林志文,馮景浩,楊 承,馬曉茜
(1.廣州珠江天然氣發(fā)電有限公司,廣東 廣州 511457; 2.華南理工大學(xué)電力學(xué)院,廣東 廣州 510640)
隨著環(huán)境容量的約束以及天然氣的大量利用,燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)(gas turbine combined cycle,GTCC)發(fā)電機(jī)組發(fā)展迅猛[1]。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國天然氣發(fā)電裝機(jī)容量從2016年的70.11 GW增大至2020年的98.02 GW。但是在機(jī)組長期運行過程中,燃?xì)廨啓C(jī)及其聯(lián)合循環(huán)的關(guān)鍵部件勢必會出現(xiàn)劣化,導(dǎo)致在相同的初始進(jìn)口條件與運行策略下無法維持理想的輸出功率和效率[2]。因此,近年來機(jī)組運行狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷成為燃?xì)廨啓C(jī)研究領(lǐng)域的熱點之一[3-4]。
當(dāng)前關(guān)于聯(lián)合循環(huán)的劣化分析主要圍繞燃?xì)廨啓C(jī)部件劣化展開討論,諸多學(xué)者利用燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)理模型從理論上分析了關(guān)鍵部件的老化對性能的影響。文獻(xiàn)[5]采用回歸分析法研究了壓氣機(jī)和燃?xì)馔钙讲煌牧踊潭葘β?lián)合循環(huán)機(jī)組功率和效率的影響,并通過調(diào)節(jié)進(jìn)口導(dǎo)葉(inlet guide vanes,IGV)開度和調(diào)整透平排氣溫控線的方法來彌補劣化導(dǎo)致的性能下降。文獻(xiàn)[6]以150 MW容量等級的重型燃?xì)廨啓C(jī)為研究對象,利用壓氣機(jī)特性曲線獲得滿載運行時機(jī)組的理想性能,并作為機(jī)組實際運行劣化的基準(zhǔn),研究表明燃?xì)廨啓C(jī)效率和功率可最大降低0.8%和14.8 MW。文獻(xiàn)[7]以某航改燃?xì)廨啓C(jī)為研究對象,利用全新機(jī)與折舊機(jī)試驗數(shù)據(jù)以及CFD仿真方法分析了壓氣機(jī)和燃?xì)馔钙叫阅芩p對機(jī)組性能的影響,并在此基礎(chǔ)上開發(fā)了燃?xì)廨啓C(jī)性能預(yù)測程序,對機(jī)組的精準(zhǔn)維修具有指導(dǎo)意義。
隨著智能算法的普及和廣泛應(yīng)用,基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的電力系統(tǒng)分析以及故障診斷愈發(fā)受到關(guān)注。文獻(xiàn)[8]根據(jù)燃煤機(jī)組的歷史運行數(shù)據(jù),采用高斯過程回歸 算法建立機(jī)組煤耗特性模型,并采用遺傳算法實現(xiàn) 廠級負(fù)荷經(jīng)濟(jì)調(diào)度,最高可降低煤耗1.77 g/(kW·h)。文獻(xiàn)[9]在機(jī)組歷史運行數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,利用深度信念網(wǎng)絡(luò)建立凝汽式汽輪機(jī)的效率基準(zhǔn)期模型,并對機(jī)組大修前與大修后的性能進(jìn)行預(yù)測,結(jié)果表明該方法可有效預(yù)測汽輪機(jī)的劣化趨勢,在電廠實際應(yīng)用中具有可行性。文獻(xiàn)[10]利用基于HDMR的代理模型和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理運行數(shù)據(jù)以構(gòu)建壓氣機(jī)和透平的運行特性曲線,并進(jìn)一步獲得燃?xì)廨啓C(jī)在部分負(fù)荷及滿載運行下的性能,該研究結(jié)果對于機(jī)組的健康管理具有實踐價值。
現(xiàn)有關(guān)于燃?xì)廨啓C(jī)的文獻(xiàn)主要與變工況相關(guān)或者涉及多能源耦合系統(tǒng)的源荷動態(tài)匹配問題,較少文章討論燃?xì)廨啓C(jī)系統(tǒng)的劣化,而且主要是從理論模型角度來分析,缺乏電廠實際運行數(shù)據(jù)的驗證。本文基于某PG 9351FA型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的歷史運行數(shù)據(jù),采用遺傳算法優(yōu)化的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立不同負(fù)荷下的性能-時間劣化模型,并利用THERMOFLEX熱力仿真軟件建立聯(lián)合循環(huán)的全工況物理仿真模型,定量分析燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵部件劣化對系統(tǒng)性能的影響。
基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的黑箱建模理論,可針對電廠采集到的若干年運行數(shù)據(jù)進(jìn)行建模,獲得每年聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的性能預(yù)測模型,進(jìn)一步地可對機(jī)組進(jìn)行性能劣化分析。為了獲得聯(lián)合循環(huán)機(jī)組在不同負(fù)荷率下的運行特性,在運行狀況一定時,可將燃?xì)廨啓C(jī)效率ηgt和聯(lián)合循環(huán)效率ηgtcc表達(dá)為隱函式(式(1)、式(2))。其中,ta、pa分別為壓氣機(jī)進(jìn)氣溫度和環(huán)境壓力,Pgt、Pgtcc分別為燃?xì)廨啓C(jī)出力和聯(lián)合循環(huán)出力。低負(fù)荷時,壓氣機(jī)進(jìn)氣加熱系統(tǒng)啟用。后文按照式(1)、式(2)進(jìn)行機(jī)組年度效率特性預(yù)測及劣化分析,以反映該年度機(jī)組的效率平均劣化情況。
機(jī)組按日啟停方式運行。獲取某PG 9351FA型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)電廠1號機(jī)組2008、2010、2013、2019年度4~5個月偶數(shù)月的運行數(shù)據(jù),參數(shù)包括環(huán)境溫度、壓氣機(jī)吸氣溫度、環(huán)境壓力及聯(lián)合循環(huán)發(fā)電功率等。期間主要檢修時間點見表1。
表1 燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組主要檢修時間點Tab.1 Major maintenance time points for the GTCC unit
剔除設(shè)備啟停階段及異常數(shù)據(jù),并對穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行熱力循環(huán)計算以獲得燃?xì)廨啓C(jī)功率Pgt、燃?xì)廨啓C(jī)效率ηgt及聯(lián)合循環(huán)效率ηgtcc。其中,采樣期內(nèi)燃料組分見表2,其低位熱值為49233 kJ/kg。
表2 燃料各組分摩爾分?jǐn)?shù) x/%Tab.2 Mole fraction of each component of the fuel
1.3.1 模型構(gòu)建與組成
BP(back propagation)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模選用單隱含層的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),其具有較強(qiáng)的非線性映射能力,由輸入層、隱含層和輸出層3部分組成。以聯(lián)合循環(huán)效率預(yù)測模型為例,ta、pa和Pgtcc為輸入層自變量,ηgtcc為輸出層因變量;隱含層的節(jié)點數(shù)通過試湊法來確定,隱含層激活函數(shù)選用sigmoid函數(shù);輸出層傳遞函數(shù)采用線性函數(shù)purelin。連接權(quán)值ωi,j、ωj,k與閾值ai、bi的迭代優(yōu)化采用Levenberg-Marquardt訓(xùn)練函數(shù),使其沿著網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)的負(fù)梯度方向逐步調(diào)整。此外,結(jié)合遺傳算法(genetic algorithm,GA),對BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)非線性系統(tǒng)擬合進(jìn)行優(yōu)化,以提高模型泛化能力與魯棒性。
1.3.2 樣本選取與數(shù)據(jù)歸一化處理
在經(jīng)穩(wěn)態(tài)篩選后的運行數(shù)據(jù)中,據(jù)各年份樣本容量大小隨機(jī)抽取90%~95%的樣本作為訓(xùn)練集,剩余的5%~10%作為測試集。采用最大最小法,對數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理,以加速收斂。以聯(lián)合循環(huán)功率Pgtcc為例,其函數(shù)形式如下:
式中:[Pgtcc]表示歸一化后的聯(lián)合循環(huán)無量綱值;Pgtcc,min與Pgtcc,max分別表示統(tǒng)計樣本中的最小值與最大值。
1.3.3 遺傳算法要素
遺傳算法由種群初始化、適應(yīng)度函數(shù)、選擇操作、交叉操作及變異操作5個部分組成。通過遺傳算法可優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的初始權(quán)值和閾值,以提高BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測精度[11]。其中,適應(yīng)度函數(shù)F選取各個觀測點的預(yù)測誤差絕對值之和,即
式中:yi,pred和yi,actual分別表示第i個數(shù)據(jù)點的預(yù)測值與實際值,n為觀測點數(shù)據(jù)容量。
1.3.4 網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置
隱含層節(jié)點數(shù)以及進(jìn)化次數(shù)過多會增加網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練時間,且容易出現(xiàn)“過擬合”現(xiàn)象,使模型精度降低,預(yù)測誤差增大。因此,本文相關(guān)參數(shù)設(shè)置為:隱含層節(jié)點數(shù)5~15;迭代次數(shù)100;學(xué)習(xí)率0.1;種群規(guī)模10;進(jìn)化次數(shù)20~50;交叉概率0.4;變異概率0.2。
1.3.5 模型評價指標(biāo)
模型的準(zhǔn)確度用相關(guān)系數(shù)R和單點最大相對誤差e作為評價指標(biāo)。R值越接近1,說明模型的擬合效果越好;e值越小則說明預(yù)測值與實際值的吻合度越高。此外,當(dāng)樣本容量較大時,適應(yīng)度F值無法直觀地反映出模型的可靠性,對其取均值,即
Thermoflow公司旗下開發(fā)的GT-PRO、THERMOFLEX等電廠熱力仿真軟件可快速可靠地建立發(fā)電機(jī)組運行模型[12],對電廠的運行具有實踐指導(dǎo)意義。
2.1.1 基于GT-PRO的設(shè)計工況建模
圖1為PG 9351FA型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)的系統(tǒng)流程。利用GT-PRO建立其設(shè)計工況模型時,主要步驟為:1)根據(jù)流程圖布置余熱鍋爐換熱器模 塊及水回路,創(chuàng)建三壓再熱的聯(lián)合循環(huán)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu);2)定義環(huán)境參數(shù)、燃料組分和凝汽器壓力;3)根據(jù)參考文獻(xiàn)[13]所提供的設(shè)計參數(shù)對燃?xì)廨啓C(jī)庫和蒸汽輪機(jī)庫的默認(rèn)參數(shù)進(jìn)行修正;4)系統(tǒng)設(shè)置完畢,進(jìn)行設(shè)計工況計算。
圖1 PG 9351FA型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)示意Fig.1 Schematic diagram of the PG 9351FA GTCC system
2.1.2 基于THERMOFLEX的變工況建模
建立GT-PRO設(shè)計工況模型后,將其導(dǎo)入THERMOFLEX,依次經(jīng)過thermodynamic design和engineering design計算獲得其設(shè)計工況的運行結(jié)果,通過設(shè)置宏變量可分析不同環(huán)境參數(shù)、部件劣化情況等對系統(tǒng)性能的影響。
對系統(tǒng)進(jìn)行變工況仿真計算時作如下假設(shè): 1)系統(tǒng)變工況仿真視為穩(wěn)態(tài)運行;2)燃?xì)廨啓C(jī)排煙到余熱鍋爐入口間的溫降取1 ℃,余熱鍋爐內(nèi)煙氣與換熱器壁面的最小溫差取5 ℃;3)低壓過熱器和中壓過熱器的最小傳熱溫差取15 ℃,高壓過 熱器和再熱器的最小傳熱溫差取12 ℃;4)不計余熱鍋爐熱損失;5)底循環(huán)采用滑壓運行方式[14]; 6)在各年數(shù)據(jù)采集月份中,當(dāng)?shù)啬鬟\行真空穩(wěn)定,故設(shè)為常數(shù)。忽略發(fā)電機(jī)功率因數(shù)、鍋爐補水率等因素對機(jī)組性能的影響。
2.2.1 設(shè)計工況模型驗證
表3為系統(tǒng)在ISO環(huán)境條件(環(huán)境溫度15 ℃、大氣壓力101.325 kPa、大氣相對濕度60%)下的設(shè)計工況運行結(jié)果,其中凝汽器壓力取4 kPa。由表3 可見:THERMOFLEX物理模型仿真結(jié)果中壓比相對誤差較大,為2.66%;燃?xì)廨啓C(jī)和聯(lián)合循環(huán)效率偏差分別為1.06%和1.66%??傮w而言,這些關(guān)鍵參數(shù)的仿真值相對誤差均在±2.7%以內(nèi),吻合度較高,可在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步展開變工況分析。
表3 PG 9351FA聯(lián)合循環(huán)設(shè)計工況運行結(jié)果Tab.3 The operating results of PG 9351FA GTCC system under design condition
2.2.2 變工況模型驗證
圖2給出了透平進(jìn)氣溫度T3、透平排氣溫度T4、壓比πc、高壓主蒸汽溫度Thps、主蒸汽壓力phps、主蒸汽流量mhps、燃?xì)廨啓C(jī)效率ηgt及聯(lián)合循環(huán)效率ηgtcc等關(guān)鍵參數(shù)隨燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷率的變化曲線。其中燃?xì)廨啓C(jī)出力、燃?xì)廨啓C(jī)效率及聯(lián)合循環(huán)效率均考慮了環(huán)境溫度及壓力修正,為折合到ISO環(huán)境條件下的結(jié)果。圖2中,實線為物理模型仿真結(jié)果,散點為電廠運行值,下標(biāo)0代表設(shè)計值。由于重型燃?xì)廨啓C(jī)無法直接測量透平進(jìn)氣溫度,此處僅顯示THERMOFLEX的仿真結(jié)果。由圖2可看出,各關(guān)鍵參數(shù)的模擬值與運行值均良好吻合。
此外,圖2a)反映出了燃?xì)廨啓C(jī)的部分負(fù)荷變工況運行策略。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷率降低時,IGV開度逐漸減小以保持T3恒定,在這個過程中壓氣機(jī)壓比隨著進(jìn)氣流量減小而降低;與此同時T4逐漸升高,當(dāng)負(fù)荷率降低至約75%時其達(dá)到最大限制值922.04 K[16]。當(dāng)負(fù)荷率介于75%~65%時,IGV開度繼續(xù)減小使T4保持最大值,T3緩慢降低。當(dāng)負(fù)荷率低于65%時,IGV開度保持最小全速角49°,T3、T4隨著負(fù)荷率的降低而減小。
圖2 部分負(fù)荷運行下系統(tǒng)關(guān)鍵性能參數(shù)變化Fig.2 Variations of key performance parameters of the system during part-load operation
3.1.1 各年份燃?xì)廨啓C(jī)效率預(yù)測
依據(jù)上文所述方法,利用MATLAB建立各年份簡單循環(huán)效率預(yù)測模型。圖3為測試樣本的預(yù)測值與實際值的擬合分布,模型評價指標(biāo)見表4。
表4 測試集簡單循環(huán)效率可靠性評價指標(biāo)Tab.4 The reliability evaluation indicators for simple cycle efficiency within test set
圖3 測試集簡單循環(huán)效率預(yù)測值與實際值對比Fig.3 Comparison between the predicted and actual value of simple cycle efficiency within test set
由圖3、表4可知,各年份的測試集樣本的總體絕對誤差均值F′小于0.5,單點最大相對誤差均在3%以內(nèi),且相關(guān)系數(shù)R值均高于0.9,表明燃?xì)廨啓C(jī)效率模型的輸入變量與輸出變量高度相關(guān)[17],可見所建立的燃?xì)廨啓C(jī)效率模型有較高的預(yù)測精度。
3.1.2 各年份聯(lián)合循環(huán)效率預(yù)測
利用建立好的各年份聯(lián)合循環(huán)效率預(yù)測模型,對測試集的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗證,結(jié)果如圖4所示,模型評價指標(biāo)見表5。由圖4、表5可知,其預(yù)測精度略低于燃?xì)廨啓C(jī)效率,這主要是由于本文研究的重點在于不同聯(lián)合循環(huán)出力下各年份的效率比較,故對模型輸入變量做了簡化,不考慮底循環(huán)側(cè)參數(shù)的影響。但各年份的測試集樣本的總體絕對誤差均值小于0.7,擬合誤差e均在3.5%以內(nèi),且相關(guān)系數(shù)R值也均高于0.9,可見所建立的聯(lián)合循環(huán)效率模型整體上精度較高,可滿足工程需求。
表5 采樣年份測試集聯(lián)合循環(huán)效率可靠性評價結(jié)果Tab.5 The reliability evaluation indicators for the GTCC efficiency within test set
圖4 測試集聯(lián)合循環(huán)效率預(yù)測值與實際值對比Fig.4 Comparison between the predicted and actual value of the GTCC efficiency within test set
3.1.3 系統(tǒng)性能劣化預(yù)測
鑒于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在樣本數(shù)據(jù)區(qū)間內(nèi)的預(yù)測精度較高,本節(jié)利用上文已建立的各年份GA-BP預(yù)測模型,研究該電廠在性能保證工況(ta=28 ℃,pa=100.18 kPa)下燃?xì)廨啓C(jī)效率及聯(lián)合循環(huán)效率隨機(jī)組出力的變化,結(jié)果如圖5所示。其中未劣化的曲線由THERMOFLEX搭建的物理仿真模型通過改變邊界條件計算獲得。
圖5 燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)性能劣化預(yù)測Fig.5 The prediction of performance degradation for GTCC
由圖5可看出,隨著機(jī)組運行年份的增加,在相同出力下系統(tǒng)的效率均不斷降低。例如:當(dāng)燃?xì)廨啓C(jī)保持200 MW運行時,2008、2010、2013、2019年燃?xì)廨啓C(jī)效率分別為34.74%、34.48%、33.89%、33.39%,均低于未劣化時的值34.86%;當(dāng)聯(lián)合循環(huán)出力保持290 MW時,各年聯(lián)合循環(huán)效率分別為56.08%、55.02%、53.96%、53.31%,均低于未劣化時的值56.32%。上述結(jié)果反映了日啟停調(diào)峰運行方式下聯(lián)合循環(huán)機(jī)組發(fā)電效率的年平均劣化程度。
另外,2013—2019年間機(jī)組進(jìn)行了2次A修(表1),機(jī)組在滿載附近的發(fā)電效率較之2013年有所改善。圖5中2008、2010年高負(fù)荷工況下燃?xì)廨啓C(jī)效率接近,可以歸為2010年6月1日—7月25日A修對機(jī)組性能的恢復(fù)效果。
實際工程中造成系統(tǒng)性能下降的原因往往較為復(fù)雜,不僅僅是單一部件的劣化,更多情況下是多個部件的同時劣化導(dǎo)致。其中,燃?xì)廨啓C(jī)的老化程度和速度要高于底循環(huán)的部件,且多數(shù)情況下蒸汽輪機(jī)效率受燃?xì)廨啓C(jī)功率、效率的變化而變化。鑒于所掌握的資料有限,未能獲得全面的機(jī)組性能試驗數(shù)據(jù),因此下文重點利用THERMOFLEX模型分析燃?xì)廨啓C(jī)的壓氣機(jī)和透平2個主要部件的劣化對系統(tǒng)性能造成的影響。
3.2.1 壓氣機(jī)劣化對系統(tǒng)性能的影響
圖6為壓氣機(jī)效率變化對聯(lián)合循環(huán)關(guān)鍵性能的影響。
圖6 壓氣機(jī)劣化對聯(lián)合循環(huán)性能影響Fig.6 The influence of compressor performance degradation on GTCC performance
圖6中相對值表示實際值與表3所示的設(shè)計值之比,燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷率指實際輸出功率與設(shè)計功率之比,百分?jǐn)?shù)指效率下降絕對值,下同。
由圖6可看出,在低負(fù)荷區(qū)間內(nèi),系統(tǒng)性能對壓氣機(jī)劣化的敏感性較低。這是由于燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷率較低時,IGV保持最小全速角,機(jī)組負(fù)荷調(diào)整主要通過改變?nèi)剂狭髁繉崿F(xiàn),導(dǎo)致效率下降較快。因此,在此低負(fù)荷區(qū)間,壓氣機(jī)劣化對系統(tǒng)效率的影響也相應(yīng)減小。此外,燃?xì)廨啓C(jī)滿載出力隨著壓氣機(jī)劣化程度的增加而減小,如當(dāng)壓氣機(jī)效率劣化3%時,相對滿載出力由1減至0.9531。壓氣機(jī)效率每劣化1%,滿載運行下簡單循環(huán)效率和聯(lián)合循環(huán)效率相對值分別平均降低0.0097和0.0041。這是由于當(dāng)壓氣機(jī)氣動性能變差時,進(jìn)氣流量減少,在維持相同溫比的條件下將會導(dǎo)致壓比降低,進(jìn)而使得排氣溫度有所提高,排氣的增加促使燃?xì)廨啓C(jī)效率降低。對于底循環(huán)而言,排煙流量的減小抵消了排氣溫度升高帶來的積極作用,因此聯(lián)合循環(huán)效率也相應(yīng)降低。
3.2.2 透平劣化對系統(tǒng)性能的影響
圖7為燃?xì)馔钙叫首兓瘜β?lián)合循環(huán)系統(tǒng)關(guān)鍵性能的影響。由圖7可見,其整體趨勢與壓氣機(jī)劣化的影響相似,高負(fù)荷區(qū)間內(nèi)系統(tǒng)性能對透平劣化的敏感性較高。由圖7還可知,當(dāng)機(jī)組滿載運行時,透平效率每劣化1%,燃?xì)廨啓C(jī)相對出力平均降低0.0280,簡單循環(huán)效率和聯(lián)合循環(huán)效率相對值分別平均降低0.0181和0.0075,透平劣化對系統(tǒng)性能的影響程度大致為壓氣機(jī)的2倍。這是由于透平劣化時,透平的通流能力下降,且其進(jìn)氣溫度在透平排氣溫控的作用下有所降低。由于壓比降低幅度更大,因此排煙溫度升高,所以燃?xì)廨啓C(jī)效率降低。同壓氣機(jī)劣化情形相似,聯(lián)合循環(huán)效率隨之降低。
圖7 透平劣化對聯(lián)合循環(huán)性能影響Fig.7 The influence of turbine performance degradation on GTCC performance
3.2.3 壓氣機(jī)與透平對系統(tǒng)性能的聯(lián)合影響
圖8為壓氣機(jī)及燃?xì)馔钙酵瑫r劣化時對聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)關(guān)鍵性能的影響。圖8中的百分?jǐn)?shù)表示燃?xì)廨啓C(jī)未發(fā)生劣化時的負(fù)荷率,即分別對應(yīng)A、B、C、D、E工況點。
圖8 壓氣機(jī)與透平劣化對聯(lián)合循環(huán)性能影響Fig.8 The influence of performance degradation of both compressor and turbine on GTCC performance
由圖8可見,當(dāng)2個部件同時劣化時,系統(tǒng)性能下降速度急劇增快。在滿載運行下,當(dāng)壓氣機(jī)和透平的效率均下降3%時,簡單循環(huán)功率和聯(lián)合循環(huán)功率相對值分別減少0.1303和0.0831;簡單循環(huán)效率和聯(lián)合循環(huán)效率相對值分別減少0.0851和0.0355??梢?,簡單循環(huán)對壓氣機(jī)和透平劣化的敏感性要高于聯(lián)合循環(huán)。此外,當(dāng)燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷率由70%減至60%時,聯(lián)合循環(huán)的性能劣化程度變快,其主要是由于此時IGV開度已達(dá)到最小值,之后在等折合轉(zhuǎn)速線上運行。如當(dāng)壓氣機(jī)和透平效率均降低3%時,燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷率由80%降低至70%過程中,聯(lián)合循環(huán)功率和效率相對值分別降低0.0751和0.0126,然而負(fù)荷率由70%降低至60%時,兩者分別增至0.0835和0.0195。
本文根據(jù)PG 9351FA型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的實際運行數(shù)據(jù),采用GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立了各運行年份燃?xì)廨啓C(jī)效率及聯(lián)合循環(huán)效率的預(yù)測模型,并利用THERMOFLEX建立了聯(lián)合循環(huán)全工況物理仿真模型,用于定量分析燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵部件劣化對系統(tǒng)性能的影響。結(jié)果表明:
1)GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型的擬合誤差e均在3.5%以內(nèi),且相關(guān)系數(shù)R值均高于0.9,其可較準(zhǔn)確且快速地建立環(huán)境參數(shù)、機(jī)組出力與效率之間的隱含關(guān)系。
2)基于已建立的各年份預(yù)測模型計算結(jié)果表明,隨著機(jī)組運行時間增加,燃?xì)廨啓C(jī)效率和聯(lián)合循環(huán)效率總體不斷降低;在較高負(fù)荷工況,A級檢修對機(jī)組性能恢復(fù)較明顯。
3)利用電廠運行數(shù)據(jù)驗證了THERMOFLEX建立的物理模型可靠性,其可準(zhǔn)確地反映出部分負(fù)荷運行下系統(tǒng)熱力循環(huán)參數(shù)之間的耦合關(guān)系,并獲得了機(jī)組在未劣化時的負(fù)荷-效率性能曲線。
4)部件劣化分析結(jié)果表明透平效率每劣化1%,滿載運行下簡單循環(huán)效率和聯(lián)合循環(huán)效率相對值分別平均降低0.0181和0.0075,其對系統(tǒng)性能的影響大致為壓氣機(jī)的2倍。壓氣機(jī)和透平同時劣化3%時,滿載運行下簡單循環(huán)效率和聯(lián)合循環(huán)效率相對值分別減少0.0851和0.0355。且當(dāng)IGV開度達(dá)到最小值時,隨著負(fù)荷率繼續(xù)降低,聯(lián)合循環(huán)性能劣化速度加快。
今后,可定期對機(jī)組進(jìn)行性能試驗,基于全面細(xì)致的數(shù)據(jù)開展各個部件的劣化分析,并研究系統(tǒng)劣化下頂?shù)籽h(huán)耦合參數(shù)動態(tài)優(yōu)化匹配問題,以深入挖掘系統(tǒng)節(jié)能潛力和指明機(jī)組優(yōu)化運行的應(yīng)對措施。