張振波
(山西省高平市科興米山煤業(yè)有限公司,山西 高平 048400)
我國的能源賦存特征決定了煤炭的主體消費能源地位,雖然目前國家大力推廣能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,但是隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,煤炭需求量仍然呈現(xiàn)出增長趨勢。煤炭高效生產(chǎn)的前提是安全,目前我國煤炭主要采用地下開采方式,地下開采面臨著各種各樣的災(zāi)害,其中頂板災(zāi)害是煤礦五大災(zāi)害之一,直接影響到煤礦的高效生產(chǎn)[1-2]。受地層運動影響,我國煤層賦存條件復(fù)雜。相關(guān)統(tǒng)計顯示,我國有30%以上的煤層賦存堅硬頂板,有超過50%的礦區(qū)分布堅硬頂板。在大同、晉城等礦區(qū),工作面事故中有70%~80%屬于冒頂事故。堅硬頂板具有完整性良好、強度較高、易出現(xiàn)懸頂?shù)忍攸c,其垮落步距大,來壓劇烈,尤其是綜采面回采初期,易誘發(fā)明顯的動力災(zāi)害[3-4]。針對堅硬頂板控制難題,目前常采用爆破預(yù)裂和水力致裂方式進行治理,由于爆破預(yù)裂方式消耗大量的炸藥,易產(chǎn)生有毒有害氣體,且爆破效果控制難度較大,與之相對比的是水力致裂控頂效果較好,也能解決堅硬頂板的控制難題[5]。
米山煤礦15112 綜采面位于井田的東部,井下標高742~817 m,地面標高920~971 m,蓋山厚度約178~154 m,15112 綜采面北部為15113 準備工作面,東部為保安煤柱,南部為15111 采空區(qū),西部為15104 運輸巷。本工作面所采煤層為15 號煤,工作面長度145.5 m,走向長度平均為1227 m,煤層平均厚2.7 m,煤層傾角3°~8°。煤層直接頂賦存6.2 m 厚的堅硬頂板K2 石灰?guī)r,底板為泥巖、鋁土質(zhì)泥巖,厚度4.77 m。
地下巖層由多種礦物質(zhì)組成,其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,存在大量遇水易膨脹的黏土礦物,巖體內(nèi)部也發(fā)育大量節(jié)理、裂隙,具有各向非均質(zhì)性。通過高壓水作用,改變巖層結(jié)構(gòu)及理化性質(zhì),降低巖層黏結(jié)力,弱化巖體強度,促使巖體內(nèi)部節(jié)理、裂隙二次發(fā)育、擴展,進一步破壞巖體整體強度。堅硬頂板水力致裂控制技術(shù)就是通過高壓水弱化巖體強度的特點,在堅硬頂板巖層內(nèi)注入高壓水,在高水壓及滲透作用下,改變巖層結(jié)構(gòu)及理化性質(zhì),致使巖體內(nèi)部的節(jié)理與裂隙二次發(fā)育、擴展,降低巖體整體強度,從而實現(xiàn)對堅硬頂板的有效控制[6]。
通過在15112 綜采面切眼及工作面兩順槽布置定向水力致裂鉆孔,通過高壓水對堅硬頂板進行水力致裂,具體技術(shù)參數(shù)如下:
(1)切眼內(nèi)定向水力致裂鉆孔布置
沿15112 綜采面切眼內(nèi)布置兩排定向水力致裂鉆孔,分別布置在工作面前方和后方煤壁(以推進方向為前),距底板2.5 m 施工。前方煤壁施工的定向水力致裂鉆孔與水平方向的夾角為60°,鉆孔直徑設(shè)計75 mm,鉆孔深度設(shè)計7.0 m,孔間距設(shè)計15 m;后方煤壁施工的定向水力致裂鉆孔與水平方向的夾角為80°,距底板2.5 m 施工,鉆孔直徑設(shè)計75 mm,鉆孔深度設(shè)計12.0 m,孔間距設(shè)計為15 m,與前方煤壁施工的定向水力致裂鉆孔交錯布置。鉆孔布置平面圖、斷面圖如圖1 和圖2。
圖1 切眼內(nèi)定向水力致裂鉆孔布置平面圖(m)
圖2 切眼內(nèi)定向水力致裂鉆孔布置斷面圖(m)
(2)順槽內(nèi)定向水力致裂鉆孔布置
沿15112 綜采面水槽內(nèi)布置兩排定向水力致裂鉆孔,分別布置在工作面?zhèn)群兔褐鶄?cè),距巷幫1.0 m 施工。布置的定向水力致裂鉆孔垂直于頂板施工,鉆孔直徑設(shè)計32 mm。工作面?zhèn)茹@孔深度設(shè)計6.0 m,孔間距設(shè)計8 m;煤柱側(cè)鉆孔深度設(shè)計10.0 m,孔間距設(shè)計8 m,與工作面?zhèn)仁┕さ亩ㄏ蛩χ铝雁@孔交錯布置。鉆孔布置平面圖、斷面圖如圖3 和圖4(圖中以回風(fēng)順槽為例)。
圖3 順槽內(nèi)定向水力致裂鉆孔布置平面圖(m)
圖4 順槽內(nèi)定向水力致裂鉆孔布置斷面圖(m)
(3)水力致裂參數(shù)與工藝
水力致裂參數(shù)主要為水壓和注水時間,水壓設(shè)計為30~50 MPa,注水時間設(shè)計為20~30 min,具體參數(shù)可根據(jù)現(xiàn)場反饋效果優(yōu)化。水力致裂工藝如下:
① 水力致裂設(shè)備安裝調(diào)試;
② 檢查并確保封孔器保壓及工作情況;
③ 操作人員及相關(guān)設(shè)備距定向水力致裂鉆孔20 m 以上距離,并進行警示,壓裂時期禁止人員靠近;
④ 水力致裂工作時,應(yīng)緩慢加壓,壓力突然下降后,進行保壓工作,使裂紋充分擴展;
⑤ 水力致裂結(jié)束后,進行封孔器卸壓工作。
15112 綜采面回采初期采用了堅硬頂板水力致裂控制技術(shù),技術(shù)應(yīng)用后采用鉆孔窺視儀對致裂效果進行了窺視,如圖5 所示。由圖可知,孔口位置主要為原生裂隙,未受水力致裂影響,而孔底位置分布多條橫向和徑向裂縫,表明了明顯的致裂效果。在工作面回采初期進行礦壓監(jiān)測,結(jié)果顯示,15112 綜采面初次來壓步距在25.0~29.9 m 范圍,平均27.1 m;初次來壓強度在27.8~35.1 MPa 范圍,平均33.0 MPa;動載系數(shù)1.31。礦壓監(jiān)測結(jié)果見表1。
圖5 致裂鉆孔窺視圖
表1 15112 綜采面初次來壓監(jiān)測結(jié)果
根據(jù)15112 綜采面鄰近工作面礦壓監(jiān)測結(jié)果,圖6 給出了堅硬頂板水力致裂技術(shù)應(yīng)用后初次來壓情況對比。未采用堅硬頂板水力致裂技術(shù)時,工作面初次來壓步距和強度分別為46.8 m、48.5 MPa;采用堅硬頂板水力致裂技術(shù)后,來壓步距和強度均有顯著降低,分別降低了42.1%、32.0%。表明堅硬頂板水力致裂技術(shù)有效改變巖層結(jié)構(gòu)及理化性質(zhì),降低堅硬頂板整體強度,實現(xiàn)了對堅硬頂板的有效控制,避免了15112 綜采面回采初期出現(xiàn)懸頂現(xiàn)象。
圖6 水力致裂技術(shù)應(yīng)用前后初次來壓情況
米山煤礦15112 綜采面頂板賦存堅硬頂板巖層,為防止綜采面回采初期大面積懸頂誘發(fā)的動力災(zāi)害,提出采用堅硬頂板水力致裂控制技術(shù),設(shè)計了水力致裂控制技術(shù)和參數(shù)。采用堅硬頂板水力致裂技術(shù)后,孔底位置分布多條橫向和徑向裂縫,有明顯的致裂效果,工作面來壓步距和強度分別降低了42.1%、32.0%,表明堅硬頂板水力致裂技術(shù)降低了堅硬頂板整體強度,實現(xiàn)了對堅硬頂板的有效控制,避免了15112 綜采面回采初期誘發(fā)的動力災(zāi)害。