50 MW,設(shè)計最高水頭121 m,設(shè)計最低水頭100.5 m,額定水頭97.7 m,機組安裝高程為-8 m,單臺機組發(fā)電額定流量為60.8 m3/s,單臺機組最小揚程抽水流量53.7 m3/s。
沙河電站機組軸系由轉(zhuǎn)子支架、發(fā)電電動機主軸、水泵水輪機軸和轉(zhuǎn)輪組成。軸系在徑向方向上受到上導(dǎo)、下導(dǎo)和水導(dǎo)三部導(dǎo)軸承的束縛。上導(dǎo)、下導(dǎo)和水導(dǎo)單邊安裝間隙為0.23 mm,活動導(dǎo)葉數(shù)為20只,轉(zhuǎn)輪葉片數(shù)為7個。
振動、擺度特性是評價抽水蓄能機組運行性能的重要指標,也是機組設(shè)計、制造和安裝質(zhì)量優(yōu)劣的最直觀體現(xiàn)。動平衡試驗是水電機組調(diào)試過程中的重要環(huán)節(jié),是為了解決機組轉(zhuǎn)動過程中由于轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡引起的機械振動問題,以提高試驗機組的穩(wěn)定性。本文主要講述了在沙河抽水蓄能電站1號機組更換轉(zhuǎn)輪后,轉(zhuǎn)子軸系動平衡發(fā)生變化,可能造成轉(zhuǎn)子重量失衡,需重新開展動平衡配重。通過動平衡配重,精準找出平衡點,在經(jīng)動平衡配重之后,1號機組振動、擺度等主要運行參數(shù)得到了大幅改善,綜合運行水平優(yōu)于投產(chǎn)初期及上一輪A修后水平,達歷史最優(yōu),對機組長期安全穩(wěn)定運行意義重大。
為解決1號機組更換轉(zhuǎn)輪后不平衡引起機組振擺超標的問題,科學(xué)評價1號機組A修效果。
動平衡配重基于轉(zhuǎn)子徑向振動幅值與不平衡離心力成正比的原理,通過測量轉(zhuǎn)子徑向擺度和相位計算并確定轉(zhuǎn)子不平衡離心力的大小和相位,依此對轉(zhuǎn)子立筋進行配重?,F(xiàn)場動平衡計算方法采用影響系數(shù)法,該方法思想基于轉(zhuǎn)子激勵與響應(yīng)在一定范圍呈線性,其激勵和響應(yīng)是純數(shù)學(xué)關(guān)系。
1號機組的振動測試數(shù)據(jù)采用ISO 7919-5標準進行評價,該標準下,300 r/min的水輪機組在穩(wěn)態(tài)運行時的軸系振動等級分區(qū)見表1。
表1 300 r/min水輪發(fā)電機組軸系振動考核標準(峰-峰值)
對1號機組的主要測試工況為空轉(zhuǎn)工況、空載工況、發(fā)電帶負荷工況、SFC拖動工況和抽水工況。
振動測試對象為1號機組。振動試驗測點為1號機組的上導(dǎo)、下導(dǎo)及水導(dǎo)處兩個互相垂直的X、Y水平方向共6個測點的大軸相對振動,鍵相信號1個,所有測試點信號均來自于電站已有的機組振動數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
(1)1號機組A修回裝完成后,于2021年5月31日機組首次轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)速達到額定轉(zhuǎn)速的5%后,對1號機組各部位進行聲音監(jiān)聽以及外觀檢查,無任何異常后,運行約3 min后停機。
(2)機組停穩(wěn)后,再次發(fā)電方向手動啟動,轉(zhuǎn)速逐漸上升,最后到達100%額定轉(zhuǎn)速,稍后進行過速試驗,轉(zhuǎn)速最高到達130%額定轉(zhuǎn)速后停機。
(3)以上兩次啟機期間,對機組振動擺度進行連續(xù)監(jiān)測,監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,1號機組轉(zhuǎn)動部件雖然存在一定量的不平衡,但其在發(fā)電空轉(zhuǎn)工況下振動和擺度幅值并不是非常大,完全可以滿足機組稍后的電氣試驗要求。因此,經(jīng)調(diào)試組研究決定,暫時不做動平衡,先將電氣試驗完成,待機組在抽水方向旋轉(zhuǎn)的振動和擺度數(shù)據(jù)均完成采集后,結(jié)合轉(zhuǎn)子正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù),綜合考慮動平衡試驗。
(4)6月1日進行了發(fā)電機開路試驗和短路試驗后,進行發(fā)電空載試驗??辙D(zhuǎn)和空載試驗期間,各測點擺度和振動數(shù)據(jù)見表2。
(5)從表2中的擺度數(shù)據(jù)可以看出,機組空載比空轉(zhuǎn)工況下稍微穩(wěn)定一些,但1倍頻幅值相差不大;無論是空轉(zhuǎn)還是空載工況,機架和頂蓋的振動無明顯區(qū)別,但機架和頂蓋振動通頻值比較大,其振動主要成分是高倍頻所致,1倍頻幅值并不是很大。對機架1倍頻幅值進行換算,無論是空轉(zhuǎn)還是空載工況下,其1倍頻幅值最大約為23μm。對上導(dǎo)和下導(dǎo)擺度進一步分析,發(fā)現(xiàn)上導(dǎo)和下導(dǎo)擺度存在非常大的反向不平衡量,即存在比較大的力偶不平衡。
表2 動平衡前1號機組發(fā)電空轉(zhuǎn)和空載工況下各測點數(shù)據(jù)
(6)1號機組在完成電氣試驗后,于6月1日由SFC拖動,轉(zhuǎn)速正常上升,轉(zhuǎn)速達到額定值后,保持該狀態(tài)約5 min后停機。期間,對1號機組擺振進行實時監(jiān)測。SFC拖動期間,1號機組振擺幅值見表3,各測點趨勢見圖1所示。
圖1 1號機組動平衡前SFC拖動額定轉(zhuǎn)速下各測點擺度趨勢
表3 動平衡前1號機組SFC拖動工況下各測點數(shù)據(jù)
(7)從圖1和表3中的數(shù)據(jù)可以看出,SFC拖動機組時,擺度時大時小,并不是非常穩(wěn),而且表3中的數(shù)據(jù)也顯示機組轉(zhuǎn)動部件1倍頻分量和發(fā)電空轉(zhuǎn)、空載時差不多,存在一定的不平衡量。由于SFC拖動時,擺度幅值時高時低,而且相差比較大,因此,其計算出來的相位也極其不穩(wěn)定,以至于無法判斷其相位的大致范圍。
(8)為此,在對1號機組進行動平衡時,主要以發(fā)電方向空轉(zhuǎn)和空載的數(shù)據(jù)作為依據(jù)。6月2日,1號機組開展動平衡試驗,基于歷史數(shù)據(jù)的分析和統(tǒng)計,并參考機組具體結(jié)構(gòu),決定在發(fā)電機轉(zhuǎn)子11號磁極處上部加20.4 kg配重塊。配重塊安裝完畢且機組隔離恢復(fù)后,1號機組發(fā)電工況自動啟動空載運行,轉(zhuǎn)速達到額定值300 r/min后穩(wěn)定運行約5 min后停機。期間,對1號機組各擺度振動測點進行連續(xù)監(jiān)測,各擺度和振動幅值見表4。
表4 第一次動平衡后1號機組空載工況下各測點數(shù)據(jù)
(9)對比動平衡前1號機組空載時的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)上導(dǎo)擺度略微變小的同時下導(dǎo)擺度增大得比較多,究其原因,是因為平衡塊質(zhì)量比較大所致。經(jīng)再次計算,將原位置的20.4 kg配重塊更換為7.8 kg。配重塊安裝完畢,且隔離措施恢復(fù)后,自動開機,1號機組發(fā)電至空載操作,達到額定轉(zhuǎn)速300 r/min后進入空載工況,該工況下連續(xù)運行約5 min后停機。機組運行期間,對1號機組各擺度振動測點進行連續(xù)監(jiān)測,各擺度和振動幅值見表5。
(10)從表5中的數(shù)據(jù)得知,上導(dǎo)、下導(dǎo)和水導(dǎo)擺度1倍頻幅值(除上導(dǎo)Y方向外)均比較小,而且都差不多大小。對比動平衡前各測點擺度幅值,上導(dǎo)擺度1倍頻幅值有大幅度降低,下導(dǎo)擺度1倍頻幅值略微降低。對其數(shù)據(jù)進行深入分析,發(fā)現(xiàn)上導(dǎo)與下導(dǎo)擺度的相位基本呈相反,也就是說發(fā)電機轉(zhuǎn)子上下呈力偶不平衡狀,鑒于目前1號機組的結(jié)構(gòu)以及目前上導(dǎo)和下導(dǎo)1倍頻幅值數(shù)值,動平衡試驗達到預(yù)期效果。
表5 第二次動平衡后1號機組空載工況下各測點數(shù)據(jù)
(11)6月5日,1號機組在甩100%負荷前,滿負荷發(fā)電工況運行,期間對其擺度和振動進行了連續(xù)監(jiān)測。各擺度和振動幅值見表6、表7。
表6 第二次動平衡后1號機組滿負荷發(fā)電工況下各測點數(shù)據(jù)
表7 第二次動平衡后1號機組滿負荷抽水工況下各測點數(shù)據(jù)
續(xù)表7
(12)從以上數(shù)據(jù)來看,1號機組無論是發(fā)電工況還是泵工況下運行非常平穩(wěn),機組擺度通頻幅值整體處于ISO7919-5標準規(guī)的A區(qū)振動水平,“可不加限制地運行”。至此,1號機組A修后動平衡試驗正式結(jié)束,動平衡試驗達到預(yù)期效果。
1號機組經(jīng)A修后,機組雖存在比較大的不平衡力,但經(jīng)動平衡后,各測點擺度均大幅度下降。無論是發(fā)電工況運行還是抽水工況運行,機組擺度1倍頻幅值整體處于ISO7919-5標準規(guī)定的A區(qū)范圍,“可不加限制地運行”。修后上導(dǎo)擺度分別比投產(chǎn)初期、首輪A修后、本次A修前降低19%、24%、43%;下導(dǎo)擺度分別降低35%、39%、54%;水導(dǎo)擺度變化不大,與修前基本持平;頂蓋振動分別降低37%、58%、21%;尾水管振動分別降低75%、30%、60%;A修后在機組100%甩負荷試驗時發(fā)電機層蓋板上豎立一元硬幣不倒。由此可見,機組振動、擺度等主要運行參數(shù)得到了大幅改善,綜合運行水平優(yōu)于投產(chǎn)初期及上一輪A修后水平,達歷史最優(yōu),對機組長期安全穩(wěn)定運行意義重大。
通過沙河抽水蓄能電站1號機組動平衡試驗以及相關(guān)振動、擺度問題的分析和處理,總結(jié)如下:
(1)SFC拖動時,擺度幅值時高時低,相差比較大,其計算出來的相位也極其不穩(wěn)定,以至于無法判斷其相位的大致范圍。因此,在對1號機組進行動平衡時,主要以發(fā)電方向空轉(zhuǎn)和空載的數(shù)據(jù)作為依據(jù)。
(2)通過兩次試配,上導(dǎo)擺度1倍頻幅值有大幅度降低,綜合判斷機組結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)子上下呈力偶不平衡現(xiàn)狀和配重后上導(dǎo)、下導(dǎo)1倍頻幅值大小,配重達到預(yù)期效果。
(3)發(fā)電機設(shè)計時,需考慮到配重塊的固定,避免在轉(zhuǎn)子磁極處上部焊接配重塊。
(4)目前抽水蓄能機組沒有專門的安裝規(guī)范,對轉(zhuǎn)動部件的安裝、軸線的調(diào)整應(yīng)結(jié)合設(shè)備制造廠和相關(guān)安裝標準嚴格要求。