白云駒
(中國長江電力股份有限公司,湖北 宜昌 443002)
斷路器是電力系統(tǒng)中常見設(shè)備,主要起保護與控制作用,是整個電網(wǎng)中開斷負(fù)荷電流、故障電流最關(guān)鍵的元件。同時,為增加電廠運行調(diào)度的靈活性,配合機組開、停機操作,減少輸電線路中高壓斷路器的分合次數(shù),最大化滿足發(fā)電機-變壓器單位實現(xiàn)快速短路保護以及在發(fā)電機側(cè)進行同期操作的要求,通常在發(fā)電機出口裝設(shè)斷路器(generator circuit breaker,GCB)[1]。
伴隨社會經(jīng)濟高速發(fā)展,各行各業(yè)對電能的依賴程度越來越高。同時,由于發(fā)電機出口斷路器在機組發(fā)電、運行調(diào)度、調(diào)峰調(diào)頻過程中起到至關(guān)重要的作用,因此,需要不斷提升斷路器的安全性和可靠性,以確保發(fā)電機、電廠等電力系統(tǒng)設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。
某電站發(fā)電機出口斷路器1999 年出廠,2000 年投運。2021年1 月在對該斷路器滅弧室解體大修時,在修前試驗中出現(xiàn)回路電阻測量值偏大的現(xiàn)象。本文主要分析該斷路器回路電阻測量值超標(biāo)原因,并提出相應(yīng)改進措施。
斷路器的回路電阻主要取決于斷路器的動、靜接頭的接觸電阻。接觸電阻過大時,斷路器正常運行時接觸處的溫度會升高,電能的損耗會增大。嚴(yán)重時會影響斷路器載流能力和故障電流切斷能力,危害整個電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。此外,斷路器回路電阻值可以反映出設(shè)備安裝檢修質(zhì)量的優(yōu)劣[2],為后續(xù)制定檢修計劃和項目提供數(shù)據(jù)支撐和理論依據(jù)。因此,定期測試斷路器回路電阻就顯得尤為必要。
工程中通常采用四端子法來測量導(dǎo)體的回路電阻。依據(jù)《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50150—2016)和《電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程》(DL/T 596—2021)中關(guān)于斷路器導(dǎo)電回路電阻的標(biāo)準(zhǔn)和要求,試驗時應(yīng)采用直流壓降法測量,電流不小于100A。電流施加在斷路器待測回路電阻兩端。為提高測量精準(zhǔn)度,電流線夾在設(shè)備外側(cè),電壓線夾在設(shè)備內(nèi)側(cè),電流與電壓必須同極性,并持續(xù)一定時間,分別采樣回路電阻輸入端電壓值和流經(jīng)的電流值,根據(jù)歐姆定律計算出電阻值[3],如圖1 所示。
圖1 斷路器導(dǎo)電回路電阻測量
2021 年1 月20 日在對該斷路器進行修前試驗。除斷路器整體導(dǎo)電回路電阻偏高外其余試驗項目結(jié)果合格。同時,滅弧室回路電阻符合試驗標(biāo)準(zhǔn)要求,但斷路器整體回路電阻三相均偏大。數(shù)據(jù)如表1 所示,根據(jù)試驗結(jié)果可知,隔離刀閘回路電阻偏大。經(jīng)初步分析,認(rèn)為臟污、觸指彈簧彈力減小可能會導(dǎo)致隔離刀閘回路電阻偏大。并以斷路器大修為契機,結(jié)合試驗數(shù)據(jù),對異常原因進行排查,提升對設(shè)備的認(rèn)知和理解能力,為后續(xù)設(shè)備巡檢及檢修提供一定的指導(dǎo)價值。
表1 修前試驗回路電阻數(shù)據(jù)
該斷路器滅弧室大修期間,按照檢修方案拆除三相隔離刀閘觸指,發(fā)現(xiàn)鑄件和彈簧觸指表面有黑色臟污。用無水乙醇和無毛紙對鑄件和觸指進行清洗。清洗完成后在相應(yīng)位置涂抹導(dǎo)電膏并原位回裝。整體回裝完成后,對該斷路器整體回路電阻進行復(fù)測,滅弧室回路電阻合格,整體回路電阻三相仍然偏大,較清洗前數(shù)據(jù)無明顯變化,如表2 所示。根據(jù)試驗數(shù)據(jù)判斷零部件表面臟污并非此次回路電阻偏大的原因。鑄件及彈簧觸指壓環(huán)清洗前后分別如圖2、圖3 所示。
表2 臟污清理后回路電阻數(shù)據(jù)
圖2 鑄件及彈簧觸指壓環(huán)清洗前
圖3 鑄件及彈簧觸指壓環(huán)清洗后
3.2.1 A 相隔離刀閘觸指部分更換
由于觸指清洗后試驗數(shù)據(jù)無明顯變化,決定更換部分觸指。該斷路器每相隔離刀閘隔刀側(cè)及發(fā)電機出口斷路器側(cè)各有36組觸指,每組有5 個彈簧觸指,單側(cè)共有180 個彈簧觸指,一相隔離刀閘總共有360 個彈簧觸指。由于全新彈簧觸指備品只有180 個,不滿足全部更換彈簧觸指的條件,因此暫時選擇更換部分彈簧觸指,以此來判斷觸指彈簧彈力不足是否為本次回路電阻偏大主因。
在A 相斷路器側(cè)更換了30 個全新彈簧觸指,替換對象為露銅明顯的彈簧觸指,新觸指與舊觸指隨機混搭;A 相隔離刀閘側(cè)以相同方式更換30 個全新彈簧觸指。彈簧觸指更換完畢后復(fù)測回路電阻,數(shù)據(jù)如表3 所示,發(fā)現(xiàn)回路電阻較更換觸指前并無明顯下降趨勢。
表3 A 相更換部分觸指前后回路電阻數(shù)據(jù)
根據(jù)試驗數(shù)據(jù)分析判斷,更換部分彈簧觸指無法減小回路電阻。受到觸指備品數(shù)量限制,無法整體更換。因此,試驗人員決定對隔離刀閘回路電阻進行分段測量,并根據(jù)分段測量結(jié)果有針對性地處理本次故障。分段情況如圖4 所示。
圖4 分段測量
分段測量數(shù)據(jù)如表4 所示。根據(jù)表4 回路電阻分段測量數(shù)據(jù)顯示,隔離刀閘隔刀側(cè)回路電阻值A(chǔ)、B 兩相略高于C 相,隔離刀閘發(fā)電機出口斷路器側(cè)回路電阻值C 相數(shù)據(jù)較A、B 兩相明顯偏大。因此,為進一步探究回路電阻數(shù)據(jù)異常原因,決定對C 相隔離刀閘斷路器側(cè)觸指進行整體更換,比較更換前后試驗數(shù)據(jù)。
表4 分段測量回路電阻數(shù)據(jù)
3.2.2 C 相隔離刀閘觸指整體更換
根據(jù)表4 回路電阻分段測量數(shù)據(jù)和上述分析,將A 相更換的新彈簧觸指拆下,將C 相隔離刀閘斷路器側(cè)180 個觸指全部更換為新觸指彈簧。更換完成后復(fù)測,進一步判斷觸指彈簧彈力不足是否為本次回路電路電阻偏大的原因。測量結(jié)果數(shù)據(jù)如表5所示,回路電阻值較整體更換前無明顯下降趨勢。
表5 C 相隔離刀閘斷路器側(cè)觸指整體更換前后回路電阻數(shù)據(jù)
由此可見,觸指彈簧彈力不足不是本次回路電阻偏大主因。
為查找本次故障原因,在3.2 的基礎(chǔ)之上對回路電阻進一步進行分段測量,測量隔刀側(cè)鑄件、導(dǎo)電桶、發(fā)電機出口斷路器側(cè)鑄件三部分回路電阻,發(fā)現(xiàn)三者回路電阻很小,在隔離刀閘整段回路電阻中可忽略不計。
因此,將隔離刀閘導(dǎo)電回路電阻聚焦在以下4 個位置:①測量隔離刀閘鑄件與彈簧觸指的回路電阻(測試點1)。②彈簧觸指與導(dǎo)電桶的回路電阻(隔離刀閘側(cè))(測試點2)。③導(dǎo)電桶與彈簧觸指的回路電阻(斷路器側(cè))(測試點3)。④斷路器鑄件與彈簧觸指的回路電阻(測試點4)。采用相同的儀器、相同的試驗方法,對上述4 個測量點進行測量。測量位置如圖5~圖8 所示,測試結(jié)果如表6 所示。
表6 分段測量回路電阻數(shù)據(jù)
圖5 彈簧觸指與鑄件接觸
圖6 彈簧觸指與導(dǎo)電桶接觸
圖7 分段測量實物
圖8 分段測量
根據(jù)試驗數(shù)據(jù)對比分析,測試點1 和4,即隔離刀閘鑄件與彈簧觸指和斷路器鑄件與彈簧觸指的回路電阻在整個隔離刀閘回路電阻中占比較大,可知隔離刀閘回路電阻主要分布在彈簧觸指與鑄件接觸處,兩側(cè)導(dǎo)電桶與彈簧觸指之間的回路電阻可忽略不計。由此推斷,本次斷路器整體回路電阻超標(biāo)是兩側(cè)鑄件與彈簧觸指接觸不良導(dǎo)致。對隔離刀閘與滅弧室鑄件進行更換即可處理該斷路器回路電阻偏大的異常情況。
針對斷路器回路電阻測試結(jié)果異常的現(xiàn)象,以斷路器滅弧室解體大修為契機,本文從臟污清理、觸指更換、分段測量3 個方面分析了影響斷路器回路電阻測試結(jié)果的因素。本文所述方法對處理類似回路電阻偏大的故障具有一定借鑒和指導(dǎo)意義。同時,小電流下(常規(guī)直流100~600A)斷路器導(dǎo)電回路電阻測試結(jié)果有時不能真實反應(yīng)斷路器帶負(fù)荷電流時的觸頭接觸狀況[4],應(yīng)依據(jù)實際情況,滿足條件時可分段測量回路電阻,排查并消除故障隱患。此外,由于該電站發(fā)電機出口斷路器運行時間較長,普遍超過15 年,應(yīng)加強運行過程中的巡檢工作。一旦發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)立即開展全面分析或停電檢查,切實提高設(shè)備可靠性,確保電站安全穩(wěn)定運行。