李 明,劉子龍,王 磊
(中國石化石家莊煉化分公司,石家莊 050099)
隨著煉油、化工市場競爭的日趨激烈,煉化企業(yè)通常選擇不斷優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加高附加值產(chǎn)品收率的辦法來提高企業(yè)整體效益。2020年,成品油市場需求量銳減,汽油、柴油等成品油價格長期處于低位。由于航空運輸量的下降,噴氣燃料的需求量同步降低,其價格也從前期的5 000元/t左右下降到2 000元/t以下。隨著煉油企業(yè)噴氣燃料配置計劃逐漸減少,其去向問題成了企業(yè)亟待解決的問題。
為壓減噴氣燃料產(chǎn)量,同時提高全廠效益,煉油企業(yè)通常在滿足配置計劃的前提下,通過調(diào)整常減壓蒸餾裝置的常壓塔操作,將噴氣燃料餾分壓入柴油餾分,將部分噴氣燃料調(diào)合進車用柴油外銷,或?qū)⑵浠責(zé)捴链呋鸦?、加氫裂化等二次加工裝置,使其轉(zhuǎn)化成汽油、液化氣等高附加值產(chǎn)品。
催化裂化LTAG技術(shù)[1]由中國石化石油化工科學(xué)研究院研發(fā),設(shè)計將加氫后的催化裂化柴油(Light Cycle Oil,簡稱LCO)送入催化裂化裝置的提升管反應(yīng)器回?zé)?,生產(chǎn)高辛烷值汽油調(diào)合組分。工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明,加氫LCO的轉(zhuǎn)化率接近70%,汽油選擇性接近80%,液化氣選擇性大于10%[2]。近幾年,LTAG技術(shù)得到推廣應(yīng)用,除了加工加氫LCO,部分裝置也將汽油、石腦油、直餾柴油等作為回?zé)捨锪希愿纳飘a(chǎn)品結(jié)構(gòu),均取得了較好的產(chǎn)品分布及經(jīng)濟效益。
基于以上情況,中國石化石家莊煉化分公司(簡稱石家莊煉化公司)將2號常減壓蒸餾裝置的噴氣燃料餾分引入3號催化裂化裝置提升管反應(yīng)器的LTAG噴嘴,使其發(fā)生裂化反應(yīng),從而壓減噴氣燃料產(chǎn)量,增產(chǎn)汽油、液化氣等高附加值產(chǎn)品。以下對此工業(yè)實踐情況進行總結(jié)。
石家莊煉化公司3號催化裂化裝置于2014年8月首次開工,設(shè)計加工能力為2.2 Mt/a,年開工時數(shù)為8 400 h,操作彈性為70%~110%。裝置反應(yīng)部分采用MIP工藝技術(shù),提升管反應(yīng)器底部采用新型預(yù)提升加速段,頂部采用密閉旋流式快速分離系統(tǒng)(VQS);再生部分采用單段床層的完全再生技術(shù),能量回收機組采用三機組(煙機-主風(fēng)機-電動/發(fā)電機)形式;再生煙氣配套使用氨法脫硫和低溫氧化脫硝技術(shù)。2017年大檢修期間,裝置增加了LTAG技術(shù)流程,可根據(jù)生產(chǎn)需要回?zé)捈託銵CO、噴氣燃料餾分和石腦油等。
為考察噴氣燃料進入催化裂化裝置LTAG噴嘴回?zé)拰Ξa(chǎn)品分布、產(chǎn)品性質(zhì)等情況的影響,在保證裝置重油進料、操作條件穩(wěn)定的前提下,對3號催化裂化裝置進行了噴氣燃料回?zé)捔坎煌膬煞N工況的標(biāo)定,并與空白標(biāo)定(沒有回?zé)?結(jié)果進行對比。
空白標(biāo)定及回?zé)拠姎馊剂橡s分標(biāo)定時選擇相同的重油進料量及進料組成,其中重油進料量維持在210 t/h左右,重油組成包括加氫渣油、加氫蠟油及未加氫的減壓渣油,標(biāo)定期間各重油原料進料比例維持不變。為了不影響加工流程,標(biāo)定期間保留液化氣脫硫醇裝置反抽提汽油、聚丙烯裝置放空氣等進裝置流程,且保持外來物料流量穩(wěn)定。噴氣燃料餾分回?zé)捔窟x擇10 t/h(定義為工況1)及20 t/h(定義為工況2)兩種工況,每組工況標(biāo)定48 h,共標(biāo)定96 h。
標(biāo)定期間2號常減壓蒸餾裝置噴氣燃料餾分的性質(zhì)如表1所示。由表1可見:回?zé)捁r下,噴氣燃料餾分的10%餾出溫度較空白標(biāo)定期間均略有下降,表明其輕組分含量有所增加;但兩組回?zé)捁r下噴氣燃料餾分的10%餾出溫度接近,不影響兩組回?zé)捁r間的對比;噴氣燃料餾分的其他性質(zhì)較為穩(wěn)定;噴氣燃料餾分的180 ℃餾出率為44%~52%,原因為原油品種的變化導(dǎo)致常壓蒸餾塔操作壓力高于設(shè)計壓力,部分石腦油被壓入噴氣燃料餾分中。
表1 2號常減壓蒸餾裝置噴氣燃料餾分的性質(zhì)
標(biāo)定期間3號催化裂化裝置重油原料的主要性質(zhì)如表2所示。由表2可見:重油原料的性質(zhì)基本穩(wěn)定,其中密度(20 ℃)為915 kg/m3左右、殘?zhí)繛?.1%左右;由于摻煉未加氫的減壓渣油,重油原料硫質(zhì)量分數(shù)為0.5%~0.7%、氮質(zhì)量分數(shù)達0.16%以上;在噴氣燃料餾分回?zé)捔繛?0 t/h的工況2下原料中的金屬含量增加明顯,鐵質(zhì)量分數(shù)達到14.4 μg/g,(鎳+釩)質(zhì)量分數(shù)大于20.0 μg/g。
表2 3號催化裂化裝置重油原料的主要性質(zhì)
標(biāo)定期間3號催化裂化裝置的主要運行參數(shù)如表3所示。由表3可見,標(biāo)定期間除噴氣燃料餾分回?zé)捔坎煌猓渌\行參數(shù)基本維持穩(wěn)定,其中重油進料量為210 t/h左右,平衡劑活性為62%左右,反應(yīng)、再生系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。因噴氣燃料餾分回?zé)捔坑?號常減壓蒸餾裝置控制,故實際回?zé)捔颗c計劃值略有偏差。
表3 3號催化裂化裝置的主要運行參數(shù)
標(biāo)定期間3號催化裂化裝置的物料平衡數(shù)據(jù)如表4所示。其中:物料平衡核算過程不考慮損失,對產(chǎn)品收率進行歸一化處理;噴氣燃料餾分進入提升管反應(yīng)器后,按裝置的原料進行物料衡算;液化氣脫硫醇反抽提汽油及聚丙烯裝置放空氣回收至3號催化裂化裝置分餾塔,核算時將其從產(chǎn)品液化氣中扣除。
表4 3號催化裂化裝置的物料平衡數(shù)據(jù) w,%
由表4可見,與空白工況相比,兩種回?zé)捁r的干氣、液化氣、汽油收率均上升,LCO、油漿、焦炭產(chǎn)率均下降,且隨著回?zé)捔康脑黾樱a(chǎn)品收率的變化趨勢加劇。其中,工況1和工況2的干氣產(chǎn)率分別增加0.12百分點和0.26百分點,液化氣收率分別增加0.21百分點和0.20百分點,汽油收率分別增加0.73百分點和1.79百分點,LCO收率分別下降0.35百分點和1.23百分點,油漿產(chǎn)率分別下降0.56百分點和0.82百分點,焦炭產(chǎn)率分別下降0.15百分點和0.20百分點,(液化氣+汽油+LCO)總液體產(chǎn)品收率分別增加0.59百分點和0.76百分點。
上述結(jié)果表明,噴氣燃料餾分進入LTAG噴嘴回?zé)捄螅瑢ζ图案p組分的產(chǎn)率產(chǎn)生正貢獻,對LCO及更重組分的產(chǎn)率產(chǎn)生負貢獻。分析原因可知,噴氣燃料餾分是較容易裂化的直餾餾分,進入提升管原料噴嘴后,在較高的劑油比下發(fā)生劇烈的裂化反應(yīng),生成汽油和氣體等輕組分。由于噴氣燃料餾分進入提升管的溫度為120~130 ℃,低于正常重油進料溫度,為滿足進料汽化熱及裂化反應(yīng)熱的增加,再生滑閥開度增大,使劑油比增加。高劑油比下,重油裂化的轉(zhuǎn)化率增大,干氣、液化氣、汽油產(chǎn)率上升[3],LCO、油漿產(chǎn)率下降。理論上焦炭產(chǎn)率隨劑油比的增加而增大,但由于直餾的噴氣燃料餾分裂化后的焦炭產(chǎn)率較低,作為原料與重油共同核算后,焦炭總產(chǎn)率略有下降。
假設(shè)在噴氣燃料餾分回?zé)捁r下原重油裂化的產(chǎn)品分布不變,從表4的產(chǎn)品產(chǎn)率中減去原重油裂化產(chǎn)品的產(chǎn)率作為噴氣燃料餾分裂化的產(chǎn)品產(chǎn)率,再將工況1、工況2的產(chǎn)品產(chǎn)率扣除損失項作歸一化處理后取平均值,由此核算噴氣燃料餾分發(fā)生裂化反應(yīng)后的產(chǎn)品分布情況,結(jié)果如表5所示。
表5 噴氣燃料餾分催化裂化反應(yīng)的產(chǎn)品分布回歸計算結(jié)果
由表5中的歸一化處理結(jié)果可見:噴氣燃料餾分經(jīng)催化裂化反應(yīng)后,大部分轉(zhuǎn)化為汽油、液化氣產(chǎn)品,少部分轉(zhuǎn)化為干氣、LCO和焦炭;汽油收率達到56.67%,液化氣收率達到27.38%,干氣、LCO和焦炭的產(chǎn)率均低于10%。由此可見,噴氣燃料餾分回?zé)捄?,主要裂化產(chǎn)物為汽油和液化氣,其收率之和達到80%以上,這是噴氣燃料餾分回?zé)捪M玫降慕Y(jié)果,即低附加值的噴氣燃料餾分經(jīng)過裂化反應(yīng)后轉(zhuǎn)化為高附加值的汽油和液化氣,有利于全廠效益的提升。干氣產(chǎn)率為6.76%,大于重油催化裂化的干氣收率(4.12%,見表4空白標(biāo)定),原因為噴氣燃料餾分回?zé)挼教嵘艿撞?,在高溫、大劑油比的反?yīng)條件下,熱裂化、催化裂化反應(yīng)程度都很劇烈,干氣收率較高。油漿產(chǎn)率計算結(jié)果為負值,原因在于:①從噴氣燃料餾分的餾程可知其90%以上為汽油組分,當(dāng)發(fā)生裂化反應(yīng)時,除少部分縮合成焦炭外,基本不生產(chǎn)油漿組分;②噴氣燃料餾分回?zé)捠狗磻?yīng)劑油比增大,減緩了重油生成油漿的趨勢,使油漿總產(chǎn)率呈下降趨勢,故噴氣燃料生成的油漿產(chǎn)率為負值。
標(biāo)定期間液化氣產(chǎn)品的組成如表6所示,汽油產(chǎn)品的主要性質(zhì)如表7所示。
表6 標(biāo)定期間液化氣產(chǎn)品的組成 φ,%
由表6可見,與空白工況相比,回?zé)拠姎馊剂橡s分工況下,產(chǎn)品液化氣的組成未發(fā)生明顯變化。隨著回?zé)捔康脑黾樱?C3+C4)烷烴含量呈上升趨勢,(C3+C4)烯烴含量呈下降趨勢,但變化幅度均不大。原因可能是噴氣燃料餾分在高溫催化劑的熱作用下發(fā)生較多熱裂化反應(yīng),生成了烷烴組分。
表7 標(biāo)定期間汽油產(chǎn)品的主要性質(zhì)
由表7可見:與空白工況相比,噴氣燃料餾分回?zé)挼膬煞N工況下,汽油產(chǎn)品的餾程及蒸氣壓均無明顯變化;工況1和工況2的汽油芳烴體積分數(shù)分別下降0.2百分點和0.5百分點,這是因為噴氣燃料餾分主要為直鏈組分,其裂化后生成的芳烴含量低于重油裂化生成的芳烴含量,且隨著回?zé)捔吭黾樱a(chǎn)品芳烴含量降低幅度增大;汽油烯烴含量無明顯變化;汽油苯體積分數(shù)分別上升0.05百分點和0.07百分點,這是因為噴氣燃料餾分回?zé)拰?dǎo)致劑油比增加,裂化反應(yīng)和氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)程度均上升[4-5],加劇了原料重油中的大分子芳烴裂化成小分子芳烴的趨勢;汽油RON分別下降0.2和0.6。
對于成品汽油池中催化裂化汽油占比較高的企業(yè),需將催化裂化汽油苯含量及RON作為噴氣燃料餾分回?zé)挼南拗茥l件。
在催化裂化裝置重油進料量(約210 t/h)、進料組成及主要操作條件維持穩(wěn)定的前提下,與空白工況相比,噴氣燃料餾分回?zé)捔糠謩e為11.2 t/h和21.1 t/h的兩種工況下:
(1)干氣產(chǎn)率分別增加0.12百分點和0.26百分點,液化氣收率均增加0.2百分點左右,汽油收率分別增加0.73百分點和1.79百分點;LCO收率分別下降0.35百分點和1.23百分點,油漿產(chǎn)率分別下降0.56百分點和0.82百分點,焦炭產(chǎn)率分別下降0.15百分點和0.20百分點,(液化氣+汽油+LCO)總液體產(chǎn)品收率分別增加0.59百分點和0.76百分點。隨著噴氣燃料餾分回?zé)捔康脑黾?,產(chǎn)品收率變化幅度增大。
(2)噴氣燃料餾分經(jīng)催化裂化反應(yīng)后,回歸計算得出的汽油收率達到56.67%,液化氣收率達到27.38%,干氣、LCO、焦炭產(chǎn)率均低于10%。
(3)產(chǎn)品液化氣的(C3+C4)烷烴含量呈上升趨勢,(C3+C4)烯烴含量呈下降趨勢,但變化幅度均不大。
(4)產(chǎn)品汽油的芳烴體積分數(shù)分別下降0.2百分點和0.5百分點,苯體積分數(shù)分別上升0.05百分點和0.07百分點,RON分別下降0.2和0.6。對于成品汽油池中催化裂化汽油占比較高的企業(yè),需將催化裂化汽油苯含量及RON作為噴氣燃料餾分回?zé)挼南拗茥l件。