浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司 琚 敏 包文東
燃煤機(jī)組超低排放技術(shù)大幅度削減了NOX、煙塵、SO2等主要污染物的排放,達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn)。其主要技術(shù)路線包括脫硝系統(tǒng)新增一層催化劑,脫硫系統(tǒng)吸收塔本體、漿液循環(huán)系統(tǒng)改造和回轉(zhuǎn)式GGH 拆除,新增濕式靜電除塵器和低低溫電除塵系統(tǒng),增設(shè)管式GGH系統(tǒng)等。
某發(fā)電公司擁有4×660MW 超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,自2015年開始實(shí)施超低排放改造,4號機(jī)組為首臺改造機(jī)組,于2015年7月加裝投用管式GGH 系統(tǒng)(系統(tǒng)圖見圖1),由煙氣冷卻器、煙氣加熱器及其輔助系統(tǒng)組成。
管式GGH 系統(tǒng)是通過煙氣冷卻器將電除塵器入口煙溫由130℃~150℃降低至90℃左右,大幅提高電除塵器除塵效率并高效捕集SO3,同時(shí)通過煙氣加熱器將煙囪入口的凈煙氣溫度由50℃左右提高至80℃以上,以消除“石膏雨”和“冒白煙”等現(xiàn)象。如圖1所示煙氣冷卻器布置在鍋爐空氣預(yù)熱器和電除塵器之間的煙道上,每臺機(jī)組布置4臺煙氣冷卻器,分別命名為A1、A2、B1、B2煙氣冷卻器。
圖1 管式GGH 系統(tǒng)圖(綠線框內(nèi)范圍)
該公司4號機(jī)組超低排放改造后投運(yùn)3年,管式GGH 煙氣冷卻器系統(tǒng)出現(xiàn)熱煤水漏水導(dǎo)致的補(bǔ)水周期短的問題。2018年2月,檢查發(fā)現(xiàn)4號機(jī)組煙氣冷卻器煙氣進(jìn)口端第1列換熱管磨穿,引起漏水。2020年9月4號機(jī)組檢修停機(jī)前,熱媒水補(bǔ)水周期約3小時(shí),其他3臺機(jī)組熱媒水補(bǔ)水周期最短為358小時(shí)。
煙氣冷卻器漏水會(huì)造成煙塵沾水積灰結(jié)塊,進(jìn)而堵塞煙氣冷卻器煙氣通道,增加煙道阻力,降低換熱效果,堵塞嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)绊懻麄€(gè)煙氣系統(tǒng)的正常運(yùn)行。同時(shí),煙氣與泄漏的水汽接觸后,會(huì)降低煙氣露點(diǎn)溫度,導(dǎo)致煙氣中的H2SO4凝結(jié)腐蝕換熱管,換熱管腐蝕爛穿后產(chǎn)生新漏點(diǎn),形成惡性循環(huán),進(jìn)一步惡化了煙氣冷卻器漏水的不利影響。
查閱煙氣冷卻器平面布置圖紙,如圖2所示,空預(yù)器至煙氣冷卻器之間的煙道呈“Y”型布置,煙道轉(zhuǎn)角(圖2中B 點(diǎn)位置)未設(shè)計(jì)弧型導(dǎo)流板,不符合DL/T 5121《火力發(fā)電廠煙風(fēng)煤粉管道設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》4.1.7“‘Z’形和空間彎頭的兩彎頭內(nèi)側(cè)之間的距離宜按表4.1.7所列數(shù)值采用,當(dāng)不能滿足上述要求時(shí),宜設(shè)置導(dǎo)流板或?qū)蛉~片”,該標(biāo)準(zhǔn)具體內(nèi)容如圖3所示。根據(jù)技術(shù)規(guī)程要求計(jì)算,不設(shè)導(dǎo)流板時(shí),“Y”型煙道兩彎頭之間的距離值L 應(yīng)大于12.6m,現(xiàn)場“Y”型煙道兩彎頭之間的距離值L 只有2m,不滿足技術(shù)規(guī)程要求。
圖2 煙氣冷卻器平面布置圖
煙氣冷卻器布置在電除塵前之前,其流通煙氣未經(jīng)過除塵處理,飛灰濃度高,經(jīng)煙氣冷卻器進(jìn)口煙道轉(zhuǎn)角部位后,煙氣流場不均,并經(jīng)直板導(dǎo)向板(圖2中C 點(diǎn)位置)阻擋后,煙氣中的飛灰集中匯聚,飛灰濃度進(jìn)一步升高,并順著直板導(dǎo)向板方向沖刷煙氣冷卻器迎風(fēng)面第1列換熱管,導(dǎo)致該排換熱管磨損嚴(yán)重。
因此,換熱管被煙氣中的飛灰磨損減薄,直至磨穿,是造成4號機(jī)組煙氣冷卻器漏水的直接原因。煙氣導(dǎo)流板設(shè)計(jì)不合理,轉(zhuǎn)角處未按技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置弧型導(dǎo)流板引起煙氣旋流,同時(shí)煙氣冷卻器入口安裝了不合適的直板煙氣導(dǎo)向板,造成飛灰集中,是造成4號機(jī)組煙氣冷卻器漏水的間接原因。又因4號機(jī)組主變出線方式與其他三臺機(jī)組不同,調(diào)停檢修機(jī)會(huì)少,漏水后無法及時(shí)處理,漏水區(qū)域煙氣冷卻器在潮濕狀態(tài)下長時(shí)間運(yùn)行,積灰遇水汽結(jié)塊后堵塞煙氣冷卻器通道,難以清理,造成4號機(jī)組煙氣冷卻器磨損和腐蝕更加嚴(yán)重。
結(jié)合分析得到的直接原因和間接原因,制定煙氣冷卻器換熱管防磨和消漏的主要對策如下。
對策一:煙氣冷卻器入口煙道轉(zhuǎn)角處加裝弧形導(dǎo)流板,并取消原直板導(dǎo)向板。
在空預(yù)器與煙氣冷卻器之間“Y”型煙道轉(zhuǎn)角處設(shè)計(jì)加裝弧形導(dǎo)流板,消除煙氣流場不均和煙氣旋流,防止換熱管煙氣局部飛灰磨損?;⌒螌?dǎo)流板的布置如圖3所示。
圖3 煙道導(dǎo)流板布置圖
對策二:煙氣冷卻器入口煙道加裝均流格柵。
在加裝的弧形導(dǎo)流板與煙氣冷卻器之間(圖1中A 點(diǎn)處)加裝均流格柵,進(jìn)一步消除因煙氣流場不均和煙氣旋流造成飛灰濃度不均引起的局部磨損。
對策三:加裝防磨瓦和防磨假管。
在煙氣入口高溫段煙氣冷卻器第1列局部飛灰磨損嚴(yán)重區(qū)域加裝防磨瓦,并在第1列換熱管前面加裝不通熱媒水的防磨假管,規(guī)格大小同煙氣冷卻器換熱管。
對策四:采取將換熱管旁路改接方法消除漏水點(diǎn)。
將煙氣冷卻器沿?zé)煔饬魍ǚ较蚰p嚴(yán)重的第1列、第2列換熱管進(jìn)行旁路改接至第3列或第5列,并對旁路后原換熱管封堵,減少已磨損減薄的換熱管進(jìn)一步漏水帶來的風(fēng)險(xiǎn)。換熱管旁路改接示意圖如圖4所示。
圖4 煙氣冷卻器換熱管旁路改接示意圖
對策五:優(yōu)化煙氣冷卻器吹灰運(yùn)行方式,提高吹灰器維護(hù)水平。
根據(jù)煙氣冷卻器積灰和差壓情況優(yōu)化蒸汽吹灰器運(yùn)行方式,減少蒸汽吹灰器使用頻率,降低換熱管被蒸汽吹損漏水風(fēng)險(xiǎn)。蒸汽吹灰器在使用時(shí)保證一定的過熱度,避免蒸汽中帶水吹損換熱管,同時(shí)加強(qiáng)吹灰器設(shè)備管理,做好日常中的設(shè)備維護(hù)、檢修等工作。
此外,結(jié)合機(jī)組調(diào)停機(jī)會(huì),還需要對煙氣冷卻器開展防磨消漏檢查,防微杜漸,及時(shí)消除造成煙氣冷卻器漏水的各類設(shè)備隱患。
2020年9月~11月,該公司4號機(jī)組檢修期間,采用高壓水槍清理了煙氣冷卻器內(nèi)部板結(jié)的積灰,并根據(jù)防磨消漏對策完成了以下實(shí)施措施:
在煙氣冷卻器入口煙道轉(zhuǎn)角處加裝弧形導(dǎo)流板,共26塊重約16噸,并割除了煙氣冷卻器入口直板導(dǎo)向板。
在煙氣冷卻器入口煙道加裝了均流格柵,采用2層規(guī)格為G253/30/100的鋼格柵板,前后“十”字交叉布置,大致形成30mm×30mm 的均流孔。
加裝了防磨瓦和防磨假管,防磨假管為外徑38mm、壁厚4mm 的碳鋼管。
對漏水或磨損嚴(yán)重的換熱管進(jìn)行旁路改接,將沿?zé)煔饬魍ǚ较虻?列磨損嚴(yán)重或漏水的換熱管旁路改接至第5列管,封堵旁路后的原第2~4列管,共改接72根管。
優(yōu)化了煙氣冷卻器吹灰頻率,通過摸索目前將煙氣冷卻器吹灰器吹灰頻率由原來的每天三次(每班一次)調(diào)整為每天一次。
4號機(jī)組煙氣冷卻器檢修處理并完成防磨消漏對策后,基本解決了煙氣冷卻器換熱管飛灰磨損和漏水問題。目前4號機(jī)組熱媒水補(bǔ)水周期由對策實(shí)施前的約3小時(shí)改善到200小時(shí)左右,補(bǔ)水周期已明顯延長。
加裝弧形導(dǎo)流板和均流格柵、取消原直板導(dǎo)向板等措施已在該公司1號、2號、3號機(jī)組煙氣冷卻器推廣實(shí)施,也取得了較好的效果。1號、2號、3號機(jī)組煙氣冷卻器改造后,尚未發(fā)生煙氣冷卻器因飛灰磨損原因造成漏水,熱媒水補(bǔ)水周期都超過了720小時(shí)。
4號機(jī)組是該公司2015年首臺實(shí)施超低排放改造的機(jī)組,煙氣冷卻器運(yùn)行時(shí)間較長,沿?zé)煔饬魍ǚ较蚯皫琢袚Q熱管普遍磨損嚴(yán)重。管式GGH 系統(tǒng)范圍比較大,平時(shí)運(yùn)行發(fā)生少量熱媒水漏水時(shí),難以排查并確認(rèn)漏水得具體位置。同時(shí)煙氣冷卻器內(nèi)部漏水無法即時(shí)隔離處理,只能待機(jī)組停機(jī)時(shí)才能進(jìn)入內(nèi)部進(jìn)行處理。
通過在機(jī)組檢修期間實(shí)施加裝弧形導(dǎo)流板和均流格柵、取消原直板導(dǎo)向板等防磨消漏整治對策,基本消除了管式GGH 煙氣冷卻器漏水現(xiàn)象,延長了管式GGH 熱媒水的補(bǔ)水周期。
除采取防磨消漏措施避免換熱管飛灰磨損引起漏水外,還需將煙氣冷卻器防磨消漏檢查列為常態(tài)化的隱患排查內(nèi)容,在機(jī)組調(diào)停期間安排,及早檢查發(fā)現(xiàn)和處理磨損泄漏部位。