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        富氧側(cè)吹熔煉煙氣干法收砷工藝技術(shù)難點研究

        2022-03-11 06:26:50張俊峰于明飛
        有色冶金節(jié)能 2022年1期
        關(guān)鍵詞:三氧化硫吸收劑噴槍

        張俊峰 于明飛

        (1.山東恒邦冶煉股份有限公司, 山東 煙臺 264109; 2.中南大學(xué), 湖南 長沙 410083)

        0 前言

        2018年,山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡稱“恒邦”)側(cè)吹爐系統(tǒng)投入生產(chǎn),經(jīng)過兩年多的生產(chǎn)摸索以及擴(kuò)能改造后,系統(tǒng)運行穩(wěn)定。富氧側(cè)吹熔煉煙氣干法收砷技術(shù)取得突破,不僅減輕后續(xù)煙氣制酸凈化工序的工作壓力,改善員工的工作環(huán)境,更大幅度地提升了系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益。本文針對恒邦富氧側(cè)吹熔煉煙氣干法收砷技術(shù)研究做了相關(guān)介紹。

        1 側(cè)吹熔煉干法收砷效果影響因素分析及解決方案

        冶煉煙氣干法收砷的原理是利用氣態(tài)As2O3快速冷卻凝華得到固態(tài)As2O3。干法收砷過程中存在兩類問題:一是As2O3生成玻璃砷,堵塞管道,難以清理;二是煙氣露點高,對設(shè)備造成露點腐蝕,酸霧與煙塵結(jié)合粘結(jié)收塵布袋[1]。As2O3在高溫?zé)煔庵幸詺鈶B(tài)形式存在,在溫度175~250 ℃內(nèi)易產(chǎn)生玻璃砷,因此為了防止玻璃砷的生成,高溫?zé)煔鈶?yīng)在降溫過程中迅速降溫至175 ℃以下。煙氣露點的高低受煙氣中三氧化硫濃度的影響較大,三氧化硫濃度與煙氣中氧氣濃度有關(guān),因此應(yīng)嚴(yán)格控制煙氣中氧氣的含量[2-3]。

        1.1 控制煙氣中三氧化硫含量

        與富氧底吹熔煉煙氣干法收砷[4]相似,煙氣中三氧化硫含量是影響側(cè)吹熔煉煙氣干法收砷的重要因素之一,決定了驟冷吸收劑的選擇及濃度。郭學(xué)益等[5]對二氧化硫與氧氣生成三氧化硫的反應(yīng)進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)在溫度400 ℃左右時,該反應(yīng)的吉布斯自由能小于0,說明在較低溫度條件下二氧化硫與氧氣能自發(fā)反應(yīng)生成三氧化硫。陳濤等[1]對富氧底吹熔煉煙氣干法收砷工藝進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)如果冶煉煙氣中三氧化硫含量過高,煙氣露點溫度會高于干法收砷的溫度(<175 ℃),若在此條件下進(jìn)行干法收砷,驟冷塔底部容易出現(xiàn)大量酸性泥漿,導(dǎo)致布袋收砷器粘結(jié),系統(tǒng)阻力升高,需停車檢修。因此,如何降低煙氣中三氧化硫的含量,進(jìn)而降低煙氣露點溫度是實現(xiàn)富氧側(cè)吹熔煉冶煉煙氣干法收砷的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。

        富氧側(cè)吹爐電收塵器出口煙氣成分見表1。

        表1 富氧側(cè)吹爐電收塵器出口煙氣成分分析

        由于二氧化硫與氧氣在400 ℃以下時可自發(fā)反應(yīng)生成三氧化硫,而側(cè)吹爐原料主要是含砷的復(fù)雜金銅精礦,含硫量較高,導(dǎo)致熔煉煙氣中二氧化硫含量較高,因此只能通過降低煙氣中氧氣的含量來抑制三氧化硫的產(chǎn)生。而側(cè)吹爐開車時,為了使物料充分反應(yīng),需要在爐頂補(bǔ)加二次風(fēng),導(dǎo)致煙氣中氧含量較高。

        為了保證富氧側(cè)吹熔煉煙氣干法收砷系統(tǒng)正常開車,降低煙氣中三氧化硫的含量,經(jīng)過理論計算并結(jié)合同行業(yè)相關(guān)生產(chǎn)實踐,采取了停用二次風(fēng)機(jī),更換為小負(fù)荷通風(fēng)機(jī),在環(huán)保煙氣管路中引出少量環(huán)保煙氣作為二次風(fēng)使用的措施。二次風(fēng)量與三氧化硫含量的關(guān)系如圖1所示。

        圖1 二次風(fēng)量與三氧化硫含量的關(guān)系

        該措施不僅節(jié)省了電能,而且使煙氣中三氧化硫的含量得到了有效地控制。煙氣三氧化硫含量降低后,可以使用清水作為吸收劑,但因為煙氣中殘氧量的控制并不穩(wěn)定,為了保證系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,最終選擇氫氧化鈣溶液作為吸收劑。

        1.2 增加驟冷塔的有效高度

        驟冷塔是冶煉煙氣降溫的關(guān)鍵設(shè)備,其有效高度過低或過高都不利于干法收砷。驟冷塔高度過低,煙氣得不到有效降溫,收砷器入口煙氣溫度高,As2O3易產(chǎn)生玻璃砷,粘結(jié)布袋,收砷效率低;驟冷塔高度過高,則增加設(shè)備成本和生產(chǎn)風(fēng)險。富氧側(cè)吹熔煉煙氣收砷系統(tǒng)驟冷塔設(shè)計尺寸為φ5 028 mm×16 000 mm。在2019年初調(diào)試時發(fā)現(xiàn),要保證布袋收砷器入口煙氣溫度正常,無論是使用清水還是氫氧化鈣作為吸收劑,驟冷塔底部均有污酸產(chǎn)生,導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常作業(yè)。主要原因就是驟冷塔有效高度不足,吸收劑在塔內(nèi)停留時間短,部分發(fā)生霧化,達(dá)不到汽化效果,導(dǎo)致驟冷塔底部產(chǎn)生大量污酸。

        煙氣在驟冷塔內(nèi)的停留時間為18 s,但在調(diào)試時發(fā)現(xiàn)18 s不足以使吸收劑在驟冷塔內(nèi)霧化并達(dá)到汽化。因此,為了保證吸收劑霧化并汽化,且盡可能減少成本投入,在不改變驟冷塔直徑的情況下,塔體有效高度增加6 m,達(dá)到21 m,最終煙氣停留時間延長至25 s,吸收劑能夠完全汽化。

        1.3 更改驟冷塔噴槍布局

        為減少煙氣制酸凈化工段的污酸產(chǎn)量,原設(shè)計在驟冷塔頂部管道設(shè)置一支噴槍,在塔體上部設(shè)置兩支噴槍,為對向分布(圖2)。經(jīng)過調(diào)試發(fā)現(xiàn),僅開啟管道噴槍或者僅開啟塔體2支噴槍無法將布袋收砷器入口煙氣溫度降至150~170 ℃,系統(tǒng)無法正常開車;若3支噴槍同時開啟,則噴槍霧化區(qū)域存在重疊現(xiàn)象,驟冷塔底部有污酸產(chǎn)生,導(dǎo)致作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境差,污染嚴(yán)重,增加員工勞動強(qiáng)度。

        圖2 原有噴槍布置圖

        為保證對經(jīng)過驟冷塔的煙氣有效降溫,且霧化區(qū)域無重疊,取消了驟冷塔頂部管道噴槍,在塔體增加2支噴槍,與原噴槍在同一平面,噴槍總量達(dá)到4支,呈90°矩陣分布(圖3)。

        圖3 現(xiàn)有噴槍布置圖

        1.4 嚴(yán)格控制布袋收砷器入口溫度

        要保證布袋收砷器收集到品質(zhì)較高的砷灰并保持較高的收砷效率,需控制好布袋收砷器入口的煙氣溫度。溫度過高(175~200 ℃)時,會產(chǎn)生玻璃砷,玻璃砷會附著在布袋收砷器的側(cè)壁和濾袋上,不易清理,且玻璃砷后續(xù)難處理,品質(zhì)較差,不能作為產(chǎn)品售賣;當(dāng)溫度超過200 ℃以上時,布袋收砷器的濾袋無法承受此溫度,會被燒焦損壞;煙氣經(jīng)過布袋收砷器時,溫度會越來越低,若控制布袋收砷器溫度過低,煙氣中的水蒸氣凝結(jié)成水滴,水滴與三氧化硫氣體反應(yīng),產(chǎn)生大量稀酸,吸收煙氣中大量煙塵,附著在濾袋上,導(dǎo)致布袋收砷器阻力降過大,二氧化硫風(fēng)機(jī)帶不動整個系統(tǒng)負(fù)壓,導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常開車,只能停車清理。

        通過控制驟冷塔噴槍吸收劑的噴灑量,使布袋收砷器入口溫度維持在150~170 ℃,并在噴槍高壓泵出口增加流量計,并增加接地環(huán)。受系統(tǒng)阻力及側(cè)吹爐余熱鍋爐結(jié)焦影響,側(cè)吹爐每次檢修完成后,正常運行周期只有1個月左右,檢修完成后的前10天是側(cè)吹爐運行情況最好的時間。此時,鍋爐降溫效果好,系統(tǒng)阻力小,電收塵器出口溫度約330 ℃,噴槍高壓泵出口流量約為2.5 m3/h。隨著側(cè)吹熔煉系統(tǒng)的運行,余熱鍋爐爐膛內(nèi)結(jié)焦增多,導(dǎo)致鍋爐降溫效果變差,并且管路內(nèi)積灰,導(dǎo)致系統(tǒng)阻力增大,收砷系統(tǒng)負(fù)壓也會不足。受這兩方面影響,只能增大吸收劑的噴灑量,同時降低吸收劑濃度,避免吸收劑過量降低砷灰的品質(zhì);同時需提升二氧化硫風(fēng)機(jī)負(fù)荷,保證系統(tǒng)負(fù)壓穩(wěn)定。

        2 生產(chǎn)運行狀況

        2.1 工藝流程設(shè)計

        恒邦原有的二段焙燒、富氧底吹熔煉干法收砷工藝的壓縮空氣流程均為螺桿空壓機(jī)→冷干機(jī)→儲氣罐→泵站(過濾器)→噴槍;吸收劑流程均為吸收劑高位槽→緩沖槽→泵站→噴槍。通過數(shù)十年的生產(chǎn)摸索發(fā)現(xiàn),泵站設(shè)備較多,自動連鎖復(fù)雜,故障頻發(fā),嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的開車率。經(jīng)過大膽嘗試,側(cè)吹熔煉干法收砷系統(tǒng)取消了泵站和螺桿空壓機(jī),直接采用4臺高壓泵(一開三備)將吸收劑泵至驟冷塔噴槍,壓縮空氣使用廠區(qū)雜用壓縮空氣,在吸收劑管路和壓縮空氣管路安裝壓力變送器以及自動調(diào)節(jié)閥,在DCS上位機(jī)直接控制噴槍壓力,可以達(dá)到同樣的效果。

        2.2 系統(tǒng)運行情況

        經(jīng)過上述生產(chǎn)工藝調(diào)整和設(shè)備改造后,目前側(cè)吹熔煉干法收砷系統(tǒng)運行穩(wěn)定,每日投礦量1 900 t(干基),投礦砷品位1.5%,每日收集砷灰約23 t,制酸工段凈化稀酸含砷量由18 000 mg/L下降至4 000 mg/L;凈化工序一級高效洗滌器阻力下降2 000 Pa左右,稀酸壓濾渣產(chǎn)量大幅下降,減輕了員工的勞動強(qiáng)度,改善了生產(chǎn)環(huán)境,降低了砷元素回收的生產(chǎn)成本。

        2.3 系統(tǒng)運行存在的問題和對策

        2.3.1 存在問題

        目前系統(tǒng)在運行中主要存在以下問題:

        1)系統(tǒng)長時間運行后,布袋收砷器入口的熱電偶被砷灰覆蓋,造成溫度測量結(jié)果偏低,誤導(dǎo)操作人員降低驟冷塔吸收劑用量,最終導(dǎo)致布袋收砷器入口溫度過高,產(chǎn)生玻璃砷或致使濾袋被燒毀。

        2)通過控制二次風(fēng)量來降低電收塵器出口殘氧量的效果不理想。雖然該方案可以大幅度降低煙氣中三氧化硫的含量,但是受側(cè)吹爐放渣和放銅锍影響,電收塵器出口殘氧量忽高忽低,煙氣中三氧化硫含量存在波動,對吸收劑用量及濃度有較大影響。

        3)系統(tǒng)自動化程度較低。目前吸收劑配制只能通過人工計算配比,由于操作工人文化程度較低,經(jīng)常出現(xiàn)計算錯誤的情況,管理人員需時刻監(jiān)督生產(chǎn)情況,防止對生產(chǎn)造成影響,人員勞動強(qiáng)度大。

        2.3.2 對策

        1)針對布袋收砷器入口熱電偶溫度測量結(jié)果偏低的問題,計劃下次停車檢修時在熱電偶旁邊增加壓縮風(fēng)吹掃裝置,風(fēng)管斜插進(jìn)熱電偶所在管路,壓縮風(fēng)管路設(shè)置自動開關(guān)閥,通過編程設(shè)置每2 h進(jìn)行一次吹掃,吹掃時間1 min。

        2)針對煙氣中三氧化硫含量不穩(wěn)定以及系統(tǒng)自動化程度低的問題,計劃對電收塵器出口殘氧量與吸收劑濃度進(jìn)行連鎖控制,并且在DCS上位機(jī)設(shè)置吸收劑配制模擬系統(tǒng),由系統(tǒng)自動計算吸收劑和水的用量。當(dāng)電收塵器出口殘氧量發(fā)生變化,吸收劑濃度自動調(diào)整,配制模擬系統(tǒng)根據(jù)調(diào)整結(jié)果自動進(jìn)行吸收劑的配制。

        3)根據(jù)陳習(xí)堂等[6]對銅富氧頂吹熔池熔煉過程煙氣中SO3含量控制的研究,在保證產(chǎn)品質(zhì)量和工藝操作不受影響的情況下,計劃適當(dāng)增加入爐物料中鉛、鋅等揮發(fā)性較強(qiáng)的元素比例,因為鉛、鋅等揮發(fā)性較強(qiáng)的金屬在出爐煙氣煙塵中大多以金屬氧化物和金屬硫化物形式存在,其中的金屬氧化物可以與煙氣中的硫酸霧和三氧化硫反應(yīng)生成硫酸鹽,從而消耗煙氣中的酸霧和三氧化硫。

        3 結(jié)束語

        通過控制側(cè)吹爐二次風(fēng)量、增加驟冷塔有效高度、更改驟冷塔噴槍布局、嚴(yán)格控制布袋收砷器入口溫度,突破了側(cè)吹爐處理高砷金銅礦的瓶頸,縮短了側(cè)吹熔煉中砷的回收流程,降低后續(xù)砷的深加工成產(chǎn)成本,產(chǎn)生巨大的環(huán)保效益。在優(yōu)質(zhì)礦日益減少的今天,該技術(shù)的應(yīng)用為側(cè)吹熔煉處理含砷復(fù)雜礦提供了理論支撐和生產(chǎn)經(jīng)驗。

        在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題仍需技術(shù)和生產(chǎn)人員進(jìn)一步摸索,繼續(xù)優(yōu)化工藝,進(jìn)一步提升粗砷品位,以創(chuàng)造更大的效益。

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