葉劍波
(惠州水務(wù)集團惠陽水務(wù)有限公司,廣東惠州 516200)
水廠自動化控制系統(tǒng)從一開始的分散控制,即僅有現(xiàn)場儀表檢查、現(xiàn)場分部控制的獨立控制系統(tǒng),不斷發(fā)展。如今,隨著可編程邏輯控制器(PLC)的廣泛應(yīng)用,其具有的高可靠性、邏輯性、可編程性和網(wǎng)絡(luò)通訊功能等強大優(yōu)點,水廠以PLC 為主控設(shè)備建立了一套集中監(jiān)測、分散控制的監(jiān)控一體化的自動化控制系統(tǒng):由中控監(jiān)控計算機作為上位機,互聯(lián)網(wǎng)通訊連接現(xiàn)場PLC 主站及現(xiàn)場控制單元。開始建立的系統(tǒng),各分站以功能劃分,站內(nèi)設(shè)有監(jiān)控計算機,這是針對當(dāng)時PLC 的通訊能力不夠強大,控制系統(tǒng)可靠性不高所采取的措施,即一旦其它分站出現(xiàn)故障或網(wǎng)絡(luò)中斷后,未出故障的分站還可以在局部區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)自動控制。近幾年,隨著PLC 網(wǎng)絡(luò)通訊能力的增強和控制及電氣執(zhí)行機構(gòu)可靠性的提高,這一模式逐漸被打破,取消了各分站內(nèi)的監(jiān)控計算機,各分站的控制區(qū)域由功能劃分改為以距離劃分,可在中控室內(nèi)監(jiān)視水廠運行的全過程。
惠陽水廠設(shè)計供水規(guī)模40萬 m3/d,一期工程凈水規(guī)模20萬 m3/d,二期擴建規(guī)模20萬 m3/d,肩負著惠陽中心城鎮(zhèn)的供水重任。隨著水廠供水規(guī)模的擴大,為實現(xiàn)全廠生產(chǎn)工藝的自動化,滿足現(xiàn)代化供水管理要求,惠陽水廠在原有自動化控制水平上,重新打造一套以PLC 控制為基礎(chǔ)的現(xiàn)場分散控制、中心集成管理的集散型自動化控制系統(tǒng)?;蓐査畯S作為一座現(xiàn)代化水廠,其生產(chǎn)工藝具有以下特點:各生產(chǎn)工藝相對獨立,車間分布明顯,單體設(shè)備數(shù)量多;由于凈水工藝流程具有連續(xù)性,各車間信息量大,由中控室對廠區(qū)進行管控調(diào)度;采集數(shù)據(jù)量大,整個系統(tǒng)數(shù)字量和模擬量的輸入、輸出量多,涉及的檢測信息量大,如:壓力、流量、液位、PH 值、余氯、電流、電壓等;各車間距離遠、設(shè)備相對分散。
根據(jù)集中管理,分散控制的原則,廠區(qū)構(gòu)筑物布置等諸多因素的條件下,本次工程的自控系統(tǒng)要求分為3層結(jié)構(gòu)。①水廠監(jiān)控操作中心,由水廠操作員站、工程師站、數(shù)據(jù)服務(wù)器、工業(yè)以太網(wǎng)交換機等組成。水廠監(jiān)控操作中心(中控室)作為整個水廠的生產(chǎn)控制和調(diào)度監(jiān)視中心。②PLC 控制站,由分散在各主要構(gòu)筑物內(nèi)的現(xiàn)場PLC 監(jiān)控主站組成,PLC 主站通過工業(yè)以太網(wǎng)交換機連入全廠環(huán)形全雙工100 Mbps快速光纖以太網(wǎng)。每個控制站對應(yīng)控制其區(qū)域的各種生產(chǎn)設(shè)備、采集反饋信息??刂普靖鶕?jù)工藝進行劃分,有加藥間PLC 站、脫水車間PLC 站、沉淀池PLC 站、反沖洗泵房站PLC 站、送水泵房PLC 站、低壓配電間PLC 站。③現(xiàn)場控制設(shè)備,由現(xiàn)場控制柜、高低壓電氣柜上智能單元、專用工藝設(shè)備附帶的智能控制器等組成,主要有濾池控制臺、刮泥機控制柜、排水池控制柜、排泥池控制柜等。
水廠的自動化控制系統(tǒng)采用的核心部件可編程邏輯控制器(PLC)為施耐德旗下的Modicom 可編程邏輯控制器,根據(jù)水廠各個控制站的不同需求,使用不同型號的PLC。對于水廠的各種現(xiàn)場控制柜,例如濾池控制臺、排水池控制柜等,主要功能是對現(xiàn)場設(shè)備進行控制,以及采集各類儀表信息,這類現(xiàn)場控制柜采用的PLC 型號為Modicom M340。M340的高性能機架I/O 并行總線和高速通訊總線,針對水廠現(xiàn)場儀表實時監(jiān)測的特點,確保了水廠數(shù)據(jù)的快速傳輸。M340的數(shù)字量輸入/輸出和模擬量輸入/輸出模塊,可根據(jù)水廠控制單元多、采集數(shù)據(jù)大的特點,任意組合。而對于更高等級的PLC 控制站,例如加藥間PLC 站、反沖洗泵房站PLC 站等,作為對現(xiàn)場控制站、現(xiàn)場設(shè)備的信息采集和控制的區(qū)域主站,使用的是性能更高等級的M580型號的PLC,具有更高等級的應(yīng)用程序執(zhí)行速度和數(shù)據(jù)存儲容量,確保向上位機的信息反饋。
為保證廠區(qū)信息傳輸?shù)目煽啃院头€(wěn)定性,廠區(qū)采用光纖環(huán)網(wǎng)的數(shù)據(jù)傳輸模式,保證信息的時效性和不間斷性。并且使用型號為SICOM3000-2GX8T 千兆光交換機,以達到光纖環(huán)網(wǎng)的傳輸模式的要求,使用其電口采集現(xiàn)場PLC 數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)換光口傳輸給下一環(huán)網(wǎng)鏈點,最終傳到中控系統(tǒng)上位機。
濾池是凈水工藝流程中的決定水質(zhì)的其中一個關(guān)鍵部分,其主要是利用石英砂對待濾水進行過濾,控制設(shè)備主要為閥門,如進水閘板閥、排水閘板閥、濾后出水蝶閥、氣水反沖蝶閥等,重要的一點是濾池的閥門均為氣動閥,空壓系統(tǒng)提供0.4~1.0 MPa 壓力的氣源提供給各類閥門動作。廠區(qū)濾池數(shù)量多(一期10格濾池,二期12格濾池),為保證水廠凈水工藝正常運行,當(dāng)局部出現(xiàn)故障后不影響整個濾池自動運行及調(diào)節(jié),每格濾池均設(shè)置1個PLC 現(xiàn)場控制臺,并在一、二期各設(shè)置一PLC 主站連入光纖環(huán)網(wǎng)中。每格濾池的控制臺由M340作為控制模塊,單獨處理一格濾池的控制及信息采集、反饋,建立相對獨立、簡單的系統(tǒng)。PLC 柜外形為臺式結(jié)構(gòu),臺面上有手動/自動模式切換以及開/停設(shè)備的操作裝置。
濾池過濾水位保持恒定是水處理生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要控制內(nèi)容,濾池恒水位的過濾要求是保證待濾水流量與濾后水流量基本恒定。而濾池水位的變化是受進水量的變化、濾層阻塞值、過濾周期、待濾水濁度等因素影響的。濾池的其中一項重要功能為當(dāng)濾池正常過濾時,根據(jù)濾池水位自動調(diào)節(jié)濾后出水閥開度,保證濾池水位在一恒定水位進行過濾,其控制過程為PID(比例-積分-微分系統(tǒng))調(diào)節(jié),控制模式分兩種:一種是手動模式下恒水位調(diào)節(jié),由M340實現(xiàn);另一種是自動模式下恒水位調(diào)節(jié),由PID 調(diào)節(jié)器實現(xiàn)。因此用PID 閉環(huán)控制可以根據(jù)水位的變化實時控制清水調(diào)節(jié)閥的開度,把影響水量變化的條件轉(zhuǎn)化為對濾池水位的控制。每個濾池的水位和出水閥開度信號傳送至濾池控制臺的PLC 內(nèi),根據(jù)PID 運算后得出的出水閥開度信號傳送給出水閥。
在恒水位系統(tǒng)中,各組成執(zhí)行機構(gòu)如下:①模擬量輸入/輸出模塊BMXAMM0600:采集現(xiàn)場信號傳輸至PLC 的CPU 模塊,經(jīng)過處理后,輸出信號控制執(zhí)行部件動作。②虹潤NHR PID 調(diào)節(jié)器:采用微分先行的控制算法,與各類傳感器、變送器配合使用,實現(xiàn)對溫度、壓力、液位等物理量的測量顯示,并配合各種執(zhí)行器電磁、電動閥進行PID 調(diào)節(jié)和控制。③出水調(diào)節(jié)閥:采用氣動方式驅(qū)動的蝶閥,配備DC24V 二位五通電磁閥作為動作單元。為反饋閥門實際位置,配備閥門定位器,可輸入/輸出4-20 mA的模擬量電信號,用于反饋調(diào)節(jié)閥門位置。④液位計:超聲波液位計(一體式)輸出4-20 mA 的模擬量信號。
濾池PLC 操作臺可進行手動/自動模式切換,手動模式下由操作臺上旋鈕開關(guān)控制各閥門開閉,自動模式下則由PLC 處理控制閥門開閉,手動、自動模式下均可實現(xiàn)恒水位運行。恒水位調(diào)節(jié)本質(zhì)為一閉環(huán)控制系統(tǒng)。
根據(jù)濾池尺寸大小、石英砂濾層厚度、最大限位水位等條件,設(shè)置合適水位設(shè)定值為一恒定參數(shù)。手動模式下,液位計檢測當(dāng)前水位并轉(zhuǎn)換為4-20 mA 信號,輸入給PID 調(diào)節(jié)器,當(dāng)前測量值與設(shè)定值比較后,再經(jīng)過調(diào)節(jié)器內(nèi)部設(shè)定的參數(shù)進行整定處理,輸出4-20 mA 信號給出水閥定位器,控制氣源大小,調(diào)節(jié)出水閥開度,使濾池水位變化直到與設(shè)定值偏差越來越小。同樣,在自動模式下,液位計采集當(dāng)前液位,經(jīng)過調(diào)節(jié)器傳給PLC,PID 調(diào)節(jié)器輸出端斷開,改為PLC 模擬量輸出,由PLC 內(nèi)部PID 控制塊編程實現(xiàn)PID 調(diào)節(jié)。
水廠恒壓供水是凈水工藝的重要一環(huán),送水水壓的穩(wěn)定和調(diào)節(jié)直接影響到管網(wǎng),為提高生產(chǎn)效率及安全性,改善工藝條件,恒壓供水系統(tǒng)的建立對于現(xiàn)代化水廠是必不可少的。恒壓供水的自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的組成主要有:控制模塊M580型號PLC、變頻器、變頻泵、定速泵以及現(xiàn)場儀表。
M580作為控制模塊,使用其內(nèi)部編程PID 控制塊作為恒壓供水的調(diào)節(jié)核心。變頻器采用的是新風(fēng)光JD-BP33系列變頻器,自帶控制模塊(即CPU 與控制端子),RS485接口及開閉環(huán)工作模式。壓力變送器輸出4~20 mA 模擬電信號。送水水泵配備3 臺1150 kW 變頻泵與變頻器配套使用,以及2臺900 kW定速電機、1臺1120 kW 定速電機。恒壓供水的系統(tǒng)主要由3臺變頻泵調(diào)節(jié)出水管道壓力。
中控室人員可將出水壓力通過計算機人機界面輸入到PLC,PLC 將當(dāng)前測量出水壓力與設(shè)定壓力做比較,經(jīng)過計算整定,輸出模擬信號給變頻器,輸出的4~20 mA 信號對應(yīng)變頻器0~50 Hz 頻率,調(diào)節(jié)水泵轉(zhuǎn)速,達到出水壓力與設(shè)定壓力值偏差變小,實現(xiàn)閉環(huán)控制。
由于供水壓力的調(diào)節(jié)受很多因素影響,例如白天/晚上的供水量高低峰差異,季節(jié)性供水量差異,城鎮(zhèn)建設(shè)供水量日益增長,管網(wǎng)突發(fā)應(yīng)急事件等因素,基于變頻調(diào)壓的恒壓供水系統(tǒng)可改造成,基于變頻調(diào)壓與定速啟動結(jié)合的恒壓供水系統(tǒng)。設(shè)定壓力設(shè)定值(Pset),當(dāng)前壓力值(Pout)[1]。當(dāng)Pout<Pset時,PID調(diào)節(jié)器(PLC)調(diào)大變頻器頻率,當(dāng)變頻器頻率調(diào)至最大值時,當(dāng)前壓力仍然小于設(shè)定壓力,則延時啟動定速泵,并將變頻器頻率調(diào)至合適值。當(dāng)Pout≥Pset時,PID 調(diào)節(jié)器(PLC)調(diào)小變頻器頻率,當(dāng)變頻器頻率調(diào)至最小值時,當(dāng)前壓力仍然大于設(shè)定壓力,則延時停止定速泵,并將變頻器頻率調(diào)至合適值。
由于采用加減泵的方式進行恒壓供水,為避免頻繁啟停水泵,造成對水泵電機及廠區(qū)電網(wǎng)的影響,在使用這種模式恒壓供水的時候,需要考慮以下因素:①上、下限頻率的持續(xù)時間,本系統(tǒng)增減水泵是以頻率是否達到上限/下限作為參考條件,當(dāng)供水水壓不穩(wěn)定時會造成短時間內(nèi)壓力波動,因此需要設(shè)置頻率達到上限/下限的持續(xù)時間,才能判斷當(dāng)前供水壓力是否真的是高于/低于壓力設(shè)定值,而不是因為水壓不穩(wěn)定造成誤判,減少水泵頻繁啟停。②自動啟停時,需要對水泵的啟停做安全啟停條件處理,確保PLC對各種閥門到位信號,控制柜電流、電壓采集,故障保護等信號為水泵啟停的條件。
由于泵房水泵電機配備多樣,電機是主要的用能設(shè)備,當(dāng)前泵房共有6臺流量、功率、類型不同的水泵,在保證供水量的前提下,可以根據(jù)供水量設(shè)置不同機組搭配方式進行供水,計算出電機最小負荷,達到節(jié)能目的。
變頻泵工作在高效頻率區(qū)間范圍:1#、2#、3#機組為變頻泵,送水流量5 760 m3/h,額定功率1 150 kW。變頻泵的投入運行,可根據(jù)需要調(diào)節(jié)供水量,達到節(jié)能效果。為達到變頻泵效益最大,需要設(shè)置變頻器輸出頻率在高效區(qū)間,影響因素是變壓器負荷率,變頻泵變壓器使用的是KTMU 12 NA 1600 型油式變壓器,按照最佳經(jīng)濟運行狀態(tài),變壓器負荷率應(yīng)在70%~80%,即容量為Srt,范圍1 120~1 280 kVA,考慮電機經(jīng)過變頻器電容補償后,取功率因數(shù)為cosφ=0.9,變頻電機額定功率為P=1150 kW,變頻器頻率上下限位0~50 Hz,設(shè)頻率為f,經(jīng)過式計算得頻率范圍為43.8 Hz≤f≤50.0 Hz。由于變頻泵主要功能為實現(xiàn)水量調(diào)節(jié),若以50 Hz 額定功率長時間運行,則與定速泵作用相似,水量調(diào)節(jié)效果和節(jié)能效果不大,因此選擇以43.8 Hz 頻率為基礎(chǔ)調(diào)節(jié)。
4#、5#、6#號機組為定速泵,4#水泵送水流量6 516 m3/h,額定功率1 120 kW,5#、6#水泵送水流量5 760 m3/h,額定功率900 kW。其區(qū)別在于4#機組相對于5#、6#號機組,水泵流量、電機功率較大。流量差值約800 m3/h,功率差值為220 kW??梢岳盟玫膮?shù)差值,實現(xiàn)節(jié)能效果:變頻泵工作在最佳頻率范圍的最小值時,需要調(diào)小流量,PLC 控制系統(tǒng)自動選擇并切換4#機組水泵電機。當(dāng)變頻泵工作在最佳頻率范圍的最大值時,需要增大流量,PLC 控制系統(tǒng)自動選擇切換至5#/6#機組水泵電機。保證變頻泵工作在經(jīng)濟運行區(qū)內(nèi),選擇最優(yōu)的定速泵配合使用,實現(xiàn)節(jié)能效果。
水廠自動化工藝復(fù)雜多樣,每項自動化控制工藝需要結(jié)合各個水廠的凈水工藝和管理要求,才能發(fā)揮自動化控制系統(tǒng)的最大效益。文章主要針對水廠的自動化控制方向,以及濾池恒水位、恒壓供水的調(diào)節(jié)過程原理作簡單介紹。整個方案安全可靠、經(jīng)濟適用,適合管理和維護。水廠自動化控制系統(tǒng)工藝發(fā)展迅速,需要我們不斷學(xué)習(xí)研究,相信通過各個水廠的努力,可以把水廠自動化系統(tǒng)發(fā)揮得更好,建立較完善供水的體系。