廣州恒運企業(yè)集團電力工程公司 李曉力
我們一般把經(jīng)過閥門的蒸汽流量,與閥門的相對開度(相對位移)之間的對應(yīng)關(guān)系稱為汽輪機調(diào)節(jié)閥的工作流量特性。當(dāng)機組需要調(diào)整負(fù)荷及響應(yīng)一次調(diào)頻時,就要求DEH閥門能夠動作迅速準(zhǔn)確,經(jīng)過恰當(dāng)?shù)牧髁?,而如果閥門實際流量特性與汽輪機閥門理想的流量特性函數(shù)相差較大時,閥門開度偏大或偏小,就可能出現(xiàn)流量調(diào)節(jié)滯后或者負(fù)荷波動的問題,造成機組響應(yīng)滯后,影響機組的可靠性和負(fù)荷調(diào)節(jié)能力。當(dāng)機組多閥方式運行時,調(diào)節(jié)閥的流量特性還包括了閥門重疊度設(shè)置,設(shè)置的合理與否,影響著多閥投入后機組運行的經(jīng)濟性[1]。
高壓調(diào)門流量特性優(yōu)化是汽輪機性能提升和節(jié)能降耗的重要措施之一,通過優(yōu)化高壓調(diào)門流量特性曲線可以提高汽輪機閥門的調(diào)節(jié)精度,改善機組的負(fù)荷控制,降低機組煤耗等。廣州恒運電廠的#8亞臨界發(fā)電機組主要通過DEH系統(tǒng)的調(diào)門控制機組負(fù)荷,因此高壓調(diào)門流量函數(shù)特性曲線對汽機控制非常重要。其供熱改造后一直存在著高壓調(diào)節(jié)閥門節(jié)流損失大、負(fù)荷調(diào)節(jié)波動大等問題,通過對DEH系統(tǒng)高壓調(diào)門的流量特性試驗及相關(guān)參數(shù)分析和計算,修改了高壓調(diào)門流量特性曲線,解決了機組運行中負(fù)荷波動和閥門擺動大等問題,并且優(yōu)化了調(diào)門的重疊度,降低了多閥方式下調(diào)門的節(jié)流損失,有效地解決了存在的問題,取得了良好的經(jīng)濟效果,從而適應(yīng)了電力市場現(xiàn)貨交易的需要,提高了機組的盈利能力。
廣州恒運電廠的#8機組是東方汽輪機廠生產(chǎn)的亞臨界一次中間再熱、高中壓合缸凝汽式汽輪燃煤發(fā)電供熱機組,為單元制熱力系統(tǒng),機組采用高壓抗燃油控制系統(tǒng)。DEH系統(tǒng)為GE新華公司的產(chǎn)品,與分散控制系統(tǒng)(DCS)實現(xiàn)軟硬件一體化,組態(tài)軟件為XDPS400+,系統(tǒng)配了七塊VPC閥門控制卡,分別控制一個主汽門、四個高壓調(diào)門和兩個中調(diào)門。
機組在運行過程中,機組DEH控制系統(tǒng)接受負(fù)荷增減指令,采集轉(zhuǎn)速、功率、調(diào)節(jié)級壓力以及閥門的LVDT反饋等信號,然后經(jīng)過閥門管理程序的分析和計算,將閥門流量控制信號分別輸出到各個電液伺服閥,控制油動機調(diào)整高中壓調(diào)門的開度,從而控制機組的運行。單閥方式下,汽輪機四個高壓調(diào)門保持同樣開度,蒸汽全周進入汽輪機調(diào)節(jié)級動葉,使得汽輪機本體均勻受熱、受力,一般在啟停工況、異常工況等狀態(tài)使用。為了保證運行安全,機組一般帶到一定負(fù)荷后才可切換至多閥方式,四個調(diào)門根據(jù)一定順序開啟,允許閥門之間存在合適的重疊度,從而減少開度過低造成的調(diào)門節(jié)流損失,提高機組的經(jīng)濟效益。
#8機組自供熱改造以來,多閥方式下經(jīng)常存在有調(diào)門擺動大、單多閥切換期間負(fù)荷波動大等問題,也曾出現(xiàn)了多次調(diào)門卡澀或突然關(guān)閉的情況,導(dǎo)致機組長期單閥運行,影響著機組的安全經(jīng)濟運行。在2020年機組大修期間更換了高調(diào)門的LVDT反饋裝置,增加并校準(zhǔn)了調(diào)節(jié)級壓力變送器,將高壓調(diào)門伺服閥前后的差壓信號接入DCS系統(tǒng),同時在機組啟動前將閥門的零位和滿位整定正確,確保反饋能正常跟蹤指令,試驗過程中充分地收集高壓調(diào)門流量特性曲線試驗所需要的運行參數(shù),使我們能夠在DEH系統(tǒng)上對試驗數(shù)據(jù)進行整合分析,最終優(yōu)化高壓調(diào)門的流量特性曲線。
結(jié)合負(fù)荷調(diào)度曲線制定試驗計劃,按以下順序進行汽機高壓調(diào)門流量特性優(yōu)化整定試驗:機組啟動并帶負(fù)荷—機組低負(fù)荷運行,退出供熱—機組單閥方式下的升負(fù)荷試驗—調(diào)門全開時切換單多閥—機組多閥方式下的降負(fù)荷試驗—恢復(fù)DEH系統(tǒng)控制,投入AGC一次調(diào)頻,試驗完成[2]。機組試驗時,確保就地閥門動作正常無卡澀,位移傳感器反饋桿已緊固,在DCS上設(shè)置記錄曲線,包括機組負(fù)荷指令、流量給定值REFDMD、高調(diào)門閥位反饋、閥門指令、主蒸汽壓力和溫度、調(diào)節(jié)級壓力、機組轉(zhuǎn)速、實發(fā)功率、TSI參數(shù)、DEH異常報警等內(nèi)容。通過測試收集DEH各種工況下高壓調(diào)節(jié)門升程(閥位開度)與流量(調(diào)節(jié)級壓力)的流量特性,優(yōu)化閥門管理程序,分析和修改閥門工作曲線,最終改善DEH的調(diào)節(jié)品質(zhì)。試驗過程應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)視軸振、脹差、軸位移和負(fù)荷等變化,如出現(xiàn)過大變化時應(yīng)立即退出試驗。
測取步驟一般是先單閥方式、后多閥方式,試驗過程應(yīng)包括各個高調(diào)閥依次動作的交界點(重疊度)。單閥方式試驗,通知運行人員在DEH系統(tǒng)將負(fù)荷指令從低負(fù)荷開始逐漸加至額定負(fù)荷。進行單閥切換到多閥試驗時,為防止在各種負(fù)荷工況下進行單多閥切換時可能出現(xiàn)的調(diào)門開關(guān)引起的負(fù)荷波動,試驗選擇在滿負(fù)荷的情況下進行,無論是單閥還是多閥控制器給閥門指令都將會是100%,額定蒸汽流量進入汽輪機,此時單切換多閥時閥門管理程序就會繼續(xù)保持閥門全開,切換過程中機組負(fù)荷也能夠保持基本穩(wěn)定、且調(diào)門不會來回波動。切換完畢后機組進入多閥方式下試驗,汽輪機工作負(fù)荷從滿負(fù)荷降至試驗最低負(fù)荷,觀察并記錄閥門的動作情況,調(diào)整負(fù)荷時應(yīng)每隔5MW停留1~2分鐘,待蒸汽參數(shù)穩(wěn)定后再進行負(fù)荷變化[2]。
機組啟動并網(wǎng),把主汽溫逐漸提高到530℃左右并保持相對穩(wěn)定;把主汽壓力控制在合適值(即機組閥門流量指令值為100%時滿負(fù)荷的主汽壓力),變化不大于±0.3MPa;使機組暖機充分,溫度偏差正常后DEH系統(tǒng)進入開環(huán)控制,由運行人員進行負(fù)荷增減。試驗時,將機組負(fù)荷的升速率控制在3MW/min以內(nèi),負(fù)荷每升高6MW停留2分鐘,以穩(wěn)定主汽壓力和溫度,然后慢慢將負(fù)荷指令升到100%,四個高壓調(diào)節(jié)閥全開,此時機組滿負(fù)荷運行。單閥方式下的升程試驗由于涉及機組負(fù)荷的較大變化,因此應(yīng)該在機組充分暖機后進行,并且對機械閥位加強現(xiàn)場監(jiān)視,防止閥桿卡澀或脫落影響流量控制。在試驗過程中需要在DCS上采集機組轉(zhuǎn)速、主汽壓力、發(fā)電機功率、調(diào)節(jié)級壓力、閥門開度指令、高壓調(diào)門閥位和負(fù)荷指令等參數(shù)。
DEH的控制系統(tǒng)通常根據(jù)運行人員或AGC的負(fù)荷指令,結(jié)合當(dāng)時汽輪機轉(zhuǎn)速、實發(fā)功率、調(diào)節(jié)級壓力等參數(shù),得出與相對應(yīng)的流量計算值,經(jīng)過閥位限制器和壓力控制器,通過閥門管理程序得到與流量相對應(yīng)的閥門開度指令,控制進入汽輪機蒸汽流量,因此達到機組目標(biāo)負(fù)荷值[3]。單閥方式運行時,汽缸均勻進氣,DEH控制器將總的流量指令信號平均分配到各個高壓調(diào)節(jié)門上,各個調(diào)門同時開啟或者關(guān)閉,好像一個閥門一樣。
而多閥方式控制時,控制器按設(shè)定的流量特性曲線將指令依次加到高調(diào)閥1~高調(diào)4上,每個調(diào)門流量控制指令疊加了不同的偏置信號(偏置解除,即為單閥),各調(diào)門則按順序開大或關(guān)小。機組為滿負(fù)荷后,汽輪機切換到多閥方式下運行,繼續(xù)維持機組的運行參數(shù)穩(wěn)定,保持閥門流量總指令值為100%。
進入DEH組態(tài),在閥門管理程序中取消原多閥方式下的各個調(diào)門流量曲線的重疊度設(shè)置(閥門總流量指令等于100%才能修改),并進行多次試驗,當(dāng)出現(xiàn)前一個閥門開至調(diào)節(jié)級壓力/主汽壓力的比值為0.85~0.90,緊后一個閥開始開啟時,此時可設(shè)置重疊度。然后繼續(xù)以3MW/min的速度(防止機組負(fù)荷變化過快)減少閥門流量總指令,每減少6MW,穩(wěn)定3分鐘以保持主汽壓的穩(wěn)定,直到機組到達試驗負(fù)荷低限,多閥方式下的機組降程試驗完成。整個過程需要記錄機組調(diào)節(jié)級壓力、主汽壓力、調(diào)節(jié)級后溫度、發(fā)電機功率、閥門開度指令、高壓調(diào)門閥位和負(fù)荷指令等參數(shù),并嚴(yán)密監(jiān)測汽輪機在切換過程中的振動特性變化[3]。
根據(jù)上述試驗得到的記錄數(shù)據(jù),計算得出了單閥方式和多閥方式的高壓調(diào)門流量特性修正曲線,并進行了修改和優(yōu)化。為了保證特性曲線比較平滑、減少閥門節(jié)流損失,將閥門重疊度也進行了優(yōu)化。閥門特性曲線修改優(yōu)化完畢后,通過機組在不同負(fù)荷下進行單閥/多閥切換試驗來檢驗修改后的閥門流量特性曲線能否達到要求。
由于汽輪機并無直接的蒸汽流量測量信號送至DEH系統(tǒng),通過調(diào)節(jié)級壓力與額定壓力比的公式來得到汽輪機的實時經(jīng)過閥門的蒸汽流量,公式為Q=P1/P0×P'2/Pt。式中,Q為蒸汽流量,P1為試驗過程中的調(diào)節(jié)級壓力;P0為額定負(fù)荷下的調(diào)節(jié)級壓力;為額定負(fù)荷下的高壓主汽門前主蒸汽壓力值;Pt為試驗過程中的壓力試驗值,將試驗過程中得到的各個實時數(shù)據(jù)代入公式可以得到間接的蒸汽流量值[4]。
根據(jù)閥位和對應(yīng)的蒸汽流量值,經(jīng)過分析及計算,保留了原有5%以下的預(yù)啟開度,得出了單閥控制方式下新的閥位與實際流量之間的對應(yīng)關(guān)系,其流量指令/閥位分別為:0.0/0.01、0.75/5、16.5/11.58、63.2/36.4、68.8/39.1、78/43.1、82.1/45.7、86.4/51.1、93.1/58.8、98.8/73.8、100/100。繪制了閥門新的特性曲線與舊的特性曲線的對比圖,如圖1所示。閥門新流量特性曲線圖和舊特性曲線在指令60%以下基本相同,但在后半部分新的特性曲線更加平滑,基本上接近閥門固有的流量特性。
圖1 單閥控制方式下閥門流量特性曲線新舊對比圖
多閥方式的試驗,將汽機的4個高調(diào)門以不同負(fù)荷的各自閥位和對應(yīng)的流量指令進行分析計算,得到了新的閥門流量特性函數(shù),如表1所示,繪制出了新閥門特性曲線圖與舊閥門特性曲線圖的對比圖,如圖2所示。
圖2 多閥控制方式下閥門流量特性曲線新舊對比圖
表1 多閥方式下閥門流量特性函數(shù)
從圖2曲線可看出,多閥方式下的新舊閥門流量曲線在指令70%以后存在有較大差別,在流量指令相同的情況下,修改后的高調(diào)1~高調(diào)3的開度比原來增大了5%左右,指令覆蓋點比原來增多,新的曲線也比原來光滑;修改后的GV4流量指令在80~90%方打開預(yù)啟段,減少了節(jié)流損失,提高了機組經(jīng)濟效益。
通過試驗得出的汽輪機高調(diào)門的工作流量特性與理想流量特性基本一致,在相同的負(fù)荷指令下流量控制偏差很小。流量特性調(diào)整后的單多閥切換,投入功率回路后負(fù)荷波動小于3MW,壓力及閥位變化平穩(wěn),汽機本體參數(shù)運行正常,閥門流量特性優(yōu)化試驗達到了目的。
綜上,我廠汽輪機閥門流量特性曲線通過優(yōu)化后,實際負(fù)荷和流量指令的變化值基本同步,提高了系統(tǒng)調(diào)節(jié)品質(zhì)、減少了閥門擺動,機組負(fù)荷的穩(wěn)定也使鍋爐燃燒更穩(wěn)定,滿足了機組長期安全穩(wěn)定運行的需要。同時,通過修改多閥方式下的閥門重疊度,單、多閥實現(xiàn)順利切換,減少了調(diào)門節(jié)流損失、降低了發(fā)電煤耗,取得了理想的經(jīng)濟效果。