王軍華
中國石化集團(tuán)勝利石油管理局有限公司運輸分公司 山東 東營 257000
隨著全球工業(yè)化對低碳運行需求的加快,能源有效利用問題已經(jīng)成為各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵,能源利用效率的提高,是各個企業(yè)進(jìn)行工程研究的重要課題之一。同時隨著碳達(dá)峰、碳中和的迫切要求,如何有效利用和節(jié)約能源,并延長設(shè)備使用壽命,保證設(shè)備長周期安全穩(wěn)定運行,是化工生產(chǎn)管理者和生產(chǎn)技術(shù)人員的重要任務(wù)。本文以一硝基甲苯生產(chǎn)過程為研究對象,對分離混合硝基甲苯精餾塔塔頂換熱進(jìn)行分析。研究鄰、間、對硝基甲苯三種同分異構(gòu)體這種沸點差小、分離難度大的物料分離,在需要較高的能耗和分離要求的情況下,合理設(shè)計工藝流程,做到有效合理地利用能源,并在工程上易于實現(xiàn)操作上便于控制,設(shè)備使用上能夠?qū)崿F(xiàn)長周期安全穩(wěn)定運行[1]。通過工程應(yīng)用研究,為分析、改進(jìn)工藝設(shè)備,提高能源利用率提供了可供借鑒的工程設(shè)計模型和生產(chǎn)應(yīng)用選擇依據(jù)。
以3 萬t/ a 甲苯硝化精餾裝置對硝基甲苯分離塔為研究單元進(jìn)行分析?;旌希ㄠ彙㈤g、對)硝基甲苯進(jìn)入對硝基甲苯分離塔,塔底產(chǎn)出合格的對硝基甲苯,塔頂為(鄰、間、對)硝基甲苯的混合物,需要進(jìn)一步做后續(xù)分離。現(xiàn)狀工藝流程模型見圖1,虛線部分為工程研究邊界。
圖1 現(xiàn)狀工藝流程
塔頂物料蒸發(fā)后,氣相物料經(jīng)過塔頂冷凝器冷凝后,一部分作為塔頂回流液重新回塔,另一部分采出,進(jìn)入下一精餾塔。塔頂冷卻熱量被循環(huán)水帶走。
在劃定的邊界范圍內(nèi)可得到式(1)和式(2)。
在穩(wěn)態(tài)生產(chǎn)中Qa保持相對穩(wěn)定不變,工程定型完成安裝后Qf、Qg基本穩(wěn)定,由上述平衡式分析,技術(shù)上要實現(xiàn)節(jié)能,需要降低Qa- Qc和Qe-Qd。
在工程設(shè)計及應(yīng)用中,一般采用循環(huán)水作為冷卻介質(zhì),由于設(shè)計負(fù)荷一般都留有一定的余量,塔頂換熱器普遍換熱面積偏大,造成冷凝器下料溫度普遍偏低,一般在60~80℃,低于塔頂溫度45~65℃,遠(yuǎn)達(dá)不到泡點進(jìn)料的回流物料溫度要求,為此,設(shè)計上有采取增加回流預(yù)熱器的做法,無形中又增加了生產(chǎn)能源的消耗。另一方面,如果單方面通過自動調(diào)低循環(huán)水的流量來實現(xiàn)塔頂回流物料的溫度,由于物料溫度相對較高:塔頂一般在125℃左右,高于水的沸點,會造成換熱器管束內(nèi)部循環(huán)水局部汽化,長期運行會造成設(shè)備換熱管汽蝕、滲漏,給生產(chǎn)設(shè)備帶來一定的安全隱患,同時也會造成設(shè)備極易結(jié)垢性腐蝕,導(dǎo)致設(shè)備使用壽命縮短,日常維護(hù)維修費用增加[2]。為此,需要研究一種更為有效的節(jié)能措施和使設(shè)備長周期安全穩(wěn)定運行的工藝方法。
按照3 萬t/ a 甲苯硝化精餾裝置規(guī)模,對位塔進(jìn)料約為4350kg/ h,其中塔底物料對硝基甲苯占比35%約為1522.5kg/ h,塔頂物料2827.5kg/ h,其中鄰硝基甲苯90%,對硝基甲苯約占4.5%,間硝基甲苯約占5.5%,塔頂物料溫度一般在125℃,經(jīng)過換熱后冷凝溫度一般在70℃,回流比控制在4∶1。按照以上參數(shù)計算,塔頂物料冷凝冷卻放熱量為2124018kcal/ h。此熱量由循環(huán)水帶走(Qe-Qd)和熱損失帶走(Qf+Qg)。冷凝的物料,其中11310kg 回流入塔,采出的物料2827.5kg/ h,保溫進(jìn)入后一精餾塔進(jìn)一步進(jìn)行精餾分離。
新?lián)Q熱模型(圖2):更換換熱介質(zhì),提高回流溫度。
圖2 換熱模型改進(jìn)流程
(1)增加了換熱器E2。采用鄰硝基甲苯作為換熱器E1 的換熱介質(zhì),由于鄰硝基甲苯常壓下沸點為222.3℃[3],此溫度下不會汽化,且不易揮發(fā),高溫下不結(jié)垢,換熱溫和,即便出現(xiàn)換熱器滲漏,因為同料換熱不會影響產(chǎn)品品質(zhì),同時該工藝實現(xiàn)自動控制下料溫度。另一方面為避免真空帶料設(shè)計新增換熱器E3為真空尾氣捕集器。此流程克服了現(xiàn)狀換熱流程模型中的換熱器管束內(nèi)部循環(huán)水局部汽化,長期運行會造成設(shè)備換熱管汽蝕、滲漏的工程難題。
(2)增加換熱器E4,采用鄰硝基甲苯與水換熱,熱水可作為冬季取暖。
(3)新?lián)Q熱模型采用自動回路調(diào)節(jié)系統(tǒng),實現(xiàn)鄰硝基甲苯取熱、換熱后的快速混合冷卻,為保護(hù)循環(huán)液冷卻器E2提供了低溫?fù)Q熱防垢、蝕保護(hù),同時極大提高了塔頂冷凝器E1換熱自由度,提高了生產(chǎn)穩(wěn)定性。
新的換熱模型中各物流參數(shù)如下:對位塔進(jìn)料約仍為4350kg/ h,塔頂和塔底物料比例及流量不變。塔頂物料操作溫度不變,經(jīng)過換熱后冷凝溫度提高到120℃,回流比仍為4∶1。按照以上參數(shù)計算,塔頂物料冷凝冷卻放熱量為1298388kcal/ h。此熱量由循環(huán)水帶走(Qe-Qd)和熱損失帶走(Qf+Qg)。新?lián)Q熱模型流程,換熱量降低了825630kcal/ h,約占總熱量的38.87%。大幅度降低了外換熱量,相當(dāng)于塔釜加熱能量降低了825630kcal/ h。每小時可以節(jié)約一次蒸汽1530kg。新?lián)Q熱模型流程,塔頂物料冷凝冷卻放熱量為1298388kcal/ h。此熱量取暖換熱,上水溫度70℃,回水溫度50℃,可為約9000m2建筑面積供暖。余熱由循環(huán)水帶走(Qe-Qd)和熱損失帶走(Qf+Qg)。
另外,對于較大產(chǎn)能的生產(chǎn)規(guī)模,可采用多塔聯(lián)合換熱模式,塔頂物料加熱熱水產(chǎn)生蒸汽[4]??梢约细魉Q熱后的熱量,統(tǒng)一進(jìn)行分配利用,可用于冬季取暖,夏季空調(diào)制冷等。
該模型設(shè)計完成后,在規(guī)模化裝置和精細(xì)化裝置上都得到了實踐應(yīng)用,并獲得了良好的效果,充分體現(xiàn)了設(shè)計的合理性和實用性。
在上述工程模型設(shè)計基礎(chǔ)上,山東彩客東奧化學(xué)有限公司對二期甲苯硝化分離裝置進(jìn)行了技術(shù)改造:
(1)原有換熱器進(jìn)行了型式改進(jìn),解決了水換熱的結(jié)垢、腐蝕、滲漏難題,大修費用和設(shè)備費降低;
(2)由于換熱模式的改進(jìn),冷水塔負(fù)荷大幅度降低,綜合計量精餾裝置用水量降低60%,節(jié)水效果明顯;
(3)公司辦公樓、食堂等后勤的采暖全部實現(xiàn)了余熱取暖,總建筑面積達(dá)7260m2,另外余熱用于原料加熱器的余熱,大幅度節(jié)省了能源消耗。
同時該公司計劃夏季利用溴化鋰制冷,作為辦公系統(tǒng)的空調(diào)制冷,該項目已經(jīng)啟動,未來將大幅度節(jié)省夏季空調(diào)電能的消耗,創(chuàng)造更好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
在充分借鑒上述工程模型設(shè)計基礎(chǔ)上,山東彩客東奧化學(xué)有限公司對0.6 萬t/ a N- 甲基吡咯烷酮裝置進(jìn)行了技術(shù)改造:
(1)解決了換熱器滲漏問題,因N- 甲基吡咯烷酮產(chǎn)品要求極低的水份(小于100ppm),設(shè)備稍有滲漏將會造成產(chǎn)品的報廢重蒸,造成能源的浪費;
(2)解決了換熱器結(jié)垢腐蝕及高溫下循環(huán)水的汽化沖擊管道問題,換熱變得緩和而穩(wěn)定,并實現(xiàn)了遠(yuǎn)程自動化控制。
新的換熱流程模型,系統(tǒng)適合性強(qiáng),對于產(chǎn)能相對較小的生產(chǎn)工藝系統(tǒng),投資小,易于實現(xiàn)和操作,可以根據(jù)實際情況作為物料預(yù)加熱設(shè)計其用途,聯(lián)合應(yīng)用綜合效果明顯。對于大規(guī)模生產(chǎn)裝置,在更換介質(zhì)換熱基礎(chǔ)上,與聯(lián)合生產(chǎn)蒸汽的應(yīng)用,可以大幅度降低綜合能耗。綜上所述,新的換熱流程模型,無論在精細(xì)化工或基本有機(jī)化工生產(chǎn)中均可借鑒應(yīng)用,能夠有效節(jié)約和利用能源,同時因為換熱介質(zhì)的替代,解決了水循環(huán)換熱造成的設(shè)備結(jié)垢、腐蝕技術(shù)難題。