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        基于機(jī)器視覺的觸摸屏貼裝設(shè)備的研制

        2022-03-14 03:39:22葛振華張同冰張?jiān)鲚x
        機(jī)械研究與應(yīng)用 2022年1期
        關(guān)鍵詞:方向設(shè)備

        葛振華,張同冰,尹 超,張?jiān)鲚x,李 彥

        (泰安北航科技園信息科技有限公司,山東 泰安 271000)

        0 引 言

        在非標(biāo)設(shè)備的生產(chǎn)過程中,由于受其非標(biāo)屬性的限制,每批次生產(chǎn)的數(shù)量一般較少,無法用常規(guī)批量生產(chǎn)的做法來提高其生產(chǎn)效率與品質(zhì)。為解決這一難題,可通過定制工裝設(shè)備與人工輔助相結(jié)合的方式,在一定程度上提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品品質(zhì),不過這引發(fā)了對定制工裝設(shè)備的設(shè)計(jì)、制作周期的較大限制,需要可速實(shí)現(xiàn)。

        在以往的生產(chǎn)中,此貼裝作業(yè),采用人工貼裝裝完成,但人工貼裝,不但效率低,而且貼裝質(zhì)量不易保證,常出現(xiàn)因電阻觸摸屏貼裝偏斜而返工的情況。因?yàn)槠惹行枰环N可快速實(shí)現(xiàn)的、高精度、高效率的輔助貼裝工具。

        筆者針對這種情況,設(shè)計(jì)了一種可快速設(shè)計(jì)、制作的觸摸屏貼裝設(shè)備,由采用由鋁型材拼裝框架與直線模組相結(jié)合的四軸運(yùn)動平臺及以PC+ PLC為核心的控制系統(tǒng)組成。其中機(jī)器視覺采用成熟的Open CV視覺處理庫,應(yīng)用其對圖像進(jìn)行濾波、二值化、邊緣檢測、輪廓檢測等處理,以識別LCD屏與電阻觸摸屏之間的相對位置,用于貼裝過程中的坐標(biāo)計(jì)算;PLC作為下位機(jī),對四軸運(yùn)動平臺進(jìn)行直接控制,從而有效地提高觸摸屏貼裝效率及質(zhì)量。

        1 貼裝設(shè)備的工作流程及方案設(shè)計(jì)

        文中涉及的觸摸屏貼裝設(shè)備,其用于7寸LCD屏與電阻觸摸屏的貼裝作業(yè)。LCD屏與電阻觸摸屏組合面成觸摸顯示屏(如圖1),是一種被應(yīng)用于傳統(tǒng)設(shè)備的自動化升級改造中,作為其人機(jī)交互工具使用;其特點(diǎn)是需要量較少(一般每次生產(chǎn)在200 pcs以內(nèi))、對電阻觸摸屏的貼裝精度要求高(定位精度±0.3,旋轉(zhuǎn)精度±0.05°)。

        圖1 觸摸顯示屏

        1.1 工作流程分析

        貼裝設(shè)備的總體工作流程是,由人工進(jìn)行上料,將LCD屏、電阻觸摸屏分別放置于設(shè)備相應(yīng)的放置區(qū)內(nèi);應(yīng)用工業(yè)相機(jī)對設(shè)備中放置的LCD屏及電阻觸摸屏分別拍照并由PC中控制軟件進(jìn)行機(jī)器視覺識別,分別計(jì)算出它們的位置信息(包含有X、Y、C等三軸數(shù)據(jù),方向軸定義是以水平面為XY平面,其法線方向?yàn)閆向,繞Z向的旋轉(zhuǎn)軸為C向,C向用于描述視覺識別對方偏轉(zhuǎn)及吸盤需要旋轉(zhuǎn)的角度);根據(jù)計(jì)算得出的數(shù)據(jù),吸盤(真空吸附,用于電阻觸摸屏的拾取、放置,由PLC驅(qū)動真空發(fā)生器控制)首先移動至電阻觸摸屏中心的上方,沿Z向?qū)ζ溥M(jìn)行拾取操作,并根據(jù)計(jì)算的位置數(shù)據(jù)信息移動至LCD屏上方后調(diào)整C軸角度,將其放置于LCD屏,至此完成貼裝工作,最后由人工將貼裝好的觸摸屏取出下料。設(shè)備工作流程如圖2所示。

        圖2 設(shè)備貼裝工作流程

        為了滿足以上電阻觸摸屏貼裝的動作需求,設(shè)備的運(yùn)動軸需要包含有X、Y、Z、C等四個(gè)方向的運(yùn)動軸。其中工業(yè)相機(jī)需要X軸和Y軸兩個(gè)方向的運(yùn)動,用于設(shè)備中所放置的LCD屏與電阻觸摸屏的位姿識別。吸盤需要包含有X、Y、Z、C等四個(gè)方向的運(yùn)動以滿足貼裝的拾取、C軸角度調(diào)整、放置等工序動作。

        1.2 方案設(shè)計(jì)

        設(shè)備設(shè)計(jì)方案由結(jié)構(gòu)方案、軟件方案組成,兩者需要協(xié)同工作。為可實(shí)現(xiàn)電阻觸摸屏貼裝設(shè)備在滿足貼裝要求條件下的快速研制,對于設(shè)備中的結(jié)構(gòu)組成部分,以在滿足精度為前提,可快速設(shè)計(jì)、制作加工為基本原則,對設(shè)備采用模塊化設(shè)計(jì);機(jī)械結(jié)構(gòu)部分采用成品高精度直線模組與鋁型材框架組合的方式設(shè)計(jì)(C軸組件以伺服電機(jī)為驅(qū)動動力),采用龍門式框架結(jié)構(gòu),在Y軸方向布置兩組直線模組(同時(shí)動作),X軸直線模組固定于Y軸直線模組的滑塊上,可整體跟隨Y軸直線模組滑塊沿Y軸方向移動,工業(yè)相機(jī)與Z軸直線模組共同固定于X軸直線模組滑塊,C軸組件(用于吸盤的C向旋轉(zhuǎn)調(diào)整,包含有吸盤)固定Z軸直線模組滑塊,如圖3所示。

        控制設(shè)備以PC為上位機(jī),以PLC為下位機(jī)對各運(yùn)動軸、真空發(fā)生器等進(jìn)行控制。軟件部分由圖像采集模塊、機(jī)器視覺模塊、坐標(biāo)計(jì)算模塊、執(zhí)行模塊組成,如圖4所示。其中圖像采集模塊,通過PLC驅(qū)動直線模組使工業(yè)相機(jī)分別移動至LCD屏放置區(qū)、電阻屏放置區(qū)上方并拍照;機(jī)器視覺模塊為本系統(tǒng)的核心組成部分,應(yīng)用OpenCV用于對輸入圖像處理,包含有濾波模塊、二值化模塊、邊緣檢測模塊、輪廓檢測模塊、特征提取模塊[1];坐標(biāo)計(jì)算模塊根據(jù)機(jī)器視覺識別結(jié)果計(jì)算校正坐標(biāo);執(zhí)行模塊根據(jù)機(jī)器視覺處理模塊的分析結(jié)果,完成貼裝動作。

        圖3 設(shè)備總體結(jié)構(gòu)示意圖

        圖4 軟件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

        2 機(jī)器視覺識別

        為達(dá)到使用要求,需要首先確定滿足使用要求的相機(jī)分辨率,并在使用前對相機(jī)進(jìn)行校正,以獲取像素值與實(shí)際物理尺寸的比值關(guān)系(僅需要在初次使用時(shí)校正)。在該設(shè)備中,機(jī)器視覺主要用于識別位于放置區(qū)的LCD屏、電阻觸摸屏分別相對于工業(yè)相機(jī)視覺中心的相對位置,同時(shí)根據(jù)拍照時(shí)工業(yè)相機(jī)在設(shè)備中的X、Y軸位置,計(jì)算出兩者的相對坐標(biāo)差值,以用于后期的貼裝校正計(jì)算。

        2.1 工業(yè)相機(jī)分辨率的選擇

        在機(jī)器視覺檢測中,檢測精度需要比被測精度高一個(gè)量級方可保證測量精度;貼裝所需要精度±0.3 mm由此取機(jī)器視覺檢測精度為±0.1 mm[2]。則工業(yè)相機(jī)所需要的分辨率為:

        (1)

        (2)

        式中:hp為工業(yè)相機(jī)在其水平方向(設(shè)備中X方向)上所需的最小分辨率;Vp為工業(yè)相機(jī)在其豎直方向(設(shè)備中Y方向)上所需的最小分辨率;width為7寸電阻觸摸屏寬度方向尺寸;height為7寸電阻觸摸屏高度方向尺寸;pmin為最小特征的像素?cái)?shù),取值為2 px。

        由式(1)、(2)中的計(jì)算,并考慮物料擺放時(shí)的位置偏差及圖像裁剪,最終選用工業(yè)相機(jī)分辨率為5 472×3 648(2 000萬像素)。

        2.2 相機(jī)標(biāo)定

        制作了一塊尺寸如圖5所示的視覺標(biāo)定塊,將其放置于設(shè)備平臺上,運(yùn)行相機(jī)拍照,并應(yīng)用OpenCV中cv::blur、cv::threshold、cv::morphologyEx、cv::Canny、cv::findContours、cv::contourArea等函數(shù)對圖像進(jìn)行處理、識別,獲取圖像中標(biāo)定塊的長寬尺寸[3]。由此可得:

        (3)

        式中:Tm為每mm的像素值,px/mm;w為視覺標(biāo)定塊被識別出的寬度方向像素值;h為視覺標(biāo)定塊被識別出的高度方向像素值。

        圖5 相機(jī)標(biāo)定

        2.3 LCD屏及電阻觸摸屏位置識別

        在拍攝到LCD屏圖像的中包含有金屬外框、排線及黑色的顯示區(qū)域,其中顯示區(qū)域?yàn)樾枰R別的區(qū)域,應(yīng)用OpenCV對圖像進(jìn)行二值化、邊緣檢測、輪廓檢測、特征提取等處理后,可獲得LCD屏相對于工業(yè)相機(jī)的位置信息[4],如圖6所示。

        圖6 LCD屏機(jī)器視覺識別

        拍攝的電阻觸摸屏圖像中,其由透明基板(在背景映射下,呈白色)、排線、邊緣灰色邊框,需要識別灰色邊框內(nèi)的可觸摸基板區(qū)域,圖像處理流程與LCD屏類似,如圖7所示。

        圖7 電阻觸摸屏機(jī)器視覺識別

        3 坐標(biāo)計(jì)算

        以圖3中所示坐標(biāo)方向建立全局參考坐標(biāo)系Fxyz,以設(shè)備X、Y、Z負(fù)方向極限運(yùn)動位置為坐標(biāo)原點(diǎn),吸盤旋轉(zhuǎn)軸為C向;以工業(yè)相機(jī)視覺中心為原點(diǎn),X、Y、Z方向與坐標(biāo)系Fxyz對應(yīng)軸方向平行,建立局部坐標(biāo)系Vxyz。同時(shí)根據(jù)貼裝需要可知,Z向主要用于吸盤吸附電阻觸摸屏行程計(jì)算,為一定值,故在涉及坐標(biāo)計(jì)算時(shí),只計(jì)算X、Y、C等三個(gè)坐標(biāo)值。

        設(shè)備中存在三組固定的坐標(biāo)值,分別為拍攝LCD屏、電阻觸摸屏?xí)r工業(yè)相機(jī)視覺中心點(diǎn)相對于全局參考坐標(biāo)系Uxyz的坐標(biāo)值,吸盤相對局部坐標(biāo)系Vxyz的坐標(biāo)值,它們分別為:

        Lxyz=(x1,y1,0)T

        (4)

        Txyz=(x2,y2,0)T

        (5)

        Sxyz=(x3,y3,0)T

        (6)

        式中:Lxyz為拍攝LCD屏?xí)r,局部坐標(biāo)系Vxyz在參考坐標(biāo)系Fxyz中的坐標(biāo)值;Txyz為拍攝電阻觸摸屏?xí)r,局部坐標(biāo)系Vxyz在參考坐標(biāo)系Fxyz中的坐標(biāo)值;Sxyz為吸盤回轉(zhuǎn)中心在局部坐標(biāo)系Vxyz中的坐標(biāo)值。

        在經(jīng)過機(jī)器視覺識別后,分別獲取LCD屏、電阻觸摸屏相對于局部坐標(biāo)系Vxyz的坐標(biāo)值為:

        (7)

        (8)

        式中:L1xyz為LCD屏顯示區(qū)域中心在局部坐標(biāo)系Vxyz的坐標(biāo)值,及其偏轉(zhuǎn)角度;T1xyz為電阻觸摸屏觸摸區(qū)域中心在局部坐標(biāo)系Vxyz的坐標(biāo)值,及其偏轉(zhuǎn)角度。

        由式(5)~(8)計(jì)算出吸盤移動至電阻觸摸屏觸摸區(qū)域中心上方時(shí)局部坐標(biāo)系Vxyz在參考坐標(biāo)系Fxyz

        中的坐標(biāo)值及吸盤在拾取電阻觸摸屏后所需旋轉(zhuǎn)角度[5]:

        (9)

        由式(4)、(6)、(7)、(8)計(jì)算出吸盤拾取電阻觸摸屏觸摸后移動至LCD屏顯示區(qū)域中心上方時(shí)局部坐標(biāo)系Vxyz在參考坐標(biāo)系Fxyz中的坐標(biāo)值及吸盤所需旋轉(zhuǎn)角度:

        (10)

        由式(9)、(10)的計(jì)算結(jié)果,即可獲得通過機(jī)器視覺校正后,PLC控制X軸直線模組、Y軸直線模組及吸盤在拾取電阻觸摸屏旋轉(zhuǎn)的運(yùn)動參數(shù)。

        4 結(jié) 語

        綜合考慮小批量電阻觸摸屏貼裝的工藝特點(diǎn)及批量要求,確定了以機(jī)器視覺校正貼裝為主,人工上、下料為輔,且可快速設(shè)計(jì)制作的設(shè)計(jì)目標(biāo)。通過以直線模組配合鋁型材框架搭建模塊化的觸摸屏貼裝設(shè)備機(jī)械結(jié)構(gòu),應(yīng)用成熟的OpenCV軟件進(jìn)行機(jī)器視覺識別方面的計(jì)算處理,并根據(jù)視覺分析的結(jié)果應(yīng)用PLC對各運(yùn)動軸進(jìn)行控制;使設(shè)備在短短數(shù)周內(nèi)便可設(shè)計(jì)、制作完成,且貼裝精度、效率滿足設(shè)計(jì)要求。

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